謝 勇,李昌國(guó),唐 春,屈治明
(四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司,四川 達(dá)州635002)
達(dá)鋼煉鐵廠2#高爐大修前因爐缸侵蝕嚴(yán)重,風(fēng)口大中套間時(shí)常噴渣,生產(chǎn)存在較大安全隱患。在煉鐵廠精心組織和全體員工的共同努力下,于2012年1月19日安全實(shí)現(xiàn)空料線到風(fēng)口停爐進(jìn)行大修,歷時(shí)88天后于2012年4月16日21∶35點(diǎn)火開爐,爐況穩(wěn)定順行。并于4月26日達(dá)產(chǎn)達(dá)效。5月后高爐開始進(jìn)入穩(wěn)定順行強(qiáng)化冶煉階段,除6月下旬爐況略有波動(dòng)外,高爐一直保持長(zhǎng)周期高強(qiáng)度穩(wěn)定順行。同時(shí)煉鐵廠通過多項(xiàng)措施,狠抓基礎(chǔ)工作,將2#高爐內(nèi)部挖潛降耗作為工作重點(diǎn),取得了較好的成績(jī)。高爐產(chǎn)量逐步提高,成本、燃料比大幅度下降,2012年全年焦比465kg/t,較2011年降低20kg/t;煤比111kg/t,較2011年減少6kg/t;2012年全年燃料比較2011年降低26kg/t,為完成集團(tuán)公司目標(biāo)做出了突出貢獻(xiàn)。
2#高爐因高爐爐缸侵蝕嚴(yán)重,風(fēng)口時(shí)常噴渣,危及高爐的安全生產(chǎn)。在集團(tuán)公司整體安排下于1月19日實(shí)現(xiàn)空料線到風(fēng)口區(qū)的安全停爐工作,大修主要項(xiàng)目是對(duì)高爐本體和熱風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備和耐火內(nèi)襯進(jìn)行大規(guī)模更換,爐前大溝改成儲(chǔ)鐵式大溝。為保證大修質(zhì)量,煉鐵廠相關(guān)人員積極參與大修工作,重點(diǎn)對(duì)高爐、熱風(fēng)爐耐材砌筑質(zhì)量的監(jiān)督和設(shè)備的安裝和檢修工作均安排有專人負(fù)責(zé),確保大修進(jìn)度和質(zhì)量達(dá)標(biāo),為開爐后的高爐生產(chǎn)創(chuàng)造好指標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2.2.1 煉鐵廠高度重視開爐工作,成立以王廠長(zhǎng)牽頭,涂廠助具體執(zhí)行的開爐領(lǐng)導(dǎo)小組,成員包括煉鐵廠和2#高爐相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員,開爐工作以2#高爐爐長(zhǎng)為操作中心,值班工長(zhǎng)按規(guī)定執(zhí)行操作。
2.2.2 制定詳實(shí)的烘爐、開爐方案
(1)根據(jù)耐火材料的晶向轉(zhuǎn)變?cè)韲?yán)格制定烘爐曲線,嚴(yán)控耐材轉(zhuǎn)變溫度,要求嚴(yán)格按曲線進(jìn)行烘爐操作。
(2)達(dá)鋼燒結(jié)原料配料中含有一定的釩鈦礦比例,不能按普礦冶煉的原則來進(jìn)行配料計(jì)算。其中最為關(guān)鍵的是既要考慮開爐的熱量補(bǔ)充,又要考慮開爐爐溫高、渣鐵流動(dòng)性差的特點(diǎn),所以在制定開爐方案時(shí),將開爐的全爐渣堿考慮得比普礦開爐低得多,同時(shí)在開爐料中配加一定數(shù)量的螢石和錳礦來調(diào)整爐渣性能,改善爐渣流動(dòng)性。
