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      循環(huán)流化床鍋爐脫硫系統(tǒng)改造技術(shù)探討

      2014-11-06 01:55:44郭鳳波
      應(yīng)用能源技術(shù) 2014年1期
      關(guān)鍵詞:給料機(jī)日用熱器

      汪 偉,郭鳳波

      ( 內(nèi)蒙古赤峰熱電廠,內(nèi)蒙古赤峰 024000)

      0 引 言

      赤峰熱電廠四期供熱擴(kuò)建兩臺(tái)135 MW供熱機(jī)組,配套2臺(tái)440 t/h循環(huán)流化床鍋爐。主要參數(shù):過(guò)熱器流量 440 t/h,過(guò)熱蒸汽出口壓力13.7 MPa,過(guò)熱蒸汽溫度 540℃,給水溫度250℃,再熱器流量359 t/h,再熱蒸汽進(jìn)口壓力2.77 MPa,再熱蒸汽出口溫度540℃,再熱汽進(jìn)口溫度326℃,再熱蒸汽出口壓力2.61 MPa。鍋爐為自然循環(huán)、單鍋筒、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、全封閉式布置,全鋼結(jié)構(gòu)、燃煤、固態(tài)排渣、超高壓循環(huán)流化床蒸汽鍋爐,循環(huán)物料的分離采用絕熱旋風(fēng)分離器,鍋爐采用支吊結(jié)合的固定方式,受熱面采用全懸吊方式,空氣預(yù)熱器.分離器采用支撐結(jié)構(gòu),鍋爐啟動(dòng)采用床下啟動(dòng)方式。

      1 鍋爐的主要結(jié)構(gòu)

      鍋爐主要由爐膛、高溫絕熱分離器、自平衡“U”形回料閥和尾部對(duì)流煙道組成。燃燒室蒸發(fā)受熱面采用膜式水冷壁,水循環(huán)采用單汽包、自然循環(huán)、單段蒸發(fā)系統(tǒng)。采用水冷布風(fēng)板,大直徑鐘罩式風(fēng)帽,具有布風(fēng)均勻、防堵塞、防結(jié)焦和便于維修等優(yōu)點(diǎn)。燃燒室內(nèi)布置雙面水冷壁來(lái)增加蒸發(fā)受熱面。燃燒室內(nèi)布置屏式Ⅱ級(jí)過(guò)熱器和屏式熱段再熱器,以提高整個(gè)過(guò)熱器系統(tǒng)和再熱器系統(tǒng)的輻射傳熱特性,使鍋爐過(guò)熱汽溫和再熱器溫具有良好的調(diào)節(jié)特性。

      鍋爐采用2個(gè)內(nèi)徑為8.08 m的高溫絕熱分離器,布置在燃燒室與尾部對(duì)流煙道之間,外殼由鋼板制造,內(nèi)襯絕熱材料及耐磨耐火材料,分離器上部為圓筒形,下部為錐形。防磨絕熱材料采用拉鉤、抓釘、支架固定。

      高溫絕熱分離器回料腿下布置一個(gè)非機(jī)械型回料閥,回料為自平衡式,流化密封風(fēng)用高壓風(fēng)機(jī)單獨(dú)供給?;亓祥y外殼由鋼板制成,內(nèi)襯絕熱材料和耐磨耐火材料。耐磨材料和保溫材料采用拉鉤、抓釘和支架固定。以上三部分構(gòu)成了循環(huán)流化床鍋爐的核心部分——物料熱循環(huán)回路,煤與石灰石在燃燒室內(nèi)完成燃燒及脫硫反應(yīng),經(jīng)過(guò)分離器凈化過(guò)的煙氣進(jìn)入尾部煙道,尾部對(duì)流煙道中布置Ⅲ級(jí)、Ⅰ級(jí)過(guò)熱器、冷段再熱器、省煤器、空氣預(yù)熱器,過(guò)熱蒸汽溫度由在過(guò)熱器之間布置的兩級(jí)噴水減溫器調(diào)節(jié),減溫噴水來(lái)自于給水泵出口,高加前,冷段再熱器和熱段再熱器中間布置有一級(jí)噴水減溫器,減溫水來(lái)自于給水泵中間抽頭,Ⅲ級(jí)、Ⅰ級(jí)過(guò)熱器、冷段再熱器,煙道采用的包墻過(guò)熱器為膜式壁結(jié)構(gòu),省煤器、空氣預(yù)熱器煙道采用護(hù)板結(jié)構(gòu)。為防止因爐內(nèi)爆炸引起水冷壁和爐墻的破壞,燃燒室與尾部煙道包墻均采用水平繞帶式剛性梁來(lái)防止內(nèi)外壓差作用造成的變形[1-2]。

