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      封隔器找漏工藝在現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用

      2014-10-31 10:43:49汪泉
      關(guān)鍵詞:微差采油廠管柱

      汪泉

      該文介紹了封隔器找漏在油田中的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,闡述了實(shí)踐中的一些體會(huì),指出了存在的問(wèn)題,提出了一些改進(jìn)意見(jiàn)。結(jié)果表明,在目前的經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件下,封隔器找漏雖然占井周期長(zhǎng),成本高,但不失為一種有效的找漏方法,起到了較好的開(kāi)發(fā)效果。

      在油田注水開(kāi)發(fā)過(guò)程中,由于地層的運(yùn)動(dòng),地應(yīng)力的變化,頻繁的井下作業(yè)施工以及地層液、入井液的腐蝕等諸多因素的影響,使油水井套管狀況越來(lái)越惡化,主要表現(xiàn)為套管破裂、錯(cuò)斷、縮徑、彎曲,尤其是淺層未固井段套管破裂時(shí)有發(fā)現(xiàn)。

      二、找漏技術(shù)現(xiàn)狀

      測(cè)井找漏技術(shù)現(xiàn)狀。近幾年來(lái),遼河油田某采油廠使用微差井溫測(cè)井(外徑38毫米)和十八臂測(cè)井組合儀、井下電視對(duì)套管找漏,但準(zhǔn)確率較低。微差井溫測(cè)井是根據(jù)微差井溫曲線反映的溫度異常判斷漏失點(diǎn)(段),只作“定性”解釋,這種解釋精度低、分辨率低、成功率小。如高升采油廠采油作業(yè)二區(qū)的T38-30井,測(cè)井溫懷疑580-630米漏,后經(jīng)封隔器驗(yàn)證實(shí)際漏失段為1668-1746米,文13-102井,測(cè)井溫懷疑1610-1680米漏,下封隔器驗(yàn)證不漏。

      封隔器找漏技術(shù)現(xiàn)狀。封隔器找漏工藝就是將封隔器及其它配套工具下入井內(nèi),利用封隔器將可能漏失的井段卡住,根據(jù)找漏目的從油管或套管內(nèi)打壓,通過(guò)壓力變化來(lái)確定漏失情況,在目前的技術(shù)條件下,封隔器找漏施工簡(jiǎn)單,結(jié)論準(zhǔn)確可靠,成功率高,是一種有效的找漏方法。

      三、封隔器找漏現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用

      1. 常用的找漏封隔器及配套工具

      (1)支撐式封隔器Y111-114;(2)止瓦式封隔器Y211-114;(3)水力式器封隔器K344-113 K344-115;(4)745-5節(jié)流器;(5)球與座;(6)高壓絲堵

      2. 找漏管柱設(shè)計(jì)

      幾點(diǎn)說(shuō)明:①找頂部時(shí)篩管緊接Y211-114F,以免封隔器上有沉砂等臟物,在不好解封時(shí),可以進(jìn)行徹底洗井處理。管柱底部用絲堵不用球與座,以防油管內(nèi)臟物下沉造成球不密封,產(chǎn)生漏失,導(dǎo)致誤判斷。②找底界時(shí),確保封隔器以上管柱不漏失。且盡量采用油管內(nèi)正打壓方式,以降低液流對(duì)懸掛器的沖擊力。

      (2) 液壓封

      ①節(jié)流器的啟開(kāi)壓差大于或等于坐封壓差。②此種液壓封雖有較好的耐高壓高溫性能,但因無(wú)卡瓦支撐,在深井高壓試擠中應(yīng)與水力錨配合使用。二次試壓法,可排除封隔器失效的情況,確定漏失段的頂、底界。如:某井用機(jī)械封隔器找漏失段頂界,將封隔器下至1000米時(shí)試壓不漏,而加深至1050米后出現(xiàn)漏失,為了確定不是封隔器失效,可重新上提封隔器至1000米座封,如果試壓不漏,說(shuō)明封隔器完好,否則確定為封隔器失效;找底界同樣可以采用這種方法,只是變上提為下放。

      3. 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用實(shí)例

      (1) T38-30井找漏具體施工

      主要工序:①井溫找漏,懷疑漏失段870-970米。②下K344-115F確定840和640米以上套管有漏失。③下Y211-114F驗(yàn)證結(jié)果同上。④下K344-115雙封連座,試擠20兆帕,找出頂界518米。⑤打丟手后填砂封油層。⑥下K344-115F雙封連座分7次驗(yàn)漏,確定底界533米。

      結(jié)論:本井共下封4次,共用封隔器6臺(tái),找漏占用時(shí)間7天。

      (2) 高36-129井找漏具體施工。主要工序:①下Y111-114F、Y211-114F及配件至1700米,油管打壓15兆帕,套管返水,關(guān)套管反打壓15兆帕,5分鐘降為12兆帕。②加深100米后情況類似,起出后發(fā)現(xiàn)封隔器膠皮壞。③徹底刮管洗井后重下Y111-114F、Y211-114F及配件,下至1772米,清水正打壓18兆帕,5分鐘不降,清水1.0立方米反打壓16兆帕,排量20升/分,分5次驗(yàn)漏,找出漏失段為1668-1746米。

      結(jié)論:本井共下封2次,用掉封隔器4臺(tái),找漏時(shí)間為3天。

      結(jié)果:經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,一次找出漏失段為1900米以上,為實(shí)施卡封提供了依據(jù)。該方法的優(yōu)點(diǎn)是一次可確定兩個(gè)大段;缺點(diǎn)是施工工具較復(fù)雜。

      封隔器不密封(穩(wěn)不住壓)原因分析:①套管漏失;②封隔器膠皮損壞;③封隔器膠皮卡在套管接箍部位; ④套管內(nèi)壁有雜物(殘灰、鐵銹、措施施工殘留物等)及套管腐蝕嚴(yán)重。

      4. 效果分析

      可以得知:①封隔器找漏井平均占井周期為7天。②封隔器找漏井,平均每口井消耗封隔器5臺(tái),按每臺(tái)2000元計(jì)算,花去材料費(fèi)10000元,成本消耗較大。③封隔器找漏成功性高,擠灰措施效果好。

      四、存在問(wèn)題和建議

      由于套管監(jiān)測(cè)技術(shù)落后,很少能準(zhǔn)確地給出一個(gè)大致漏失段,在一定程度上增加了工作量,延長(zhǎng)了找漏周期,加大了作業(yè)成本,建議監(jiān)測(cè)部門盡快引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備、儀器和監(jiān)測(cè)技術(shù),提高監(jiān)測(cè)手段。

      封隔器找漏下封次數(shù)多,一口找漏井花去封隔器材料成本10000元左右,造成巨大的人力財(cái)力浪費(fèi),建議有關(guān)單位采取改進(jìn)加引進(jìn)的辦法,提高封隔器的使用質(zhì)量,以減少這一部分材料成本,減輕作業(yè)工作量。

      由于基層技術(shù)人員及部分職工找漏經(jīng)驗(yàn)較少,在判斷能力、分析能力、操作水平上的差距一定程度上馬影響到找漏進(jìn)程,建議加強(qiáng)這方面的業(yè)務(wù)教育。

      在目前的技術(shù)條件下,封隔器找漏成功率高,可行性好,開(kāi)發(fā)效果明顯,是種有效的找漏方法。進(jìn)一步加強(qiáng)封隔器找漏工藝專題研究,在管柱設(shè)計(jì)及配套工具的引進(jìn)上繼續(xù)下功夫。

      (作者單位:遼河油田高升采油廠作業(yè)一大隊(duì))

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