黃華煜 謝光
摘 要:文章以河源電廠600MW汽輪機(jī)為例,詳細(xì)介紹了汽輪機(jī)主汽閥門全行程活動(dòng)試驗(yàn)的試驗(yàn)條件和基本原理,并針對(duì)閥門試驗(yàn)過程中出現(xiàn)的EH油壓大幅下跌的異?,F(xiàn)象進(jìn)行了詳細(xì)地分析,提出合理的解決方法。
關(guān)鍵詞:全行程活動(dòng)試驗(yàn);優(yōu)化;安全
引言
廣東河源電廠汽輪機(jī)為哈汽生產(chǎn)的CLN600-25/600/600型超超臨界、一次中間再熱、單軸、兩缸兩排汽、凝汽式汽輪機(jī),每臺(tái)機(jī)組配置有兩高壓主汽門(TV)、4個(gè)高壓調(diào)門(GV)、2個(gè)中壓主汽門(RSV)、4個(gè)中壓調(diào)門(IV)。汽輪機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)為高壓抗燃油型數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)(簡(jiǎn)稱DEH),控制設(shè)備采用ABB北京貝利控制有限公司的Symphony系統(tǒng)。
1 試驗(yàn)條件
閥門全行程活動(dòng)試驗(yàn)共分為四個(gè)組依次進(jìn)行,TV和同側(cè)的2個(gè)GV一個(gè)組(如TV2和GV2、GV3),RSV和同側(cè)的IV一個(gè)組(RSV1和IV1、IV2,RSV2和IV3、IV4),每次只能對(duì)一個(gè)閥門組進(jìn)行試驗(yàn)。
TV/GV閥門組活動(dòng)試驗(yàn)須具備以下允許條件:(1)機(jī)組處于正常運(yùn)行狀況,帶50%額定負(fù)荷。(2)CCS模式退出,DEH投入功率控制回路。(3)高調(diào)門處于單閥模式。(4)高壓主汽門和中壓主汽門全開。(5)閥門活動(dòng)試驗(yàn)已完成,沒有其它閥門試驗(yàn)進(jìn)行。(6)DEH投入功率控制回路。(7)沒有閥門校驗(yàn)進(jìn)行。
為保證一側(cè)GV全關(guān)后負(fù)荷仍能夠穩(wěn)定控制在300MW,要求在TV/GV閥門組活動(dòng)試驗(yàn)過程中主汽壓力穩(wěn)定在18Mpa,此時(shí)鍋爐處于BI或者BH運(yùn)行模式均可。
RSV/IV閥門組活動(dòng)試驗(yàn)可以在任何負(fù)荷下進(jìn)行,除上述第一條外,其它要求與TV/GV閥門組完全相同。
2 試驗(yàn)原理
2.1 TV/GV活動(dòng)試驗(yàn)
以TV2/GV2GV3閥門組活動(dòng)試驗(yàn)為例,其主要控制邏輯見圖1。當(dāng)所有允許條件具備時(shí),操作員通過DEH畫面選擇TV2/GV2&GV3閥門組開始試驗(yàn)。
首先“TV2試驗(yàn)開始”為1,RS觸發(fā)器(14)置位,使切換器T(12)保持試驗(yàn)前的“GV2單閥指令1”,同時(shí)RS觸發(fā)器(6)置位,把試驗(yàn)前的“GV2單閥指令1” 乘以負(fù)1后通過速率限制器(11)與之前保持的數(shù)值相加,其結(jié)果通過切換器T(15)形成最終的GV2單閥指令(GV2 SINGLE)信號(hào)。由于速率限制器(11)的作用,GV2單閥指令由當(dāng)前值以0.4%/s的速度遞減到零,GV2就從當(dāng)前開度逐漸關(guān)閉。GV3的控制過程與GV2完全相同,當(dāng)GV2和GV3開度均小于6%時(shí),快關(guān)電磁閥動(dòng)作,快速關(guān)閉GV2和GV3。當(dāng)GV2(GV3)開度小于2%或者全關(guān)機(jī)械行程開關(guān)動(dòng)作后,“GV2 試驗(yàn)關(guān)”為1,并復(fù)位RS觸發(fā)器(6)。
