何 萍,朱 穎,宴年平,汪曉明
(1.國網(wǎng)江西省電力公司檢修分公司,江西南昌 330096;2.國網(wǎng)江西省電力公司贛東北供電公司,江西樂平 333300;3.國網(wǎng)江西省電力科學(xué)研究院,江西南昌 330096;4.國網(wǎng)江西省電力公司,江西南昌 330096;)
金屬氧化物避雷器因具有優(yōu)異的非線性、保護(hù)性能好、通流容量大、結(jié)構(gòu)簡單、造價(jià)低、性能穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn),逐漸取代其他類型的避雷器,成為電力系統(tǒng)中過電壓防護(hù)的主要設(shè)備。但近年來,避雷器故障的發(fā)生相對(duì)頻繁,國內(nèi)已發(fā)生了多起避雷器故障[1-4],嚴(yán)重威脅了電網(wǎng)的安全運(yùn)行。因此,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理避雷器的隱患缺陷,對(duì)保障電網(wǎng)設(shè)備和電力系統(tǒng)安全運(yùn)行具有重要意義。近期,公司成功發(fā)現(xiàn)并處理了一臺(tái)隱患缺陷避雷器,缺陷的發(fā)現(xiàn)、診斷及處理過程值得重視和借鑒。
某220 kV變電站110 kVⅠ段母線避雷器型號(hào)為Y10WZ-102/266 W,2008年8月生產(chǎn),2008年10月投運(yùn)。
2013年6月22日,在全站紅外熱成像檢測時(shí),發(fā)現(xiàn)110 kVⅠ段母線C相避雷器紅外測溫?cái)?shù)據(jù)異常,C相紅外測溫圖譜,見圖1。
圖1 異常的避雷器紅外成像圖譜
測試結(jié)果顯示,C相避雷器上端有一點(diǎn)溫度最高為34.2 ℃,頂部溫度最低為30.1 ℃,最大溫差為4.1 K。測試時(shí),環(huán)境溫度25.5 ℃,濕度70%,發(fā)射率0.98。根據(jù)帶電設(shè)備紅外診斷應(yīng)用規(guī)范規(guī)定“避雷器屬于電壓制熱型設(shè)備,正常為整體輕微發(fā)熱,較熱點(diǎn)一般在靠近上部且不均勻,多節(jié)組合從上到下各節(jié)溫度遞減,引起整體發(fā)熱或局部發(fā)熱溫差達(dá)到0.5~1 K 時(shí)為異常發(fā)熱”[5],C相避雷器內(nèi)部可能存在異常。
2013年7月2日對(duì)110 kVⅠ段母線避雷器三相分別進(jìn)行了全電流及阻性電流帶電測試,測試數(shù)據(jù)見表1。
A 相、B 相、C 相避雷器的全電流測試值分別為0.877 mA、0.649 mA、1.002 mA,與初值相比分別增加了36.39%、28.77%、62.93%,阻性電流分別為0.297 mA、0.091 mA、0.341 mA,與初值相比分別增加了275.95%、51.67%、348.68%。A 相、C 相的測試數(shù)據(jù)不符合“阻性電流初值差≤50%,且全電流初值差≤20%”的要求[6],且阻性電流均超過了1倍,應(yīng)停電檢查。
表1 全電流和阻性電流測試數(shù)據(jù)
設(shè)備停運(yùn)后,對(duì)A相、B相、C相避雷器分別進(jìn)行了直流U1mA及0.75倍U1mA下泄漏電流測試,測試結(jié)果見表2。
表2 直流泄漏試驗(yàn)數(shù)據(jù)
A 相、B 相、C 相避雷器的U1mA分別為141.1 kV、157 kV、124.5 kV,與初值相比,初值差分別為-9.82%、0.86%、-20.85%,不滿足“U1mA初值差不超過±5%,且不低于GB11032規(guī)定值(110 kV的規(guī)定值為148 kV)”[6]。A相、B相、C相避雷器的0.75U1mA下泄漏電流分別為268 μA、17 μA、357 μA,A相、C相測試數(shù)據(jù)不滿足“5%U1mA初值差≤30%,或≤50 μA”的要求[6]。
A相、C相避雷器的兩項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)均不符合規(guī)程的要求,可以確定110 kVⅠ段母線避雷器A 相、C 相存在嚴(yán)重缺陷。
