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      火電廠石灰石濕法脫硫效率的影響因素和提高措施

      2014-10-21 11:36魏利苔
      商品與質(zhì)量·消費視點 2014年11期
      關(guān)鍵詞:吸收塔石灰石石膏

      魏利苔

      一、概述

      石灰石/石膏濕法煙氣脫硫FGD(Flue gas desulfurization)工藝技術(shù)在我國火力發(fā)電廠鍋爐煙氣脫硫中有著廣泛的應(yīng)用,但近年來,隨著國家對環(huán)保的日益重視,對SO2等污染物的排放要求越來越嚴格,要滿足國家標準的新要求,作為火力發(fā)電廠,只能通過分析影響FGD系統(tǒng)運行效率的因素,并對其加以嚴格控制,從而提高脫硫效率,有效的降低SO2排放量。本文根據(jù)多年從事脫硫工作的一些經(jīng)驗和本廠脫硫運行情況,對影響FGD脫硫效率的因素進行分析,并嘗試提出相應(yīng)的解決方案。

      二、石灰石/石膏濕法煙氣脫硫的原理和工藝流程

      從電除塵器出來的煙氣通過增壓風(fēng)機進入吸收塔,而石灰石漿液則從吸收塔沉淀槽中泵入安裝在塔頂部的噴嘴集管中,上升的煙氣與沿噴霧塔下落的石灰石漿液接觸。煙氣中的SO2溶入水溶液中,并被其中的堿性物質(zhì)中和,從而使煙氣中的硫脫除。煙氣經(jīng)循環(huán)石灰石稀漿的洗滌,可將煙氣中95%以上的硫脫除。同時還能將煙氣中近100%的氯化氫除去。在吸收器的頂部,脫硫后的煙氣穿過除霧器,除去懸浮水滴,由煙道進入煙囪排入大氣中。而石灰石漿液中的碳酸鈣則與二氧化硫和氧(空氣中的氧)發(fā)生反應(yīng),最終生成石膏,這些石膏在沉淀槽中從溶液中析出。石膏稀漿由吸收塔沉淀槽中抽出,經(jīng)濃縮、脫水和洗滌后先儲存起來,然后再從當(dāng)?shù)剡\走。石灰石和工藝水通過石灰石制漿裝置制漿后由加漿泵補充至吸收塔。石灰石/石膏濕法煙氣脫硫工藝流程見圖1

      、

      三、影響煙氣脫硫效率的因素

      1.通過脫硫系統(tǒng)的煙氣量及原煙氣中SO2的含量

      在脫硫系統(tǒng)設(shè)備運行方式一定,運行工況穩(wěn)定,無其它影響因素時,當(dāng)處理煙氣量及原煙氣中SO2的含量升高時,脫硫效率將下降。因為入口SO2的增加,能很快的消耗循環(huán)漿液中可提供的堿量,造成漿液液滴吸收SO2的能力減弱。

      2.通過脫硫系統(tǒng)煙氣的性質(zhì)

      (1)煙氣中所含的灰塵。因灰塵中帶入的Al3+與煙氣氣體中帶入的F-形成的絡(luò)化物達到一定濃度 時,會吸附在CaCO3固體顆粒的表面,“封閉”了CaCO3的活性,嚴重減緩了CaCO3的溶解速度,造成脫硫效率的降低。

      (2)煙氣中的HCl。當(dāng)煙氣通過脫硫吸收塔時,煙氣中的HCl幾乎全部溶于吸收漿液中,因Cl-比SO42-的活性高(鹽酸比硫酸酸性更強),更易與CaCO3發(fā)生反應(yīng),生成溶于水的CaCl2,從而使?jié){液中Ca2+ 的濃度增大,由于同離子效應(yīng),其將抑制CaCO3的溶解速度,會造成脫硫效率的降低。同時,由于 離子強度和溶液黏度的增大,漿液中離子的擴散速度變慢,致使?jié){液液滴中有較高的SO32-,從而降低了SO2向循環(huán)漿液中的傳質(zhì)速度,也會造成脫硫效率的降低。