“GV2 試驗(yàn)關(guān)”和“GV3 試驗(yàn)關(guān)”信號(hào)均變?yōu)?后,開始進(jìn)行TV2的活動(dòng)試驗(yàn),使“TV2試驗(yàn)進(jìn)行中”,使TV2的閥位指令由2%/s的速率從100降到0,TV2逐漸關(guān)閉。TV2 全關(guān)后,將復(fù)位“TV2試驗(yàn)開始”信號(hào),該信號(hào)使TV2的閥位指令由2%/s的速率從0升至100,并復(fù)位“TV2試驗(yàn)進(jìn)行中”信號(hào)。
當(dāng)TV2完全打開后,“TV2 試驗(yàn)停止&打開”信號(hào)變1(見圖1),RS觸發(fā)器(7)置位,使GV2的關(guān)偏置以0.4%/s的速率由-100%變?yōu)?,使開度指令逐漸恢復(fù)到試驗(yàn)之前的開度指令。當(dāng)GV2的的開度指令完全恢復(fù)后,RS觸發(fā)器(7)和RS觸發(fā)器(14)復(fù)位,在模擬量切換器T(12)、T(15)共同作用下,“GV2單閥指令”切換回“GV2單閥指令1”,同時(shí)“GV2試驗(yàn)進(jìn)行中”置 0,表示TV2/GV2&GV3閥門組全行程活動(dòng)試驗(yàn)完成。
2.2 RSV/IV活動(dòng)試驗(yàn)
以RSV1/IV1&IV2為例,當(dāng)所有允許條件具備時(shí),操作員通過DEH畫面選擇RSV1/IV1&IV2閥門組開始試驗(yàn),RSV1 TEST START =1,活動(dòng)試驗(yàn)開始。IV1(IV2) TEST IN PROG=1,通過切換器和RS觸發(fā)器,使IV1(IV2)的閥門指令疊加-100%的關(guān)偏置信號(hào),使IV1(IV2)以0.5%的速率逐漸關(guān)閉。
當(dāng)IV1和IV2均全關(guān)后,發(fā)出RSV1 TEST CLOSE指令,使RSV1試驗(yàn)電磁閥帶電,通過液壓回路使RSV1關(guān)閉。RSV1全關(guān)后,使RSV1/IV1&IV2活動(dòng)試驗(yàn)指令復(fù)位,即RSV1 TEST START=0,該信號(hào)復(fù)位RSV1 TEST CLOSE信號(hào),使中壓主汽閥RSV1開啟。RSV1全開后,中壓調(diào)節(jié)閥IV1和IV2的關(guān)偏置信號(hào)以0.5%的速率由-100%變?yōu)?,使IV1和IV2逐漸開啟,當(dāng)開度指令恢復(fù)到試驗(yàn)前的值時(shí),復(fù)位IV1(IV2) TEST IN PROG信號(hào),發(fā)出閥門活動(dòng)試驗(yàn)完成信號(hào)。
3 異常分析及優(yōu)化
3.1 TV/GV閥門活動(dòng)試過程中EH油壓大幅下跌
