摘要:針對空壓機多次地腳螺栓斷裂情況總結(jié)分析,查找原因,確定方案,修復(fù),解決問題制止了斷裂事件再次發(fā)生
關(guān)鍵詞:空壓機;地腳斷裂;分析;找正;修復(fù)
1.簡介
空分車間使用無油潤滑空氣壓縮機對氮氣增壓進入管網(wǎng)供氣,型號:5L-16/50-Ⅱ,生產(chǎn)廠家:沈陽氣體壓縮機廠,出廠日期:93年2月。93年安裝投用,在1997年3月24日停機檢查發(fā)現(xiàn)2#地腳螺栓斷,在2007年9月15日停機檢查1#地腳螺栓斷,在2011年6月13日大停機檢查2#地腳螺栓斷,在2013年1月11日發(fā)現(xiàn)壓縮機1#地腳螺栓斷,1月25日修復(fù)開機,使用測振儀監(jiān)測振值2.2,一周后振值2.8,在2013年2月20日振值4.2,停機檢查發(fā)現(xiàn)2#地腳螺栓斷。壓縮機外觀如圖1
2.分析
2.1原因
五次斷裂事件發(fā)生時間間隔越來越短,每次斷裂斷口均發(fā)生在距螺帽外端2~5mm之間如圖2,由于1#、2#地腳螺栓反復(fù)斷裂說明這兩個螺栓反復(fù)承受較大的交變應(yīng)力作用,螺栓斷口沒有塑性變形,基本保持平面狀態(tài),表面呈灰色較平滑,是典型的疲勞斷裂。
該壓縮機多次更換地腳螺栓時都沒有對其進行垂直度復(fù)核,沒有對墊鐵與基礎(chǔ)接觸面進行檢查處理。該壓縮機三級出口處、一級入口處法蘭錯位分別是20mm、5mm,外力作用在壓縮機機體上,產(chǎn)生翻轉(zhuǎn)力矩,1#、2#地腳螺栓承受拉應(yīng)力,導(dǎo)致壓縮機垂直度發(fā)生偏差,墊鐵與基礎(chǔ)接觸不良存在間隙,產(chǎn)生振動,地腳螺栓處于交變應(yīng)力下,最終疲勞斷裂。
2.2受力分析
對壓縮機進行簡化看成如圖3所示,是該機的受力簡化圖。作用在三級出口的力F對機體產(chǎn)生了翻轉(zhuǎn)力矩M,最終由1#、2#螺栓承受。
2.3結(jié)論
螺栓斷裂的主要原因是作用在機體上翻轉(zhuǎn)力矩M導(dǎo)致機體垂直度發(fā)生變化,地腳螺栓的墊鐵與基礎(chǔ)接觸不良存在間隙,機振動加大,1#、2#螺栓承受交變應(yīng)力,最終斷裂。
3.修復(fù)方案
3.1基礎(chǔ)更新
前四次采用開挖斷裂螺栓的基礎(chǔ),向下挖200~300mm,新的螺栓與舊的地腳進行焊接方式進行修復(fù)。實事證明這種辦法不能徹底解決問題。決定將壓縮機解體后,把1#、2#地腳螺栓全部挖出來,重新埋入新的地腳螺栓。
3.2基礎(chǔ)打磨
壓縮機的垂直度由墊鐵找平,墊鐵與水泥基礎(chǔ)的接觸面的平整度是保證基礎(chǔ)穩(wěn)固的條件。為保證墊鐵與基礎(chǔ)的貼合度,在水泥基礎(chǔ)上放置墊鐵的位置處進行打磨,使用水泥打磨機對基礎(chǔ)打磨平整且面積大于平墊鐵的面積。在整個平面范圍內(nèi)各個方向都要完全研磨平整,并用標(biāo)準(zhǔn)水平儀校核準(zhǔn)確。
3.3更新墊鐵
重新按標(biāo)準(zhǔn)選取加工平墊鐵和楔鐵,平墊鐵尺寸 100×150,厚度取20,楔鐵尺寸 100×150,斜度:1:10,薄端厚度取 l0,要求平墊鐵和楔鐵的上下兩面粗糙度 Ra不大于 3 2 um。墊鐵組安放平穩(wěn)整齊,墊鐵之間應(yīng) 接觸良好,斜墊鐵斜面應(yīng)相向使用,搭接長度不小于全長的3/4,放置 在平墊鐵上面,放置平墊鐵時,厚的在下面,薄的在中間。墊鐵總數(shù)不宜超過5塊 (斜墊鐵 一對算一塊),墊鐵組的總高度不宜超過70mm,以保證有足夠的穩(wěn)定性。
3.4安裝要求
根據(jù)壓縮機的安裝要求,保證機組立缸垂直度,水平缸的水平度。利用螺紋千斤頂、墊鐵 、楔鐵和標(biāo)準(zhǔn)水平 儀首先對曲軸箱進行找正工作。此項工作復(fù)雜繁瑣質(zhì)量要求高,對下一步工作影響較大,要認真細致。通過調(diào)整千斤頂和楔鐵 (楔鐵要成對使用,錯開部分不得超過墊鐵面積的 1/4), 進行反復(fù)多次的找正。水平儀要多位置定點測量,盡可能把誤差控制在最小范圍。曲軸箱縱橫兩方向水平 度控制在 0.1 mm/m標(biāo)準(zhǔn)內(nèi).曲軸的水平度控制在 0.1 mm/m標(biāo) 準(zhǔn)內(nèi),否則曲軸箱水平度誤差過大,將給以后中體和氣缸的安裝帶來曲軸箱經(jīng)過水平縱橫兩個方向.多點位反復(fù)找平、找正后,把所有與曲軸箱底座相連地腳螺栓全部旋緊固定。注意不能因為旋緊地腳螺栓而影響曲軸箱的水平狀態(tài)。然后把所有的墊鐵點焊固定,曲軸箱的找正工作就此結(jié)束。
隨后對各級中體和氣缸進行找正。各級中體中心滑道水平度控制在 0.1mm/m 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi). 各 級氣缸的水平度控制在0.05 mm/m標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),氣缸和中體的同軸度控制在 : 0.05 mm/m以內(nèi)。氣缸和中體的旋轉(zhuǎn)傾斜度控制在一級 0.03mm/m以內(nèi)??刂坪谜`差,以保證組裝順利。
3.5重新配管
由于壓縮機入口、三級出口法蘭錯位,對地腳螺栓施加了外力,使地腳螺栓受交變載荷而斷裂。必須重新對出口管線重新配管,解決法蘭錯位問題。要求法蘭焊接完畢后管線處于自由狀態(tài)下法蘭螺栓孔不允許錯位。
4.試機運行
經(jīng)過上述修復(fù)工作,試機水平振動值,垂直振動值,達到要求。壓縮機運行一年振動值不變,運行正常。壓縮機地腳螺栓斷裂原因分析準(zhǔn)確,修復(fù)方案可行,修復(fù)工作達到要求。
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作者簡介:高勝利(1969-),男,工程師,大學(xué)本科,研究方向化工機械。