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      焦化廠自動配煤控制系統(tǒng)的設(shè)計及應(yīng)用研究

      2014-10-10 09:45:08馮奕紅,邢崗
      制造業(yè)自動化 2014年3期
      關(guān)鍵詞:給煤機煤量皮帶

      0 引言

      在焦炭生產(chǎn)工藝過程中,需要將氣煤、肥煤、焦煤、瘦煤四種煤按一定比例配成混合煤,然后送入焦?fàn)t進行高溫?zé)捊埂E浔鹊臏?zhǔn)確性以及配料系統(tǒng)的可靠性將直接影響焦炭產(chǎn)品的質(zhì)量。因此,通過提高焦化配煤系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性來提高焦炭的質(zhì)量具有非常重要的社會效益和經(jīng)濟效益。

      1 自動配煤系統(tǒng)的組成和主要功能

      1.1 系統(tǒng)的組成

      包鋼焦化廠備煤自動配煤系統(tǒng)主要由13個振動給煤機、13條稱重小皮帶及1條混料大皮帶組成,全系統(tǒng)由一套西門子S7-300PLC實現(xiàn)控制,同時上位機使用WINCC組態(tài)系統(tǒng)實現(xiàn)監(jiān)控、操作及人機交互功能。系統(tǒng)還使用了一套稱重積算器實現(xiàn)PID控制,用于完成實時煤量對設(shè)定煤量的無靜差跟蹤,確保配合煤的準(zhǔn)確度。其控制系統(tǒng)采用了PLC技術(shù)、現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集技術(shù)、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及組態(tài)技術(shù)等,構(gòu)成較為完整的成熟系統(tǒng)。

      圖1 自動配煤系統(tǒng)組成

      系統(tǒng)工藝過程如下:混料大皮帶啟動,其啟動信號作為稱重小皮帶運行的聯(lián)鎖條件,稱重小皮帶啟動信號又是振動給煤機運行的聯(lián)鎖條件。系統(tǒng)共有13條稱重小皮帶及13套振動給煤機,運行之初要在組態(tài)畫面上勾選要啟動的稱重小皮帶,同時輸入各小皮帶的配煤比等配置信息。系統(tǒng)自動運行時,混料大皮帶啟動后,選中的稱重小皮帶隨即啟動,相應(yīng)的振動給煤機也啟動。此時通過稱重傳感器采樣實時壓力信號與稱重小皮帶的速度信號(固定值)在稱重積算器中運算,產(chǎn)生實時煤量。實時煤量與設(shè)定煤量進行比較,偏差即為控制量,通過積算器中的PID環(huán)節(jié),輸出一個4mA~20mA的電流信號,送入振動給煤機的整流裝置,控制其導(dǎo)通角,從而改變整流輸出電壓及電流,最終改變振動給煤機的振幅,下煤量得到調(diào)節(jié)和控制。這樣,實時煤量始終跟隨設(shè)定煤量,在允許的超調(diào)范圍內(nèi)波動,并基本恒定,從而保證了配煤比的準(zhǔn)確度。所選中的稱重小皮帶及振動給煤機同時運行,煤料同時落至混料大皮帶,即在混料大皮帶上就是按照設(shè)定配煤比要求合格的配合煤。在保證各自實時煤量有效跟蹤設(shè)定量的基礎(chǔ)上,即保證了配合煤的品質(zhì)要求。

      從電氣角度分析,總控制系統(tǒng)由以下五個分系統(tǒng)組成:

      1)PLC控制系統(tǒng)

      完成對混料大皮帶、稱重小皮帶、電振給料機的啟停、聯(lián)鎖控制。對配煤現(xiàn)場實際量、設(shè)定量進行接收、發(fā)送,實現(xiàn)對模擬量的控制。

      2)儀表積算器系統(tǒng)

      通過對實際設(shè)定量與現(xiàn)場實時量的分析運算,利用PID調(diào)節(jié)系統(tǒng)保持現(xiàn)場實時量對實際設(shè)定量的穩(wěn)定、準(zhǔn)確跟蹤。是自動配煤系統(tǒng)的核心。

      3)現(xiàn)場稱重系統(tǒng)

      該系統(tǒng)由稱重小皮帶和壓力傳感器組成,通過對小皮帶的運行速度以及載煤壓力等信號的采集,為儀表積算器系統(tǒng)提供運算數(shù)據(jù)。

      4)振動給煤機系統(tǒng)

