顏克源,張士東,畢憲民
2012年5月,中材裝備集團有限公司科力分公司應贊皇金隅水泥有限公司的邀請,針對其現(xiàn)有的石灰石破碎系統(tǒng)進行改造提產(chǎn)。該破碎系統(tǒng)配有2300mm×10000mm板喂機,2PCF1820型雙轉(zhuǎn)子錘式破碎機,設計生產(chǎn)能力800~1000t/h,出料粒度要求<25mm占90%,原破碎機配有2臺型號為YRKK560-6,功率為800kW的主電機。
通過現(xiàn)場實地調(diào)研了解到其石灰石破碎系統(tǒng)存在以下問題:
圖1 殼體端部、頭罩與篦子
圖2 板喂機槽板
(1)該破碎系統(tǒng)自2010年8月份運行以來,實際生產(chǎn)能力與設計能力有較大差別,產(chǎn)量只有400t/h,最高也只有600t/h,共計產(chǎn)量60萬噸,且期間多次發(fā)生悶車。
(2)錘軸頻繁斷裂,壽命最短的錘軸只使用了20h,錘盤上的錘軸孔已磨成橢圓狀,長軸直徑已達140mm。
(3)由于制造原因,向上調(diào)節(jié)排料篦子時,承擊砧會隨之被抬起。
打開殼體下方觀察門,測量篦板和錘頭間隙為60mm左右。因擔心運轉(zhuǎn)時錘頭會打到承擊砧,已沒有再向上調(diào)節(jié)篦板的余地。承擊砧在下殼體的定位槽座被擠壓變形,安裝時經(jīng)過切割。安裝承擊砧后,偏向板喂機下轉(zhuǎn)子,一定程度上造成兩個轉(zhuǎn)子的料不均勻,整機振動大。
(4)由于下殼體的內(nèi)軌道、門框尺寸以及篦子架的尺寸、形狀,只有將一部分殼體拆除以后才能用取篦子小車將篦子取出,這增加了很多檢修工作量(如圖1)。
(5)破碎機殼體端部及頭罩已經(jīng)嚴重變形(如圖1),板喂機的槽板遭反料沖擊變形嚴重,已經(jīng)報廢(如圖2)。
(6)板喂機返程槽板和破碎機殼體之間存有間隙,沒有設置擋板,會有大塊露出,容易造成事故(圖3)。
圖3 槽板跟殼體之間存有間隙
圖4 錘頭擋板磨損嚴重
圖5 漏料嚴重
(7)殼體保護端盤的襯板未封閉,上殼體端面沒有襯板,且下殼體襯板與下殼體之間無間隙(如圖1),造成篦板上的料容易進入端盤和殼體之間且無法排出,造成端盤磨損,尤其是錘軸擋板處磨損嚴重(如圖4),此部分在日常檢修時不易修復。錘軸擋不住,如果竄動過大,則有可能與殼體摩擦造成事故。
(8)托梁銷孔距和殼體上的開孔距離不等,且漏料嚴重(如圖5)。
圖6 篦子調(diào)節(jié)裝置
(1)改造排料篦子,使之能夠調(diào)整,避免了錘頭與篦板間隙過大造成排料區(qū)域積料。為滿足生料輥壓機的喂料要求,將篦縫調(diào)整到60mm,并將順向篦縫改成橫向篦縫。
(2)重新加工制造新的轉(zhuǎn)子,優(yōu)化處理了關(guān)鍵部件。
(3)在保證破碎機傳動裝置以及抽錘軸裝置不變的情況下,在其現(xiàn)有基礎上配做新的殼體。由中材裝備集團有限公司設計的新殼體克服了原有殼體的設計缺陷,殼體保護端盤的襯板采用封閉性設計,即上下殼體均有襯板保護端盤,而且襯板與殼體之間留有空隙,盡可能減少端盤磨損。
(4)上殼體與板喂機連接處改良了設計,在板喂機返程槽板和破碎機殼體之間添加了擋板,防止大塊露出,保證了設備運轉(zhuǎn)的安全。
(1)板喂機在35Hz運行時,破碎機能力可達1105t/h,出料粒度<60mm占90%,完全滿足了改造要求。
(2)破碎機主軸承溫度維持在55~62℃,空載試車電機電流穩(wěn)定在20~22A,帶料試車電流為45A左右,電耗大約為0.599kWh/t,破碎機能夠?qū)崿F(xiàn)安全、連續(xù)、高效運轉(zhuǎn)。
(3)篦子能夠隨錘頭的磨損情況進行調(diào)節(jié)(如圖6),配合優(yōu)化后的新轉(zhuǎn)子,避免了因排料區(qū)堆料或轉(zhuǎn)子打擊能力不足而發(fā)生的悶車現(xiàn)象。
(4)利用取篦子小車能夠?qū)Ⅲ髯虞p松取出,減輕了檢修人員的工作強度。設備無振動、漏料等現(xiàn)象,較好保證了工作人員的安全。■