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      670 t/h 循環(huán)流化床外置床微振造成內(nèi)部受熱面爆管失效的研究

      2014-12-16 09:14:48周天旺彭小崢邱紹明程文峰
      江西電力 2014年1期
      關(guān)鍵詞:外置熱器流化床

      周天旺,彭小崢,邱紹明,程文峰

      (中電投江西電力有限公司,江西南昌 330096)

      0 引言

      外置床是近年來(lái)國(guó)內(nèi)循環(huán)流化床機(jī)組大型化后的新設(shè)備,內(nèi)部布置過熱器和再熱器受熱面,鼓泡床運(yùn)行方式,內(nèi)部流化風(fēng)速度一般為0.5~1 m/s,基本無(wú)磨損[1],近期一臺(tái)國(guó)產(chǎn)670 t/h的CFB鍋爐運(yùn)行7年后頻繁發(fā)生內(nèi)部受熱面爆管失效問題,通過現(xiàn)場(chǎng)的調(diào)研分析,確定了外置床微振是造成受熱面爆管的主要原因,這也是目前為止發(fā)生為數(shù)不多的微振現(xiàn)象,值得研究和思考。

      1 設(shè)備概況[2][3][4]

      該臺(tái)鍋爐為國(guó)產(chǎn)670 t/h的CFB鍋爐,單汽包、自然循環(huán)、采取新型外置床換熱器。鍋爐主要采取大錐段結(jié)構(gòu)、4 個(gè)直徑為6.4 m 的高溫絕熱旋風(fēng)分離器分布爐膛左右、4 臺(tái)緊湊式分流回?zé)釗Q熱器(也就是外置床)、尾部受熱面、管式空預(yù)器等設(shè)備組成。

      緊湊式分流回?zé)釗Q熱器是一種新型的外置式換熱器,主要特點(diǎn)是回料閥和外置床為一體化緊湊式設(shè)計(jì),采取科學(xué)的啟動(dòng)控制分流循環(huán)灰量,內(nèi)部布置有過熱器和再熱器受熱面,本次爆管的2號(hào)外置床內(nèi)布置為高溫再熱器,管子規(guī)格為φ57×5,材質(zhì)為TP321(見圖1)。

      圖1 外置床結(jié)構(gòu)

      該鍋爐的2 號(hào)外置床設(shè)備在2013年3月份連續(xù)發(fā)生過2次管子失效現(xiàn)象,而且管子失效的部位均在同一位置。

      2 事件經(jīng)過

      2.1 事件發(fā)生前狀態(tài)

      2013年3月8日10時(shí)30分機(jī)組負(fù)荷175 MW,汽溫528 ℃,汽壓12.68 MPa,給水流量450 t/h,蒸汽流量460 t/h,氧量4.3%,爐膛負(fù)壓-20 Pa,排煙溫度145 ℃。

      引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)、換熱風(fēng)機(jī)均2臺(tái)運(yùn)行,1臺(tái)高壓風(fēng)機(jī)和4臺(tái)給煤機(jī)運(yùn)行。

      2.2 事件過程[5][6]

      2013年3月8日10時(shí)35分,機(jī)組負(fù)荷175 MW,爐膛負(fù)壓60 Pa,引風(fēng)機(jī)電流逐漸由185 A上升至200 A,給水流量510 t/h,蒸汽流量500 t/h,排煙溫度逐步上升至153 ℃,判斷爐狀況異常,汽機(jī)補(bǔ)水量有所增加,立即對(duì)鍋爐進(jìn)行全面檢查,在10:58 分巡檢到2 號(hào)外置床時(shí)發(fā)現(xiàn)該外置床響聲大,且有大量灰冒出。

      InSAR是合成孔徑雷達(dá)干涉測(cè)量技術(shù)(Interferometric Synthetic Aperture Radar)的簡(jiǎn)稱,原理為通過雷達(dá)衛(wèi)星在相鄰重復(fù)衛(wèi)星軌道上對(duì)同一地區(qū)進(jìn)行兩次成像得到兩張SAR圖像,通過計(jì)算它們的相位差得到干涉處理后的圖像,后經(jīng)相位解纏和差分干涉處理,便可從干涉條紋中提取地表的三維信息和高程變化信息。雷達(dá)干涉測(cè)量的成像幾何關(guān)系如圖4[26],圖中,H是軌道的高度,B是基線距離,θ0是參考側(cè)視角, dθ是地形起伏引起的側(cè)視角的增量。

