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      安居防盜門自動焊接機器人工作站設計與實現(xiàn)

      2014-12-18 08:04:26員俊峰易國春許隨馨耿運祥張紅健
      制造業(yè)自動化 2014年21期
      關鍵詞:滑臺門框原位

      員俊峰,易國春,許隨馨,耿運祥,張紅健

      (北京機械工業(yè)自動化研究所,北京 100120)

      0 引言

      防盜門框自動焊接機器人工作站是我所依據某企業(yè)客戶安居防盜門設計制造和銷售的需求,針對防盜門框研發(fā)設計的一套機器人焊接工作站。系統(tǒng)由兩套滑臺,四套夾具,三臺焊接機器人和周邊安全防護系統(tǒng)組成。采用主站+從站的控制架構,布線簡單,擴展方便,整個系統(tǒng)可靠性更高、操作性更方便、布局的更靈活性,從技術上保證了焊接效率和產品質量。

      1 系統(tǒng)構成

      該工作站采用氣動滑動工作臺和機器人焊接系統(tǒng)將門框的鍍鋅薄板零件按照需方圖紙要求進行焊接。焊縫位置如圖1所示。

      圖1 焊縫位置

      系統(tǒng)由兩套滑臺,四套夾具,三臺焊接機器人和周邊安全防護系統(tǒng)組成。系統(tǒng)布置中每個滑臺上安裝有兩套夾具,一套夾具處于裝卡位置時,另一套夾具處于焊接位置,這樣可以在機器人焊接的同時進行裝卡和卸下門框,從而提高了工作效率,縮短了機器人等待時間。系統(tǒng)布置圖如圖2所示。

      焊接機器人由機器人本體,自動焊機,送絲機構組成,在機器人控制柜內集成了焊接控制板,可以實現(xiàn)機器人對焊機的完全控制,另外還配套有清槍剪絲系統(tǒng),實現(xiàn)焊接過程中的自動清槍與剪絲,保證焊接質量。

      每個夾具上有26個氣缸協(xié)調控制完成門框的定位夾緊任務,上框時由手動按鈕控制電磁閥完成相應氣缸的夾緊與松開動作。焊接過程中和焊接完成時由PLC自動控制氣缸的打開和關閉。夾具電氣信號通過矩形插頭集中引出,可以實現(xiàn)快速插拔與互換。

      2 控制流程

      該門框自動焊接系統(tǒng)采用S7系列314-2DP的PLC和5.7吋觸摸屏,配用相應的I/O模塊和模擬量輸入模塊,在PROFIBUS總線上配置遠程模塊2臺,傳感器若干,PLC與焊接機器人之間通過I/O交互,實現(xiàn)信號聯(lián)鎖,狀態(tài)通知。

      滑臺采用變頻電機+齒輪齒條的方式,通過西門子mm440變頻器控制電機往復直線運動,電機加編碼器,變頻器配編碼器信號接收模塊,從而實現(xiàn)了精確的位置控制,也實現(xiàn)了滑臺的平穩(wěn)加減速。

      I/O交互網絡配置圖如圖3所示。

      當夾具B裝卡完畢后,按下“運行”按鈕,當夾具A未處于焊接狀態(tài)時,運行指示燈亮,夾具B運行到焊接位置,通知機器人開始焊接。當夾具A處于焊接狀態(tài)時,夾具B進入等待狀態(tài),運行指示燈閃亮,當夾具A焊接完成后,夾具B自動運行到焊接位置。

      圖3 I/O交互網絡配置圖

      當運行到焊接位置后,通知機器人開始焊接,因為門框有多種類型,每個夾具焊接的門框尺寸和材質都可能會不同,因此需要機器人調用不同的焊接程序來進行焊接任務,所以在機器人焊接開始之前,需要與PLC進行交互,通過每個夾具對應的門框號來選擇相應的焊接程序,而門框號是由觸摸屏上進行設置完成的,為了避免設置錯誤,夾具上還安裝有拉線傳感器,通過拉線傳感器的反饋值與設置的門框數(shù)據進行比較,當設置錯誤時進行提示報警。而機器人的每一個焊接程序也按照相同的門框號來命名,并在機器人調用了焊接程序后首先要發(fā)送該門框號給PLC,當PLC確認該門框號和對應夾具上的門框號相同的時候再次發(fā)送允許焊接信號給機器人,機器人開始焊接,從而避免了錯誤。焊接完成后,另一側裝卡完成,滑臺自動運行。

      滑臺的移動由變頻器+變頻電機+齒輪齒條組成,在滑臺兩端各裝有一個限位開關,在起始端裝有一個零位開關,在電機后端裝有一個碼盤,根據碼盤的計數(shù)值決定滑臺的當前位置。電機后面的編碼器及驅動器與PLC構成一個簡易的閉環(huán)控制系統(tǒng)。這樣系統(tǒng)在工作的過程中可以實時的檢測滑臺的位置和運動方向,根據滑臺在不同位置,實時調整滑臺的運行速度,從來實現(xiàn)滑臺的平穩(wěn)運行和精確定位。

      3 故障報警及處理

      系統(tǒng)程序有完善的故障報警機制,當相應的動作與傳感器不相符的時候就會發(fā)出報警信號,通知故障信息會在觸摸屏上顯示,方便維護人員及時找到問題原因,排除故障。

      滑臺A氣缸定位出現(xiàn)故障:滑臺A定位氣缸通過兩個磁性開關檢測是否到位,當定位到作時3S之內沒有檢測到定位開關到位信號,則系統(tǒng)報警。

      滑臺A定位出現(xiàn)偏差故障的處理方法:

      1)檢查滑臺A定位開關的安裝是否松動,如果開關松動將其重新固定,再手動測試滑臺A定位后定位開關都能檢測到信號;

      2)檢查滑臺A停止位置是否準確,如不準確,手動調整位置檢測開關,重新調試到正確位置;

      3)將所有設備回到原位。

      滑臺B氣缸定位出現(xiàn)故障:滑臺B定位氣缸通過兩個磁性開關檢測是否到位,當定位到作時3S之內沒有檢測到定位開關到位信號,則系統(tǒng)報警。

      滑臺B定位出現(xiàn)偏差故障的處理方法:

      1)檢查滑臺B定位開關的安裝是否松動,如果開關松動將其重新固定,再手動測試滑臺B定位后定位開關都能檢測到信號;

      2)檢查滑臺B停止位置是否準確,如不準確,手動調整位置檢測開關,重新調試到正確位置;

      3)將所有設備回到原位。

      急停故障:在任何情況下拍下急停按鈕后出現(xiàn)的緊急停止故障。

      急停故障的處理方法:

      1)查看滑臺的狀態(tài),如果滑臺在原位則無需操作滑臺;如果滑臺不在原位,請將滑臺手動移動到原位;

      2)將所有設備回到原位。急停按鈕復位后,需要按下復位按鈕,然后再按下啟動按鈕,系統(tǒng)才可以繼續(xù)運行。

      4 結束語

      這個項目是工業(yè)機器人在防盜門行業(yè)門框自動焊接中的成功應用,該項目的成功實施,大大的提高了焊接效率和焊接質量,降低了工人的勞動強度,得到用戶的一致好評。

      [1]李漢.一種PLC控制系統(tǒng)的多參數(shù)設定裝置[J].自動化儀表.2003(7):21-22.

      [2]廖常初.可編程序控制器的編程方法與工程應用[M].重慶:重慶大學出版社,2001:102-106.

      [3]劉鑫.工業(yè)控制計算機的設計技術[J].自動化博覽,2001(6):9-11.

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