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      C 180M×3 N 2型離心式壓縮機故障分析與處理

      2014-12-06 09:28:54岳海文
      冶金動力 2014年1期
      關鍵詞:壓器壓機葉輪

      岳海文

      (安陽鋼鐵股份有限公司制氧廠,河南安陽 455004)

      1 設備概況

      安陽鋼鐵公司制氧廠C 180M×3 N 2型離心式壓縮機為美國英格索蘭公司制造,采用三級壓縮三級冷卻。當氣體通過安裝在機組上的進氣控制閥進入壓縮機的第一級,在葉輪高速旋轉(zhuǎn)下,使氣體具有很高的速度。然后氣體進入擴壓器部分,在那里將氣體速度轉(zhuǎn)化成壓力,然后通過組裝在機組中的中間冷卻器去除壓縮過程中所產(chǎn)生的熱量,從而提高壓縮效率。然后氣體在運動的低速區(qū)通過不銹鋼的水氣分離器除去冷凝水,以降低氣體所帶的水分。此后,這樣的過程再次重復,直到達到設定工作壓力。該機組設計流量為25000m3/h,吸入壓力為0.105M Pa,排氣壓力為1.1M Pa,配備電機轉(zhuǎn)速為1448r/m i n,功率為3750H P,于2004年11月28日投產(chǎn),主要為用戶提供低壓氮氣。

      2 故障經(jīng)過及檢查情況

      根據(jù)生產(chǎn)需要,2011年11月24日空分正常啟動,氮純度符合要求后開始啟動C 180M×3 N 2型氮壓機,經(jīng)過如下:

      00:00:00啟動C 180M×3 N 2氮壓機輔助油泵,油溫油壓正常。

      10:04:15對氮壓機送高壓電,檢查進出口閥,油溫油壓,一切正常后按啟動鍵啟動。

      10:05:58按加載鍵加載,二級軸振動10.6 μm。

      10:05:58二級軸振動明顯增高,呈加速上漲趨勢。

      10:06:26二級軸振動達到了聯(lián)鎖停車值而聯(lián)鎖停車,此后氮壓機進行惰轉(zhuǎn)。振動值沒有隨著停車而降低,反而繼續(xù)增高至滿表而后迅速降為零,瞬間又達到滿表。最后隨著惰轉(zhuǎn)結(jié)束,振動緩慢降為零。具體過程參照圖1。

      圖1 氮壓機二級振動參數(shù)與電流曲線圖

      由于二級軸振動的振幅在極短的時間內(nèi)增高而導致了聯(lián)鎖停車,初步判斷為振動探頭出現(xiàn)故障,及時對振動探頭進行檢測,確定探頭工作正常。盤車檢查,發(fā)現(xiàn)軸振動為8μm,比平時(6μm)略高。為了確定氮壓機是否真實存在振動故障,決定重新啟動C 180M×3 N 2型氮壓機,11:15:40重新啟動氮壓機,啟動鍵按下后,氮壓機啟動,電流上漲,振動值也在極短的時間內(nèi)達到聯(lián)鎖值而停車,振動值迅速增高到滿表而后慢慢降為零。具體過程參照圖2。

      圖2 氮壓機二級振動參數(shù)與電流曲線圖

      再次檢查儀控部分,確定儀控部分工作正常,再次盤車時發(fā)現(xiàn)軸振動值為12μm,已經(jīng)大大超過了正常值,初步判斷二級確實存在機械故障而導致了聯(lián)鎖停車。

      在對氮壓機二級解體后發(fā)現(xiàn)葉輪每個葉片外邊緣有不同程度的磨損,而擴壓器內(nèi)襯上,跟葉輪對應的氣道壁一圈有嚴重的磨損,大量的鋁屑散落,最厚的鋁屑厚度達到了0.5m m。葉輪葉片磨損量經(jīng)過測量發(fā)現(xiàn),最高葉片與最低葉片相差2m m左右,擴壓器最高與最低處相差4m m左右,說明葉輪與擴壓器發(fā)生過嚴重磨擦。在檢查軸承時發(fā)現(xiàn)軸承瓦塊上有積碳,并且前軸承已經(jīng)嚴重磨損,后軸承有輕微的磨損,推力軸承有輕微的磨損。

