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      多措并舉降低聚氯乙烯電石消耗

      2014-11-22 02:04:34劉紅星胡移風(fēng)王軍營
      中國氯堿 2014年10期
      關(guān)鍵詞:電石聚氯乙烯乙炔

      劉紅星,胡移風(fēng),王軍營

      (昊華宇航化工有限責(zé)任公司,河南 焦作 454000)

      昊華宇航化工有限責(zé)任公司聚氯乙烯和燒堿產(chǎn)能分別為50萬t/a和54萬t/a。昊華宇航公司焦作氯堿生產(chǎn)廠區(qū)2012年4月起開展了“降低電石消耗,趕超同行業(yè)先進(jìn)水平、降耗增效”活動,向行業(yè)先進(jìn)水平學(xué)習(xí)、查擺自身存在問題、深挖內(nèi)部潛力,向管理要效益?;顒娱_展以來,電石消耗了實(shí)現(xiàn)了由1.407 t 電石/t PVC 降低至目前的1.364 t 電石/t PVC,實(shí)現(xiàn)了減虧扭虧,有力地增強(qiáng)了企業(yè)的競爭力。

      1 現(xiàn)狀和目標(biāo)

      專項(xiàng)活動開展前,焦作廠區(qū)的聚氯乙烯電石消耗最高達(dá)到1.418 t 電石/t PVC,最低時(shí)也達(dá)到了1.397 t 電石/t PVC,平均為1.407 t 電石/t PVC,而與同一集團(tuán)公司企業(yè)的聚氯乙烯電石消耗相比存在較大差距,為此,該廠區(qū)開展了專項(xiàng)活動,制訂專項(xiàng)管理目標(biāo),見圖1,期望通過活動的開展,達(dá)到同行業(yè)先進(jìn)水平。

      2 制訂措施

      圖1 電石消耗管理目標(biāo)

      該廠區(qū)多次召開專題會議探討影響電石消耗的因素和解決措施,通過對歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析,最終確定了從電石質(zhì)量源頭管理、電石現(xiàn)場管理、裝置存在不足、工藝指標(biāo)優(yōu)化控制、聚氯乙烯廢料率控制、生產(chǎn)運(yùn)行控制、設(shè)備維護(hù)控制、職工操作技能等8個方面進(jìn)行改進(jìn),制定具體措施并由專人負(fù)責(zé),納入廠區(qū)工作督辦,每月考核各項(xiàng)工作進(jìn)展情況。

      3 措施落實(shí)

      3.1 嚴(yán)控電石質(zhì)量

      (1)加強(qiáng)入廠電石車輛的檢查,對存在夾生、灰多的電石車輛,及時(shí)向公司電石管理科反映解決,從源頭控制電石質(zhì)量;(2)嚴(yán)格落實(shí)電石取樣分析制度,隨時(shí)掌握入庫電石發(fā)氣量;(3)定期對分析人員進(jìn)行測量系統(tǒng)評價(jià),保證電石分析數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性。

      3.2 制訂和落實(shí)電石管理制度

      (1)對入廠的電石車輛逐車檢查,對有問題的車輛暫不卸車,由電石科協(xié)調(diào)廠家處理,保證每車電石的質(zhì)量達(dá)到要求;

      (2)廠區(qū)生產(chǎn)運(yùn)行處和聚氯乙烯分廠加強(qiáng)對電石卸存和生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)督管理,保證卸存現(xiàn)場、大小破碎及運(yùn)輸皮帶等周邊撒落的電石及時(shí)清理回收,必須將電磁除鐵器上遺留的電石和磁鐵分開回收,杜絕電石浪費(fèi);

      (3)廠區(qū)生產(chǎn)運(yùn)行處和聚氯乙烯分廠根據(jù)季節(jié)性對電石風(fēng)化損耗的特征,合理調(diào)配使用庫存的袋裝電石,原則上,袋裝電石庫存冬季不得超過3個月,夏季不得超過1個月,減少電石風(fēng)化損耗;