運(yùn)行單位對(duì)A相、B相、C相避雷器進(jìn)行了更換。
對(duì)A相、B相、C相避雷器均進(jìn)行了解體檢查,結(jié)果如下:
1)A 相避雷器上端密封圈存在壓偏現(xiàn)象,且已嚴(yán)重變形,約三分之一密封圈未壓入鋁合金電極內(nèi),脫落在外,見圖2;A相避雷器限位圈部分脫離限位凹槽,且發(fā)生斷裂,見圖3;抽出A 相避雷器芯體,發(fā)現(xiàn)電阻片間的白色合金出現(xiàn)氧化并形成白色粉末,部分相鄰兩閥片接縫處也有不同程度的黃色水漬痕跡,見圖4。
圖2 存在安裝缺陷的密封圈(A相)
圖3 斷裂的限位圈(A相)
圖4 芯體有銹蝕(A相)
2)B 相避雷器上端密封圈也存在壓偏現(xiàn)象,且也已變形,限位線圈部分?jǐn)嗔?,見圖5;密封橡皮已部分老化,表面形成白色顆粒狀粉末,但密封性能暫未破壞,見圖6。
3)C 相避雷器上端密封圈也存在壓偏現(xiàn)象,且已嚴(yán)重變形,約三分之一橡皮線圈未壓入鋁合金電極內(nèi),脫落在外,限位圈部分脫離限位凹槽,且發(fā)生斷裂,見圖7;抽出C相避雷器芯體,發(fā)現(xiàn)電阻片間的白色合金出現(xiàn)氧化并形成白色粉末,見圖8。
圖5 斷裂的限位圈(B相)
圖6 老化的密封圈(B相)
圖7 斷裂的限位圈(C相)
圖8 芯體有銹蝕(C相)
根據(jù)A 相、B 相、C 相避雷器帶電測試和停電試驗(yàn)數(shù)據(jù),并結(jié)合設(shè)備的解體檢查情況,可以認(rèn)定避雷器缺陷產(chǎn)生的原因:
1)A 相、B 相、C 相避雷器在生產(chǎn)安裝過程中出現(xiàn)失誤,上端密封圈未全部壓入鋁合金電極內(nèi),出現(xiàn)了偏離;限位圈部分脫離限位凹槽,且發(fā)生了斷裂,造成密封橡皮直接與外部空氣接觸。
2)A 相和C 相避雷器的密封圈在長時(shí)間運(yùn)行下,密封橡皮逐漸老化,最終密封被破壞,水汽進(jìn)入避雷器密封腔內(nèi),導(dǎo)致避雷器芯體受潮劣化。
3)A 相和C 相電阻片的受潮劣化引發(fā)絕緣下降,導(dǎo)致避雷器阻性電流和全電流增大,并使得電阻片發(fā)熱。
4)B 相避雷器因?yàn)槊芊庑晕幢黄茐模约t外測溫、全電流無異常;但由于密封圈已經(jīng)老化,所以阻性電流增加較大。
避雷器上端密封工藝把關(guān)不嚴(yán),致使避雷器密封被破壞,內(nèi)部受潮是導(dǎo)致設(shè)備檢測數(shù)據(jù)異常的主要原因,系產(chǎn)品本身質(zhì)量原因。
1)避雷器生產(chǎn)廠家要嚴(yán)格控制制造、組裝工藝,加強(qiáng)設(shè)備出廠檢測管控,切實(shí)提高設(shè)備質(zhì)量,避免因設(shè)備安裝失誤,出現(xiàn)密封不良等質(zhì)量問題。
2)避雷器的受潮及電阻片的老化將造成阻性電流和全電流的增大,并使得電阻片發(fā)熱。利用運(yùn)行中持續(xù)電流檢測(帶電)和紅外熱成像檢測等帶電檢測技術(shù)可以快速、方便地發(fā)現(xiàn)避雷器缺陷,避免避雷器的狀態(tài)進(jìn)一步惡化。
3)避雷器出廠及交接驗(yàn)收試驗(yàn)對(duì)一些隱藏的缺陷不一定能發(fā)現(xiàn)。避雷器投運(yùn)后,其狀態(tài)可能發(fā)生較大變化,因此應(yīng)加強(qiáng)帶電檢測。
4)紅外熱成像檢測和運(yùn)行中持續(xù)電流檢測均能準(zhǔn)確反映出避雷器的運(yùn)行狀況,運(yùn)行中要嚴(yán)格按照帶電測試周期的要求開展帶電檢測。帶電檢測數(shù)據(jù)異常時(shí),應(yīng)結(jié)合停電試驗(yàn)數(shù)據(jù)綜合判斷設(shè)備狀態(tài),確保避雷器的安全運(yùn)行。
5)金屬氧化物避雷器存在隱患故障時(shí),交流泄漏全電流和泄漏電流阻性分量都會(huì)增大,但泄漏全電流沒有阻性分量的變化明顯。因此,可以通過加裝避雷器阻性電流在線監(jiān)測儀的方式,提高避雷器運(yùn)行狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)控的靈敏性。
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