姜廣政,傅行軍
(東南大學(xué)火電機(jī)組振動(dòng)國(guó)家工程研究中心,江蘇南京 210096)
汽流激振是由蒸汽激振力激發(fā)的在汽輪機(jī)高中壓轉(zhuǎn)子上產(chǎn)生的一種自激振動(dòng)現(xiàn)象。隨著汽輪發(fā)電機(jī)組向大容量、高參數(shù)方向發(fā)展,汽流激振問(wèn)題越來(lái)越突出,20 世紀(jì)七八十年代,美國(guó)、俄羅斯等國(guó)在發(fā)展超臨界機(jī)組過(guò)程中都遇到了不同程度的汽流激振問(wèn)題,近二十多年來(lái),我國(guó)的汽流激振問(wèn)題也較突出[1]。
目前關(guān)于汽流激振方面的研究還不是很成熟,初步分析表明,由于蒸汽對(duì)轉(zhuǎn)子系統(tǒng)形成了一個(gè)作用在轉(zhuǎn)子偏心垂直方向上并與轉(zhuǎn)子線速度方向同向的切向力,在一個(gè)振動(dòng)周期內(nèi),若該力所做的功大于系統(tǒng)阻尼消耗的能量,就會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)失穩(wěn),形成汽流激振。汽流激振力主要來(lái)源有3個(gè)方面:(1)葉頂間隙不均勻產(chǎn)生的激振力;(2)密封間隙不均產(chǎn)生的激振力;(3)部分進(jìn)汽和轉(zhuǎn)子偏心等因素產(chǎn)生的靜態(tài)汽流力[2]。
(1)對(duì)負(fù)荷較敏感,具有突發(fā)性。汽流激振一般出現(xiàn)在負(fù)荷逐漸增加的過(guò)程中,且一般發(fā)生在較高負(fù)荷區(qū)。存在一個(gè)門(mén)檻負(fù)荷,當(dāng)負(fù)荷超過(guò)這一閾值后,汽流激振立即被激發(fā);負(fù)荷降至該值以下,汽流激振消失,振動(dòng)恢復(fù)正常[3]。
(2)汽流激振嚴(yán)重時(shí),低頻振動(dòng)的頻率通常等于轉(zhuǎn)子固有頻率,但大多數(shù)情況下,振動(dòng)頻率以工頻的一半為主。
(3)汽流激振引起的低頻振動(dòng)有時(shí)與調(diào)節(jié)閥的開(kāi)啟順序和開(kāi)度有關(guān)。通過(guò)調(diào)整閥門(mén)開(kāi)啟順序,能夠避免或減小低頻振動(dòng)幅值[4]。
某電廠1 號(hào)機(jī)組為東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的330 MW 機(jī)組,機(jī)組型號(hào)為C330/262-16.7/0.3/538/538。軸系由高中壓轉(zhuǎn)子、低壓轉(zhuǎn)子以及發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子組成,共有7個(gè)瓦支撐。機(jī)組軸系如圖1 所示,閥門(mén)布置如圖2 所示。機(jī)組順序閥調(diào)門(mén)次序?yàn)?,4—1—2。
圖1 軸系圖
圖2 閥門(mén)布置
機(jī)組在單閥帶大負(fù)荷過(guò)程中,1 號(hào)瓦和2 號(hào)瓦的軸振會(huì)出現(xiàn)比較大的低頻振動(dòng)。根據(jù)機(jī)組的振動(dòng)情況,現(xiàn)場(chǎng)決定進(jìn)行調(diào)門(mén)次序試驗(yàn)。
(1)15:40 開(kāi)始,機(jī)組從320 MW 順序閥降負(fù)荷。如表1 所示。
表1 順序閥降負(fù)荷時(shí)各瓦振動(dòng)數(shù)據(jù) μm/μm∠°
根據(jù)振動(dòng)數(shù)據(jù)可知,在順序閥降負(fù)荷過(guò)程中,機(jī)組振動(dòng)正常,并未出現(xiàn)低頻振動(dòng)現(xiàn)象。
(2)18:10時(shí),負(fù)荷降至210 MW,此時(shí),切換機(jī)組運(yùn)行方式為單閥,然后進(jìn)行升負(fù)荷試驗(yàn),監(jiān)測(cè)軸系振動(dòng)情況,數(shù)據(jù)及頻譜圖如表2、圖3、圖4、圖5 所示。
(3)22:50時(shí),負(fù)荷為250 MW,切換機(jī)組運(yùn)行方式為順序閥(3,4—1—2),進(jìn)行升負(fù)荷試驗(yàn),此時(shí)并未出現(xiàn)低頻振動(dòng)現(xiàn)象,振動(dòng)數(shù)據(jù)如表3 所示。試驗(yàn)過(guò)程中各瓦瓦溫情況如表4 所示。
表2 單閥升負(fù)荷時(shí)各瓦振動(dòng)數(shù)據(jù) μm/μm∠°
圖3 18:52時(shí)300 MW 負(fù)荷1Y 頻譜圖