      (4)聚氯乙烯分廠要嚴(yán)格落實(shí)設(shè)備巡檢、維護(hù)制度,使關(guān)鍵設(shè)備高效、穩(wěn)定運(yùn)行,減少發(fā)生器的檢修頻次。原則上每月不得超過1次,從而降低因發(fā)生器檢修置換所消耗的電石用量;

      (5)廠區(qū)生產(chǎn)運(yùn)行處和聚氯乙烯分廠要加強(qiáng)袋裝電石的卸車管理,袋裝電石必須人工卸車,嚴(yán)禁使用鏟車卸車,避免電石袋破損造成的風(fēng)化,卸存的袋裝電石要避開風(fēng)口和陽光直射,整齊堆放,發(fā)現(xiàn)包裝破損的要立即使用,減少粉化引起的消耗上升;

      (6)在雨季廠區(qū)生產(chǎn)運(yùn)行處和聚氯乙烯分廠加大電石現(xiàn)場防雨設(shè)施的檢查,對漏雨隱患要及時(shí)制定措施限期整改。下雨期間,原則上不卸存電石,若生產(chǎn)需要,在車輛進(jìn)入電石廠房前必須將覆蓋電石蓬布上的積水清理干凈,杜絕雨水流入廠房內(nèi),引發(fā)安全事故;

      (7)聚氯乙烯分廠每月不少于1次,對生產(chǎn)系統(tǒng)的排空點(diǎn)和換熱設(shè)備進(jìn)行檢查,并及時(shí)整改存在問題,杜絕物料泄漏;

      (8)廠區(qū)安環(huán)質(zhì)量處要加強(qiáng)電石取樣和分析人員的培訓(xùn)和管理,定期對電石分析儀器進(jìn)行校驗(yàn)和抽查,保證電石分析數(shù)據(jù)的可靠性和真實(shí)性,對分析不合格的數(shù)據(jù)要做好記錄,原始記錄保存不少于3年。

      3.3 優(yōu)化工藝指標(biāo)控制

      (1)加強(qiáng)電石粒度的管控,以現(xiàn)場檢查電石粒度狀態(tài)和發(fā)生器出現(xiàn)料塊堵塞等為考核依據(jù),月連續(xù)不出現(xiàn)問題,進(jìn)行專項(xiàng)獎勵,從而確保電石的安全使用和電石取樣的代表性;

      (2)制定優(yōu)化轉(zhuǎn)化控制方案,從混脫含水、氮?dú)飧稍镉|媒、氯化氫活化、氯化氫純度控制、轉(zhuǎn)化器反應(yīng)溫度隨觸媒使用時(shí)間調(diào)整等方面進(jìn)行優(yōu)化,避免產(chǎn)生大量副產(chǎn)物,并對存在問題的指標(biāo)控制點(diǎn)進(jìn)行改造,對每一個指標(biāo)制定詳細(xì)的控制方案,組織職工學(xué)習(xí)和落實(shí);

      (3)控制發(fā)生器反應(yīng)溫度,確保電石反應(yīng)完全。解決發(fā)生器加水調(diào)節(jié)閥經(jīng)常堵塞,加水不暢的問題。會同儀表廠家,將加水調(diào)節(jié)閥改造為新型單座球式調(diào)節(jié)閥;

      (4)優(yōu)化聚合釜涂釜參數(shù),避免出現(xiàn)較多塑化物。調(diào)整涂釜前沖洗時(shí)間和霧化時(shí)間,通過對比涂釜效果,找出最佳涂釜時(shí)間,明確控制標(biāo)準(zhǔn)。

      3.4 加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場檢查,整改存在問題

      (1)組織技術(shù)、設(shè)備等人員定期檢查聚氯乙烯分廠的換熱設(shè)備和設(shè)備排空點(diǎn),杜絕因跑冒滴漏造成的損耗,對18個排空口采取打盲板和包裹處理方式,避免物料損耗;

      (2)由生產(chǎn)運(yùn)行處組織專人到生產(chǎn)現(xiàn)場督查聚氯乙烯分廠各項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行情況,凡查出各類問題嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任,確保各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo),不出現(xiàn)跑冒滴漏現(xiàn)象。

