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      河南油田稠油聯(lián)合站污水分段處理工藝技術(shù)及應(yīng)用效果

      2014-12-16 08:32:40李曉峰趙聯(lián)峰賈文放
      石油地質(zhì)與工程 2014年5期
      關(guān)鍵詞:沉降罐浮選機(jī)弱酸

      李曉峰,趙聯(lián)峰,賈文放

      (中國石化河南油田分公司第二采油廠,河南唐河473400)

      1 稠聯(lián)污水處理系統(tǒng)現(xiàn)狀

      稠聯(lián)污水處理系統(tǒng)投產(chǎn)于1988年,2008年、2011年對系統(tǒng)進(jìn)行兩次擴(kuò)建后,設(shè)計日處理液量8 000 m3。目前實際日均處理已達(dá)10550 m3,系統(tǒng)處于超負(fù)荷運行狀態(tài),水質(zhì)排放達(dá)不到設(shè)計的處理指標(biāo)。另外外排污水含有較大的熱量,造成了熱能的浪費[1-2]。

      目前采用的是“三級沉降、兩級過濾、兩級凈化沉降”工藝。該流程是重力沉降流程,靠油水密度差進(jìn)行沉降處理,不能有效地把稠油污水中的溶解油、懸浮物等成分分離出來。

      2010年年底稠聯(lián)每天污水已達(dá)11 000~12 000 m3,每天開發(fā)回注污水2 600 m3,生化處理達(dá)標(biāo)外排3 000 m3/d,每天還有約6 000 m3污水無出路。稠油采用的是熱采開發(fā)工藝,需要把清水加熱到350℃的高壓蒸汽回注到油層,每天需要加熱20℃的清水3 500 m3,造成了清水與燃料的浪費。另外,處理后的污水水質(zhì)不達(dá)標(biāo),懸浮物濃度高達(dá)65 mg/L,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于10 mg/L的標(biāo)準(zhǔn)[3]。因此,有必要對系統(tǒng)的處理工藝進(jìn)行完善。

      2 稠聯(lián)污水處理現(xiàn)場試驗

      對稠聯(lián)各段污水水質(zhì)進(jìn)行了分析(表1),稠油污水有分段處理的基本條件。

      2.1 氣浮試驗

      2011年3月,遼寧華孚環(huán)境工程有限公司對該站的含油污水進(jìn)行了0.5 m3/h的氣浮試驗應(yīng)用研究,流程分別為:原油脫出水 →500 m3緩沖罐→700 m3沉降罐→溶汽浮選機(jī)→中間水箱→大孔弱酸樹脂軟化(D113)→出水水箱外排;原油脫出水 →500 m3緩沖罐→3 000 m3沉降罐→溶汽浮選機(jī)→中間水箱→大孔弱酸樹脂軟化(D113)→出水水箱外排。

      表1 稠聯(lián)污水水質(zhì)分析數(shù)據(jù) mg/L

      溶汽浮選機(jī)進(jìn)水設(shè)了兩個點,分別是700 m3沉降罐和3 000 m3沉降罐。試驗結(jié)果表明:①試驗出水指標(biāo)達(dá)到了設(shè)計目標(biāo),即石油類和懸浮物均小于20 mg/L;②本次試驗,系統(tǒng)運行可靠,處理效果穩(wěn)定,可在實際生產(chǎn)中應(yīng)用推廣;③氣浮處理單元,具有一定的抗水質(zhì)、水量負(fù)荷沖擊的能力;

      2.2 離子交換試驗

      用凈化污水對樹脂處理的情況進(jìn)行了試驗,試驗在凈化污水外輸泵出口連續(xù)進(jìn)行,結(jié)果表明:D113改進(jìn)型弱酸陽離子樹脂的處理效果,能夠有效去除稠油污水中的的硬度。

      2.3 試驗主要結(jié)論

      試驗結(jié)果表明:稠聯(lián)含油污水經(jīng)調(diào)節(jié)、沉降后經(jīng)氣浮處理,再經(jīng)弱酸大孔樹脂交換軟化,出水水質(zhì)分別達(dá)到開發(fā)回注、生化處理外排、注汽鍋爐回用的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。大孔弱酸樹脂相對于強(qiáng)酸樹脂來說更適合稠聯(lián)污水,它的抗污染能力相對更優(yōu)于強(qiáng)酸樹脂,出水清澈。

