上海市機(jī)械施工集團(tuán)有限公司 上海 200072
某工程由辦公塔樓及商業(yè)裙房組成,塔樓為地上59 層,高289 m;商業(yè)裙房為地上4 層,高22 m。區(qū)域整體設(shè)置3 層地下室,采用樁筏基礎(chǔ)。地塊基坑面積約為14 000 m2,基坑設(shè)計(jì)深度16 m。
鉆孔灌注樁類型為端承摩擦樁,樁長(zhǎng)16 m,樁徑1 300 mm,嵌巖1 000 mm。由于樁側(cè)摩阻力和樁端阻力在很大程度上受施工影響,為確保單樁承載力滿足設(shè)計(jì)30 000 kN要求,樁須進(jìn)行靜荷載垂直抗壓試驗(yàn)檢驗(yàn),以確定被檢測(cè)樁的軸向抗壓承載能力,為工程驗(yàn)收提供可靠依據(jù)。設(shè)計(jì)要求基樁靜載噸位為30 000 kN,根據(jù)基樁靜載試驗(yàn)承載力和基樁抗拔力,現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)范要求選擇一定比例的樁進(jìn)行試驗(yàn)。下文以A44樁為例(圖1),詳述整個(gè)靜載試驗(yàn)過(guò)程。以A44樁周邊16 根樁作為錨樁進(jìn)行靜載試驗(yàn)。
圖1 樁位平面示意
為滿足基樁30 000 kN承載力,試樁反力架設(shè)計(jì)由5層疊合井字形組合鋼箱梁組成(圖2)。鋼箱梁為1 300 mm×700 mm×12 mm×20 mm和980 mm×800 mm×20 mm×40 mm共2 種規(guī)格。為防止加載過(guò)程中鋼平臺(tái)應(yīng)力作用產(chǎn)生較大變形,每層鋼箱梁間通過(guò)加勁板焊接連接,并在第3、4、5層局部區(qū)域通過(guò)20a#槽鋼對(duì)平臺(tái)進(jìn)行加強(qiáng)處理,經(jīng)過(guò)MIDAS建模計(jì)算,整體組合式反力架滿足試驗(yàn)要求。
錨樁相對(duì)A44試驗(yàn)樁呈放射狀,若內(nèi)外錨樁同時(shí)加載時(shí)內(nèi)圈6 根樁先受力。由于鋼箱梁自身特點(diǎn),受力過(guò)程中存在一定的變形。如果所有錨樁同時(shí)進(jìn)行加載,加載過(guò)程中,整個(gè)拉力主要分布在內(nèi)圈6 根樁上,可能引起部分錨樁受力超限,從而導(dǎo)致整個(gè)試驗(yàn)的失敗。為確保錨樁受力在可控范圍內(nèi),分兩階段對(duì)錨樁進(jìn)行加載。第一階段:對(duì)外圍10 根錨樁進(jìn)行加載,加載至某臨界值;第二階段:同時(shí)對(duì)16 根錨樁進(jìn)行加載。根據(jù)不同的堆載量和加載量,設(shè)計(jì)了2 個(gè)加載過(guò)程方案,對(duì)加載過(guò)程進(jìn)行了受力分析,通過(guò)加大堆載質(zhì)量和降低千斤頂加載量選定了相對(duì)安全的加載方案。
反力架堆載200 t,第一階段:千斤頂向上加載至19 000 kN,此時(shí)外圈錨樁最大拉力為2 350 kN;第二階段:焊接內(nèi)圈錨樁,千斤頂從19 000 kN分級(jí)逐步加載至30 000 kN,此時(shí)錨樁最大拉力為2 370 kN。根據(jù)方案一模型計(jì)算:錨樁最大拉力為2 350 kN。 而由于單樁受力的不均勻性,可能引起單個(gè)錨樁最大拉力大于設(shè)計(jì)拉力,而引起整個(gè)試驗(yàn)失敗。為確保整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程有效實(shí)施,減少第一階段錨樁最大反力。通過(guò)加大堆載質(zhì)量和降低千斤頂加載量來(lái)實(shí)現(xiàn)。
反力架堆載400 t,第一階段千斤頂向上加載至18 000 kN,此時(shí)外圈錨樁最大拉力為1 900 kN;第二階段焊接內(nèi)圈6 根錨樁,千斤頂從18 000 kN分級(jí)逐步加載至30 000 kN,此時(shí)錨樁最大拉力為2 330 kN。
根據(jù)方案二模型計(jì)算,第一階段錨樁最大拉力為1 900 kN,小于單樁承受最大設(shè)計(jì)拉力2 375 kN。在第二階段加載過(guò)程中,錨樁受力情況重新進(jìn)行了分配,此時(shí)錨樁最大反力為2 150 kN,確保了整個(gè)加載過(guò)程安全進(jìn)行。