(1)供料系統(tǒng)物流暢通,各種原燃料按要求到位。
(2)上配料設(shè)備經(jīng)模擬帶負(fù)荷聯(lián)運(yùn)試機(jī)合格,程序運(yùn)行可靠,滿足工藝要求。
(3)高爐、熱風(fēng)爐爐體試漏試壓合格。
(4)各系統(tǒng)設(shè)備經(jīng)過調(diào)試,運(yùn)行平穩(wěn),滿足工藝要求。
(5)安全、后勤等工作落實(shí)到位
根據(jù)高爐大修后的實(shí)際容積,確定開爐裝料原則:死鐵層全裝填充質(zhì)量較好的自產(chǎn)搗固焦。爐缸開始裝頂裝焦,凈焦(第一段)加至爐腹中上部,空焦加至爐身下部1/7處,空焦配用石灰石調(diào)堿度和加螢石改善爐渣流動(dòng)性,帶負(fù)荷料焦比為1 000kg/t,用燒結(jié)礦和塊礦調(diào)R2。
爐料結(jié)構(gòu):燒結(jié)礦68%、球團(tuán)礦15%、國(guó)內(nèi)塊礦17%。開爐料組成:燒結(jié)礦101.79t、球團(tuán)礦22.33t、塊礦25.52t、石灰石9.02t、焦炭(干)249t。裝料情況見表1:
表1 開爐裝料結(jié)構(gòu)
理論出鐵量86.98t,總焦比2.86t/tFe,爐渣CaO/SiO2∶1.0,渣鐵比:650kg/tFe。
(1)工長(zhǎng)和上料工必須清楚各料倉(cāng)所裝入的原料名稱與實(shí)物是否相符,防止錯(cuò)上料。
(2)各電子秤在裝料前必須用砝碼校好,稱量誤差達(dá)到規(guī)定范圍內(nèi)。
(3)稱量時(shí)檢查各料實(shí)物的重量是否與設(shè)定重量相符。
(4)爐料是以干料計(jì)算,裝料稱量相應(yīng)加水份量3%(焦炭)。
(5)裝料過程必須指定專人負(fù)責(zé),自始至終,檢查是否按裝料順序、批重上料,防止上錯(cuò)料。
(6)裝料時(shí)探尺零位對(duì)準(zhǔn),無料鐘設(shè)備必須正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
(7)裝料過程中進(jìn)行無料鐘爐頂布料的測(cè)試。
(8)執(zhí)行帶風(fēng)裝料。
細(xì)化開爐方案,量化操作參數(shù),并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。每天交接班開爐領(lǐng)導(dǎo)小組必須開碰頭會(huì),對(duì)上一班操作進(jìn)行分析總結(jié),并對(duì)下班的工作進(jìn)行安排。確保開爐迅速達(dá)產(chǎn)達(dá)效。
2.6.1 細(xì)化點(diǎn)火前的準(zhǔn)備工作
2.6.2 點(diǎn)火開爐操作
(1)采用堵部分風(fēng)口、高風(fēng)溫全焦開爐點(diǎn)火,送風(fēng)量為全風(fēng)量的60%~70%,風(fēng)壓0.08~0.1MPa,堵風(fēng)口4個(gè),待需要時(shí)逐個(gè)將堵泥捅掉,點(diǎn)火溫度850℃,風(fēng)溫在點(diǎn)火著火后視爐況可以進(jìn)行調(diào)節(jié)。
(2)點(diǎn)火時(shí)機(jī):無料鐘布料測(cè)完,封完人孔,各系統(tǒng)具備送風(fēng)條件時(shí),即送風(fēng)點(diǎn)火開爐。
(3)點(diǎn)火后,鐵口、渣口保持空吹暢通,有焦炭堵塞要及時(shí)捅開,煤氣要及時(shí)點(diǎn)燃,防止煤氣中毒。
