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      集成式制動梁架成形工藝研究

      2014-10-10 06:48:24李潔唐振英鄭官興齊齊哈爾軌道交通裝備有限責任公司
      鍛造與沖壓 2014年13期
      關(guān)鍵詞:李潔集成式壓彎

      文/李潔,唐振英,鄭官興·齊齊哈爾軌道交通裝備有限責任公司

      李潔,工程師,主要從事自由鍛件、模鍛件工藝分析及工裝工具設計方面的工作,現(xiàn)參與公司的6300t熱模鍛壓力機和500kJ對擊錘生產(chǎn)線的改造工作。

      集成式制動梁架成形工藝研究

      文/李潔,唐振英,鄭官興·齊齊哈爾軌道交通裝備有限責任公司

      李潔,工程師,主要從事自由鍛件、模鍛件工藝分析及工裝工具設計方面的工作,現(xiàn)參與公司的6300t熱模鍛壓力機和500kJ對擊錘生產(chǎn)線的改造工作。

      集成式制動梁架結(jié)構(gòu)簡單緊湊,裝配方便容易,可有效降低車輛的自重,提高車輛的載重能力,通過對該產(chǎn)品的工藝研究解決了整體壓彎的變形回彈問題,極大地提高了一次壓彎合格率,創(chuàng)造了較好的社會效益和經(jīng)濟效益。

      圖1 中拉桿制動裝置

      圖3 L-B型制動梁架

      圖4 集成式制動梁架

      圖2 集成制動裝置

      圖5 L-B型制動梁架截面形狀

      圖6 集成式制動梁架截面形狀

      為了適應我國鐵路貨物運輸提速、重載的進一步發(fā)展需要,提高鐵路貨車運行的安全穩(wěn)定性,我公司在中拉桿制動裝置(圖1)的基礎(chǔ)上結(jié)合國外的結(jié)構(gòu)方案設計開發(fā)了集成制動裝置(圖2),將原有的L-B型制動梁架(圖3)改為集成式制動梁架(圖4),其截面形狀也有較大的變化(圖5、6)。集成式制動梁架的截面形狀和尺寸為我公司首創(chuàng),結(jié)構(gòu)簡單緊湊,裝配方便容易,有效降低了車輛的自重,提高了車輛的載重能力,目前只有我公司在進行該種結(jié)構(gòu)的制動梁架的生產(chǎn)試制及工藝研究。通過對該產(chǎn)品的工藝研究解決了整體壓彎的變形回彈問題,極大地提高了一次壓彎合格率,同時完成了該制動梁架的批量生產(chǎn),產(chǎn)生了較大的社會效益和經(jīng)濟效益。

      工藝方案的制定

      工藝分析

      集成式制動梁架在截面形狀和尺寸方面與現(xiàn)有的組合式制動梁架有較大差別,存在一個大平面的整體壓彎,該整體壓彎部位尺寸公差較小,同時壓彎后需要保證各部位尺寸。

      試制準備

      ⑴對切分、整形工裝進行重新設計和制造,并設計制造彎曲、整形工裝以進行整體壓彎成形。

      ⑵現(xiàn)有的工藝條件無法進行一次加熱后整形和彎曲的工藝試驗,我們將原有閑置的制動梁架整形設備改造成彎曲設備。

      ⑶由于工件本身形狀及尺寸較為復雜(圖7),同時冷卻后工件尺寸發(fā)生較大變化,因此工件壓彎后無法進行熱處理回火,故而要求壓彎成形后在保證工件尺寸的基礎(chǔ)上還要達到力學性能要求,對此我們制定了不同的工藝方案進行生產(chǎn)試制。

      工藝流程的確定

      該產(chǎn)品的原材料為軋制的長條型材,主要工藝流程為:外購型材→切割下料→加熱→切分→拉伸→整形→壓彎→拋丸→檢查→修磨→整體探傷→交驗。

      圖7 集成式制動梁架尺寸圖

      試制過程中出現(xiàn)的問題及解決措施

      ⑴制動梁架壓彎深度(92.5±2)mm尺寸處的弓形桿及十字鋼部位因冷卻過程中應力釋放而導致回彈量難以控制。

      解決措施:嚴格控制出爐溫度,從出爐開始到整形壓彎,對整個工序的作業(yè)時間節(jié)拍進行標準化作業(yè),保證壓彎過程中制動梁的溫度在固定的小范圍內(nèi)浮動。同時,對工裝回彈量進行試驗統(tǒng)計,后期根據(jù)試驗數(shù)據(jù)(表1)繼續(xù)按相關(guān)尺寸進行實際小批量試制,最終確認可將工裝壓彎深度調(diào)整為97.5mm。

      ⑵制動梁架冷卻過程中,兩側(cè)不發(fā)生壓彎部位(130mm尺寸處)發(fā)生回彈。

      解決措施:根據(jù)相應的變形,試制時在兩端增加反變形量,同時兩端增加余量,通過銑床保證梁架兩端面與圖7中130mm尺寸界線的斜度為1∶20。

      ⑶壓制(92.5±2)mm尺寸處的過程中,彎曲變形及拉伸變形同時存在,梁架兩端向中部收縮,兩頂角距離尺寸(1340±5)mm較小,為保證兩頂角距離尺寸,R6~R8凸起普遍較小或沒有。