      3.5 強(qiáng)化設(shè)備維護(hù)控制

      (1)干燥攪攏改為二段式,并增加吊架,每周檢查1次,從而避免攪攏引起質(zhì)量問題;

      (2)每3個月對旋轉(zhuǎn)加料器進(jìn)行更換檢查1次,減少不合格品發(fā)生的機(jī)率;

      (3)系統(tǒng)排查對切換備用設(shè)備可能引起的質(zhì)量問題,制定應(yīng)對措施,如切換后及時(shí)沖洗干凈,避免物料殘留變色引起聚氯乙烯廢品產(chǎn)生。

      3.6 強(qiáng)化職工培訓(xùn)

      持續(xù)開展職工技能培訓(xùn)活動,加強(qiáng)對新職工、技能較差人員的培訓(xùn)力度,實(shí)行“一老帶一新、技能強(qiáng)帶技能弱”的培訓(xùn)模式,并建立完善的獎罰機(jī)制,對帶的好、學(xué)的好的職工給予獎勵。累積培訓(xùn)職工四百余名,獎勵優(yōu)秀職工三百余名,為生產(chǎn)穩(wěn)定、節(jié)能降耗奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

      3.7 渣漿回收乙炔裝置存在問題專項(xiàng)攻關(guān)

      3.7.1 現(xiàn)狀

      2012年4月前,渣漿回收乙炔裝置運(yùn)行均普遍存在回收裝置故障時(shí)間長,回收氣量小等問題。裝置乙炔回收氣量折合電石數(shù)量,故障時(shí)間短時(shí)可達(dá)14.751 kg 電石/t PVC,故障時(shí)間長時(shí),回收量只能達(dá)到4.669 kg 電石/t PVC,平均回收量僅為8.86 kg 電石/t PVC。

      3.7.2 影響裝置回收乙炔的因素分析

      通過對影響裝置回收乙炔的因素進(jìn)行綜合評價(jià)(見圖2),可以看出分別為影響乙炔回收的主要因素。漿料流量、緩沖罐溫度、脫吸塔真空度、乙炔含氧量、發(fā)生器溫度、設(shè)備管線故障及人員操作問題等因素。

      圖2 影響裝置回收乙炔因素綜合評分評價(jià)表

      3.7.3 影響因素的改進(jìn)

      上述7個因素中,脫吸塔真空度、發(fā)生器溫度和漿料緩沖罐溫度一直控制得非常好,因此對其他4個影響因素,針對性地制訂了整改措施。

      (1)2011年7月-2012年6月,由于管道堵塞造成乙炔渣漿回收裝置停運(yùn)420 h,渣漿乙炔氣無法回收,利用2012年7月年度檢修機(jī)會進(jìn)行了改造:一是將現(xiàn)有的溢流管西側(cè)抬高200 mm,改善渣漿的流動性;二是在溢流總管堵頭處增加DN50啟子,用于發(fā)生渣漿堵料時(shí),可以不停車用水進(jìn)行沖洗,從而減少故障停裝置的時(shí)間;

      (2)2011年7月-2012年6月,渣漿沉淀堵塞總管導(dǎo)致裝置停運(yùn)54 h,渣漿乙炔氣無法回收,利用2012年7月年度檢修機(jī)會進(jìn)行了改造,抬高溢流總管至渣漿回收系統(tǒng)管道距離,由400 mm縮短為150 mm,減少渣漿沉淀堵塞總管導(dǎo)致裝置停運(yùn);

      (3)原發(fā)生器底部沖洗水閥為蝶閥,電石渣漿易堵塞閥門,造成發(fā)生器壓力高,電石渣漿溢流不暢。利用2012年7月年度檢修機(jī)會,一是將原發(fā)生器底部沖洗水蝶閥改為閘閥;二是將溢流管道由DN50加粗至DN65,提高渣漿入回收裝置速度。消除底部閥門堵塞泄漏現(xiàn)象,減少渣漿流動過程中產(chǎn)生淤積;

