王繼創(chuàng) 孟繁森 安俊玉 徐衛(wèi)紅 河南油田分公司采油二廠
古城油田目前有正常注水井25口,正常注聚井10口,由于南部砂體位于河道中心部位,物性、連通性好。2011年完善注采井網(wǎng)后油井受效,但同時區(qū)塊綜合含水上升較快,動態(tài)調(diào)整難度大。2010年年底有8口受平面矛盾及單向突進影響,產(chǎn)能下降12t。2011年對古225#、古2307#等8口井進行示蹤劑監(jiān)測。
氮氣抑水技術主要是針對高液量、高含水油井注入一定的氮氣,通過優(yōu)化注氮參數(shù)及注入工藝,從而改變液流方向,以達到抑水之目的[1-2]。
注氮氣提高采收率的原理為:①氮氣在多孔介質(zhì)中發(fā)泡,堵塞大孔道,控制水錐,調(diào)整產(chǎn)液剖面;②氮氣能降低水相相對滲透率;③由于重力分異,注入的氮氣進入微構造高部位形成次生小氣頂,驅(qū)替頂部原油向下移動;④氮氣能保持地層壓力,有利于減緩底水錐進,氮氣不溶于水,微溶于油,具有良好的膨脹性,驅(qū)油彈性能量大;⑤氮氣黏度小,有較強的穿透能力,能進入水竄通道,降低水竄能量,解放潛力油層段;另外相滲改變,油井含水降低,巖性由水潤濕性轉(zhuǎn)變?yōu)橛蜐櫇裥?,降低了水相滲透率,提高了油相滲透率,改善措施效果。
鑒于以上作用機理,結合其他油田成功應用經(jīng)驗,在古城油田南三塊開發(fā)單元開展氮氣抑水試驗。
近年古城油田4個主體常采單元共實施38井次的氮氣抑水試驗,共增油3377t。其中泌123區(qū)2012年2月10日開始實施氮氣抑水,實施6口,有效6口,有效率達到100%,且增油效果顯著。
氮氣抑水技術在現(xiàn)場應用過程中經(jīng)歷了實驗嘗試—總結規(guī)律—推廣應用三個階段。
(1)注氮選井原則。應選取水淹嚴重(邊水淹為主),生產(chǎn)層位相對單一(3層以下),采出程度較低(<35%),有一定地層能量(日產(chǎn)液>10t)的油井。
(2)施工方式選擇。采取氮氣段塞+清水壓井+燜井的方式,先從油管注入氮氣,根據(jù)井口壓力情況決定清水用量及燜井天數(shù)。
(3)注氮強度選擇。結合監(jiān)測資料,根據(jù)水淹決定氮氣注入量,正常情況下要求每米油層厚度注氮量>3000m3。
(1)氮氣抑水堵邊水效果明顯好于注入水淹井。通過對不同水淹類型油井的見效情況進行對比分析,發(fā)現(xiàn)注氮氣后邊水淹油井生產(chǎn)效果明顯好于注入水淹油井。見效特征主要表現(xiàn)為增產(chǎn)幅度大、穩(wěn)定,有效期持續(xù)時間長。6口邊水淹井累計增油949t,有效率100%;而5口注入水淹油井注氮后增油146t,見表1和表2。
表1 邊水淹井注氮效果評價
表2 注入水淹井注氮效果評價
(2)見效油井產(chǎn)狀變化大,見效特征顯著。氮氣抑水見效較好的5口油井,其見效特征呈現(xiàn)出較強的規(guī)律性。見效的5口油井液量穩(wěn)定或下降,其中3口井液量呈下降趨勢,2口井液量穩(wěn)定。其他生產(chǎn)參數(shù)如液量、含水、氯離子均呈下降趨勢,產(chǎn)油量上升明顯。液量、液面、含水及氯離子等參數(shù)的下降表明邊水能量有所減弱,油井的層間矛盾得到一定程度的緩解,高含水層被抑制,含水較低的出油層得到解放和動用,充分說明所注氮氣對大通道高產(chǎn)液層產(chǎn)生了一定的抑水效應,增油效果明顯。泌123區(qū)注氮井合計日均增油9.2t,平均單井日增油1.5t,增產(chǎn)幅度達150%以上。目前該區(qū)注氮井平均日產(chǎn)油20t,對區(qū)塊產(chǎn)量貢獻率達到27.4%。