      解決措施:將兩頂角距離尺寸(1340±5)mm在整形工序中增加至,通過試制調(diào)整到該尺寸兩端收縮后仍能較好地控制在公差范圍以內(nèi),對個別超差件通過校正后銑角保證產(chǎn)品要求。

      ■ 表1 (92.5±2)mm尺寸處回彈試驗數(shù)據(jù)

      ■ 表2 6種工藝方案的相關(guān)數(shù)據(jù)

      各試制方案對金相組織及力學性能的影響

      金相組織及力學性能的檢驗標準

      屈服強度≥420MPa,抗拉強度≥550MPa,斷后伸長率≥17%,-40℃的沖擊功≥27J,脫碳層厚度≤0.3mm,金相組織檢查無魏氏組織。

      6種工藝方案

      6種工藝方案的相關(guān)數(shù)據(jù)見表2,其中加熱溫度為拖偶實測溫度。方案1、3、5為一次加熱彎曲成形,方案2、4、6為二次加熱彎曲成形。方案2為一次加熱完成切分、拉伸、整形后直接入爐進行二次加熱,二次加熱后進行彎曲成形;方案4、6為一次加熱完成切分、拉伸、整形后冷卻到室溫再入爐進行二次加熱,二次加熱后進行彎曲成形。

      方案2、5、6的金相組織及力學性能檢測結(jié)果分析

      通過對三種方案的實物解剖試樣進行金相組織及力學性能檢測我們發(fā)現(xiàn),無論采用哪一種工藝方案,晶粒度都比較好,但是加熱溫度在1020℃時,方案5脫碳層厚度較大(圖8),方案6沖擊功較低(圖9),并且兩根梁架中的6-1-1、6-2-3、6-2-4號試樣中均有1~2級魏氏組織,因此將方案5、方案6排除。

      方案2在試驗過程中一次加熱保溫時間較長,且在進行二次加熱前未冷卻到室溫(約在600℃時直接入爐進行二次加熱)。兩根梁架試樣檢測后,2-1-1、2-1-3、2-2-1號試樣屈服強度不合格(圖10),沖擊功也相對較低(圖11),因此方案2也不能滿足要求。

      圖8 方案2、5、6脫碳層厚度

      圖9 方案6沖擊功

      圖10 方案2、5、6屈服強度

      圖11 方案2、5、6平均沖擊功

      方案1、3、4的金相組織及力學性能檢測結(jié)果分析

      為了優(yōu)化工藝方案,在方案1、方案3、方案4這三種方案脫碳層厚度、晶粒度和組織比較接近的情況下,我們對力學性能進一步進行了比對分析,通過試驗對比得出以下結(jié)論:

      ⑴溫度由方案1的950℃升高至方案3的980℃后,制動梁的屈服強度、抗拉強度都略有升高(圖12、13),斷后伸長率略有下降但不明顯(圖14),且未低于技術(shù)條件要求,沖擊性能略有提高,分散性加大(圖15),因此方案3較方案1更好。

      ⑵方案3在980℃時一次加熱成形,方案4一次加熱到980℃完成整形后冷卻到室溫再入爐二次加熱至950℃,之后壓彎成形。相較之下,方案3屈服強度略高(圖12),抗拉強度和斷后伸長率方案3與方案4比較接近(圖13、14),沖擊性能兩者也都呈分散性(圖 15),但是總的平均值方案3為58.8J,略高于方案4的52.8J。

      圖12 方案1、3、4屈服強度

      圖13 方案1、3、4抗拉強度

      圖14 方案1、3、4斷后伸長率

      圖15 方案1、3、4平均沖擊功

      工藝方案的選定

      通過對6種工藝方案進行試樣和實物解剖取樣的數(shù)據(jù)對比分析,可以得出以下結(jié)論:

      ⑴方案1、方案3、方案4都能夠符合標準要求,檢測結(jié)果較好,均可采用。

      ⑵從生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本方面考慮,采用一次加熱的工藝方案比較合理,同時可以有效防止二次加熱造成的變形等相關(guān)尺寸問題,因此方案1、方案3可采用。

      ⑶從有效保證集成式制動梁架的內(nèi)在質(zhì)量方面衡量,方案3、方案4可采用。

      綜合以上多種因素得出最優(yōu)的工藝方案為方案3,即加熱溫度控制在950~980℃之間,一次加熱彎曲成形,保溫時間為30~50min。

      結(jié)束語

      通過此次集成式制動梁架多種成形工藝方案的試驗研究,我們合理地確定了集成式制動梁架的生產(chǎn)工藝方法,優(yōu)化了集成式制動梁架的生產(chǎn)工藝,降低了生產(chǎn)成本,目前我公司按照此工藝方法生產(chǎn)的集成式制動梁架已經(jīng)在進行整車驗證。

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