(4)渣口見渣后堵上,渣口的使用在開爐正常后再考慮(或一直堵上)。
(5)鐵口盡量保持大噴吹,直至渣鐵堵塞無法捅開或氧氣燒開來渣為止,才堵上鐵口,堵泥量不宜過多。
(6)料線下降后按料線正常下料,不允許低料線。
(7)第一爐鐵的時(shí)間定在點(diǎn)火后12h左右,第一爐鐵水根據(jù)具體情況,決定放干渣場(chǎng)或放罐。
(8)頭幾爐鐵不準(zhǔn)使用開口機(jī)開鐵口,鐵口角度8°~10°,每次鐵出完后大噴吹鐵口,直至不用燒氧氣開口為止。
(9)出鐵后,隨著鐵口工作轉(zhuǎn)正常和其它設(shè)備無故障出現(xiàn),爐況順行,爐渣熱量充沛,生鐵合格,逐步加焦炭負(fù)荷,降低生鐵含硅量,2天內(nèi)生鐵〔Si〕+〔Ti〕:1.0%~1.2%,第三天生鐵〔Si〕+〔Ti〕:0.8%~1.0%。后視情況 將 生 鐵 〔Si〕+ 〔Ti〕下 調(diào) 至 0.5% ~0.8%,但須注意不能出現(xiàn)低爐溫,以利于磚襯形成石墨炭沉積層,延長(zhǎng)一代爐齡。
(10)根據(jù)爐頂溫度和煤氣成分情況,達(dá)到煤氣成分值即可引煤氣,引煤氣應(yīng)選擇在白天進(jìn)行,引煤氣前再檢查煤氣系統(tǒng)各人孔、閥門等情況,以確保煤氣安全,引煤氣必須在安全部門監(jiān)護(hù)下進(jìn)行。
(11)點(diǎn)火后,及時(shí)和經(jīng)常檢查各冷卻設(shè)備的冷卻情況,冷卻強(qiáng)度適中,不能過大,爐腹以上(不含氣密箱)各層冷卻設(shè)備水溫差<5℃。一周后按照規(guī)程要求控制。
(12)開爐期間加強(qiáng)對(duì)設(shè)備檢查,避免設(shè)備故障發(fā)生,減少故障造成低料線或慢風(fēng)作業(yè),更不要隨意休風(fēng)。
重視入爐原料的檢測(cè)和篩分工作,根據(jù)達(dá)鋼目前原燃料質(zhì)量不穩(wěn)定以及原料品種復(fù)雜的不利條件,通過加強(qiáng)原料的檢測(cè)和篩分力度,扭轉(zhuǎn)生產(chǎn)波動(dòng)局面。
(1)加強(qiáng)槽下人員對(duì)原燃料的監(jiān)督力度,要求每小時(shí)對(duì)原燃料粒級(jí)和顏色等物理特性進(jìn)行辨識(shí),為值班室做好早調(diào)劑的第一手資料。
(2)嚴(yán)格按照檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)做好原料水分和粒級(jí)的檢測(cè)工作,要求每?jī)尚r(shí)檢測(cè)焦炭水分,每班檢測(cè)兩次原料粒級(jí),真正做到用數(shù)據(jù)來調(diào)控下料速度。把<5mm入爐粒級(jí)控制在2.0%以下,全年取樣抽查燒結(jié)礦入爐粒級(jí)在1.4%以下,為高爐穩(wěn)定創(chuàng)造了條件。
(3)槽下員工嚴(yán)格按照值班工長(zhǎng)要求督促民工附加輔料情況,達(dá)到輔料必須“凈、準(zhǔn)、及”三原則。轉(zhuǎn)變了槽下員工視而不見的工作態(tài)度,更加明確了自己的工作職責(zé)。今年槽下員工在料中發(fā)現(xiàn)鐵塊、膠皮、鋼條多次,工段也給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。
(1)加強(qiáng)值班工長(zhǎng)對(duì)原燃料數(shù)據(jù)的收集和反饋,提前預(yù)定好自己操作方案,嚴(yán)格按照工段擬定的當(dāng)日操作方針,不折不扣地完成當(dāng)日任務(wù)。
