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      煤礦井下水泵房正壓排水方式的探索

      2014-11-16 07:04:08劉天元程相文
      中國新技術新產品 2014年12期
      關鍵詞:排水泵泵房涌水量

      劉天元 程相文

      (1.開灤錢家營礦業(yè)分公司,河北 唐山 063301;2.河北聯(lián)合大學,河北 唐山 063009)

      1 正壓排水方案的提出

      錢家營礦為上世紀八十年代投產的國有特大型礦井,生產能力為600萬噸/年。井下目前分別在-450水平、-600水平和-850水平設有水倉和泵房,其中-850水平的水先轉排到-600水平,-450水平和-600水平的水直接排到地面,各泵房排水方案均為水泵機組布置在泵房內,吸水管深入相對標高低5米的吸水井中。

      按照國家保安規(guī)程規(guī)定,井下排水泵電機必須安裝在水倉上面,所以只能先抽真空使泵體內充滿水再啟動。水泵長期處于負壓狀態(tài),耗電量大,汽蝕現(xiàn)象嚴重,排水效率低下。選用高效節(jié)能泵,采用正壓排水方案,將吸水口布置在水位以下或采用機械強制將水位提升到吸水口高度,使吸水負壓變?yōu)閺娭乒嗳氲恼龎?,可以有效的提高排水效率及系統(tǒng)可靠性,消除氣蝕現(xiàn)象,減少吸水阻力。

      2 正壓排水組成及布置方案

      通過考察研究,選擇高效節(jié)能泵是當前形勢發(fā)展的需要,針對改造而非新建的-600泵房工作特點,提出喂水泵+三級排水泵的解決方案。

      工作方式:喂水泵向主排水泵提供壓力約0.16MPa的正壓水,對主排水泵形成進水口喂水,徹底杜絕了吸空。

      因現(xiàn)吸水井空間小,將喂水泵布置在井內將來檢修和清理小井都是問題,設備無法布置,重做排水礦建工程施工將影響正常排水,威脅礦井安全,所以將方案改為射流泵排氣吸水,喂水泵選用臥式單級離心泵,布置在主排水泵旁邊,喂水泵與排水泵一一對應布置,均采用3在用、3備用、2檢修方案。喂水泵向主排水泵提供壓力為0.16MPa的正壓水,對主排水泵形成正壓排水系統(tǒng),徹底杜絕了氣蝕。

      采用喂水泵方案,可以從根本上消除負壓排水的隱患,喂水泵是單級葉輪,放射流泵抽真空,使吸水管及喂水泵內充滿水,無需其他關聯(lián)條件,灌水后只要通電即可投入運行工作,為排水泵喂水,提供所需要的流量和壓頭。

      喂水泵啟動后,排水泵可以隨時啟動,排出喂水泵所提供的流量。

      3 主排水泵的選擇計算

      -600水平泵房擔負本水平和-850水平兩個水平涌水量的排水任務,該水平正常涌水量是20.9×60=1254m3/h,按水泵600 m3/h排水量計算,

      QB=1.2×該水平每小時正常涌水量=1.2×1254=1504.8m3/h

      正常涌水時3臺泵工作,20小時的排水量600×3×20=36000 m3

      2 4小時正常涌水量20.9×60×24=30096 m3

      顯然3臺工作水泵20小時排水量36000 m3大于礦井24小時的正常涌水量30096 m3符合規(guī)程要求。

      該水平最大涌水量是37.67m3/min,

      QZ=1.2×該水平每小時的最大涌水量=1.2×37.67×60=2712.24m3/h

      最大涌水時6臺工作,20小時的排量:20×600×6=72000m3

      2 4小時的最大涌水量:37.67×60×24=54244.8m3。

      顯然6臺水泵20小時的排量72000m3大于礦井24小時的最大涌水量54244.8m3,符合規(guī)程要求。

      水泵揚程估算:

      H=1.2×(620+5)=750m.

      選用大連鴻澤泵業(yè)生產的耐磨三級離心泵,型號為:HGB-250×3,流量為600m3/h,揚程750m,配原有的1600kW電機,轉速2980r/min。由于水倉容量限制,利用電網峰谷平電價政策,設計采用谷、平時段排水,具體如下: 谷時,采用三臺排水泵,排水流量為1800m3/h,5小時可排水9000m3;平時采用三臺排水泵,排水流量為1800m3/h,5時可排水9000m3,在整個谷平時間段可排水18000m3,因此,選用此水泵可以排干涌水。

      此水泵采用三級泵結構替代原七級泵結構,增加了系統(tǒng)的可靠性。由于級數減少,所以軸承間距變小,按照振動力學的原理,軸承間距減少,葉輪轉子的剛性增加,承間距減少一倍,第一階轉子固有頻率增加四倍,因此,葉輪的動撓度會減少,很好地保證運行平穩(wěn)和頻繁起停的要求。

      此水泵采用設計合理的過流部件,用平衡鼓結構代替平衡盤結構,減少各種水力損失和泄漏量,排水效率可提高2%。采用了理想的水力流場設計,有效控制過流流速,減少鑄件表面的剝蝕。

