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      表面蒸發(fā)式空冷器在酮苯脫蠟裝置的應(yīng)用

      2014-09-27 06:14:14賈紅軍
      河南化工 2014年7期
      關(guān)鍵詞:液氨冷器南陽

      賈紅軍

      (中國石化南陽石蠟精細(xì)化工廠,河南南陽 473132)

      南陽石蠟精細(xì)化工廠(以下簡稱精蠟廠)酮苯裝置冷凍系統(tǒng),來自液氨儲罐中的液氨進入氨壓機過冷,經(jīng)節(jié)流減壓后進入氨冷套管吸收原料油、溶劑的熱量而蒸發(fā)氣化,氨蒸發(fā)氣體經(jīng)過氨壓機變成高壓、高溫的氨氣,再進入空冷降溫冷凝成液氨后進入氨儲罐中偱環(huán)使用??绽涫钦麄€循環(huán)過程中將高溫氨氣降溫、冷凝成液氨的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。2011年精蠟廠對酮苯裝置進行工藝技術(shù)改造,優(yōu)化酮苯裝置冷凍站系統(tǒng)流程,將輕酮裝置原干濕聯(lián)合空冷更換為表面蒸發(fā)式空冷器,新采用的蒸發(fā)冷凝式空冷換熱效率高,冷凝盤管抗腐能力強,大大降低了裝置能耗。

      1 改造前存在的問題

      酮苯裝置冷凍系統(tǒng)原有兩組干濕聯(lián)合空冷,為干空冷 E3401A-E、濕空冷 E3402A-E,分別于1997年10月和2003年11月投用。春秋冬季,冷凍系統(tǒng)高壓壓力為1.0~1.2 MPa,液氨冷凝溫度25~32℃運行效果較好,但在夏季7~9月份,環(huán)境溫度較高,冷量損失大,冷凍系統(tǒng)高壓壓力已接近安全閥定壓,液氨冷凝溫度在38~40℃,夏季只能降量處理。由于空冷設(shè)備本體的設(shè)計缺陷,存在噴淋水噴不到管束內(nèi)、管束外結(jié)垢嚴(yán)重、腐蝕穿孔管線多等缺點,檢修頻繁達每季二次,水損失較大。另外空冷器密閉效果差,水霧飄散至框架、框架上其它容器,造成設(shè)備銹蝕十分嚴(yán)重。

      2 選型計算過程

      南陽精蠟廠酮苯裝置冷凍系統(tǒng)擔(dān)負(fù)著為酮苯裝置與蠟成型裝置供冷的工藝重任,兩裝置按夏季最苛刻工況下,需要用氨量18 t/h,根據(jù)壓縮機的制冷量與功率,計算空冷的熱負(fù)荷,如表1所示。

      表1 空冷熱負(fù)荷計算表

      由計算數(shù)據(jù)可看出,酮苯脫蠟裝置冷凍系統(tǒng)制冷量在5 000 kW以上,是煉油裝置里的耗電大戶,制冷系統(tǒng)的蒸發(fā)溫度在-30~-25℃。制冷系統(tǒng)采用氨介質(zhì),制冷系統(tǒng)多有不凝性氣體產(chǎn)生。這就需要選用節(jié)能高效且能解決不凝氣問題的空冷。根據(jù)國內(nèi)外空冷的情況,對比各類型空氣冷卻器優(yōu)缺點,見表2。

      綜合設(shè)備性能、投資、運營成本、壽命周期等方面,選擇2組蒸發(fā)冷凝式空冷ATC-1561E。

      3 完善改造設(shè)計

      酮苯裝置表面蒸發(fā)式空冷自2011年投用后,在滿足工藝生產(chǎn)、降低檢維修、節(jié)能降耗方面凸顯了新型節(jié)能設(shè)備的優(yōu)越性,但在設(shè)計上存在的問題也開始暴露出來。針對問題,精蠟廠收集裝置運行數(shù)據(jù),結(jié)合使用現(xiàn)狀,對蒸發(fā)式空冷進行了技術(shù)改造。

      表2 各類型空氣冷卻器優(yōu)缺點

      3.1 水處理改造

      由于使用新鮮水,南陽本地水質(zhì)硬度和堿度都非常高,結(jié)垢現(xiàn)象越來越嚴(yán)重,換水頻繁。為了解決結(jié)垢問題,車間與廠家技術(shù)人員交流,根據(jù)該廠提供的兩種水質(zhì),在水處理方面逐漸摸索,采用2∶8的比例進行供水,即20%除鹽水配80%新鮮水。同時每周一、周四兩次化驗分析空冷供水pH值、堿度、硬度、總鐵、電導(dǎo)率等指標(biāo)。

      表3 表面蒸發(fā)式空冷供水水質(zhì)

      3.2 空冷管束改造

      空冷管束結(jié)垢脫落,下部水盤頻繁清垢難度大。原空冷設(shè)計中每兩組空冷相互連接,因每組水盤有連通口,在對一臺空冷清垢時,必須將同組的另一臺空冷的水盤內(nèi)的水放掉才能進行作業(yè),既浪費水又影響了同組另一臺空冷的降溫效果。為了解決相互影響問題,制作并安裝了空冷兩水盤間通水口堵板。

      3.3 空冷水盤水位控制裝置改造

      空冷水盤水位控制裝置不靈敏,出現(xiàn)缺水或溢流。為了解決水位控制裝置時不方便觀察的問題,將每臺水位控制裝置旁邊的格柵拆除,這樣方便了觀察,但同時也將大量的灰塵吸入水盤,陽光照到水體,使水質(zhì)變差;且風(fēng)速風(fēng)向的改變,又造成從上方噴射下來的水流改變方向,造成下落的水體串入隔壁水盤或從打開的格柵處飄飛出去,使飄逸率超設(shè)計值0.001%;為解決這一新問題,在每組的兩臺空冷中間加設(shè)1 mm不銹鋼隔板,隔板的增設(shè)徹底解決了兩臺空冷之間的相互影響問題,兩組空冷共計增加隔板19.3 m2;將操作人員習(xí)慣拆除的每臺水位控制裝置旁邊的格柵改造成百葉窗,即可起到遮光作用,可控制避免機組內(nèi)水藻生成,確保換熱的穩(wěn)定性,也便于觀察水位。

      4 運行效果

      通過完善改進設(shè)計后,提高了表面蒸發(fā)式空冷在酮苯裝置氨冷系統(tǒng)中的適應(yīng)性。目前,蒸發(fā)式空冷器換熱效率高,特別是夏季,冷凍系統(tǒng)的背壓穩(wěn)定在1.2 MPa左右,降低了壓縮比。在節(jié)電節(jié)水、設(shè)備維護、操作使用等方面表現(xiàn)突出,改造前后裝置運行數(shù)據(jù)對比詳見表4。

      表4 改造前后裝置運行數(shù)據(jù)對比

      5 結(jié)論

      表面蒸發(fā)式空冷在南陽石蠟精細(xì)化工廠酮苯裝置的投用,節(jié)能降耗效果明顯,工藝穩(wěn)定,降低了設(shè)備檢維修費用,產(chǎn)品質(zhì)量得到保證,經(jīng)濟效益顯著,在同類裝置具有良好的應(yīng)用推廣價值。

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