根據(jù)2 個(gè)加載方案的比較,現(xiàn)場(chǎng)選擇方案二的加載過(guò)程進(jìn)行試驗(yàn)。
反力架鋼箱梁最重為11.2 t,由于A44樁離基坑邊距離較遠(yuǎn),結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況選擇安裝設(shè)備為4 500 kN汽車吊。
由于作業(yè)條件限制,4 500 kN汽車吊停車位置為基坑北側(cè)。通過(guò)數(shù)值模擬分析,得出吊裝工況下土體及圍護(hù)結(jié)構(gòu)的內(nèi)力和變形情況。當(dāng)進(jìn)行吊裝時(shí),圍護(hù)結(jié)構(gòu)最大水平位移4.4 mm,基坑整體穩(wěn)定性和基坑變形控制指標(biāo)均滿足相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求。
根據(jù)基樁檢測(cè)相應(yīng)規(guī)程要求,對(duì)A44樁的樁頭進(jìn)行了加固處理(圖3),樁頂采用厚10 mm鋼護(hù)筒,護(hù)筒內(nèi)澆筑比樁身高一等級(jí)的混凝土對(duì)基樁進(jìn)行接長(zhǎng)和加固處理。
試驗(yàn)樁周圍的16 根工程樁作為錨樁提供反力,為確保錨樁與反力架有效連接,反力架與錨樁通過(guò)鋼護(hù)筒進(jìn)行連接。鋼護(hù)筒底部通過(guò)與錨樁頂鋼筋雙面焊接連接,鋼護(hù)筒頂部通過(guò)加勁鋼板焊接與鋼箱梁連接。
圖2 反力架模型
圖3 樁頭處理示意
4 500 kN汽車吊停機(jī)于基坑北側(cè),首先安裝錨樁頂部鋼護(hù)筒,待焊接完畢后,分層吊裝鋼箱梁并焊接,每層鋼箱梁間通過(guò)加勁板焊接。加載設(shè)備通過(guò)吊車就位至A44樁周圍后,根據(jù)分布圖從下至上分別安裝至樁頂就位。
加載系統(tǒng)組裝完畢后按前文所述的方案二進(jìn)行靜載試驗(yàn),初始穩(wěn)定加載值為6 000 kN,之后每次以3 000 kN加載量進(jìn)行分級(jí)加載,詳細(xì)荷載分級(jí)(kN):6 000→9 000→12 000→15 000→18 000→21 000→24 000→27 000→30 000。每次千斤頂加載至分級(jí)值后,保持加載值穩(wěn)定2 h,期間觀測(cè)試驗(yàn)樁的變形情況。
根據(jù)單樁承載力特征值的要求,本次試驗(yàn)最大控制荷載為30 000 kN。試驗(yàn)過(guò)程中對(duì)全部16 根錨樁拉力進(jìn)行監(jiān)測(cè),根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果分析,整個(gè)過(guò)程中,鋼護(hù)筒之間受力存在一定的差異,但階段受力情況與模型計(jì)算結(jié)果較吻合。
為了保障施工過(guò)程基坑安全,在基坑北側(cè)圍護(hù)區(qū)域和停車區(qū)域設(shè)置了多個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn),每天上、下午各測(cè)量1 次,主要監(jiān)控基坑北側(cè)路面的沉降,并通過(guò)該區(qū)域的測(cè)斜孔監(jiān)控圍護(hù)墻體的位移情況。整個(gè)施工過(guò)程中,由于采取了相對(duì)有效的措施,最終路面的沉降和圍護(hù)墻體的位移均未達(dá)到預(yù)警值,對(duì)基坑影響較小。
反力架加載至30 000 kN,經(jīng)測(cè)量A44樁累計(jì)沉降為4.34 mm,2 h后開(kāi)始卸載,卸載完畢后,殘余沉降量為0.72 mm。
工程中結(jié)合現(xiàn)有鋼箱梁設(shè)計(jì)了組合式反力架,成功地在基坑內(nèi)完成了靜載試驗(yàn),解決了基坑內(nèi)進(jìn)行超大直徑灌注樁試驗(yàn)的難題。這對(duì)其他工程中樁的靜載試驗(yàn)有一定的指導(dǎo)作用,值得借鑒。