      鍋爐設(shè)有膨脹中心,各部分煙氣、物料的連接煙道之間設(shè)置性能優(yōu)異的非金屬膨脹節(jié),解決由熱位移引起的密封問(wèn)題,各受熱面穿墻部位均采用國(guó)外成熟的密封技術(shù)設(shè)計(jì),確保鍋爐的密閉性。鋼構(gòu)架采用高強(qiáng)螺栓連接,按7度地震裂度設(shè)計(jì)。鍋爐采用支吊結(jié)合的固定方式,除分離器筒體、冷渣器和空氣予熱器為支撐結(jié)構(gòu)外,其余均為懸吊結(jié)構(gòu)[3-4]。

      2 脫硫系統(tǒng)及存在的主要問(wèn)題

      2.1 脫硫系統(tǒng)

      鍋爐煙氣脫硫采用爐內(nèi)噴鈣干法脫硫方式,將石灰石粉利用輸送管道送入爐膛內(nèi)燃燒。原設(shè)計(jì)石灰石輸送系統(tǒng)由中間倉(cāng)、日用倉(cāng)、螺旋稱重給料機(jī)、輸送風(fēng)機(jī)、助推器、輸送管道等組成,設(shè)計(jì)輸送能力10 t/h。石灰石罐車將石灰石粉打入中間倉(cāng),中間倉(cāng)落料至下部倉(cāng)泵,利用濃相氣力輸送原理,打入輸送管道,輸送管道沿程均裝有助推器,助推氣源采用壓縮空氣,壓力0.6 MPa。管道輸送至日用倉(cāng)頂入口處,揚(yáng)程40 m,進(jìn)入日用倉(cāng),日用倉(cāng)與原煤倉(cāng)位于同一運(yùn)轉(zhuǎn)層。石灰石粉進(jìn)入日用倉(cāng)后,依靠自重到達(dá)螺旋稱重給料機(jī),給料機(jī)下部接二級(jí)輸送管道,管道后部接入石灰石輸送風(fēng),輸送氣源來(lái)自鍋爐0 m布置的兩臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī),流量30 m3/min,壓頭49 kPa。中間倉(cāng)位于電除塵廠房南側(cè),設(shè)計(jì)容積20 m3,兩臺(tái)爐共用一個(gè)日用倉(cāng),中間倉(cāng)設(shè)計(jì)容積300 m3,每臺(tái)爐配備一個(gè)中間倉(cāng),與原煤倉(cāng)位于同一平臺(tái),二級(jí)輸送管道入口標(biāo)高17 m。

      2.2 存在的主要問(wèn)題

      這個(gè)廠1、2號(hào)機(jī)組脫硫?yàn)闋t內(nèi)石灰石干法脫硫,脫硫系統(tǒng)為沈陽(yáng)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保公司系統(tǒng)設(shè)計(jì)及安裝調(diào)試。系統(tǒng)自2007年投產(chǎn)以來(lái),由于脫硫系統(tǒng)存在問(wèn)題較多,雖經(jīng)廠家多次整改,設(shè)備運(yùn)行仍然不穩(wěn)定,脫硫系統(tǒng)主要存在以下問(wèn)題:

      (1)系統(tǒng)復(fù)雜,石灰石粉需經(jīng)過(guò)罐車、中間倉(cāng)、倉(cāng)泵、管道、日用倉(cāng)、螺旋稱重給料機(jī)、輸送管道進(jìn)入爐膛。

      (2)日用倉(cāng)設(shè)計(jì)容量小,僅為20 m3,罐車上料時(shí)經(jīng)常造成倉(cāng)頂壓力釋放閥動(dòng)作,石灰石粉外漏,污染環(huán)境。且日用倉(cāng)滿后,需停止上料,待日用倉(cāng)清空后繼續(xù)上料,輸送無(wú)連續(xù)性。

      (3)一級(jí)輸送管道沿程長(zhǎng),頻繁堵管。垂直段揚(yáng)程高,易堵管。

      圖1 改造前系統(tǒng)圖

      (4)二級(jí)輸送系統(tǒng)螺旋給料機(jī)出力有限,單條線僅為3 t/h,且該型給料機(jī)易卡澀,軸承磨損頻繁,故障率高,系統(tǒng)穩(wěn)定性差。

      (5)二級(jí)輸送管道根據(jù)實(shí)際位置布置,布置復(fù)雜,彎頭多,易堵管。

      (6)由于燃用煤種含硫率為1.1%,高于設(shè)計(jì)煤種,鍋爐石灰石系統(tǒng)設(shè)計(jì)給料量為4.4 t/h,系統(tǒng)給料量不能達(dá)到運(yùn)行要求,不能滿足國(guó)家第三時(shí)段400 mg/Nm3排放標(biāo)準(zhǔn)。