      3 稠油污水處理工藝技術(shù)改造

      3.1 使用的主要技術(shù)

      3.1.1 稠油污水氣浮處理技術(shù)

      氣浮裝置是一種用于污水處理的固-液和液-液分離的設(shè)備(圖1)。該裝置通過高壓回流溶氣水減壓產(chǎn)生大量的微氣泡,使其與廢水中密度接近于水的固體或液體微粒粘附,形成密度小于水的氣浮體,在浮力的作用下,上浮至水面,進(jìn)行固-液或液-液分離[4]。

      ADF(斜板溶氣氣浮)氣浮裝置工作前應(yīng)盛滿清水。啟動后,溶氣泵進(jìn)入工作狀態(tài),當(dāng)溶氣泵的出水壓力超過0.6 MPa,并穩(wěn)定10 min后,ADF氣浮裝置開始進(jìn)含油污水。含油污水與通過釋放器進(jìn)入接觸區(qū)的回流溶氣水及其釋放的微氣泡充分混合,懸浮物與微氣泡結(jié)合形成氣浮體,進(jìn)入布水區(qū),此時較大的氣浮體迅速上升至集渣區(qū),較小的氣浮體進(jìn)入斜板分離區(qū),根據(jù)淺池原理,這些氣浮體中的大部分氣浮體將在此被去除。密度較大的顆粒將下沉至氣浮裝置底部,通過自動排泥閥將其排出。

      3.1.2 高溫、高含鹽、高含有機(jī)物污水硬度去除技術(shù)

      硬度的有效去除是稠油污水循環(huán)利用的關(guān)鍵,鍋爐用水首先對硬度提出了嚴(yán)格的要求。如果鍋爐給水中存在鈣鎂離子,則經(jīng)過一段時間運行后,爐管上會生成水垢。油田注汽鍋爐清水給水標(biāo)準(zhǔn)(SY0027-94)中規(guī)定:給水硬度應(yīng)小于0.1 mg/L。而稠油污水經(jīng)常規(guī)處理后,污水中硬度高達(dá)100 mg/L左右,因此,必須采取有效技術(shù)去除污水硬度,實現(xiàn)污水替代清水回用鍋爐目的。與清水常規(guī)軟化技術(shù)相比,稠油污水軟化具有很大的技術(shù)難度,主要在于稠油污水中含有機(jī)物濃度高、礦化度高、水溫高,表現(xiàn)為COD(化學(xué)需氧量:是以化學(xué)方法測量水樣中需要被氧化的還原性物質(zhì)的量)300~500 mg/L,含鹽量3 000~4 000 mg/L,水溫50~65℃,因此稠油污水的軟化關(guān)鍵在于選擇耐污染、易再生、適應(yīng)高溫、高COD、高含鹽稠油污水的離子交換樹脂及適合稠油污水的軟化裝置。D113改進(jìn)型弱酸陽離子樹脂適合稠聯(lián)污水的軟化處理。

      3.2 處理工藝流程

      污水處理流程見圖2。

      污水回收流程為:弱酸軟化正洗水、過濾器反洗水→反洗回收水池→提升泵→2000 m3緩沖罐。弱酸再生排水→酸、堿中和池→提升泵→凈化水罐→注水。

      事故流程為:①主要處理設(shè)施均設(shè)有超越管線;②當(dāng)來水水質(zhì)惡化時,通過及時調(diào)整加藥量改變處理效果;③當(dāng)雙濾料過濾器后出水水質(zhì)短時間不合格時,根據(jù)水質(zhì)情況,將水打回調(diào)節(jié)水罐進(jìn)行再處理[5]。

      3.3 工藝流程特點

      (1)針對稠油聯(lián)合站水質(zhì)水量波動性大,高含油、高含懸浮物的特殊性,采用先緩沖再沉降,斜板除油和浮選機(jī)相結(jié)合的方法,先穩(wěn)定除油再除懸浮物,達(dá)到有效順利除油、除懸浮物的作用。