2011年3月22日#1機(jī)組進(jìn)行TV2/GV2&GV3閥門組全行程活動(dòng)試驗(yàn),當(dāng)GV2和GV3接近全關(guān)時(shí),EH油壓大幅下跌,由14.8MPa降到10.75MPa,EH油母管壓力低報(bào)警,同時(shí)備用EH油泵聯(lián)鎖啟動(dòng),EH油壓緩慢恢復(fù)正常。機(jī)組運(yùn)行過程中EH油壓大幅下跌,嚴(yán)重影響機(jī)組安全。經(jīng)詳細(xì)分析GV的調(diào)節(jié)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和DEH的閥門試驗(yàn)邏輯后,發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)邏輯中存在一定安全隱患。
在2.1中提到,TV2/GV2&GV3進(jìn)行活動(dòng)試驗(yàn)時(shí),當(dāng)GV2和GV3開度均小于6%時(shí),“GV2快關(guān)”信號(hào)=1(見圖2),GV2和GV3快關(guān)電磁閥動(dòng)作,通過液壓回路快速關(guān)閉GV2和GV3。GV2和GV3的快關(guān)電磁閥將一直帶電,直到 “TV2 全關(guān)”由0變1,RS觸發(fā)器復(fù)位后使快關(guān)電磁閥失電。在GV2和GV3的快關(guān)過程中,若系統(tǒng)一切正常, “GV2 試驗(yàn)關(guān)”和“GV3 試驗(yàn)關(guān)”信號(hào)將順利由0變?yōu)?;但是在3月22日的試驗(yàn)中,由于某種原因致使GV2閥位反饋只能關(guān)到2.7%,同時(shí)機(jī)械行程開關(guān)也未動(dòng)作,所以“GV2 試驗(yàn)關(guān)”的狀態(tài)無(wú)法正確翻轉(zhuǎn),結(jié)果導(dǎo)致速率限制器(11)依舊處于激活狀態(tài),因此最終的“GV2單閥指令”未立即降到0,而是仍然以0.4%/S的速率從6%緩慢下降。endprint
另外從GV調(diào)節(jié)系統(tǒng)的原理進(jìn)行分析,當(dāng)快關(guān)電磁閥動(dòng)作后,GV的插裝閥的OPC 油通過快關(guān)電磁閥回到有壓回油DP1管路中(見圖3),插裝閥打開,GV2(GV3)油動(dòng)機(jī)的油缸下部EH油通過插裝閥排往有壓回油DP1管路。由于此時(shí)GV2閥位反饋仍然等于2.7%,而“GV2單閥指令”受速率限制器的影響大于2.7%,閥門伺服卡送出指令控制伺服閥進(jìn)行開閥門調(diào)節(jié)過程,EH油進(jìn)口與油缸下部接通,由于此時(shí)插裝閥仍然處于打開狀態(tài),這樣EH油就通過GV2的伺服閥和插裝閥直接排到有壓回油管路中,結(jié)果導(dǎo)致EH母管油壓大幅下降。
此次閥門活動(dòng)試驗(yàn)中出現(xiàn)的故障現(xiàn)象,對(duì)機(jī)組安全造成極大影響。若備用EH油泵聯(lián)鎖啟動(dòng)故障或備用泵處于檢修狀態(tài),極有可能因EH油壓過低造成機(jī)組停機(jī)事故。為避免類似故障繼續(xù)發(fā)生,需要對(duì)閥門活動(dòng)試驗(yàn)邏輯進(jìn)行修改,以保障機(jī)組安全。
邏輯優(yōu)化方案如圖4所示,對(duì) “GV2 試驗(yàn)關(guān)”信號(hào)的產(chǎn)生條件進(jìn)行修改。除了修改原有的GV2 閥位判斷條件外,增加快關(guān)電磁閥的動(dòng)作指令,兩條件相“或”后形成最終的“GV2 試驗(yàn)關(guān)”信號(hào)。這樣修改能確??礻P(guān)電磁閥動(dòng)作后,及時(shí)復(fù)位RS觸發(fā)器(6)并使速率限制器(11)失效,把GV2最終單閥指令迅速降為0。