劉良華,劉虎,劉凱波,侯本鋒
(中石油冀東油田分公司陸上油田作業(yè)區(qū),河北 唐海063299)
隨著油田逐步進入開發(fā)后期,地層能量越來越低,部分井由于地層條件差,在油田有限的注水條件下難以保證能量的及時補充,從而造成這部分井生產(chǎn)液面低,供液不足,無法滿足全天生產(chǎn)的需要[1]。針對這部分井,現(xiàn)場一般采用間歇抽油的辦法,即抽一段時間停一段時間,如此往復(fù),這樣既能有效采出井底液,又能降低油井因長期在低液面狀態(tài)下工作而造成的井底出砂,同時節(jié)約電能。下面。筆者選取了4口典型低液面井,通過測液面恢復(fù)的辦法,應(yīng)用體積相等原理確定了油井合理的間抽制度,并進行了效益評價。
選取4口典型的低液面井進行研究,選井原則為:油井所生產(chǎn)油層有效厚度較小,同時與注水井的連通性較差,地層能量不能得到有效的補充而導(dǎo)致供液不足,使沉沒度長期低于200m;并且在現(xiàn)有設(shè)備條件下,生產(chǎn)參數(shù)無法繼續(xù)縮小,供液與采油嚴重不協(xié)調(diào)[2]。
4口井的基本情況如表1和表2所示。從表1和表2可以看出,4口井的平均砂巖層厚度為29.4m,平均有效厚度為14.5m;平均產(chǎn)液量為1.65t,平均泵效為13.4%,平均動液面為2167m,平均沉沒度僅為119m。
表1 地質(zhì)數(shù)據(jù)
表2 生產(chǎn)情況
根據(jù)以上原則,選好井后對動液面進行測試,以確定實際的動液面深度,同時進行計量,確定準確的日產(chǎn)液量。落實好基礎(chǔ)資料后關(guān)井。關(guān)井后根據(jù)油井動液面情況,初期每2d測一次液面,當油井液面上升至沉沒度大于200m時啟抽;啟抽后每天測一次動液面,當液面下降至沉沒度低于100m時再停抽[3]。4口井的液面恢復(fù)曲線(見圖1~圖4)具有一個共同特征:液面恢復(fù)呈現(xiàn)曲線形態(tài),而不是理論的直線型恢復(fù)。分析主要原因是經(jīng)過長時間的抽汲,井底壓力低,部分井液脫氣,脫出的氣體部分井液壓入油管,從而使液面降低;隨著關(guān)井時間的延長,地層液進入井筒,使流壓升高并逐步超過氣壓,此時液面開始恢復(fù),初期曲線斜率較大,液面恢復(fù)快,當井底流壓上升到一定值時生產(chǎn)壓差減小,液面恢復(fù)變緩,曲線出現(xiàn)拐點;在曲線斜率最大時油井的供液能力最強,此時液面恢復(fù)高度對應(yīng)的井筒液體積應(yīng)等于該井在這個液面恢復(fù)時間段的日產(chǎn)量,于是在出現(xiàn)拐點后的第2天開井生產(chǎn)[4]。
圖1 G3102-32液面恢復(fù)曲線
圖2 G56-33井液面恢復(fù)曲線
圖3 G3105井液面恢復(fù)曲線
圖4 G60-39井液面恢復(fù)曲線
通過液面恢復(fù)可以近似算出該井的靜態(tài)供液能力,即:
式中,W供為地層供液能力,t;V井為油井內(nèi)油套環(huán)形空間的體積,m3;φ套為套管直徑,取值0.1397m;φ油外為油管外徑,取值0.073m;φ油內(nèi)為油管內(nèi)徑,取值0.062m;φ桿為抽油桿直徑,取值0.019m;h為油套環(huán)空內(nèi)的液柱高度,m;ρ混為油水混合液密度,kg/m3:
式中,ρ油為原油密度,取值860kg/m3;ρ水為產(chǎn)出水密度,取值1000kg/m3;y油為恢復(fù)液柱中油的體積分數(shù)。
將數(shù)值帶入計算得到V井=0.0138h,求得該井的供液能力為:
