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      球團(tuán)礦的熱態(tài)性能試驗(yàn)及改進(jìn)措施

      2014-12-22 06:20:18吳文斌
      河南冶金 2014年2期
      關(guān)鍵詞:球團(tuán)礦熔滴爐料

      吳文斌

      ( 新興鑄管新疆有限公司)

      0 前言

      與普通球團(tuán)礦相比,含鎂球團(tuán)具有粒度均勻、強(qiáng)度高、能夠有效改善高爐料柱透氣性等明顯優(yōu)勢(shì),因而在現(xiàn)代冶金工業(yè)中,將其作為實(shí)現(xiàn)高爐高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗的一種優(yōu)質(zhì)爐料得到了迅速普及和應(yīng)用[1]。由于球團(tuán)礦性能對(duì)于高爐冶煉指標(biāo)和冶煉過(guò)程具有重要影響,強(qiáng)度作為球團(tuán)礦性能評(píng)價(jià)的關(guān)鍵指標(biāo)也越來(lái)越受到企業(yè)的關(guān)注。相對(duì)球團(tuán)礦技術(shù)較為成熟的北美國(guó)家來(lái)說(shuō),我國(guó)球團(tuán)礦技術(shù)發(fā)展尚還有較大差距,究其原因主要是成品球團(tuán)礦的熱態(tài)性能不穩(wěn)定,對(duì)高爐煉鐵產(chǎn)生一定負(fù)面影響,基于此,對(duì)于球團(tuán)礦熱態(tài)參數(shù)的研究也越來(lái)越重要。

      1 試驗(yàn)

      1.1 試驗(yàn)原料

      本試驗(yàn)選取了新興鑄管新疆公司2012年9月、2012年12月、2013年3月份生產(chǎn)的三批次球團(tuán)礦作為樣品,編碼依次為1#、2#、3#,球團(tuán)礦檢驗(yàn)指標(biāo)見(jiàn)表1。

      表1 球團(tuán)礦檢驗(yàn)指標(biāo)

      1.2 實(shí)驗(yàn)設(shè)備

      實(shí)驗(yàn)的主要設(shè)備為X 射線衍射分析儀、掃描電子顯微鏡、能譜儀,采用了TPT - 3 型鐵礦石配礦特性試驗(yàn)裝置,其中涵蓋了紅外線快速高溫試驗(yàn)爐、溫度程序控制顯示儀、冷卻水控制器和相關(guān)的控制系統(tǒng)[2]。

      1.3 實(shí)驗(yàn)方法

      按球團(tuán)礦在高爐內(nèi)不同高度的溫度、氣氛和停留時(shí)間等條件,在實(shí)驗(yàn)室動(dòng)態(tài)模擬球團(tuán)礦在高爐內(nèi)的升溫還原變化過(guò)程。用水銀浸入法對(duì)球團(tuán)礦體積進(jìn)行測(cè)定,用游標(biāo)卡尺對(duì)球團(tuán)礦平均直徑進(jìn)行測(cè)定。

      1)900 ℃恒溫還原實(shí)驗(yàn),采用國(guó)標(biāo)GB/T13240-91 進(jìn)行測(cè)定。

      2) 不同溫度條件下的恒溫還原膨脹試驗(yàn)。將事先準(zhǔn)備好的反應(yīng)管一次升溫到800 ℃、900 ℃、1000 ℃、1100 ℃,恒溫30 min,再通還原氣體恒溫1 h,之后將反應(yīng)管提出爐外,然后通入氮?dú)饫鋮s至100 ℃以下。

      3) 熱模擬高爐內(nèi)不同高度條件的還原膨脹試驗(yàn)。該實(shí)驗(yàn)?zāi)M球團(tuán)礦在高爐內(nèi)的升溫速度以及氣氛條件,試樣在氮?dú)? 流量15 L/min) 保護(hù)條件下進(jìn)行升溫,當(dāng)溫度達(dá)到100 ℃時(shí),通還原氣體CO( 流量15 L/min) ,待溫度達(dá)到預(yù)定溫度后,立刻改通氮?dú)饫鋮s至100 ℃以下[3]。爐料升溫速度結(jié)合高爐冶煉周期、高爐內(nèi)型數(shù)據(jù)以及不同高度的溫度場(chǎng)分布等情況進(jìn)行精確的計(jì)算確定。