(2)加強(qiáng)班組之間的協(xié)調(diào)統(tǒng)一,做到“勤觀察、勤調(diào)劑,早預(yù)防”的思想,減少爐況的波動(dòng),要求值班工長(zhǎng)在下班前做好工作寫實(shí),總結(jié)生產(chǎn)的不足,同時(shí)也能相互技術(shù)交流。
(3)加強(qiáng)值班室橫班管理力度,注重崗位之間的過程,保持穩(wěn)定生產(chǎn),積極參與爐前工作,要融知、融匯,保持崗位之間協(xié)作。
(3)要求值班工長(zhǎng)必須抓好渣鐵排放工作,減少爐內(nèi)憋壓影響。
(4)裝料制度以發(fā)展中心氣流為主,兼顧邊緣氣流,爐內(nèi)保持兩道合理的煤氣流,并根據(jù)順行煤氣利用情況,適當(dāng)進(jìn)行調(diào)節(jié)。
(5)加強(qiáng)低料線的操作管理,首先對(duì)上料系統(tǒng)攻關(guān),實(shí)行多環(huán)布料,加快趕料的時(shí)間,其次對(duì)于趕料時(shí)間較長(zhǎng)的低料線作業(yè),適當(dāng)補(bǔ)加一定數(shù)量的焦炭,保證熱量的補(bǔ)償。通過以上的措施,全年生產(chǎn)平穩(wěn),爐缸熱儲(chǔ)量充沛,爐溫波動(dòng)小,全年?duì)t溫失控率控制在10%以內(nèi),確保全年順行生產(chǎn)。
3.3.1 提高風(fēng)溫
2#高爐把提高風(fēng)溫作為降低焦比的突破口,2012年平均風(fēng)溫1 137℃,較上年提高60℃。
(1)增強(qiáng)值班工長(zhǎng)的風(fēng)溫意識(shí),徹底消除以撤風(fēng)溫來保料速的操作誤區(qū),這樣不僅造成爐溫的波動(dòng),而且阻止提高風(fēng)溫工作的開展。經(jīng)過爐長(zhǎng)在操作技術(shù)上的交流與實(shí)際操作相結(jié)合,值班工長(zhǎng)在使用高風(fēng)溫技術(shù)水平上有所提高。2012年風(fēng)溫最高達(dá)到1 162℃。
(2)設(shè)備穩(wěn)定是提高熱風(fēng)爐風(fēng)溫的基本保障。2#高爐大修時(shí)對(duì)熱風(fēng)爐耐火球進(jìn)行了更換,有利于提高蓄熱效果,另重新砌筑的熱風(fēng)爐系統(tǒng)也有利于提高燒爐的質(zhì)量,有助于拱頂溫度的提高,延長(zhǎng)了送風(fēng)周期。2012年每座熱風(fēng)爐平均送風(fēng)時(shí)間較上年延長(zhǎng)了15min。
(3)加強(qiáng)熱風(fēng)爐操作技術(shù)培訓(xùn),優(yōu)化燒爐參數(shù),提高燒爐效果,加強(qiáng)熱風(fēng)爐操作工的責(zé)任心,用激勵(lì)機(jī)制進(jìn)行攻關(guān),挖掘熱風(fēng)爐高風(fēng)溫的潛力,滿足生產(chǎn)工藝上的需要。
3.3.2 提高頂壓
提高爐頂壓力不僅可降低焦比0.5%,而且有利于低Si冶煉,提高TRT余壓發(fā)電能力,降低爐塵量;更有利于煤氣熱值充分傳遞給爐料,促進(jìn)高爐順行和節(jié)能。目前頂壓提高到118kpa左右,全年為TRT余壓多發(fā)電創(chuàng)造了條件。
3.3.3 上負(fù)荷、提高噴煤比