這樣即使活動(dòng)試驗(yàn)中出現(xiàn)GV2閥門關(guān)不到3%的位置,伺服閥也能立即處于關(guān)閥門控制過程,伺服閥的進(jìn)油口關(guān)閉,回油口打開,徹底避免TV/GV閥門活動(dòng)試驗(yàn)過程中,EH油通過伺服閥直接排到有壓回油管路的危險(xiǎn)狀況。其它所有GV的相關(guān)邏輯也進(jìn)行了同樣的修改。此次邏輯修改完成后,TV/GV閥門活動(dòng)試驗(yàn)中快關(guān)電磁閥動(dòng)作時(shí),EH油壓波動(dòng)較小,不會(huì)影響機(jī)組安全運(yùn)行。
3.2 閥門活動(dòng)試驗(yàn)完成時(shí)機(jī)組負(fù)荷跳變
由GV試驗(yàn)邏輯分析得知,GV活動(dòng)試驗(yàn)開始后,切換器T(12)保持試驗(yàn)前的“GV2單閥指令1”,試驗(yàn)結(jié)束后,切換器T(12)和T(15)切換為當(dāng)前的“GV2單閥指令1”值,在TV/GV活動(dòng)試驗(yàn)期間,由于汽輪機(jī)在單閥方式下全開全關(guān)單側(cè)高調(diào)門,對(duì)鍋爐側(cè)造成一定的擾動(dòng),導(dǎo)致主汽壓力變化。在DEH投入功率回路的情況下,試驗(yàn)中的閥位參考值REFERENCE可能有較大差別,從而每個(gè)高調(diào)門的單閥指令和試驗(yàn)前的值相比有較大變化,變化量有時(shí)可能超過3%,造成機(jī)組負(fù)荷跳變,嚴(yán)重時(shí)負(fù)荷跳變可達(dá)15MW以上。
針對(duì)以上現(xiàn)象,可以對(duì)GV活動(dòng)試驗(yàn)邏輯進(jìn)行簡(jiǎn)單優(yōu)化即可實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)前后的“GV2單閥指令”平穩(wěn)切換,增加的邏輯見圖1,當(dāng)“GV2單閥指令”完全恢復(fù)到T(12)保持的試驗(yàn)前“GV2單閥指令1”后,通過脈沖塊(19)產(chǎn)生10S的脈沖,速率限制塊(20)在10S內(nèi)限制“GV2單閥指令”的變化速率為0.2%/s,脈沖寬度和變化速率可調(diào)。這樣通過兩個(gè)功能塊,就能在閥門活動(dòng)試驗(yàn)結(jié)束時(shí)使“GV2單閥指令”基本實(shí)現(xiàn)無(wú)擾切換,減少試驗(yàn)對(duì)機(jī)組負(fù)荷的擾動(dòng)。
4 結(jié)束語(yǔ)
通過對(duì)汽輪機(jī)主汽閥門全行程活動(dòng)試驗(yàn)邏輯的優(yōu)化改進(jìn),徹底解決了閥門試驗(yàn)過程中EH油壓大幅下跌的安全隱患,保證了閥門活動(dòng)試驗(yàn)過程中機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,也可為同型機(jī)組解決類似故障時(shí)提供一定的參考。此外,機(jī)組在TV/GV活動(dòng)試驗(yàn)過程中,功控回路響應(yīng)速率和GV關(guān)閉速率不匹配,造成機(jī)組負(fù)荷有較大波動(dòng),因此還需對(duì)試驗(yàn)邏輯進(jìn)一步優(yōu)化,以保證閥門活動(dòng)試驗(yàn)安全穩(wěn)定進(jìn)行。
參考文獻(xiàn)
[1]降愛琴,郝秀芳.數(shù)字電液調(diào)節(jié)與旁路控制系統(tǒng)[M].
