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      電石爐氣燒石灰生過燒率較大的原因分析及對策

      2014-09-28 03:52:22李廣民麻林偉牛洪亞李福山王常杰
      中國氯堿 2014年6期
      關鍵詞:爐氣石灰窯電石

      李廣民 ,麻林偉 ,牛洪亞 ,李福山 ,王常杰

      (1.中國平煤神馬集團汝州電化有限公司,河南 平頂山 467500;2.鄭州大學,河南 鄭州 450000)

      電石屬于高耗能用電行業(yè),電能的消耗占綜合生產成本相當大的比重。近年來,國家相繼出臺了《電石行業(yè)準入條件》等政策,提高電石行業(yè)準入門檻,促使電石行業(yè)向著密閉化回收綜合利用方向發(fā)展,已取得了較大的技術進步。但是,密閉電石爐回收的電石爐燒石灰存在生過燒率較大的問題,已成為電石行業(yè)高度關注的課題。

      中國平煤神馬集團汝州電化有限公司45萬t/a電石項目是國家十一五電石行業(yè)節(jié)能減排重點推廣技術項目,2010年籌建8座30 MVA密閉電石爐,配套的石灰窯為400 t/d雙梁式氣燒窯,回收的用于燒石灰。由于石灰窯的設計、氣源的穩(wěn)定性及熱值的分析判斷等存在諸多問題,使石灰的生過燒率為20%~30%,嚴重時,高達40%以上,給電石爐安全穩(wěn)定運行造成諸多不利,在生產系統(tǒng)中形成惡性循環(huán)。經過“產學研”聯(lián)合采取有效的技術措施,取得了較大的技術進步。

      1 石灰生過燒率較大的原因分析

      汝州電化公司8座30 MVA密閉電石爐,配套4座400 t/d雙梁式氣燒石灰窯。項目自投產以來,石灰窯、電石爐一直沒有達到設計指標,石灰窯生過燒率過大,時常發(fā)生悶窯、懸窯、結瘤等問題,造成電石爐操作困難,二次電流較大,功率因數(shù)較低,爐況不穩(wěn)定,翻電石,大塌料,設備故障率較高及電石的質量(發(fā)氣量)忽高忽低。單位電耗高達3 500~3 600 kW·h/t,在生產系統(tǒng)形成惡性循環(huán)。表1為設計指標與生產指標的對比情況。

      表1 設計指標與生產指標對比

      1.1 雙梁式氣燒石灰窯設計問題分析[1]

      雙梁式氣燒石灰窯自上而下分預熱區(qū),煅燒區(qū),冷卻區(qū)3個區(qū)。預熱區(qū)在石灰窯的上部,從煅燒區(qū)上升的熱煙氣與加入的石灰石相遇,發(fā)生熱交換,對石灰石進行預熱,由于石灰石的分解溫度為812℃,預熱區(qū)和煅燒區(qū)的分界點溫度約八百五十攝氏度);煅燒區(qū)在石灰窯的中部,是石灰石進行化學反應的主要區(qū)域,煅燒區(qū)的溫度在1 200℃,超過此溫度,就容易造成石灰生過燒率較大。冷卻區(qū)在石灰窯的下部,煅燒好的石灰進入冷卻區(qū)后,與石灰窯下鼓風機送入的冷空氣相遇,發(fā)生熱交換,生石灰被冷卻至100℃以下,自石灰窯下卸出。所謂的“悶窯”就是電爐氣(成分為一氧化碳)氣源不足,石灰窯被迫停止運行;“懸窯”是石灰石在煅燒過程中,石灰石中的二氧化碳在逸出時,引起石灰膨脹懸空,不能正常下沉卸料;“結瘤”是在懸窯時沒有及時發(fā)現(xiàn)和處理,造成石灰石溶解結瘤。圖1為石灰窯的3個熱區(qū)原理圖。

      圖1 石灰窯的3個熱區(qū)原理圖

      1.1.1 石灰窯冷卻區(qū)不利因素分析

      煅燒后的石灰石進入石灰窯冷卻區(qū)后,石灰的溫度由800~1 200℃逐步降溫,較大粒度的石灰內部還沒有完全被分解,二氧化碳還沒有完全逸出,與石灰窯下的鼓風機送入的冷空氣相遇,隨著石灰自然下沉,溫度降低至100℃后自出灰口卸出。石灰迅速被冷卻是造成石灰生燒較大的主要因素。石灰石原料的標準粒度為40~70 mm,煅燒后篩選50 mm以上的石灰,化驗生燒率占到30%~40%;50 mm以下的石灰,化驗生燒率占到1.2%~2.5%,過燒率占到1.5%~2.6%,說明石灰石粒度較大,生燒率則較大;石灰石粒度較小,生燒率雖然降低,但是,過燒率提高。圖2為粒度不同的石灰石生燒斷面圖。

      圖2 粒度不同的石灰石生燒斷面圖

      1.1.2 冷卻風的問題

      石灰窯的助燃風(配風)在燃燒梁噴嘴進行,有利于調整石灰窯的一次空氣比,正常時,一次空氣比為0.50~0.60,確保石灰窯內電石爐氣充分燃燒,嚴格控制一次空氣比是石灰窯操作的關鍵技術;而石灰窯下的鼓風機吹進的冷卻空氣上升到煅燒區(qū),造成石灰窯一次空氣調整困難,從而是使電石爐氣燃燒不充分,容易造成石灰窯的煅燒區(qū)火焰上移,不僅使煅燒區(qū)的熱平衡結構打亂,出現(xiàn)石灰生過燒率波動較大,而且容易造成預熱區(qū)局部超溫而懸窯。