      4 喂水泵的選擇

      按上節(jié)制定的設備布置方案,喂水泵選用由大連鴻澤泵業(yè)生產的HGK-200臥式耐磨單級離心泵,額定排水量為600m3/h,揚程20m,配45kW電機,轉速980rpm,與HGB200×3三級耐磨離心泵完全配套,此喂水泵是引進瑞士技術,具有大流量低揚程的特點,非常適合輸送煤礦中含5%煤粉顆粒度≤20mm大顆粒的介質,泵設計壓力為1.0MPa。HGK-200泵是作為流程泵來設計,它符合API610和ISO5199的要求,因此保證了流程維修環(huán)境的需要。積木式結構使得軸承部件、軸封和葉輪可以快速的拆卸和安裝,因此只需短暫的停車(維修)時間。

      葉輪為單吸、徑向、閉式葉輪,帶有葉輪口環(huán)和泵體口環(huán)。葉輪口環(huán)和泵體口環(huán)可以更換,節(jié)約了維修時的備件成本。

      喂水泵通過抽真空灌水啟動后,可為主水泵提供約1.5MPa左右的入口灌水壓力,杜絕了吸空損失和汽蝕現(xiàn)象。

      5 驅動電機功率校核

      水泵軸功率計算:

      N’=QsHsρg/3600η×10-3=600×620×1020×9.81/3600/0.75×10-3=1378.63kW

      電機功率計算:

      N=1.1N’=1.1×1378.63=1516.49kW

      按涌水量及水泵的排量,選擇合適的電動機功率。按礦井原設計中央水泵房電機為1600kW的電機,錢家營礦原為低瓦斯礦井,因礦井地質構造問題,局部出現(xiàn)瓦斯動力現(xiàn)象,為確保礦井安全,選用設備將選擇適合高瓦斯突出礦井的防爆型電氣設備。選擇YKY560-2型電動機,額定容量為1600kW。

      表1 2008年與2013年同月耗電量的比較

      6 運行調試

      經過在地面工廠的性能測試,完全達到設計要求。2011-2013年,我們對-600泵房進行了技術改造:即拆除舊的8臺水泵,安裝由高效主排水泵和喂水泵組成的正壓排水系統(tǒng)。正式運行以來,運轉良好,溫差法多次測得的運轉效率均在78%以上,達到了安全、節(jié)能、高效的研究目標。

      由于原水泵機組設計是兩極電機拖動,高速3000轉,電機與泵均采用滑動軸承配強制潤滑油泵,此次選用的HGB200×3 三級水泵必須適用3000轉,設計采用SKF稀油潤滑滾動軸承,每側軸承架都安裝了恒位油杯,它可以維持軸承架的油位并且起到自動補油的作用,非驅動端還設有冷卻風扇,經過一段時間的運轉,發(fā)現(xiàn)軸承溫度偏高,有時高達100℃,并多次出現(xiàn)軸承過熱抱死現(xiàn)象。估計是現(xiàn)場環(huán)境溫度高、安裝精度不高、運轉振動大、潤滑條件不好等因素影響下,軸承極限轉速下降,軸承實際轉速超過極限轉速,使摩擦面產生高溫,影響潤滑劑性能,使油膜破壞,從而導致元件嚴重磨損或膠合。

      既然油冷不能滿足要求,決定改造加強制水冷,我們對軸承位進行了改造,在安裝位不變的情況下在軸承杯外增加腔體,接入水源形成水套進行強制水冷。經過試驗,效果非常好,軸承溫度保持在70℃以下。

      7 效益分析總結

      8 套正壓排水水泵機組正式安裝完畢后,經冀東礦業(yè)安全檢測檢驗有限公司現(xiàn)場實測,其水泵機組運行效率平均值為77.13,比改造前效率63.79提高13.34,可見本次正壓排水改造起到了高效排水的目的。

      下面主要對錢家營礦-600泵房HGB250×3高效水泵電耗和排水臺時方面做比較總結

      由上表看出2013年較2008年共節(jié)電2178382度,平均每月節(jié)電181532度。按電價均0.9元/kwh計算,-600水泵房投入正壓排水機組后,每年可節(jié)省電費支付196萬元。

      由上表可見原-600水泵房水泵(DS450-100×7)每天平均運轉約38小時,改造后新泵平均每天運轉約29小時。相比每月節(jié)省排水時間約279小時,對自動化控制躲峰填谷提供了儲水保證。

      原DS450-100×7水泵2號效率是58%,3號 54%,5號 57%,6號 51%,其它泵效率在62%左右,平均噸百米耗電量0.59;

      改造后,原煤炭部節(jié)能監(jiān)測中心利用溫差法測試了七臺水泵的效率具體參數如下:2#泵效率73.98%,流量 539.7m3/h;4#泵 效 率 71.507%, 流量518.48m3/h;6#泵效率70.598%,流量 522.29m3/h;7#泵 效 率 72.97%, 流量 560.5m3/h;8#泵 效 率 71.764%, 流量520.5m3/h;9#泵效率71.482%,流量544.82m3/h;10#泵效率71.645%,流量528.39m3/h;平均噸百米耗電量在0.41。

      通過對比分析,改造后平均效率高13.6%。新水泵機組噸百米耗電量比老泵降低0.18。

      改造前每月消耗牛油盤根25公斤,改造后每2個月消耗牛油盤根約25公斤,基本持平;改造前老泵平衡盤平衡板6個月檢查更換一次,改造后新水泵機組使用平衡鼓,一年半還在標準要求范圍內。

      可見,采用高效節(jié)能泵并使用正壓排水方式是提高排水可靠性和節(jié)能的有效途徑。

      [1]羅鳳利,周廣林,李光煜等. 礦山機械 [M].徐州:中國礦業(yè)大學出版社,2009.8.

      [2]礦井排水設備選型設計參考資料[EB/OL]. 2012.

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