自2#高爐大修開爐以來,2#高爐將噴煤比作為攻關(guān)項(xiàng)目,不斷取得突破,全年平均噴煤比為111kg,在達(dá)鋼原燃料條件下達(dá)到了高強(qiáng)度冶煉要求。2012年雖然在入爐品位不斷降低和原料礦種變化頻繁的情況下,各月的毛焦比指標(biāo)仍穩(wěn)定在計(jì)劃控制之內(nèi)。
3.3.4 提高釩鈦礦比例降低鐵水成本
按照集團(tuán)公司的要求,認(rèn)真執(zhí)行煉鐵廠制定分階段穩(wěn)步提高釩鈦礦比例入爐使用工作,強(qiáng)化值班室的操作標(biāo)準(zhǔn),穩(wěn)定爐渣堿度,消除遇到爐況小滑料就退釩鈦比例的保守思想,并通過加強(qiáng)對(duì)爐前等相關(guān)環(huán)節(jié)的疏導(dǎo)和管理,釩鈦礦比例達(dá)到40%以上,達(dá)到了煉鐵廠的預(yù)期目標(biāo)。
高比例釩鈦礦入爐條件下,加強(qiáng)爐前渣鐵排放管理,保持爐況穩(wěn)定。
(1)加強(qiáng)鐵口管理,加強(qiáng)對(duì)打泥量控制,加強(qiáng)鐵口泥套維護(hù),減少鐵口跑泥,穩(wěn)定鐵口深度。
(2)嚴(yán)格爐前放鐵時(shí)間考核,樹立“鐵是搶出來”的理念,堵口后及時(shí)清理爐前場(chǎng)地,要求半小時(shí)內(nèi)具備出鐵的條件。
(3)采取了激勵(lì)政策,積極組織好放上渣工作。要求每班必須放好上渣,減少爐內(nèi)憋壓現(xiàn)象。
加強(qiáng)對(duì)爐體各測(cè)溫點(diǎn)的數(shù)據(jù)監(jiān)控分析,并加強(qiáng)冷卻設(shè)備的檢查維護(hù)工作,確保爐體安全運(yùn)行
設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定是高爐穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)的基礎(chǔ)保證,實(shí)行操作人員與維修人員進(jìn)行三級(jí)點(diǎn)檢制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并快速處理問題,有效減少設(shè)備故障導(dǎo)致的高爐休慢風(fēng)操作影響,有效地提高了高爐作業(yè)率,減少爐況波動(dòng)。
2012年不僅提高了高爐冶煉技術(shù)水平,達(dá)到燃料消耗降低的效果,并堅(jiān)持以高爐穩(wěn)定順行為中心,減少輔料使用的頻率和數(shù)量,減少爐況稍有波動(dòng)即加入洗爐料的常規(guī)操作,減少成本上的無謂浪費(fèi)。各種輔料的消耗都在受控范圍內(nèi),比煉鐵廠下達(dá)的計(jì)劃噸鐵消耗降低了0.82元。爐前旱溝大修時(shí)改為儲(chǔ)鐵式大溝,減少爐前工勞動(dòng)強(qiáng)度,延長(zhǎng)使用周期。
達(dá)鋼煉鐵廠2#高爐通過加強(qiáng)一系列管理措施,按照“嚴(yán)實(shí)細(xì)精”的管理作風(fēng),立足現(xiàn)有的條件,兩眼向內(nèi),深挖內(nèi)部潛力,2012年大修開爐后迅速達(dá)產(chǎn)達(dá)效,并通過一系列技術(shù)措施,在挖潛降耗方面成績(jī)顯著。2012年焦 比 465kg/t,比 2011 年 485kg/t 降 低20kg/t,煤比2012年全年煤比111kg/t,比2011年117kg/t降低6kg/t,為集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)效益最大化做出突出的貢獻(xiàn)。