作者簡(jiǎn)介:黃華煜(1972-),男,湖北,本科,工程師,廣東河源電廠熱控工程師。endprint
另外從GV調(diào)節(jié)系統(tǒng)的原理進(jìn)行分析,當(dāng)快關(guān)電磁閥動(dòng)作后,GV的插裝閥的OPC 油通過快關(guān)電磁閥回到有壓回油DP1管路中(見圖3),插裝閥打開,GV2(GV3)油動(dòng)機(jī)的油缸下部EH油通過插裝閥排往有壓回油DP1管路。由于此時(shí)GV2閥位反饋仍然等于2.7%,而“GV2單閥指令”受速率限制器的影響大于2.7%,閥門伺服卡送出指令控制伺服閥進(jìn)行開閥門調(diào)節(jié)過程,EH油進(jìn)口與油缸下部接通,由于此時(shí)插裝閥仍然處于打開狀態(tài),這樣EH油就通過GV2的伺服閥和插裝閥直接排到有壓回油管路中,結(jié)果導(dǎo)致EH母管油壓大幅下降。
此次閥門活動(dòng)試驗(yàn)中出現(xiàn)的故障現(xiàn)象,對(duì)機(jī)組安全造成極大影響。若備用EH油泵聯(lián)鎖啟動(dòng)故障或備用泵處于檢修狀態(tài),極有可能因EH油壓過低造成機(jī)組停機(jī)事故。為避免類似故障繼續(xù)發(fā)生,需要對(duì)閥門活動(dòng)試驗(yàn)邏輯進(jìn)行修改,以保障機(jī)組安全。
邏輯優(yōu)化方案如圖4所示,對(duì) “GV2 試驗(yàn)關(guān)”信號(hào)的產(chǎn)生條件進(jìn)行修改。除了修改原有的GV2 閥位判斷條件外,增加快關(guān)電磁閥的動(dòng)作指令,兩條件相“或”后形成最終的“GV2 試驗(yàn)關(guān)”信號(hào)。這樣修改能確??礻P(guān)電磁閥動(dòng)作后,及時(shí)復(fù)位RS觸發(fā)器(6)并使速率限制器(11)失效,把GV2最終單閥指令迅速降為0。這樣即使活動(dòng)試驗(yàn)中出現(xiàn)GV2閥門關(guān)不到3%的位置,伺服閥也能立即處于關(guān)閥門控制過程,伺服閥的進(jìn)油口關(guān)閉,回油口打開,徹底避免TV/GV閥門活動(dòng)試驗(yàn)過程中,EH油通過伺服閥直接排到有壓回油管路的危險(xiǎn)狀況。其它所有GV的相關(guān)邏輯也進(jìn)行了同樣的修改。此次邏輯修改完成后,TV/GV閥門活動(dòng)試驗(yàn)中快關(guān)電磁閥動(dòng)作時(shí),EH油壓波動(dòng)較小,不會(huì)影響機(jī)組安全運(yùn)行。
3.2 閥門活動(dòng)試驗(yàn)完成時(shí)機(jī)組負(fù)荷跳變
由GV試驗(yàn)邏輯分析得知,GV活動(dòng)試驗(yàn)開始后,切換器T(12)保持試驗(yàn)前的“GV2單閥指令1”,試驗(yàn)結(jié)束后,切換器T(12)和T(15)切換為當(dāng)前的“GV2單閥指令1”值,在TV/GV活動(dòng)試驗(yàn)期間,由于汽輪機(jī)在單閥方式下全開全關(guān)單側(cè)高調(diào)門,對(duì)鍋爐側(cè)造成一定的擾動(dòng),導(dǎo)致主汽壓力變化。在DEH投入功率回路的情況下,試驗(yàn)中的閥位參考值REFERENCE可能有較大差別,從而每個(gè)高調(diào)門的單閥指令和試驗(yàn)前的值相比有較大變化,變化量有時(shí)可能超過3%,造成機(jī)組負(fù)荷跳變,嚴(yán)重時(shí)負(fù)荷跳變可達(dá)15MW以上。