      1.2 電石爐熱值的不穩(wěn)定問題

      電石爐氣體的熱值為 8 340~10 425 kJ/Nm3,由于電石爐氣采用的是負壓運行,電石爐的不穩(wěn)定運行和電石質量波動,會造成造成電石爐氣濃度變化,沒有監(jiān)測電石爐氣熱值分析數(shù)據(jù),石灰窯的一次空氣比難以掌握,如果燃燒梁噴嘴附近的火焰溫度超過1 250℃以上時,就會造成噴嘴附近石灰石溶解,出現(xiàn)石灰過燒現(xiàn)象,當出現(xiàn)懸窯時,如巡檢不及時及處理不當,就會出現(xiàn)結瘤,嚴重時,造成燒毀窯及設備燃燒。

      1.3 電石爐氣的穩(wěn)定性問題

      電石爐屬于在惡劣環(huán)境下運行的機電設備,由于石灰的生燒率偏高,引起電石爐操作困難,翻電石,大塌料,造成設備故障率偏高,若熱停爐檢修,不僅爐內熱能損失加重,而且引起石灰窯電石爐氣不足,引起石灰窯悶窯問題,電石爐氣源充足時再開窯,勢必會出現(xiàn)生燒率過大問題。

      2 解決石灰生過燒的措施[2]

      根據(jù)上述原因的分析,為降低石灰的生過燒率,需確保電石爐穩(wěn)定運行,電石爐氣充足,最終降低電石的單位電耗。根據(jù)理論公式E=9.63X(式中,E為單位電耗,X為生過燒率),說明石灰的生過燒率每提高1%,每噸電石電耗提高9.63 kW·h/t;根據(jù)理論公式C=1.29X (式中,C為炭量,X為生過燒率),說明石灰生過燒率每提高1%,每噸炭耗提高1.29 kg。此外,生過燒率過高,還會造成爐況不穩(wěn)定,最終影響氣源的穩(wěn)定性。采取了以下技改措施。

      (1)改造石灰窯。在石灰窯下部設置后置保溫煅燒區(qū),在石灰窯正3 000 mm位置,裝設下吸氣梁,石灰的冷卻風經鼓風梁吹進,下吸氣梁抽出,在下燃燒梁與下吸氣梁之間溫度基本保持平衡,在此,形成石灰后置煅燒帶,圖3為石灰窯改造后示意圖。當煅燒后的石灰緩慢下降至后置保溫煅燒區(qū)時,溫度由1 200℃逐步降至800℃,在此溫度區(qū)間內,大粒度石灰內部的氧化鈣均衡分解。在這個區(qū)域“行走”3~5 h;沒有完全分解的石灰石,在下落“行走”過程中仍可繼續(xù)分解煅燒,粒度大的石灰內部的二氧化碳充分逸出,石灰的生燒率進一步降低,小粒度的石灰也不會出現(xiàn)過燒現(xiàn)象,而且石灰的活性得到極大的均化。

      (2)在電石爐氣主要管道裝設熱值分析儀。由于電石爐微負壓運行,多臺電石爐并列運行送氣,電石爐氣中會滲入其他雜質,運行中,電石爐氣熱值較為波動,正常熱值為8 340~10 425 kJ/Nm3,當電石爐氣熱值為8 340~9 174 kJ/Nm3時,一次空氣比需要降低;當電石爐氣熱值為9 174~10 425 kJ/Nm3時,適當增大一次空氣比,這能有效防止石灰生過燒問題。

      (3)優(yōu)化電爐檢修計劃。電石爐屬于在惡劣工況下運行的機電設備,需加強檢修。8座電石爐運行供4座石灰窯用電石爐氣,需制定周、月機電設備及料面處理檢修計劃,檢修計劃結合石灰窯氣量情況制定,改被動檢修為計劃檢修。另外,增大石灰倉儲存量,當石灰窯突發(fā)性故障時,2~5天內不影響電石爐用石灰量。確保石灰窯設備檢修、維修時間,在生產各個環(huán)節(jié)形成良性循環(huán)。

      圖3 石灰窯改造后示意圖

      3 改造效果

      表2為改造前后生產指標對比情況。

      表2 改造前后的生產指標

      從表中可以看出,改造后各項生產指標大幅度改善。石灰的生過燒率由20%~30%降至8%~12%,并且,有效地防止了石灰窯悶窯、懸窯、結瘤等問題,電石爐安全穩(wěn)定經濟運行,噸電石節(jié)約電能400 kW·h,同時,石灰、電石的產量、質量同步得到提高,在生產系統(tǒng)形成良性循環(huán),取得了較好的經濟效益。

      [1]熊謨遠.電石生產及其深加工產品.北京:化學工業(yè)出版社,2001,(6):137-138.

      [2]王 剛.淺析石灰生燒對電石生產的影響.遼寧化工,1996,(1):21-23.

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