      (4)由于裝置排水管不暢原因,造成設(shè)備分析乙炔含水量高導(dǎo)致回收裝置連鎖停車11次,累計(jì)影響運(yùn)行時(shí)間624 h。2012年4月,通過在液封桶溢流管與渣漿總管相連彎頭處開口,用于對總管的清理,避免排水不暢引起裝置停運(yùn);

      (5)乙炔氣屬于易燃易爆氣體,其含氧量不得超過1%,若排水不暢,造成含氧儀進(jìn)水,監(jiān)測數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,可能引發(fā)安全隱患及連鎖停車。2012年4月,通過將輸送泵后冷卻器位置抬高400 mm,調(diào)高位差加強(qiáng)放水效果。

      3.7.4 改造后情況

      自2012年7月以后,裝置基本保持正常運(yùn)行,月平均回收氣量折合電石達(dá)到了12.78 kg 電石/t PVC,2013年以來裝置乙炔回收實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定運(yùn)行,月故障時(shí)間均控制在50 h 以內(nèi),平均回收氣量折合電石穩(wěn)定控制在12.78 kg 電石/t PVC 左右。

      3.8 降低聚氯乙烯廢料率

      2011年廠區(qū)的聚氯乙烯廢料率達(dá)到了0.34%,為此,制定了降低廢料率措施。

      (1)定期檢查聚合釜出料、倒料、進(jìn)塔過濾器,減少過濾器堵塞造成排料損失,在切換漿料過濾器時(shí),先將物料沖入系統(tǒng),再將排污打開,排出塑化物,減少物料的排放量;

      (2)定期清理汽提塔、螺旋板換熱器,避免因設(shè)備積料而影響質(zhì)量,使廢料增加;

      (3)定期清理干燥氣流塔底、攪攏軸頭、空氣過濾器,避免老化料影響產(chǎn)品質(zhì)量,使廢料增加;

      (4)汽提、干燥開車時(shí),加強(qiáng)對雜質(zhì)的檢查,若發(fā)現(xiàn)雜質(zhì)多,要立即查找原因并采取措施。例如,及時(shí)切換漿料槽或小料倉等,避免影響產(chǎn)品質(zhì)量;

      (5)汽提塔在停車后、開車前要將塔內(nèi)沖洗干凈,并且在開停車過程中,加強(qiáng)看料和聯(lián)系。物料在進(jìn)入漿料槽后,要及時(shí)和干燥崗位聯(lián)系;

      (6)加強(qiáng)對旋轉(zhuǎn)加料器的巡檢,出現(xiàn)軸封氣流量低、響聲異常、漏料等異常情況要及時(shí)維修;

      (7)成品包裝崗位加強(qiáng)篩料檢查,出現(xiàn)異常時(shí)要及時(shí)與干燥崗位聯(lián)系,對篩網(wǎng)或旋轉(zhuǎn)加料器進(jìn)行檢查和維修,包裝過程中出現(xiàn)撒料時(shí),要及時(shí)停車并聯(lián)系維修工進(jìn)行處理;

      (8)蒸汽壓力低時(shí),要及時(shí)關(guān)閉出料槽、供料槽的蒸汽手動閥,避免物料串入蒸汽管道影響產(chǎn)品質(zhì)量,造成廢料增加;

      (9)定期檢查攪攏,振動篩網(wǎng),避免因設(shè)備原因造成塑化物片過多,增加廢料量;

      (10)在聚氯乙烯產(chǎn)品轉(zhuǎn)型時(shí),要采取相應(yīng)措施,避免轉(zhuǎn)型過程中造成的廢料。

      通過嚴(yán)格落實(shí)上述措施,廠區(qū)的廢料率得到了明顯降低,由2011年的0.34%下降至2013年的0.20%左右,有效降低了聚氯乙烯的電石消耗。

      4 總結(jié)

      通過開展專項(xiàng)活動,嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)措施,廠區(qū)的聚氯乙烯電石消耗,2012年底降至1.372 t 電石/t PVC,2013年前6個月,平均降至1.364 t 電石/tPVC。聚氯乙烯電石消耗已基本實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定控制,專項(xiàng)活動的目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。

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