摘 要:介紹了實(shí)驗(yàn)室探究二次浮選工藝的可行性;二次浮選的具體改造方案;改造后穩(wěn)定了產(chǎn)品質(zhì)量,提高了浮選抽出率和加壓排料板數(shù),取得了較好的效果。
關(guān)鍵詞:二次浮選;技術(shù)改善;分步釋放;加壓排料板數(shù)
1 概述
淮北礦業(yè)集團(tuán)公司臨渙選煤廠東區(qū)是一座經(jīng)改造和擴(kuò)建后有三條獨(dú)立生產(chǎn)線,年入洗能力達(dá)4.5MT/a的中央型煉焦煤選煤廠。主要生產(chǎn)工藝為:全原煤三產(chǎn)品重介旋流器—細(xì)精煤截粗—末精煤濃縮浮選—尾煤壓濾流程。隨著采掘機(jī)械化程度的增加,浮選入料中高灰細(xì)泥的含量增多,生產(chǎn)過程中一次浮選工藝難以將該部分高灰細(xì)泥有效分離出去,導(dǎo)致浮選精礦灰分偏高。為保證混精合格,勢必要降低重選介精灰分,影響精煤產(chǎn)率和洗選效益。
2 實(shí)驗(yàn)室試探究二次浮選的可行性
為探究二次浮選的分選效果,我們采取一定量的煤泥做分步釋放實(shí)驗(yàn),可以看出:通過精煤再洗的浮選工藝降灰提質(zhì)效果明顯,經(jīng)過一次分選即可排出30%左右的高灰尾煤,此時(shí)大部分高灰物質(zhì)已被排出,經(jīng)過第二次分選即可得到灰分僅為10.92%的低灰精煤,滿足合格浮精要求。二次浮選工藝的基本原理就是從分步釋放啟發(fā)而來,分步釋放的試驗(yàn)數(shù)據(jù)結(jié)果進(jìn)一步說明了精煤再洗的工藝在理論上是可行的。
3 改造方案
東區(qū)選煤車間1#、2#生產(chǎn)系統(tǒng)為3GDMC1200/850A旋流器配合三臺(tái)XJN-14-4浮選機(jī)、3#系統(tǒng)為3GDMC1300/920旋流器配合一臺(tái)FJC20-6浮選機(jī)。具備改造條件的是1#、2#生產(chǎn)系統(tǒng),將兩臺(tái)浮選機(jī)進(jìn)行首選、一臺(tái)浮選機(jī)進(jìn)行再選,具體方案為:
(1)一次粗選的兩臺(tái)浮選機(jī)的第一、二室的低灰精礦進(jìn)入精礦池,經(jīng)加壓過濾機(jī)脫水處理,成為精煤產(chǎn)品;
(2)第三、四室刮出的高灰精礦與加壓過濾機(jī)濾液進(jìn)入濾液池混合,再由泵打到一臺(tái)浮選機(jī),進(jìn)行二次再選;
(3)二次浮選刮出的精礦進(jìn)入精礦池,經(jīng)加壓過濾機(jī)脫水處理,成為精煤產(chǎn)品;
(4)一次浮選和二次浮選的尾礦合在一起成為最終尾礦進(jìn)入尾煤濃縮機(jī)。
4 實(shí)施效果與評價(jià)
2014年1月1#系統(tǒng)二次浮選開始投入使用,生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)分改造前和改造后數(shù)據(jù)見表2。
從上表中看出1#系統(tǒng)二次浮選改造后與改造前灰分?jǐn)?shù)據(jù)相比浮精降低了0.19%,介精升高了0.05%,介中升高了3.49%,混精降低了0.02%,浮選尾礦升高了0.47%,浮選抽出率升高了2.31%,加壓排料板數(shù)升高了5.52板/萬噸原煤。改造后的浮選工藝不僅降低了產(chǎn)品灰分,穩(wěn)定了精煤質(zhì)量,還提高了浮選抽出率和加壓板數(shù),按全年450萬噸入洗量計(jì)算,效益可觀。
2#系統(tǒng)二次浮選改造已進(jìn)入收官階段,預(yù)計(jì)3月份投入生產(chǎn)。
5 結(jié)束語
面對當(dāng)前煤炭行情,圍繞保質(zhì)提效,臨渙選煤廠東區(qū)車間結(jié)合實(shí)際情況,在浮選工藝改善方面積極探索,經(jīng)過嚴(yán)格論證,應(yīng)用于生產(chǎn)實(shí)際,大大提高了洗選效益。
作者簡介:盛克義(1987—),男,安徽渦陽人,本科,助理工程師,2011年畢業(yè)于安徽理工大學(xué)礦物加工工程專業(yè),主要從事:選煤生產(chǎn)、管理工作。