針對(duì)以上現(xiàn)象,可以對(duì)GV活動(dòng)試驗(yàn)邏輯進(jìn)行簡(jiǎn)單優(yōu)化即可實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)前后的“GV2單閥指令”平穩(wěn)切換,增加的邏輯見圖1,當(dāng)“GV2單閥指令”完全恢復(fù)到T(12)保持的試驗(yàn)前“GV2單閥指令1”后,通過脈沖塊(19)產(chǎn)生10S的脈沖,速率限制塊(20)在10S內(nèi)限制“GV2單閥指令”的變化速率為0.2%/s,脈沖寬度和變化速率可調(diào)。這樣通過兩個(gè)功能塊,就能在閥門活動(dòng)試驗(yàn)結(jié)束時(shí)使“GV2單閥指令”基本實(shí)現(xiàn)無(wú)擾切換,減少試驗(yàn)對(duì)機(jī)組負(fù)荷的擾動(dòng)。
4 結(jié)束語(yǔ)
通過對(duì)汽輪機(jī)主汽閥門全行程活動(dòng)試驗(yàn)邏輯的優(yōu)化改進(jìn),徹底解決了閥門試驗(yàn)過程中EH油壓大幅下跌的安全隱患,保證了閥門活動(dòng)試驗(yàn)過程中機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,也可為同型機(jī)組解決類似故障時(shí)提供一定的參考。此外,機(jī)組在TV/GV活動(dòng)試驗(yàn)過程中,功控回路響應(yīng)速率和GV關(guān)閉速率不匹配,造成機(jī)組負(fù)荷有較大波動(dòng),因此還需對(duì)試驗(yàn)邏輯進(jìn)一步優(yōu)化,以保證閥門活動(dòng)試驗(yàn)安全穩(wěn)定進(jìn)行。
參考文獻(xiàn)
[1]降愛琴,郝秀芳.數(shù)字電液調(diào)節(jié)與旁路控制系統(tǒng)[M].
作者簡(jiǎn)介:黃華煜(1972-),男,湖北,本科,工程師,廣東河源電廠熱控工程師。endprint
另外從GV調(diào)節(jié)系統(tǒng)的原理進(jìn)行分析,當(dāng)快關(guān)電磁閥動(dòng)作后,GV的插裝閥的OPC 油通過快關(guān)電磁閥回到有壓回油DP1管路中(見圖3),插裝閥打開,GV2(GV3)油動(dòng)機(jī)的油缸下部EH油通過插裝閥排往有壓回油DP1管路。由于此時(shí)GV2閥位反饋仍然等于2.7%,而“GV2單閥指令”受速率限制器的影響大于2.7%,閥門伺服卡送出指令控制伺服閥進(jìn)行開閥門調(diào)節(jié)過程,EH油進(jìn)口與油缸下部接通,由于此時(shí)插裝閥仍然處于打開狀態(tài),這樣EH油就通過GV2的伺服閥和插裝閥直接排到有壓回油管路中,結(jié)果導(dǎo)致EH母管油壓大幅下降。
此次閥門活動(dòng)試驗(yàn)中出現(xiàn)的故障現(xiàn)象,對(duì)機(jī)組安全造成極大影響。若備用EH油泵聯(lián)鎖啟動(dòng)故障或備用泵處于檢修狀態(tài),極有可能因EH油壓過低造成機(jī)組停機(jī)事故。為避免類似故障繼續(xù)發(fā)生,需要對(duì)閥門活動(dòng)試驗(yàn)邏輯進(jìn)行修改,以保障機(jī)組安全。
