肖 俊
(江西銅業(yè)集團(tuán)公司材料設(shè)備公司,江西 貴溪 335424)
江西銅業(yè)集團(tuán)銅材有限公司22萬t/年鑄軋分廠的冷卻循環(huán)水系統(tǒng)投入使用近10年,設(shè)備老化,系統(tǒng)運(yùn)行效率降低,導(dǎo)致能耗過大。為降低企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行成本,通過研究該冷卻循環(huán)水系統(tǒng)存在的問題并結(jié)合其工藝特性進(jìn)行分析后,著手對該系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能降耗改造。
根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況經(jīng)過多方面比較,最終選擇使用“熱交換用水循環(huán)系統(tǒng)節(jié)能技改服務(wù)技術(shù)”來進(jìn)行節(jié)能改造。該項(xiàng)技術(shù)主要針對目前工礦企業(yè)流體介質(zhì)輸送普遍存在的狀況,例如流量過大、效率較低、能耗偏高等等,根據(jù)循環(huán)水系統(tǒng)最佳工況運(yùn)行的原則,通過對參數(shù)收集及建立起專業(yè)的水力模型[1],并且檢測復(fù)核實(shí)際運(yùn)行工況的各種參數(shù),分析判斷出造成能耗高的原因,同時(shí)準(zhǔn)確找到水循環(huán)系統(tǒng)的最佳運(yùn)行工況點(diǎn),從而提出最優(yōu)的匹配方案;之后通過整改其中的不良因素,并按照水循環(huán)系統(tǒng)最佳運(yùn)行工況的參數(shù)定制高效節(jié)能泵,用來替換當(dāng)前實(shí)際使用的低效率水泵,消除由于整個(gè)系統(tǒng)配置不合理而導(dǎo)致的高能耗,同時(shí)安裝相對應(yīng)的自動(dòng)控制系統(tǒng)以降低因負(fù)荷變化較大引起的高能耗,從而達(dá)到系統(tǒng)節(jié)能的最佳效果。
江西銅業(yè)集團(tuán)公司銅材有限公司22萬t/年鑄軋分廠冷卻循環(huán)水系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置:(1#、2#)350S-75B220kW長沙天鵝工業(yè)泵廠工藝?yán)鋮s水泵2臺,配Y355M-4380V長沙永恒電機(jī)2臺。該水循環(huán)系統(tǒng)采用開式回路機(jī)械循環(huán)的運(yùn)行方式,在正常工況下,通過冷卻水泵將冷卻塔中的冷卻水送至該系統(tǒng)換熱,換熱結(jié)束后的冷卻水又被返送到冷卻塔進(jìn)行散熱,如此往返循環(huán)工作,同時(shí)又由供水系統(tǒng)來補(bǔ)充冷卻水的損耗。
(1)系統(tǒng)運(yùn)行情況如下:1臺冷卻水泵運(yùn)行;平均運(yùn)行時(shí)間365d/年×24h/d。系統(tǒng)檢測示意圖如圖1。
圖1 江銅集團(tuán)銅材有限公司工藝?yán)鋮s循環(huán)水系統(tǒng)復(fù)測
(2)根據(jù)冷卻循環(huán)水系統(tǒng)的實(shí)際測量參數(shù),通過流體工程學(xué)計(jì)算,該系統(tǒng)技改前的實(shí)際運(yùn)行情況分析如下(參數(shù)詳見表1):
①系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行嚴(yán)重偏離最佳工況,機(jī)組效率低下,系統(tǒng)運(yùn)行能耗高;
②循環(huán)水系統(tǒng)處于高功耗狀態(tài)下運(yùn)行。
表1 運(yùn)行模式下水泵實(shí)際運(yùn)行工況