(3)高黏度油井實施效果較差。泌125區(qū)實施氮氣抑水的7口油井雖然都見到了一定的增油效果,但增產(chǎn)幅度較小,單井日增油只有25t左右,總體增產(chǎn)幅度遠遠差于泌123區(qū)。分析認為,泌125區(qū)Ⅳ9層氮氣抑水效果差的原因主要是因為原油黏度的影響,Ⅳ9層油層溫度(37℃)下原油黏度為6868mPa·s,在正常的地層溫度下原油流動困難,極大地影響了措施效果。
(4)注氮強度與增油量關系不大。隨著注氮量的增加,油井產(chǎn)油量并沒有表現(xiàn)出相應的增加趨勢,需進一步摸索探討,找出具有最佳經(jīng)濟效益的注氮量。
氮氣抑水實施結果表明,氮氣具有較好的抑水作用,對受邊水或注水(聚)影響出現(xiàn)高含水現(xiàn)象的井,注氮后水能量得到抑制,聚(水)驅(qū)作用得以發(fā)揮,見到好的效果;對于有邊水而沒有注水對應的井,措施后見到一定的效果,但潛力相對較??;對于注入不平衡引起的水竄,注氮后可達到控水、增油的效果。
古城油田已實施38井次的氮氣抑水措施,累計注氮量65×104m3,累計增油3377t,累計產(chǎn)出166.4萬元,投入產(chǎn)出比達1∶2.4,經(jīng)濟效益顯著。
(1)由于氮氣難溶于水微溶于油的物理特性,在后期生產(chǎn)過程中,抑水的氮氣大部分被采出地面,被地層溶解、吸收的氮氣量極其有限,多次氮氣抑水后,必然會出現(xiàn)地層虧空、產(chǎn)油量下降等現(xiàn)象,為后續(xù)開發(fā)帶來諸多問題。
(2)氮氣抑水增油技術現(xiàn)場適用范圍有限。從現(xiàn)場實施效果來看,氮氣抑水無法解決由于井網(wǎng)不完善,平面矛盾突出而造成的注入水淹問題。該項技術對注水井水竄油井和聚驅(qū)聚竄油井實施效果并不明顯,應采取配套輔助措施,進一步深化技術內(nèi)涵,拓寬技術適用范圍,從宏觀上提高措施有效率。
(3)部分油井出現(xiàn)了氣竄現(xiàn)象,受竄油井產(chǎn)能呈下降態(tài)勢,目前缺乏有效的堵塞手段。
(4)監(jiān)測資料缺乏。由于注氮抑水尚處于試驗探索階段,缺乏必要的動態(tài)監(jiān)測資料,應加大油井產(chǎn)出液剖面監(jiān)測力度,為注氮效果分析提供基礎資料。
氮氣抑水現(xiàn)場試驗取得了較好的效果,為進一步提高開發(fā)效益,下步應做好以下工作:
(1)以注水開發(fā)為基礎,在地層能量得到有效補充的前提下,再考慮采取氮氣抑水措施,以保證措施的長效性。
(2)選取部分水井開展氮氣驅(qū)試驗,實施過程中輔以調(diào)剖措施,提高平面堵竄能力,擴大氮氣波及體積,提高氮氣平面控制程度,達到既調(diào)剖抑水又補充能量的目的,提高氮氣驅(qū)油效率。
(3)針對泌125區(qū)原油黏度高,地層溫度下原油流動困難的特點,考慮采取氮氣抑水+熱處理的方法,提高地層溫度,增加原油流動性。
(4)加強氮氣抑水井后期生產(chǎn)管理工作,結合提液調(diào)參等常規(guī)生產(chǎn)手段來提高措施效果。
(5) 對部分有效期短的井加大氮氣用量,對于邊水能量強、無注水對應的油井,通過投注增加內(nèi)部能量,培育高產(chǎn)井。
[1]曹維福,羅琳.特低滲透油藏注氮氣流體相態(tài)行為特征[J].大慶石油地質(zhì)與開發(fā),2009,28(4):121-124.
[2]杜殿發(fā),郭青,王青,等.特稠油油藏注氮氣可行性分析[J].石油鉆采工藝,2008,30(6):75-79.