邏輯優(yōu)化方案如圖4所示,對(duì) “GV2 試驗(yàn)關(guān)”信號(hào)的產(chǎn)生條件進(jìn)行修改。除了修改原有的GV2 閥位判斷條件外,增加快關(guān)電磁閥的動(dòng)作指令,兩條件相“或”后形成最終的“GV2 試驗(yàn)關(guān)”信號(hào)。這樣修改能確保快關(guān)電磁閥動(dòng)作后,及時(shí)復(fù)位RS觸發(fā)器(6)并使速率限制器(11)失效,把GV2最終單閥指令迅速降為0。這樣即使活動(dòng)試驗(yàn)中出現(xiàn)GV2閥門關(guān)不到3%的位置,伺服閥也能立即處于關(guān)閥門控制過程,伺服閥的進(jìn)油口關(guān)閉,回油口打開,徹底避免TV/GV閥門活動(dòng)試驗(yàn)過程中,EH油通過伺服閥直接排到有壓回油管路的危險(xiǎn)狀況。其它所有GV的相關(guān)邏輯也進(jìn)行了同樣的修改。此次邏輯修改完成后,TV/GV閥門活動(dòng)試驗(yàn)中快關(guān)電磁閥動(dòng)作時(shí),EH油壓波動(dòng)較小,不會(huì)影響機(jī)組安全運(yùn)行。
3.2 閥門活動(dòng)試驗(yàn)完成時(shí)機(jī)組負(fù)荷跳變
由GV試驗(yàn)邏輯分析得知,GV活動(dòng)試驗(yàn)開始后,切換器T(12)保持試驗(yàn)前的“GV2單閥指令1”,試驗(yàn)結(jié)束后,切換器T(12)和T(15)切換為當(dāng)前的“GV2單閥指令1”值,在TV/GV活動(dòng)試驗(yàn)期間,由于汽輪機(jī)在單閥方式下全開全關(guān)單側(cè)高調(diào)門,對(duì)鍋爐側(cè)造成一定的擾動(dòng),導(dǎo)致主汽壓力變化。在DEH投入功率回路的情況下,試驗(yàn)中的閥位參考值REFERENCE可能有較大差別,從而每個(gè)高調(diào)門的單閥指令和試驗(yàn)前的值相比有較大變化,變化量有時(shí)可能超過3%,造成機(jī)組負(fù)荷跳變,嚴(yán)重時(shí)負(fù)荷跳變可達(dá)15MW以上。
針對(duì)以上現(xiàn)象,可以對(duì)GV活動(dòng)試驗(yàn)邏輯進(jìn)行簡(jiǎn)單優(yōu)化即可實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)前后的“GV2單閥指令”平穩(wěn)切換,增加的邏輯見圖1,當(dāng)“GV2單閥指令”完全恢復(fù)到T(12)保持的試驗(yàn)前“GV2單閥指令1”后,通過脈沖塊(19)產(chǎn)生10S的脈沖,速率限制塊(20)在10S內(nèi)限制“GV2單閥指令”的變化速率為0.2%/s,脈沖寬度和變化速率可調(diào)。這樣通過兩個(gè)功能塊,就能在閥門活動(dòng)試驗(yàn)結(jié)束時(shí)使“GV2單閥指令”基本實(shí)現(xiàn)無(wú)擾切換,減少試驗(yàn)對(duì)機(jī)組負(fù)荷的擾動(dòng)。
4 結(jié)束語(yǔ)
通過對(duì)汽輪機(jī)主汽閥門全行程活動(dòng)試驗(yàn)邏輯的優(yōu)化改進(jìn),徹底解決了閥門試驗(yàn)過程中EH油壓大幅下跌的安全隱患,保證了閥門活動(dòng)試驗(yàn)過程中機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,也可為同型機(jī)組解決類似故障時(shí)提供一定的參考。此外,機(jī)組在TV/GV活動(dòng)試驗(yàn)過程中,功控回路響應(yīng)速率和GV關(guān)閉速率不匹配,造成機(jī)組負(fù)荷有較大波動(dòng),因此還需對(duì)試驗(yàn)邏輯進(jìn)一步優(yōu)化,以保證閥門活動(dòng)試驗(yàn)安全穩(wěn)定進(jìn)行。
參考文獻(xiàn)
[1]降愛琴,郝秀芳.數(shù)字電液調(diào)節(jié)與旁路控制系統(tǒng)[M].
作者簡(jiǎn)介:黃華煜(1972-),男,湖北,本科,工程師,廣東河源電廠熱控工程師。endprint