      經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)再檢查確認(rèn),2 號(hào)外置床受熱面爆管,機(jī)組解列。

      3 管子失效前后的狀況

      3.1 失效前的狀況

      在本次受熱面失效前的2月9日,該外置床已經(jīng)發(fā)生了一次管子失效造成停爐的現(xiàn)象,失效的管子為第17排、第18排,更換了6根管子,更換的管子為Φ57×5 mm。

      鍋爐專業(yè)通過分析出,得出了2種不同的意見:第一種意見認(rèn)為是外置床內(nèi)換熱室隔墻倒塌后,墻內(nèi)的鋼筋晃動(dòng),直接接觸并磨損管子,造成管子失效;第二種意見認(rèn)為是造成流化風(fēng)的方向變化,原均勻布置的流化風(fēng)風(fēng)向被迫改變方向,高達(dá)40 KPa的風(fēng)夾雜著粗糙的煤粉顆粒集中向失效的管子吹,相當(dāng)于是噴砂,造成管子失效。

      3.2 失效后的狀況

      3月8日管子失效仍為為第17 排、第18 排,其中發(fā)現(xiàn)四大問題:

      第一是管子的管夾全部缺失,管子在外置床內(nèi)呈自由狀態(tài)。

      第二是由于管夾缺失,管排之間已經(jīng)發(fā)生碰磨,而且非常嚴(yán)重,其中第18排失效的管子就是2月9日爆管后更換了的新管子,3月2日機(jī)組啟動(dòng),3月8日再次爆管,5 mm 壁厚的管子運(yùn)行僅6天最終壁厚磨損為1.2 mm,磨損的速度為0.633 mm/天,極為罕見(見圖2)。

      第三是失效管子的焊縫存在氣孔(見圖3)。第四是疏水閥門被眼鏡片堵塞(見圖4)。

      圖2 磨損后的管子

      圖3 管子上的氣孔

      圖4 閥門內(nèi)的眼鏡片

      4 原因分析

      通過本次的調(diào)研,筆者認(rèn)為該外置床管子失效的主要原因就是微振,產(chǎn)生微振的原因如下:

      首先,再熱器設(shè)計(jì)不合理是微振的主要原因。該外置床受熱面是U型設(shè)計(jì)(見圖1外置床結(jié)構(gòu)圖),管內(nèi)的疏水無(wú)法正常排出,僅能靠外置床投運(yùn)后產(chǎn)生的蒸汽將疏水?dāng)D出。而且再熱器外置床是在機(jī)組開機(jī)最后才投運(yùn)的設(shè)備,停爐時(shí)蒸汽凝結(jié)下來(lái)的水未排空,加上開機(jī)過程后產(chǎn)生的蒸汽,造成兩項(xiàng)流,容易造成水擊發(fā)生。所以在后續(xù)的過程1 025 t/h 流化床的研發(fā)中,再熱器外置床的受熱面和進(jìn)出口聯(lián)箱位置均進(jìn)行了優(yōu)化,采取了倒U型設(shè)計(jì),聯(lián)箱布置在受熱面的下方,未發(fā)生水擊現(xiàn)象。

      最后,外置床受熱面大部分管子的管夾在此之前已經(jīng)大面積脫落,由于檢修空間狹小,檢修過程中大部分未及時(shí)得到恢復(fù),故受熱面管子在幾年的時(shí)間內(nèi)變形、交叉嚴(yán)重,管子在水擊的誘因下、加上循環(huán)灰的作用,振動(dòng)更加嚴(yán)重,造成管子碰磨(見圖1、圖2),故即使是新?lián)Q的管子,也難逃僅運(yùn)行6 天就爆管。

      5 采取的措施

      由于該結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)已經(jīng)成型,如需改動(dòng),則需要花費(fèi)許多的成本,故本次的整治措施中未考慮將外置床的結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,而是在現(xiàn)有的結(jié)構(gòu)上進(jìn)行了局部的改造。