      其作為系統(tǒng)的執(zhí)行機構(gòu)存在。儀表積算器接收現(xiàn)場采樣信號,通過比較、運算輸出4~20mA模擬量控制信號,用來控制振動給煤機整流觸發(fā)的導(dǎo)通角,從而改變振動給煤機的電壓、電流,最終控制其振幅,達到煤量調(diào)整作用。

      5)計算機WINCC監(jiān)控畫面系統(tǒng)

      全系統(tǒng)的運行情況直觀的顯示于監(jiān)視器,同時各種控制按鈕、轉(zhuǎn)換開關(guān)等控制元件均由鼠標(biāo)點擊實現(xiàn)。

      1.2 焦化廠自動配煤系統(tǒng)的主要功能

      1)實時的檢測各皮帶秤的瞬時流量、累積量;

      2)可靠的控制各秤按給定值恒流量運行;

      3)配比和總配料量優(yōu)化計算、下達;

      4)現(xiàn)場工藝流程的畫面顯示以及配比、歷史曲線的顯示;

      5)現(xiàn)場工藝、操作、過程參數(shù)的設(shè)置、改寫;

      6)各種故障、報警提示,以及登錄、換倉處理;

      7)系統(tǒng)配比精度評價;

      8)數(shù)據(jù)報表打印輸出。

      2 主要控制信號及主要設(shè)備聯(lián)鎖關(guān)系

      2.1 主要控制信號

      1)每臺振動給煤機與PLC有3個來往信號,與儀表積算器有1個來往信號。

      機旁/集中信號取自振動給煤機機旁操作箱上的選擇開關(guān)(機旁為0,集中為1),送至PLC控制柜內(nèi)的DI模塊;運行信號取自振動給煤機接觸器輔助接點(分斷為0,吸合為1),送至PLC控制柜內(nèi)的DI模塊;啟動/停止信號取自PLC控制柜內(nèi)的DO模塊(啟動為1,停止為0),送至振動給煤機接觸器控制其啟停;振動給煤機電控箱接收儀表積算器輸出的煤量控制模擬信號,用來控制其振幅。

      2)每臺稱重小皮帶與PLC有5個往來信號,與儀表計算器有1個來往信號。

      機旁/集中信號取自稱重小皮帶機旁操作箱上的選擇開關(guān)(機旁為0,集中為1),送至PLC控制柜內(nèi)的DI模塊;電源正常信號取自稱重小皮帶斷路器輔助接點(分斷為0,閉合為1),送至PLC控制柜內(nèi)的DI模塊;故障信號取自稱重小皮帶電機保護器(故障為0,正常為1),送至PLC控制柜內(nèi)的DI模塊;運行信號取自稱重小皮帶接觸器輔助接點(分斷為0,吸合為1),送至PLC控制柜內(nèi)的DI模塊;啟動/停止信號取自PLC控制柜內(nèi)的DO模塊(啟動為1,停止為0),送至稱重小皮帶接觸器控制其啟停;稱重小皮帶接觸器輔助點送儀表積算器,用來實現(xiàn)聯(lián)鎖。

      3)每臺自動配料秤儀表積算器與PLC有2個往來信號,與現(xiàn)場有3個往來信號。

      實際流量取自配料秤儀表積算器,是現(xiàn)場實際的瞬時流量,信號類型為4~20mA,送至PLC柜內(nèi)的AI(模擬量輸入)模塊;設(shè)定流量取自PLC柜內(nèi)的AO(模擬量輸出)模塊,送至配料秤儀表積算器;自動配料秤儀表積算器接收現(xiàn)場的稱重信號;接收稱重小皮帶接觸器啟動信號;輸出振動給煤機煤量控制模擬信號。