通過“熱交換用水循環(huán)系統(tǒng)節(jié)能技改服務(wù)技術(shù)”對已掌握的檢測資料進(jìn)行系統(tǒng)分析、研究,結(jié)合22萬t/年鑄軋分廠冷卻循環(huán)水系統(tǒng)的實(shí)際情況,設(shè)計(jì)出該系統(tǒng)的具體技改方案:首先需要整改整個(gè)系統(tǒng)所存在的不良因素,同時(shí)按照測算出來的系統(tǒng)所需的最佳運(yùn)行工況參數(shù)定制“高效節(jié)能泵”,用來替換目前實(shí)際運(yùn)行的低效率水泵,從而使整個(gè)冷卻循環(huán)水系統(tǒng)處在最佳的運(yùn)行狀態(tài),提高整體的輸送效率,以此來實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的節(jié)能效果[2]。
技改內(nèi)容如下:
(1)用量身定做的2臺高效節(jié)能泵(1#、2#)替換原先使用的350S-75B220kW長沙天鵝工業(yè)泵廠工藝?yán)鋮s水泵2臺(系統(tǒng)檢測示意圖中虛線框內(nèi))。技改后冷卻水泵的運(yùn)行模式是大流量工況下1臺(技改)冷卻水泵運(yùn)行8個(gè)月×24h/d;小流量工況下1臺(技改)冷卻水泵運(yùn)行4個(gè)月×24h/d。
(2)在每臺冷卻水泵的交流接觸器上安裝記時(shí)器,用來記錄單臺冷卻水泵的實(shí)際運(yùn)行時(shí)間。
(3)電機(jī)保護(hù)器按實(shí)際情況更換,根據(jù)電機(jī)要求用來整定電流。
技改后大流量工況下(總流量約770~800m3/h),小流量工況下(總流量約460m3/h)水泵功耗大幅度降低,滿足客戶使用需求(見表2)。
表2 按實(shí)際運(yùn)行狀況,技改效果
(1)每小時(shí)節(jié)電量(通過表1、表2計(jì)算得出)。
技改后冷卻循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行比照技改前運(yùn)行情況每小時(shí)的節(jié)電量見表3。
表3 節(jié)電計(jì)算匯總
(2)每年節(jié)電量。
大流量工況下:按年平均系統(tǒng)運(yùn)行240d,每天運(yùn)行24h,計(jì)5760h/年。
小流量工況下:按年平均系統(tǒng)運(yùn)行120d,每天運(yùn)行24h,計(jì)2880h/年。
△P1年=41.8×24×240=240768(kW·h/年)
△P 2年=49×24×120=141120(kW·h/年)
(3)每年可節(jié)約電費(fèi)(電價(jià)按0.63元/kW·h計(jì)):
△M年=(240768+141120)×0.63=240589(元/年)
現(xiàn)階段,水泵在工業(yè)領(lǐng)域中整個(gè)流體輸送設(shè)備的能源消耗總量上占有很大比例。導(dǎo)致能耗大的原因有很多,有的是在設(shè)備初期選型時(shí)就趨于保守,選取揚(yáng)程及流量富余量過大的水泵,大馬拉小車的現(xiàn)象嚴(yán)重違背了節(jié)能原則;有的是水泵本身制造及材質(zhì)的問題;也有的是因?yàn)樵趯?shí)際工況下,水泵需要根據(jù)工藝流程的變化進(jìn)行即時(shí)調(diào)整,造成水泵運(yùn)行時(shí)的工作效率不高[3-5]。
實(shí)現(xiàn)水泵的運(yùn)行節(jié)能必須是在水泵系統(tǒng)節(jié)能的基礎(chǔ)上。對于工況基本不變或者整體工藝已經(jīng)趨于完善的水泵系統(tǒng),如果能夠選用與系統(tǒng)匹配的節(jié)能水泵,并在水泵系統(tǒng)運(yùn)行過程中嚴(yán)格管理,加強(qiáng)維護(hù)和監(jiān)控,可使水泵系統(tǒng)處于最佳的運(yùn)行狀態(tài)[6]。
這樣對于企業(yè)而言,不僅僅是帶來相當(dāng)可觀的效益,降低企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行成本;更重要的是在現(xiàn)階段國家針對電力、鋼鐵、有色、石油化工、水處置等高耗能行業(yè)提出愈加嚴(yán)厲的減排方針的大環(huán)境下,作為一個(gè)致力于環(huán)境保護(hù)和資源節(jié)約的企業(yè),能夠帶來更大的社會(huì)影響和示范效益。
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