      3 故障分析

      壓縮機按正常程序啟動,機組兩次因二級軸振動高造成聯(lián)鎖停車,基本排除偶然因素造成的振動值瞬間增大導致聯(lián)鎖停車,根據(jù)故障檢查情況,擴壓器內(nèi)襯與葉輪嚴重磨擦,前后徑向軸承磨損,針對故障現(xiàn)象,分析造成這次事故原因有兩種可能:一種是葉輪與擴壓器先發(fā)生磨擦,徑向軸承損壞。葉輪與擴壓器軸向串動間隙過小,機組多年的連續(xù)運行會使止推軸瓦有所磨損,止推間隙增大,在啟動過程中,葉輪與擴壓器有輕微接觸,轉(zhuǎn)子組件的動平衡遭到破壞,葉輪與擴壓器接觸受損后,造成轉(zhuǎn)子組件的動不平衡更加嚴重,引起振動升高;在高轉(zhuǎn)速、高振動的運行環(huán)境下,徑向軸瓦的負荷突然加大,導致軸瓦加速磨損,進而軸承損壞,使葉輪的運行更加惡化,振動急劇升高,導致聯(lián)鎖停車。另一種是徑向軸承先損壞,葉輪與擴壓器發(fā)生磨擦。由于機組長期運行,加上該機組不時有喘振現(xiàn)象發(fā)生,機組在加載前,軸承承受的負荷很小,運轉(zhuǎn)正常;當開始加載時,葉輪的負荷迅速加大,軸承急劇磨損,間隙變大,引起徑向軸承突然失效,造成葉輪與擴壓器磨擦,損壞了擴壓器與葉輪,進而造成轉(zhuǎn)子組件的動平衡被破壞,振動又進一步升高聯(lián)鎖停車。

      以上兩種原因都會導致相同的故障結(jié)果,但是根據(jù)英格索蘭設備具有的自我保護功能,當軸承振動超過聯(lián)鎖值時,就會聯(lián)鎖停車,因此,應該是第二種原因造成的事故。

      4 故障處理

      根據(jù)解體檢查情況及故障原因分析,作了以下處理:

      (1)修復二級葉輪及擴壓器。由于二級葉輪及擴壓器磨損嚴重,根據(jù)廠家建議,需要對其進行更換,但是該機組是進口設備,備件的加工制造周期很長,而且價格昂貴,大約需要100萬元左右。考慮到盡快恢復生產(chǎn),同時降低設備的維護費用,決定對損毀的工作輪及擴壓器尋求國內(nèi)廠家進行修復。首先對損毀的工作輪及擴壓器進行掃描測繪,力爭最大限度地恢復其原有尺寸;依據(jù)測繪尺寸制作樣板備件,并以此調(diào)整裝配尺寸;最終以樣板備件對損毀備件進行修復,進而實現(xiàn)損毀備件的運行功能。

      (2)由于二級前后徑向軸承已經(jīng)損壞,無法修復,更換了軸承。

      (3)檢查并調(diào)整一、二、三級擴壓器與葉輪串動間隙,適當增大擴壓器與葉輪串動間隙,使機組運行更加安全。

      (4)檢查并調(diào)整一、二、三級推力軸承間隙,確保其在允許的范圍內(nèi)。

      (5)重新對電機與壓縮機進行對中找正。

      經(jīng)過處理后,各部間隙都在允許的范圍內(nèi),能夠滿足機組技術要求。

      5 試車情況

      表1 一、二、三級轉(zhuǎn)子推力間隙和葉輪與擴壓器軸向串動間隙調(diào)整數(shù)據(jù) m m

      全部回裝完畢后盤車檢查,發(fā)現(xiàn)二級振動最高為8μm,較事故前稍高。2012年2月9日用空氣試車,第一次開車由于空氣密封氣壓力低原因造成聯(lián)鎖停車,第二次改用管網(wǎng)氮氣作密封氣再次啟動,各級振動值如表2。

      表2 檢修前后振動值 μm

      二級振動比起一、三級高了一點,但運行很平穩(wěn),也在允許的范圍內(nèi),而且原來頻繁的喘振現(xiàn)象也有所減少,排氣量較檢修前有了較大提高,增加了超過1000m3/h氣量,達到了26000m3/h,達到甚至超過其設計流量。

      6 結(jié)語

      通過此次故障排除和設備檢修,我們從中吸取了一些教訓,也從中積累了經(jīng)驗,供同類機組參考。保持機組長期平穩(wěn)運轉(zhuǎn),避免頻繁開停;加強設備點檢,及時排查設備隱患;加強機組狀態(tài)運行參數(shù)實時監(jiān)控,分析監(jiān)測數(shù)據(jù)。通過采取相關措施,避免機組故障發(fā)生,進而避免造成設備重大損失[1]。

      [1]毛紹融,朱塑元,周智勇.現(xiàn)代空分設備技術與操作原理[M].浙江:杭州出版社,2005.

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