      4)混料大皮帶信號取自混料大皮帶接觸器送至PLC控制柜內(nèi)的DI模塊。

      2.2 主要設(shè)備聯(lián)鎖關(guān)系

      1)在設(shè)備聯(lián)鎖情況下,小皮帶與給煤機需在大混料皮帶啟動后方可啟動。

      2)在設(shè)備聯(lián)鎖情況下,啟動過程:小皮帶先啟動,給煤機延時啟動。停止過程:給煤機先停止,小皮帶延時停止。

      3)小皮帶校秤與大混料皮帶無聯(lián)鎖關(guān)系。

      4)在正常生產(chǎn)情況下,單條小皮帶的設(shè)定流量與實際流量偏差超過設(shè)定量一定時間后,全系統(tǒng)自動停止。

      3 PLC控制系統(tǒng)軟件設(shè)計及硬件構(gòu)成

      3.1 軟件設(shè)計

      整個P L C控制系統(tǒng)上位機采用西門子SIMATIC WINCC V6.2,實現(xiàn)監(jiān)視、操作、趨勢、報表等功能;下位機為西門子SIMATIC STEP7 V5.4,實現(xiàn)采集、運算、控制等功能。主要的程序結(jié)構(gòu)為:

      FC1:主要的控制程序塊

      FC2:控制程序塊中各種啟動、停止標(biāo)志等

      FC3—FC15:實現(xiàn)了13條小皮帶的流量采集與累積,偏差、報警等控制算法

      FC16、FC17:報表采集運算塊

      DB1:按鈕背景數(shù)據(jù)塊

      DB2:標(biāo)志背景數(shù)據(jù)塊

      DB3—DB15:各小皮帶流量采集與累積,偏差、報警等內(nèi)部標(biāo)志的背景數(shù)據(jù)塊

      DB16、DB17:報表背景數(shù)據(jù)塊

      3.2 硬件構(gòu)成

      1)PS307 電源模塊,供電模塊

      2)S7-300系列CPU-2DP,中央處理器模塊

      3)CP343模塊,與上位機以太網(wǎng)通信模塊

      4)ET200M遠程I/O,遠程I/O通信模塊

      5)DI模塊,數(shù)字量采集模塊

      6)DO模塊,數(shù)字量輸出模塊

      7)AI模塊,模擬量采集模塊

      8)AO模塊,模擬量輸出模塊

      3.3 上位機操作說明

      1)操作畫面

      操作畫面用于生產(chǎn)過程中各設(shè)備狀態(tài)的監(jiān)視(運行、停止、故障、掉電等)和操作(啟、停等),分解鎖和聯(lián)鎖兩種操作方式。在解鎖方式下,各現(xiàn)場設(shè)備可由畫面單啟、單停按鈕完成單一設(shè)備的獨立啟、停操作;在聯(lián)鎖方式下,現(xiàn)場設(shè)備可統(tǒng)一的進行順啟(小皮帶與給煤機依次順序啟動)、順停(小皮帶與給煤機依次順序停止)、同啟(小皮帶與給煤機同時啟動)、同停(小皮帶與給煤機同時停止)等操作。

      對每一套倉設(shè)備(振動給煤機、小皮帶)可獨立進行選中生產(chǎn)操作。對每一套倉設(shè)備(振動給煤機、小皮帶)可獨立進行選中報警參與與取消操作。

      每一套倉設(shè)備在啟動時,要確認是否“上電”,“本地/遠程選擇”,“電機保護”。單設(shè)備校秤時,不參與聯(lián)鎖控制,完成后要復(fù)位校秤確認。

      2)配料畫面

      配料畫面用于輸入和監(jiān)視各種煤種的煤量及水分的配比,以及實際、設(shè)定、累積煤量。每班操作前要復(fù)位清零累積量。

      3)綜合畫面

      綜合畫面綜合了操作畫面的設(shè)備狀態(tài)監(jiān)視功能與配煤畫面的實際、設(shè)定、累積煤量顯示。

      4)趨勢畫面

      趨勢畫面記錄了各設(shè)備的運行情況以及實際和設(shè)定的煤量變化曲線。

      5)報表畫面

      報表畫面是班報表的打印畫面。

      4 系統(tǒng)運行過程出現(xiàn)的問題與解決方案

      1)振動給煤機遠程控制時,不聯(lián)鎖停車,造成煤料掩埋小皮帶的故障。

      故障分析:正常情況下,當(dāng)稱重小皮帶停止時,遠程聯(lián)鎖點斷開,如圖,繼電器KA失電釋放,從而使振動給煤機失電停止。但設(shè)計中操作電源使用了交流380V,線路過長,加之KA線圈與指示燈HL并聯(lián),因此當(dāng)小皮帶聯(lián)鎖點斷開時,由于指示燈的電感、電阻的作用,使A點并未懸空,而是產(chǎn)生比B點電位低大約100V的電位點,也就是說A、B兩點間具有100V左右的電壓,使得KA不能有效釋放,造成不停車,煤料繼續(xù)傾下掩埋皮帶的故障。

