唐 浠 瞿 楊 張?jiān)乒?何培東 徐 飛
(中國(guó)石油西南油氣田公司重慶天然氣凈化總廠)
重慶天然氣凈化總廠引進(jìn)分廠(以下簡(jiǎn)稱引進(jìn)分廠)兩套CBA硫磺回收裝置于2008年建成投產(chǎn)[1],采用美國(guó)BV公司四級(jí)轉(zhuǎn)化冷床吸附專有工藝,四級(jí)循環(huán)工藝通過熱反應(yīng)爐、常規(guī)Claus反應(yīng)器及3個(gè)CBA反應(yīng)器將酸氣中的H2S轉(zhuǎn)換為元素硫[2]。運(yùn)行不到兩年,2010年5月,Ⅱ套CBA一級(jí)反應(yīng)器、CBA二級(jí)反應(yīng)器中部人孔處耐火襯里發(fā)生垮塌,不銹鋼絲網(wǎng)被腐蝕,因催化劑和瓷球泄漏引起硫磺冷凝冷卻器及液硫管線堵塞[3]。此后,裝置各CBA反應(yīng)器相繼出現(xiàn)多次襯里垮塌的情況(如表1所列)。針對(duì)這一問題,對(duì)該處襯里垮塌分別從工藝和設(shè)備兩方面進(jìn)行了分析,并提出改造方案。下文以引進(jìn)分廠CBA裝置為例,介紹反應(yīng)器襯里垮塌原因分析及改造措施。
表1 CBA反應(yīng)器襯里垮塌檢修統(tǒng)計(jì)表Table 1 Maintenance statistical table of CBA reactor lining collapse
引進(jìn)分廠硫磺回收裝置設(shè)計(jì)酸氣體積流量1 495~2 700 m3/h(101.325 k Pa,20℃下),H2S摩爾分?jǐn)?shù)為33.918%~40.584%時(shí),單套裝置硫磺產(chǎn)量約35 t/d,硫磺回收率至少應(yīng)達(dá)到99.2%,兩套裝置共用1套尾氣焚燒爐及煙囪排放系統(tǒng),尾氣中SO2排放總量為46.8 kg/h,符合GB 16297《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)環(huán)保的要求。
CBA反應(yīng)器設(shè)計(jì)溫度為127~343℃,其反應(yīng)器結(jié)構(gòu)如圖1所示。在CBA反應(yīng)器中裝填一定量的Claus催化劑,在催化劑的作用下H2S與SO2發(fā)生Claus反應(yīng)而生成硫磺,有機(jī)硫則發(fā)生水解反應(yīng)。
2010年5月,引進(jìn)分廠2008年建成投產(chǎn)的兩套CBA硫磺回收裝置運(yùn)行不到兩年,Ⅱ套CBA一級(jí)反應(yīng)器、CBA二級(jí)反應(yīng)器中部人孔處耐火襯里發(fā)生垮塌,不銹鋼絲網(wǎng)被腐蝕,造成催化劑和瓷球泄漏,從而引起硫磺冷凝冷卻器及液硫管線堵塞。2010年~2011年,Ⅰ、Ⅱ套CBA裝置其他反應(yīng)器也相繼出現(xiàn)同樣問題,多次導(dǎo)致臨時(shí)停車檢修。通過對(duì)垮塌原因進(jìn)行分析,制定了初步改造方案,如圖2所示。
CBA反應(yīng)器內(nèi)部化學(xué)腐蝕類型主要有:高溫硫腐蝕、氫腐蝕、低溫H2S腐蝕、低溫SO3露點(diǎn)腐蝕、低溫SO2露點(diǎn)腐蝕[4-5]。上述作用均會(huì)腐蝕反應(yīng)器內(nèi)暴露的鋼材及襯里。其中低溫SO2露點(diǎn)腐蝕(形成H2SO3)是造成CBA反應(yīng)器內(nèi)部混凝土耐火襯里腐蝕的主要原因[6]。SO2是H2S和O2完全燃燒的產(chǎn)物,貫穿于整個(gè)硫磺回收過程,三級(jí)冷卻后的過程氣中含有1%~2%(y)的SO2,它易溶于水,所以在有水或水蒸氣存在的條件下將生成H2SO3。實(shí)踐證明,水蒸氣含量高則H2SO3露點(diǎn)溫度降低,低溫下將加劇腐蝕。