      1)在機(jī)組A 修中將外置床內(nèi)的管排全部吊出,逐個(gè)進(jìn)行外觀、管夾、測(cè)厚檢查。

      一是對(duì)所有的外觀出現(xiàn)超溫的管段全部更換;二是對(duì)所有的管夾全部進(jìn)行了恢復(fù),這是最重要的一項(xiàng)工作;三是對(duì)對(duì)磨損量大于2 mm、變形嚴(yán)重的管子全部進(jìn)行了更換。

      2)將疏水門進(jìn)行了徹底的檢查,取出了眼鏡片,并進(jìn)行通水試驗(yàn)(通水試驗(yàn)中由發(fā)現(xiàn)管道被破布堵塞,并取出),保證了疏水暢通,避免水沖擊,解決引起外置床振動(dòng)的誘因。

      3)更換了近1 200 m管子,將更換過程中的所有焊口全部進(jìn)行了拍片檢查,確保焊接質(zhì)量的可控。

      4)采取可靠的運(yùn)行方式。

      (1)加強(qiáng)疏水。

      機(jī)組啟動(dòng)過程中安排專人對(duì)外置床的疏水進(jìn)行重點(diǎn)檢查,有問題及時(shí)解決處理,確保疏水正常,避免水沖擊。

      (2)加強(qiáng)疏水門的檢查。

      運(yùn)行中安排專人對(duì)所有的疏水門進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)被堵的現(xiàn)象及時(shí)安排人員進(jìn)行處理,有漏流的閥門待停機(jī)后進(jìn)行研磨或更換。

      5)加強(qiáng)檢修管理。

      (1)規(guī)范檢修工藝。

      重申了檢修中管子坡口、管道臨時(shí)封堵等的重要性,防止眼鏡片、破布堵塞管道現(xiàn)象的發(fā)生。

      (2)嚴(yán)格了焊接質(zhì)量的管理。

      從焊接人員證件的檢查、焊接工藝卡制定、焊接材料等方面進(jìn)行了嚴(yán)格控制,從源頭上控制了焊接的質(zhì)量。同時(shí)100%的拍片,正確處理了進(jìn)度和質(zhì)量的關(guān)系,保證了焊接的質(zhì)量。

      (3)加強(qiáng)了驗(yàn)收。

      過程中確定了三級(jí)驗(yàn)收的人員,明確了職責(zé),并將過程中驗(yàn)收的文件進(jìn)行了匯總。

      6 取得的效果

      機(jī)組自采取上述措施后已運(yùn)行至今,該CFB 鍋爐的外置床未發(fā)生一起受熱面爆管事件。

      7 結(jié)論

      通過對(duì)該外置床內(nèi)受熱面爆管事件的研究,成功得出了外置床微振是失效的主要原因。微振現(xiàn)象目前在CFB 機(jī)組上發(fā)生不多,而且該觀念正逐步被行業(yè)接受和認(rèn)可。

      所以外置床內(nèi)受熱面布置的合理設(shè)計(jì)、受熱面確保疏水正常,同時(shí)加強(qiáng)檢修和運(yùn)行管理,防止水擊造成管子失效,是預(yù)防微振的措施。而且我們?cè)趪?guó)產(chǎn)1 025 t/h 鍋爐上采取了相應(yīng)的措施,取得了很好的效果,對(duì)同類型機(jī)組有很好的借鑒作用。

      [1]路春美,程世慶,王永征.循環(huán)流化床鍋爐設(shè)備與運(yùn)行[M].北京:中國(guó)電力出版社,2003.

      [2]蔣敏華,孫獻(xiàn)斌.自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)CFB鍋爐的開發(fā)研制,2006年中國(guó)電機(jī)工程學(xué)會(huì)年會(huì)報(bào)告集[C].GN1-06 CT0646 :127~127.

      [3]孫獻(xiàn)斌,黃中.大型循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)與工程應(yīng)用[M].北京:中國(guó)電力出版社,2012.

      [4]黨黎軍.循環(huán)流化床鍋爐的啟動(dòng)調(diào)試與安全運(yùn)行[M].北京:中國(guó)電力出版社,2002.

      [5]DL/T 1034-2006 135 MW級(jí)循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行導(dǎo)則[S].

      [6]彭小崢,陳念祖,段宏波.江西大型電站循環(huán)流化床鍋爐的整治和運(yùn)行情況,2006年中國(guó)電機(jī)工程學(xué)會(huì)年會(huì)報(bào)告集[C].GN1-05 CT0371:127~127.

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