式中,h為液面恢復(fù)曲線直線段的斜率。
將G60-39井的數(shù)據(jù)代入求得:
同樣求得G3105井、G3102-32井、G56-33井的供液能力分別為1.44t、4.25t、1.13t。與關(guān)井前產(chǎn)量對比,G3105井和G3102-32井符合較好;而G60-39井相差較大,分析認為是由于該井所在計量間為三相流計量,導(dǎo)致量油不準。
以G3105井為例,液面上升到1288m時不再上升,此時泵筒內(nèi)的液柱重力與地層流壓基本相等,液面保持穩(wěn)定,此時應(yīng)該開井。開井后液面下降曲線呈拋物線型,也有近似直線段,當液面下降到2100m時由于生產(chǎn)壓差增大,井液嚴重脫氣,導(dǎo)致泵受氣影響嚴重,泵效因為氣體影響嚴重降低,同時產(chǎn)液量也較低,此油井日產(chǎn)液量與地層日供液量基本相等,液面保持相對穩(wěn)定,此時應(yīng)該采取關(guān)井措施。另外,根據(jù)此時的產(chǎn)液量W供,并結(jié)合上述推導(dǎo),近似推算出液面下降至2100m所用的天數(shù),動態(tài)狀態(tài)下液面下降深度:
式中,H1為動態(tài)條件下的液面下降深度,m;W日為油井日供液能力,t。
下降到2100m所需的天數(shù)T1為:
將G3105井的數(shù)據(jù)代入求得T1=4.4d;將G3102-32井的數(shù)據(jù)代入求得T1=3.2d,通過以上2口井的液面恢復(fù)曲線,同時結(jié)合上述計算方法所得數(shù)據(jù)與實測數(shù)據(jù)基本相符,針對這4口井制定的間抽周期如表3所示。
表3 4口井的間開制度
以G3105井為例,該井電機功率為33kW,電價按0.8元/kW·h計算。
間開前一個月電量W1和間開后一個月電量W2分別為:
節(jié)約的電量為:間開前后在一個月生產(chǎn)時間內(nèi)的產(chǎn)量對比,間開前為2.05t/mon,間開后為2.5t/mon;經(jīng)初步估算,采用間開制度后全年經(jīng)濟效益提高40萬元,同時也減少了深井泵干磨幾率,保證了深井泵的工作條件,延長了油井壽命。
1)改變油井的工作制度可以改變油井的動液面高度,從而可以改變井筒附近流壓的大小和產(chǎn)量的高低,確定間抽工作制度就是根據(jù)油井動液面的高低和生產(chǎn)壓差的大小來確定油井的啟、停時間。
2)通過油井間抽制度的摸索,開井時間短,關(guān)井時間長,油井動液面就高,反之油套環(huán)形空間內(nèi)的動液面就越低,但動液面過低則會導(dǎo)致抽油泵內(nèi)充滿氣體,泵效急劇下降,工況惡化。因此,油井只有在最合理的工作制度下生產(chǎn),才能獲得產(chǎn)量與效率的最大化。
3)現(xiàn)場應(yīng)用表明,合理確定間抽制度,不但可以提高單井產(chǎn)油量,而且能夠提高泵效,最大限度地節(jié)約電能,經(jīng)濟效益十分可觀。
[1]關(guān)寧,歐陽華章,李華.抽油機低效間抽井產(chǎn)液變化規(guī)律 [J].油氣田地面工程,2006(2):9-10.
[2]于小明,何貫中,金英蘭.抽油機井間抽制度合理性研究 [J].大慶石油地質(zhì)與開發(fā),2006(4):21-22.
[3]周代余,梁政.低效油井合理間歇抽油制度設(shè)計方法研究 [J].鉆采工藝,2003(1):7-9.
[4]雷群,趙衛(wèi)國.低產(chǎn)井間歇抽油技術(shù)研究 [J].鉆采工藝,2001(2):10-11.