      (7)機(jī)械給料機(jī)、電子秤經(jīng)常發(fā)生卡住跳閘,密封式旋轉(zhuǎn)給料機(jī)密封不嚴(yán)造成落料不暢,軸承損壞。

      (8)鍋爐運(yùn)行床溫過(guò)高,經(jīng)常在930℃以上運(yùn)行,已脫掉的二氧化硫發(fā)生二次還原反應(yīng),影響脫硫效率。

      (9)燃用的石灰石粒度偏細(xì),進(jìn)入爐膛內(nèi)石灰石未來(lái)得及反應(yīng)就被煙氣帶走,增大了鈣硫比。這些都嚴(yán)重影響脫硫設(shè)施的運(yùn)行穩(wěn)定和二氧化硫達(dá)標(biāo)排放。

      3 原因分析與解決方案

      石灰石給料及輸送系統(tǒng)按設(shè)計(jì)煤種鈣硫比為2.0∶1,鍋爐石灰石系統(tǒng)設(shè)計(jì)給料量為 4.4 t/h,石灰石給料量不能滿足實(shí)際燃用煤種鈣硫比的要求。我廠聘請(qǐng)了清華大學(xué)脫硫?qū)<?,先后針?duì)實(shí)際燃用煤種進(jìn)行校核計(jì)算,提出了滿足實(shí)際燃用煤種石灰石給料量應(yīng)增加到10 t/h,鈣硫比提升到2.85%,床溫控制在900℃左右,控制石灰石粒度在500 μm占70%左右的結(jié)論,需要對(duì)原設(shè)計(jì)石灰石輸送及給料系統(tǒng)實(shí)施增容改造,以達(dá)到設(shè)計(jì)脫硫效率。為此,我廠聘請(qǐng)西安熱工院設(shè)計(jì),江蘇紐普蘭生產(chǎn)安裝,于2010年10月完成了石灰石系統(tǒng)改造,石灰石給料系統(tǒng)改造為濃相氣力輸送系統(tǒng),取消了易發(fā)生卡住的旋轉(zhuǎn)給料機(jī)和電子秤,采用雙緩沖罐,達(dá)到了氣物充分混合,在輸送相同物料條件下,大大降低了對(duì)輸送壓力要求。

      3.1 改造方案

      (1)中間倉(cāng)至日用倉(cāng)石灰石輸送系統(tǒng)原設(shè)計(jì)為一套,石灰石輸送系統(tǒng)管道設(shè)計(jì)管徑不一致,整個(gè)管段有Ф108 mm、Ф133 mm,造成系統(tǒng)沿程阻力大,輸送石灰石量只能達(dá)到10 t/h,石灰石量達(dá)不到要求。為此增加一套石灰石輸送系統(tǒng),并將原系統(tǒng)輸送石灰石管路管全部改成Ф133 mm,改造后兩套系統(tǒng)輸送石灰石能力可達(dá)20 t/h。并在管道沿程每隔20 m加裝一組助推器,解決了輸送系統(tǒng)容量不足和堵管問(wèn)題。

      (2)取消中間倉(cāng),在一級(jí)上料管垂直段起點(diǎn)位置,安裝新上料口,石灰石罐車直接由此上料。

      (3)原系統(tǒng)以石灰石風(fēng)機(jī)做為輸送氣源,存在風(fēng)壓小、風(fēng)量不足的缺陷?,F(xiàn)改為壓縮空氣做為輸送汽源,保證了石灰石給料輸送用氣。由于罐車氣泵壓縮空氣壓頭低,僅0.1 MPa,無(wú)法將石灰石粉送至47米高度,我們自廠內(nèi)壓縮空氣母管處引一根 Φ57管道接入罐車,壓縮空氣壓頭0.65 MPa,管道沿程增加助推器數(shù)量,間隔3 m安裝一個(gè)助推器,這樣既滿足上料需要,又解決了堵管問(wèn)題。缺點(diǎn)是壓縮空氣用量增加。

      (4)將日用倉(cāng)間至鍋爐給料系統(tǒng)由機(jī)械給料式改造為濃相氣力輸送式,并將設(shè)備容量由5 t/h增至15 t/h,給料量滿足了運(yùn)行要求。由于取消了易發(fā)生問(wèn)題的給料機(jī)、電子秤和密封式旋轉(zhuǎn)給料機(jī),自改造完成至今設(shè)備系統(tǒng)運(yùn)行基本穩(wěn)定,脫硫效率達(dá)85%以上,二氧化硫排放濃度小于400 mg/Nm3。降低了運(yùn)行操作量,檢修維護(hù)量。