      圖2 改造前電路圖

      解決方案:指示燈HL拆除,不與KA線圈并聯(lián)。這樣指示燈的電感、電阻作用不再出現(xiàn),AB兩點不會再產(chǎn)生電壓,繼電器KA可以正常釋放。KA操作電源使用220V,使系統(tǒng)有一個清晰準(zhǔn)確的參考零電位,使系統(tǒng)失電時電源徹底斷開。

      圖3 改造后電路圖

      采用以上方案,問題得到徹底解決,故障得到遏制。

      2)系統(tǒng)啟動瞬間,突加給定,造成系統(tǒng)運行不穩(wěn)定的故障。

      故障分析:系統(tǒng)在啟動瞬間,由于稱重小皮帶上還沒有物料,因此反饋信號幾乎為零,調(diào)節(jié)器給定偏差即為給定量,從而使輸出達到最大值,造成整流裝置立刻達到最大導(dǎo)通角,輸出電壓及電流瞬間突變?yōu)樽畲笾?。這樣的情況對整流裝置的穩(wěn)定運行十分不利,極大地縮短了其使用壽命。同時,瞬間的大電壓和大電流沖擊振動給煤機的線圈,大大縮短其使用壽命,且極易造成線圈燒損。瞬間的大電流使振動給煤機劇烈振動,對其機械結(jié)構(gòu)也非常不利。

      解決方案:從限制稱重積算器輸出量入手,稱重積算器輸出端加入一個積分環(huán)節(jié),時間設(shè)定為20秒,這樣在啟動瞬間,雖然偏差很大,積算器的輸出量卻緩慢增加,去除了大電壓、大電流對設(shè)備的沖擊。

      但在正常運行中如果該積分環(huán)節(jié)仍起作用,勢必對系統(tǒng)的響應(yīng)速度造成極大的影響,無法保證配煤比的準(zhǔn)確度,因此在啟動完成后,即20秒鐘后,積算器自動將此積分環(huán)節(jié)短接,使系統(tǒng)進入正常調(diào)節(jié)狀態(tài),從而既去除了啟動瞬間的沖擊,又有保證了系統(tǒng)的功能實現(xiàn)及配煤比的準(zhǔn)確度。

      5 結(jié)束語

      包鋼焦化廠自動配煤控制系統(tǒng)是PLC、儀表積算器、現(xiàn)場稱重系統(tǒng)的典型應(yīng)用,三者通過工業(yè)以太網(wǎng)、Profiubus-DP網(wǎng)絡(luò)連接,實現(xiàn)信息交互。采用動態(tài)誤差累積計算法實現(xiàn)自動控制,能有效地控制配煤重量精度,提高配煤精度高,減少誤差?;炝掀?、給料皮帶等設(shè)備之間的聯(lián)鎖控制,配煤過程的可視化操作,使所有的控制均在終端上操作完成,提高了整個系統(tǒng)的自動化程度。較高的配煤精度為穩(wěn)定焦炭質(zhì)量,降低配煤成本,增加經(jīng)濟效益提供有利的技術(shù)支持。

      [1]韋映川.基于PLC與WinCC組態(tài)軟件的自動配煤控制系統(tǒng)[J].煤礦機械,2012,(12):248-249.

      [2]付勝,龐印華.基于線性優(yōu)化算法的自動配煤控制系統(tǒng)設(shè)計[J].中國煤炭,2011,37(2):66-69.

      [3]徐健,陳瀚.重鋼焦化廠新區(qū)自動配煤系統(tǒng)[J].自動化與儀器儀表,2011,(3):87-89.

      [4]席鳳琴.自動配煤系統(tǒng)PLC改造[J].天津冶金,2009,(3):35-38,63.

      [5]謝淼舟,王冬梅,賀麗華.PID調(diào)節(jié)在包鋼焦化廠自動配煤上應(yīng)用[J].包鋼科技,2007,33(4):90-93.

      [6]李愛國,王旭輝,王海.基于Pro fi bus-DP的配煤控制系統(tǒng)設(shè)計[J].工礦自動化,2012,(12):108-111.

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