      2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析

      2.1 還原膨脹

      1)900 ℃恒溫還原膨脹試驗(yàn)分析。三批球團(tuán)礦900 ℃恒溫還原后的具體檢測(cè)情況見(jiàn)表2。

      表2 球團(tuán)礦900 ℃恒溫還原后指標(biāo)

      由表2 可以看出,1#球團(tuán)礦的還原膨脹屬于正常范圍,2#球團(tuán)相對(duì)較高,還原膨脹率平均達(dá)到了16.6%。3#球團(tuán)和1#球團(tuán)相近,還原膨脹率較低,其還原后球團(tuán)抗壓強(qiáng)度最高。三批球團(tuán)樣品中,1#、3#樣品900 ℃恒溫還原后指標(biāo)較好。

      通常球團(tuán)礦膨脹的主要原因是Fe2O3還原成Fe3O4后發(fā)生晶格轉(zhuǎn)變?cè)斐傻?。?- Fe2O3→γ -Fe2O3→Fe3O4的轉(zhuǎn)變過(guò)程中,其體積增加7.8% 左右,同時(shí)伴隨物理熱膨脹3% ,包括內(nèi)外部膨脹區(qū)域形成的膨脹差異導(dǎo)致的新的膨脹,綜合起來(lái)不高于20%。3#球團(tuán)從原來(lái)的浮氏體逐漸向金屬鐵還原時(shí),這一環(huán)節(jié)主要是鐵離子擴(kuò)散起作用,金屬鐵主要以一種較為致密的層狀形態(tài)析出,即使還原度最高,也未造成體積增大,反而呈現(xiàn)出收縮的狀態(tài),其還原后抗壓強(qiáng)度最高。

      假如這一還原過(guò)程受到化學(xué)反應(yīng)的影響,金屬鐵將通過(guò)一種纖維狀、針狀鐵晶須形態(tài)進(jìn)行析出和長(zhǎng)大,從而造成球團(tuán)礦異常膨脹,一旦其膨脹率高于20%,將對(duì)高爐順行造成不利影響。通過(guò)對(duì)還原后的球團(tuán)礦進(jìn)行觀察,其表面大裂紋較少,僅有少數(shù)球存在,大部分球表面有0.2 mm 左右的微裂紋,分析認(rèn)為球團(tuán)礦處于900 ℃恒溫還原時(shí),膨脹是因晶格的轉(zhuǎn)變所致,這一過(guò)程受鐵離子擴(kuò)散的控制。

      2) 不同溫度條件下恒溫還原膨脹試驗(yàn)[4]。實(shí)驗(yàn)在不同溫度條件下對(duì)2#球團(tuán)進(jìn)行恒溫還原1 h,當(dāng)溫度處于800 ℃~1100 ℃這一范圍時(shí),隨著溫度的逐漸提高,其體積膨脹開(kāi)始的是增大的,之后逐漸降低,在900 ℃時(shí)達(dá)到峰值11.11% ,同時(shí)觀察表面發(fā)現(xiàn)明顯的裂紋和變形。隨著溫度繼續(xù)升高到1000 ℃以上時(shí),發(fā)現(xiàn)球團(tuán)礦的還原膨脹率開(kāi)始呈現(xiàn)出緩慢降低的趨勢(shì)。究其原因,主要是隨著溫度的不斷升高,所生成的金屬鐵核量也開(kāi)始逐漸升高,與此同時(shí)擴(kuò)散能力也越來(lái)越強(qiáng),導(dǎo)致各個(gè)方向上金屬鐵核成長(zhǎng)為較為致密的金屬鐵層。

      3) 模擬高爐不同高度條件下球團(tuán)礦的還原膨脹。仍選取2#球團(tuán)進(jìn)行高爐內(nèi)的升溫速度以及氣氛條件的模擬實(shí)驗(yàn),其升溫還原試驗(yàn)結(jié)果如圖1 和圖2 所示。