圖4 19:40時(shí)300 MW 負(fù)荷1Y 頻譜圖
圖5 22:00時(shí)320 MW 負(fù)荷1Y 頻譜圖
表3 順序閥升負(fù)荷時(shí)各瓦振動(dòng)數(shù)據(jù) μm/μm∠°
表4 試驗(yàn)過(guò)程中各瓦瓦溫情況
單閥運(yùn)行時(shí),當(dāng)負(fù)荷低于300 MW時(shí),沒(méi)有出現(xiàn)低頻振動(dòng),且各瓦振動(dòng)幅值均不大,負(fù)荷剛帶到300 MW時(shí),1 瓦出現(xiàn)了少量的低頻振動(dòng),但振動(dòng)仍以工頻為主,如圖3 所示。保持機(jī)組在300 MW 負(fù)荷運(yùn)行一段時(shí)間后,振動(dòng)發(fā)散,1 瓦的低頻振動(dòng)幅值超過(guò)工頻成為主要振動(dòng),且低頻成分為25 Hz,如圖4 所示。隨著負(fù)荷增加,振動(dòng)逐漸增大,到320 MW時(shí),1Y,2Y,3X 均已超過(guò)75 μm,見(jiàn)表2。且低頻振動(dòng)現(xiàn)象越來(lái)越明顯,如圖5 所示。由于振動(dòng)對(duì)機(jī)組所帶負(fù)荷變化較敏感,當(dāng)負(fù)荷大于300 MW 之后,振動(dòng)迅速增加,與轉(zhuǎn)速無(wú)關(guān),且低頻振動(dòng)頻率以半頻為主,故判斷故障為汽流激振。造成汽流激振失穩(wěn)的原因可以分為2個(gè)部分:(1)汽流作用在轉(zhuǎn)子上的失穩(wěn)力較大。(2)軸系穩(wěn)定性差。
機(jī)組在單閥運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)失穩(wěn),而在順序閥沒(méi)有失穩(wěn)現(xiàn)象,其原因可能為在順序閥下剩余汽流力作用在轉(zhuǎn)子上產(chǎn)生一個(gè)向下的力,增加軸承載荷,提高了軸系穩(wěn)定性,而在單閥情況,因噴嘴配汽產(chǎn)生的剩余汽流力為0,而軸系自身穩(wěn)定性不好,則引發(fā)失穩(wěn)。另結(jié)合試驗(yàn)過(guò)程瓦溫分析,見(jiàn)表4。在單閥320 MW 負(fù)荷時(shí),1瓦、2 瓦瓦溫較順序閥明顯降低,表明1 瓦、2 瓦載荷減小,穩(wěn)定性變差,且1 瓦、2 瓦之間溫度相差過(guò)大。故判斷是軸系載荷分配不合理,導(dǎo)致軸系穩(wěn)定性較差。
結(jié)合試驗(yàn)過(guò)程振動(dòng)數(shù)據(jù)、瓦溫及大修有關(guān)解體情況,需進(jìn)行改善軸系負(fù)荷分配等措施,提高軸系穩(wěn)定性。決定調(diào)整2 瓦標(biāo)高至比3 瓦低0.45 mm。同時(shí)盡量減小軸系對(duì)中偏差,調(diào)整中低對(duì)輪和低發(fā)對(duì)輪的張口值,控制通流部分動(dòng)靜間隙,特別是高中壓部分,注意保持冷態(tài)到熱態(tài)動(dòng)靜間隙均勻。有條件盡量減小1 號(hào)、2 號(hào)瓦頂部間隙。方案實(shí)施后,機(jī)組在單閥和順序閥滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),振動(dòng)達(dá)到優(yōu)秀水平,且不再出現(xiàn)低頻振動(dòng)。
本文對(duì)汽流激振的機(jī)理、特征進(jìn)行了簡(jiǎn)單地闡述,指出了產(chǎn)生汽流激振的主要原因可以歸結(jié)為2 點(diǎn):(1)汽流作用在轉(zhuǎn)子上的失穩(wěn)力較大。(2)軸系自身穩(wěn)定性較差。故可以從這2 點(diǎn)著手解決汽流激振問(wèn)題。針對(duì)本文提到的某330MW 機(jī)組發(fā)生的汽流激振故障,通過(guò)調(diào)整2 瓦的標(biāo)高來(lái)增加軸系的穩(wěn)定性,從而很好地抑制了失穩(wěn)現(xiàn)象。
[1]楊建剛.旋轉(zhuǎn)機(jī)械振動(dòng)分析與工程應(yīng)用[M].北京:中國(guó)電力出版社,2007:131-132.
[2]楊建剛,朱天云,高 偉.汽流激振對(duì)軸系穩(wěn)定性的影響分析[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),1998,18(1).
[3]張學(xué)延,王延博,張衛(wèi)軍.大型汽輪機(jī)汽流激振問(wèn)題的分析和處理[J].熱力發(fā)電,2004(2):47-55.
[4]崔亞輝,張俊杰,徐福海,等.某臺(tái)300 MW 汽流激振故障的分析和處理[J].汽輪機(jī)技術(shù),2012,54(2):158-160.