      (5)原系統(tǒng)以石灰石風(fēng)機(jī)做為輸送氣源,存在風(fēng)壓小、風(fēng)量不足的缺陷。現(xiàn)二級(jí)系統(tǒng)輸送風(fēng)改為壓縮空氣,取消原石灰石輸送風(fēng)機(jī),輸送壓力達(dá) 0.6 MPa。

      (6)為保證物料流化性,我們?cè)诹隙窔饣L(fēng)系統(tǒng)上又加裝了電加熱裝置,氣化風(fēng)溫度提高后,可有效的防止灰斗的石灰石粉受潮板結(jié)。

      3.2 控制參數(shù)

      (1)對(duì)石灰石粒度調(diào)整、試驗(yàn),確定滿足鍋爐脫硫效率的石灰石粒度。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)多次試驗(yàn)調(diào)整,在相同鈣硫比條件下,燃用石灰石粒度在0.2 mm以下占至70%時(shí),脫硫效率為81%,石灰石粒度在0.5 mm左右占70%時(shí),脫硫效率為90%,最終確定石灰粒度為0.5 mm的占70%。

      (2)購(gòu)買石灰石的化驗(yàn)設(shè)備,對(duì)我廠化驗(yàn)人員進(jìn)行石灰石化驗(yàn)培訓(xùn),建立了石灰石接卸管理制度和石灰石取樣、化驗(yàn)制度,做到了車車取樣化驗(yàn),對(duì)CaO含量,粒度不合格的及時(shí)與供應(yīng)商溝通,要求其按要求供給,并對(duì)化驗(yàn)不合格的石灰石拒絕付款,從而保證了到廠石灰的質(zhì)量滿足要求。

      (3)加強(qiáng)對(duì)鍋爐床溫調(diào)整,滿足煙氣脫硫要求。床溫高于930℃即不利于脫硫,同時(shí)對(duì)鍋爐安全運(yùn)行也是一個(gè)嚴(yán)重威脅,通過(guò)播煤風(fēng)由熱一次風(fēng)改為冷一次風(fēng)的改造,降低了爐膛溫度,現(xiàn)鍋爐床溫基本控制在920℃左右,減少了由于床溫高已脫掉的二氧化硫發(fā)生二次還原反應(yīng),提高了煙氣脫硫效率。

      (4)加強(qiáng)在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)管理,保證監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。將煙氣排放連續(xù)在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)引入DCS控制系統(tǒng),運(yùn)行值班人員能夠根據(jù)在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及時(shí)進(jìn)行脫硫系統(tǒng)管理,調(diào)整脫硫劑的給料量,達(dá)到穩(wěn)定脫硫的效果,同時(shí),廠管理人員通過(guò)MIS系統(tǒng)能夠?qū)r(shí)時(shí)及歷史曲線進(jìn)行查看、監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)人員,促進(jìn)了煙氣穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)行。

      圖2 改造后系統(tǒng)圖

      3.3 改造結(jié)果

      通過(guò)上述治理改造,系統(tǒng)穩(wěn)定性提高,出力也得到提高,根據(jù)煙氣在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和市環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),1、2號(hào)鍋爐二氧化硫排放濃度在國(guó)家環(huán)保要求范圍內(nèi),能夠達(dá)到國(guó)家《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求。

      4 結(jié)束語(yǔ)

      循環(huán)流化床鍋爐脫硫系統(tǒng)存在的問(wèn)題,主要是原系統(tǒng)投運(yùn)初期,雖然起到了一些作用,但是隨著國(guó)家環(huán)保要求的日趨嚴(yán)格,原設(shè)計(jì)已不能滿足要求。通過(guò)技術(shù)人員的不斷摸索改進(jìn),使得系統(tǒng)出力滿足要求,煙氣中SO2排放濃度符合要求,今后我廠將進(jìn)一步探索減排新技術(shù)、新設(shè)備,分步驟、分階段落實(shí)好減排工作,在注重經(jīng)濟(jì)效益的前提下更注重社會(huì)效益,不斷促進(jìn)企業(yè)發(fā)展與資源、環(huán)境相協(xié)調(diào),努力打造資源節(jié)約型、環(huán)境友好型企業(yè)。

      [1]陸春美,程世慶,王永征.循環(huán)流化床鍋爐設(shè)備與運(yùn)行[J].中國(guó)電力出版社,2003.

      [2]殷憲芬.淺談循環(huán)流化床鍋爐的脫硫問(wèn)題[J].山東煤炭科技,2003.

      [3]韋定強(qiáng).循環(huán)流化床鍋爐脫硫技術(shù)與煙氣脫硫技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析[J].電力環(huán)境保護(hù),2000.

      [4]李志剛,孫麗萍,劉嘉新.熱網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J].森林工程,2013,29(4):90 -95.

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