      3.循環(huán)漿液的pH值

      脫硫系統(tǒng)中,循環(huán)漿液的pH值是運行人員控制的主要參數(shù)之一,漿液的pH值對脫硫效率的影響最明顯。提高漿液的pH值就是增加循環(huán)漿液中未溶解的石灰石的總量,當(dāng)循環(huán)漿液液滴在吸收塔內(nèi)下落過程中吸收SO2堿度降低后,液滴中有較多的吸收劑可供溶解,保證循環(huán)漿液能夠隨時具有吸收SO2的能力。同時,提高漿液的pH值就意味著增加了可溶性堿物質(zhì)的濃度,提高了漿液中和吸收SO2 的后產(chǎn)生的H+ 的作用。因此,提高pH值就可直接提高脫硫系統(tǒng)的脫硫效率。 但是,漿液的pH值也不是越高越好,雖然脫硫效率隨pH值的升高而升高,但當(dāng)pH值達到一定數(shù)值后,再提高pH值對脫硫效率的影響并不大,因為過高的pH值會使?jié){液中石灰石的溶解速率急劇下降,同時過高的pH值會造成石灰石量的浪費,并且使石膏含CaCO3的量增大,嚴重降低了石膏的品質(zhì)。因此pH值應(yīng)控制在一個合理的范圍內(nèi),目前我廠脫硫系統(tǒng)中循環(huán)漿液pH值控制在4.8——5.2之間,即可得到品質(zhì)良好的石膏,又能保證脫硫效率不低于95%。

      4.氧化空氣量

      我廠脫硫系統(tǒng)采取強制氧化方式運行,若漿液池內(nèi)氧化空氣供量不足,或氧化空氣進行吸收塔的 位置距液面沒有足夠的深度,漿液中的亞硫酸鹽含量將增加,即HSO3-濃度增大,當(dāng)其相對飽和度較高時,會發(fā)生亞硫酸鹽嚴重抑制作用(反應(yīng)封閉)。發(fā)生此種情況的現(xiàn)象是運行漿液的pH值下降,而加入石灰石漿液時,pH值也沒有明顯提高,脫硫效率下降,漿液中未反應(yīng)的石灰石濃度增加。因此運行中必須保證進入脫硫吸收塔的氧化空氣量能夠滿足系統(tǒng)需求。

      5.吸收系統(tǒng)的鈣硫摩爾比(Ca/S)

      鈣硫摩爾比是指每脫除1摩爾SO2所需加入系統(tǒng)的CaCO3 摩爾數(shù)。從理論上講,鈣硫摩爾比為1。但是在實際運行為,保證脫硫系統(tǒng)運行的效率和穩(wěn)定性,要保持鈣硫摩爾比大于1。因為Ca/S過低,不能滿足運行要求,使系統(tǒng)脫硫效率降低。但是Ca/S過高,又使石膏的品質(zhì)降低,浪費石灰石粉。目前我廠脫硫系統(tǒng)鈣硫比保持在1.03左右。

      6.吸收劑石灰石的性質(zhì)

      石灰石中CaCO3的含量,石灰石中CaCO3的含量若過低,含其它雜質(zhì)過多,給運行帶來一些問題,造成吸收劑耗量的增加,同時也使石膏的純度下降。吸收劑的特性不僅包括其化學(xué)成分,也包括其反應(yīng)活性。吸收劑的活性影響到吸收劑量的溶解速度和溶解度。其活性越好,吸收SO2的能力就越強,對提高脫硫效率越有利。石灰石粉細度的影響。石灰石粉越細,就相對增加了石灰石溶解的表面積,其直接影響到循環(huán)漿液的運行pH值,因此,石灰石越細,對脫硫效率的提高就越有利。

      另外,影響煙氣脫硫效率的因素還有煙氣流速,煙氣流速越快,提高了漿液液滴下降時的擾動,能夠促進煙氣中SO2與漿液的反應(yīng)速度,對提高脫硫效率越有利;循環(huán)漿液的密度對脫硫效率也有一定影響,當(dāng)循環(huán)漿液的密度過高時,漿液中所含Ca2+ 也相對較高,影響了CaCO3的離解,同時也減小了煙氣中SO2與漿液液體的接觸面積。因此循環(huán)漿液的濃度過高對提高煙氣脫硫效率是無益的,在運行中,應(yīng)加強對循環(huán)漿液濃度的控制。 當(dāng)然,煙氣通過脫硫吸收塔時,所發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)和物理傳質(zhì)過程是復(fù)雜的、紊亂的,其反應(yīng)現(xiàn)象和反應(yīng)過程并不局限于此,并且三個區(qū)域之內(nèi)的反應(yīng)也不是單一的。

