南粉妮
我公司自2000年以來,一直在生產(chǎn)某型柴油機4A11鋁活塞裙鍛件,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。但在2014年,我公司有一批活塞裙零件,在粗加工后發(fā)現(xiàn)零件表面出現(xiàn)大量花斑,為確定缺陷性質(zhì),進一步改善活塞裙鍛件質(zhì)量,避免此缺陷的重復發(fā)生,對缺陷部位進行了分析研究。
從表面局部發(fā)灰的10件中抽取1件較嚴重活塞裙,從目視缺陷嚴重處切取和制取試樣,分別對缺陷部位進行化學成分分析、硬度檢驗、低倍觀察及分析。
(1)鍛件宏觀缺陷分析 對缺陷進行宏觀照片觀察(見圖1、圖2),從圖1、圖2中可看出,在活塞表面存在部分顏色發(fā)灰區(qū)域,與其他正常部位存在明顯差異。
(2)硬度分析 由于缺陷部位較大,我們對鍛件灰色區(qū)域取多個點進行硬度檢測(見圖3),從上中下3個部位分別測量。
檢測結(jié)果如表1所示,從表1的灰色區(qū)域測量的硬度值,表2的正常區(qū)域測量的硬度值可以看出,灰色缺陷部位硬度明顯低于正常部位。
圖1
圖2
圖3
表1 灰色區(qū)域測量的硬度值 (HBW)
表2 正常區(qū)域測量的硬度值 (HBW)
(3)成分分析 分別對灰色缺陷部位和正常部位試樣進行成分分析如表3所示,從表3可以看出,化學成分幾乎沒有區(qū)別,符合GB/T3090要求。
(4)低倍缺陷評級 按照GB/T3246標準對灰色缺陷區(qū)域的表面和縱截面進行低倍酸洗檢驗,進行晶粒度評級(見圖4、圖5)。
通過外表面低倍試驗和與晶粒度級別判定標準GB/T3246對照確定,局部晶粒度為7級,通過縱截面低倍試驗和與晶粒度級別判定標準GB/T3246對照確定,晶粒度7級,粗晶帶最深超過10mm。
(1)灰色缺陷本質(zhì) 灰色部位是由于該部位晶粒與基體晶粒大小差異較大,晶粒粗大造成了該處硬度降低。
(2)粗晶缺陷形成機理 粗晶產(chǎn)生機制:金屬經(jīng)過塑性變形后自由能提高,組織處于不穩(wěn)定狀態(tài),當將其加熱到適當溫度時重新形成晶核并長大。如果加熱溫度正利于晶粒長大或加熱保溫時間過長,晶粒會長大形成粗大晶粒。晶粒長大分為兩種類型,一種是逐漸長大,表現(xiàn)為各個晶粒之間的相對大小比較接近;另一種是反常長大,表現(xiàn)為各個晶粒間的相對大小極為懸殊,有的晶粒長得非常大。在鋁合金模鍛件粗晶缺陷中,出現(xiàn)晶粒反常長大的幾率較大。
(3)粗晶缺陷因素分析 鋁合金模鍛件的粗晶缺陷與鍛件的材質(zhì)、鍛造工藝參數(shù)、鍛件形狀、模具溫度、熱處理工藝參數(shù)、模具表面粗糙度等因素有關(guān)。
(4)分析調(diào)查 通過對人、機、料、法、環(huán)、測逐一分析,除人員有變化外,其余均未變化,即5t模鍛錘,4A11活塞裙毛坯,活塞裙鍛造、熱處理工藝參數(shù),環(huán)境溫度和檢測方法均未發(fā)生變更。
本批次零件為新成立班組人員生產(chǎn),對材質(zhì)為4A11活塞裙鍛造方法未掌握。5t模鍛錘屬沖擊載荷型裝備,行程不固定,鍛坯變形速度很難控制,因而要求操作者水平較高。對于4A11活塞裙鍛造,當鍛坯變形速度較快時,鋁合金來不及再結(jié)晶,其再結(jié)晶核心少,鍛后鍛件易形成粗晶。因此我們分析,模鍛初期錘擊力量大,致使鋁活塞裙鍛件一次變形量過大,金屬激烈流動是造成鋁活塞裙表面晶粒粗大的根本原因。針對該問題,我們在工藝中增加操作指導:模鍛要求輕擊逐漸向重擊過渡,最后重擊1~3次。
采取以上措施后,我們試生產(chǎn)了10件,結(jié)果該10件毛坯均進行加工完畢后,無一件表面發(fā)灰現(xiàn)象。
(1)4A11鍛件活塞表面的花斑為晶粒粗大造成,外觀表現(xiàn)為顏色與基體部位不同。
(2)控制鍛造時變形速度可改善活塞的表面質(zhì)量。
圖4 外表面低倍缺陷評級
圖5 縱截面低倍缺陷評級
表3 試樣成分分析(質(zhì)量分數(shù)) (%)