CBA反應(yīng)器在運(yùn)行過程中溫度變化范圍為127~343℃,各階段切換時(shí)溫度變化較快,耐火襯里需周期性地承受巨大的熱應(yīng)力,人孔與罐體連接相貫線處的混凝土襯里尤為突出。
CBA反應(yīng)器內(nèi)部催化反應(yīng)方程見式(1):
該反應(yīng)為放熱反應(yīng),因此,在裝置負(fù)荷偏低時(shí)會(huì)導(dǎo)致反應(yīng)器溫度較低,從而加劇H2SO3對(duì)耐火襯里的腐蝕。
2.3.1 保溫方面
由于快裝盲板與人孔間存在間隙,快裝盲板與外部盲板間的空腔無隔熱材料,以及人孔外部未加保溫層等原因,使得人孔附近內(nèi)腔的表面溫度低于其他位置。
由于人孔處的保溫存在缺陷,導(dǎo)致此處溫度低于SO2酸露點(diǎn)溫度,形成的H2SO3對(duì)混凝土耐火襯里進(jìn)行化學(xué)腐蝕,H2SO3的形成和聚集使得人孔處溫度進(jìn)一步降低。
2.3.2 結(jié)構(gòu)方面
反應(yīng)器人孔為臺(tái)階面結(jié)構(gòu)(如圖3所示),此結(jié)構(gòu)缺陷也加劇了人孔處混凝土的垮塌。首先,保溫缺陷和酸液的形成使得人孔附近內(nèi)腔表面溫度較低,人孔處非流線臺(tái)階面減弱了該處的熱對(duì)流,從而阻斷了該處通過熱對(duì)流升高溫度的可能性。因此,相對(duì)于其他位置而言,人孔處溫差較大,臺(tái)階面內(nèi)側(cè)溫度最低可低于100℃。水蒸氣在此處凝結(jié)成液態(tài)水,吸收SO2后形成酸液流向溫度較高的襯里。在酸液急速降溫的過程中,該處襯里內(nèi)部產(chǎn)生巨大的熱應(yīng)力,使得襯里開裂脫落。中間梁設(shè)置在人孔下方,該梁與混凝土襯里相接觸,當(dāng)梁被銹蝕后其產(chǎn)物的體積是原有體積的2.5倍,產(chǎn)生的巨大膨脹力足以使混凝土襯里開裂[7]。酸液滲入裂縫后加劇腐蝕,腐蝕和熱應(yīng)力開裂相互促進(jìn),共同造成人孔處襯里的垮塌。
2.3.3 襯里垮塌后的保險(xiǎn)結(jié)構(gòu)
在無支撐圈結(jié)構(gòu)的反應(yīng)器中,混凝土襯里被破壞后,在柵板和鋼制殼體間形成了約100 mm寬的間隙。此處不銹鋼絲網(wǎng)因無法承受上部催化劑的質(zhì)量而破裂,導(dǎo)致催化劑泄漏。
由于引進(jìn)分廠共有兩套硫磺回收裝置,因此,當(dāng)裝置負(fù)荷偏低時(shí),有兩種可供選擇的工藝改進(jìn)方案:
(1)酸氣共用1套硫磺回收裝置以滿足單套裝置負(fù)荷;
(2)在燃燒爐內(nèi)加入燃料氣或酸氣進(jìn)行混燒,以提高反應(yīng)器溫度。
3.2.1 完善保溫
由于保溫缺陷是導(dǎo)致人孔處耐火襯里垮塌的根本原因。因此,必須首先完善人孔外部保溫,在人孔外部安裝保溫材料。其次,必須加強(qiáng)快裝盲板處的密閉效果,可選擇使用耐火磚和耐火水泥進(jìn)行直接封堵,如圖4所示。
3.2.2 人孔處改用平滑結(jié)構(gòu)代替臺(tái)階面