      (2)關(guān)鍵設(shè)備浮選機(jī)和多介質(zhì)過濾器采用進(jìn)口技術(shù)。采用高質(zhì)量、高效設(shè)備把關(guān),保證過濾系統(tǒng)和軟化系統(tǒng)不被污染和保證出水水質(zhì)(油和懸浮物小于2 mg/L)。

      (3)采用弱酸大孔樹脂軟化,抗污染能力強(qiáng),交換容量大,工作周期長。采用二級串聯(lián)使用,樹脂利用率高,再生運行費用低,保證出水硬度為0mg/L。

      (4)浮選機(jī)配備藥劑混合、反應(yīng)裝置,保證良好的水力條件,保證藥劑發(fā)揮最佳效果,減少藥劑投加量。

      (5)從沉降罐到浮選機(jī)到過濾吸水池采用重力流程,減少提升次數(shù),降低能耗,減少含油污水被剪切次數(shù)。

      3.4 改造工藝實施情況

      3.4.1 站內(nèi)部分工藝改造

      稠聯(lián)站內(nèi)部分改造后處理規(guī)模為13 000 m3/d,實際處理10 000~12 000 m3/d。

      2011年對污水處理工藝進(jìn)行了完善,站內(nèi)部分增加了2座2 000 m3緩沖罐,改造2座3 000 m3沉降罐,新建2臺ADF氣浮裝置。投運后滿足開發(fā)注水、生化處理、污水回用鍋爐系統(tǒng)的要求。2012年1月份建成并調(diào)試運行。

      3.4.2 回用部分工藝完善

      回用鍋爐部分處理規(guī)模為4 000 m3/d,實際處理3 200 m3/d。

      污水回用部分配套雙濾料濾罐3臺,多介質(zhì)濾料濾罐3臺,弱酸樹脂軟化罐6臺;污水經(jīng)過深度處理后達(dá)到注汽鍋爐使用標(biāo)準(zhǔn),滿足了注汽鍋爐用水標(biāo)準(zhǔn)。2012年9月23日進(jìn)水調(diào)試,9月28日達(dá)到設(shè)計指標(biāo),開始回用污水。目前井樓一區(qū)注汽站、三區(qū)注汽站平均有6-7臺鍋爐使用凈化污水。

      4 取得的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

      4.1 提高了稠油污水分段處理指標(biāo)

      工藝改造達(dá)到的設(shè)計處理指標(biāo)見表2,系統(tǒng)工藝改造應(yīng)用以后,處理的水質(zhì)分別達(dá)到開發(fā)回注、生化處理和回用注汽鍋爐的指標(biāo)要求,提高了稠油污水的綜合利用率,實際完成指標(biāo)見表2。從表2可以看出,污水含油、機(jī)雜分別達(dá)到設(shè)計要求,處理系統(tǒng)含油、機(jī)雜的去除率分別達(dá)到99.9%、99.8%。

      表2 工藝完善后設(shè)計各階段設(shè)計指標(biāo)及實際完成指標(biāo)

      4.2 實現(xiàn)了稠油污水回用注汽鍋爐,稠油開發(fā)達(dá)到良性循環(huán)

      目前一區(qū)、三區(qū)注汽站平均每天回用稠油污水3 200 m3,一區(qū)注汽站進(jìn)站溫度52℃,進(jìn)爐49℃,按照清水年平均溫度20℃計算,利用溫差29℃,充分利用了稠油污水中的熱能,減少了注汽過程的燃料消耗,同時節(jié)約了清水費用,污水噸水處理成本為8.14元(清水噸水處理成本12.19元),年創(chuàng)效473萬元。

      [1]王光然.油氣集輸[M].北京:石油工業(yè)出版社,2006.

      [2]孫廣順,蘇欲波,張代紅.油氣集輸知識讀本[M].北京:石油工業(yè)出版社,2007.

      [3]孫慶和.大慶頭臺油田開發(fā)與建設(shè)文集[M].北京:石油工業(yè)出版社,2008.

      [4]陳麗娜.立式沉降罐的流場模擬[D].山東東營:中國石油大學(xué)(華東),2010.

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