      四、煙氣脫硫系統(tǒng)運行中主要控制措施

      1.加強對煙氣含塵量的控制

      經(jīng)前面分析,煙氣中含塵濃度高時,會因煙氣中各種惰性物質(zhì)的存在造成石灰石顆粒反應(yīng)閉塞,將嚴重制成脫硫效率的下降。此外,煙氣含塵濃度高時,還會加大循環(huán)漿液對設(shè)備和管道的磨損。因此,在運行中,應(yīng)確保煙氣脫硫系統(tǒng)上一級設(shè)備——靜電除塵器的高效運行,保證除塵效率大于99.5%, 脫硫系統(tǒng)入口煙塵含量小于300mg/Nm3 。

      2.對吸收系統(tǒng)水質(zhì)的控制

      因煙氣通過脫硫吸收塔時,煙氣中的HCl溶于吸收漿液中,造成漿液中Cl-含量高,造成脫硫效 率的降低。因此,應(yīng)降低漿液中Cl-的含量。Cl-主要以CaCl、MgCl、NaCl、KCl以及其它金屬氯化物 的形式存在。要除去循環(huán)漿液中的Cl-,就要加強對脫硫系統(tǒng)廢水處理的運行維護,保證循環(huán)漿液中氯離子的有效去除和排出。

      3.對循環(huán)漿液pH值的控制

      循環(huán)漿液的pH值是運行人員控制煙氣脫硫效率的主要參數(shù),提高循環(huán)漿液的pH值可直接提高脫硫系統(tǒng)的脫硫效率。pH值過低,能提高石膏的品質(zhì),但不能保證脫硫效率;而pH值過高,會造成石灰石粉的浪費,降低了石膏的品質(zhì),增加了循環(huán)漿液的密度,加大了對設(shè)備的磨損。并且當(dāng)循環(huán)漿液pH值大于5.7后,再提高pH值對提高脫硫效率影響并不大,一般運行控制pH值不大于6。目前我廠脫硫系統(tǒng)循環(huán)漿液pH值控制在4.8~5.2之間。

      4.提高液氣比

      液氣比是指吸收塔洗滌單位體積的煙氣需要的循環(huán)漿液量。在其它條件不變的情況下,增加吸收塔循環(huán)漿液量即增大液氣比,脫硫效率隨之升高。在運行中,為保證脫硫效率,應(yīng)適時增加漿液循環(huán)泵的運行臺數(shù)。

      5.保持吸收系統(tǒng)的鈣硫摩爾比穩(wěn)定(Ca/S)

      保證脫硫系統(tǒng)運行的效率和穩(wěn)定性, Ca/S過低不能滿足運行要求,使系統(tǒng)脫硫效率降低。但是Ca/S過高,又使石膏的品質(zhì)降低。目前我廠脫硫系統(tǒng)鈣硫比保持在1.03左右。

      6.吸收劑石灰石的性質(zhì)

      石灰石中CaCO3的含量百分比、石灰石的活性、石灰石的細度,對脫硫效率都有影響,因此在運行中,應(yīng)加強對入口石灰石粉品質(zhì)的檢查和控制,以保證脫硫效率的穩(wěn)定。

      7.循環(huán)漿液密度

      當(dāng)循環(huán)漿液密度過高時,漿液黏度增大,相對減小了漿液與煙氣的接觸面積,造成漿液中離子的擴散速度變慢,降低了SO2向漿液中的傳質(zhì)速度。因此在運行中應(yīng)控制好循環(huán)漿液的密度,現(xiàn)我廠脫 硫系統(tǒng)循環(huán)漿液密度控制在1080——1200kg/m3 ,系統(tǒng)能夠穩(wěn)定運行。

      五、結(jié)束語

      運行中通過對SO2吸收系統(tǒng)各運行參數(shù)的控制,目前,我廠煙氣脫硫系統(tǒng)運行穩(wěn)定,各項指標合格。但是影響石灰石——石膏濕法煙氣脫硫效率的因素是復(fù)雜的、多方面的,我們還將在今后的運行中,探索出更加有效可靠的控制方式。

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