側(cè)面人孔改用無凸面盲板,然后用耐火磚或耐火水泥封堵人孔,并對(duì)內(nèi)部進(jìn)行平滑處理,再將削平的盲板扣上(如圖4所示)。這樣不僅可保證反應(yīng)器人孔處保溫絕熱效果良好,還改善了此前因?yàn)殡A梯面而造成的局部低溫。
3.2.3 人孔下方增加防止混凝土垮塌的鋼板
反應(yīng)器前端和后端沒有支撐圈的位置重新焊接支撐圈,使整個(gè)反應(yīng)器四周支撐圈圍成一個(gè)閉合的圓環(huán)(如圖5所示),用于支撐托起支撐圈之上的耐火襯里層,并在耐火襯里層被腐蝕后不至于垮塌,起到支撐其上部催化劑的作用。
3.2.4 人孔處增加固定不銹鋼絲網(wǎng)的螺栓
增加人孔下方的不銹鋼絲網(wǎng)固定螺栓,將載荷通過螺栓轉(zhuǎn)加在本體上,從而減小人孔下方薄弱部位所承受載荷。其安裝位置見圖6,安裝方式與其余位置的不銹鋼絲網(wǎng)固定螺栓相同(如圖7所示)。
3.2.5 梁的改進(jìn)
針對(duì)梁兩端銹蝕膨脹對(duì)混凝土襯里的破壞,現(xiàn)提出以下兩種改進(jìn)方案:
(1)撤掉人孔下方的梁,加長(zhǎng)柵板,經(jīng)計(jì)算后改用兩根原型號(hào)的梁支撐,如圖8所示。
(2)不使用梁柵板縱向架在支撐圈上,支撐圈下每隔1 m焊接一個(gè)支撐座,并且在人孔下方時(shí)不能設(shè)置支撐座,如圖9所示。
通過2010年的臨時(shí)停車檢修和2011年大修,采用完善保溫、用耐火磚或耐火水泥封堵人孔兩種方案完成了CBAⅡ套4臺(tái)反應(yīng)器的改造。2012年3月臨時(shí)停車時(shí),對(duì)CBAⅠ套的4臺(tái)反應(yīng)器也進(jìn)行了上述改造。改造后,CBA硫磺回收裝置運(yùn)行狀況良好,解決了CBA反應(yīng)器人孔處耐火襯里經(jīng)??逅膯栴},同時(shí)也產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟(jì)效益,杜絕了因反應(yīng)器耐火襯里垮塌造成的裝置臨時(shí)停車,大大降低了臨時(shí)停產(chǎn)檢修費(fèi)用,保證了天然氣凈化裝置的長(zhǎng)周期安全運(yùn)行。此次技術(shù)改造的經(jīng)驗(yàn)已成功推廣至重慶天然氣凈化總廠大竹分廠CBA硫磺回收裝置和萬州分廠CPS硫磺回收裝置[8-9],也可供其他類似裝置進(jìn)行參考。
通過對(duì)重慶天然氣凈化總廠引進(jìn)分廠CBA反應(yīng)器襯里垮塌原因進(jìn)行分析,提出相應(yīng)整改措施,跟蹤整改效果,可得出如下結(jié)論:
(1) 加燃料氣與酸氣混燒提高CBA反應(yīng)器整體溫度方案雖然具有一定的可行性,但不符合經(jīng)濟(jì)環(huán)保要求。
(2) 反應(yīng)器人孔處改用平滑結(jié)構(gòu)封堵,增加了CBA反應(yīng)器內(nèi)部溫度分布的均勻性,通過改善局部低溫以防止局部破壞,整改方案簡(jiǎn)單且效果明顯。
(3) 反應(yīng)器人孔改為內(nèi)伸式結(jié)構(gòu),通過改善該處襯里應(yīng)力分布以防止其垮塌,整改實(shí)施較困難。
(4) 加強(qiáng)鋼絲網(wǎng)的固定和增加支撐圈結(jié)構(gòu),通過減弱襯里載荷以防止其垮塌,可以起到一定作用。
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