      圖1 球團(tuán)礦體膨脹率和還原度的關(guān)系

      圖2 球團(tuán)礦和還原度、還原速率以及溫度的關(guān)系

      由圖1、圖2 可以看出,球團(tuán)礦如果在非等溫條件下進(jìn)行還原,它的膨脹率與處于等溫條件下相比,呈現(xiàn)出顯著減小的趨勢(shì)。

      由圖中還可以看出,不同溫度下球團(tuán)礦的膨脹率與還原度、溫度呈現(xiàn)出一種凸形曲線關(guān)系,與最大膨脹率相對(duì)應(yīng)的溫度在550 ℃~650 ℃區(qū)間,大約600 ℃,還原度的值在20% ~40%之間,大約30%,此時(shí)的還原速率最大,而與最大膨脹率相對(duì)應(yīng)的抗壓強(qiáng)度卻最低。

      當(dāng)溫度低于600 ℃時(shí),球團(tuán)礦就會(huì)隨著溫度的逐步升高,在膨脹率上呈現(xiàn)出增大的趨勢(shì),當(dāng)溫度超過(guò)600 ℃時(shí),隨著溫度的逐步升高,其膨脹率將呈現(xiàn)出逐漸降低的趨勢(shì)。這一階段的還原過(guò)程通常呈α-Fe2O3→γ - Fe2O3→Fe3O4→Fe 轉(zhuǎn)變這一趨勢(shì)。當(dāng)溫度超過(guò)900 ℃時(shí),球團(tuán)礦體積呈現(xiàn)逐漸收縮態(tài)勢(shì),隨著溫度的逐漸升高,收縮率也隨之不斷升高,到1100 ℃時(shí),球團(tuán)礦的抗壓強(qiáng)度將達(dá)到700 N/球。這一還原過(guò)程α-Fe2O3→γ -Fe2O3→Fe3O4→FexO→Fe 轉(zhuǎn)變。隨著溫度的逐漸升高,球團(tuán)礦還原度將呈現(xiàn)出繼續(xù)升高的趨勢(shì),同時(shí)FexO 還原成金屬鐵的量也會(huì)逐漸增多,體積隨之減少,膨脹率越來(lái)越低,而強(qiáng)度就會(huì)越來(lái)越高。

      所以說(shuō),鐵球團(tuán)礦膨脹的最主要原因是從六方晶格的赤鐵礦開(kāi)始向立方晶格的磁鐵礦發(fā)生相變。從實(shí)踐看,酸性氧化球團(tuán)因晶形轉(zhuǎn)變而帶來(lái)的膨脹是不可避免的。

      當(dāng)球團(tuán)礦在非等溫條件下,其還原膨脹率之所以逐漸減小是因?yàn)槌跏嫉倪€原溫度較低,形成Fe2+時(shí)溫度也比較低,由于Fe2+處在浮氏體內(nèi)擴(kuò)散非常緩慢,從而造成氣固相界面還原之后Fe2+出現(xiàn)大幅度增加,直到濃度過(guò)飽和而催生出新相,進(jìn)一步形成大量的金屬Fe 核,可有效消除少數(shù)點(diǎn)生成的鐵晶須進(jìn)行。與此同時(shí),由于還原時(shí)間較長(zhǎng),為磁鐵礦、浮氏體的均勻發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。研究表明,當(dāng)升溫速度越慢時(shí),其初始的溫度就會(huì)越低,相應(yīng)的還原膨脹率也會(huì)較低[5]。

      2.2 熔滴性能

      在實(shí)驗(yàn)室中制備了不同堿度的燒結(jié)礦,將其分別與球團(tuán)礦按一定比例配合成綜合爐料,設(shè)定綜合爐料的堿度為1.10,其方案見(jiàn)表3。不同比例的2#球團(tuán)礦與燒結(jié)礦綜合爐料熔滴性能見(jiàn)表4。

      表3 綜合爐料的熔滴實(shí)驗(yàn)方案

      表4 不同比例球團(tuán)礦爐料熔滴性能

      由表3、表4 可以看出,在綜合爐料堿度一定的條件下,球團(tuán)礦配比在5% ~30%范圍內(nèi),隨球團(tuán)配比增加,綜合爐料的熔滴性能呈現(xiàn)出變差的趨勢(shì)。

      為了改善綜合爐料的熔滴性能,對(duì)普通球團(tuán)與含鎂球團(tuán)、含鈣球團(tuán)進(jìn)行了試驗(yàn)比較。實(shí)驗(yàn)中選取了含鎂、含鈣球團(tuán)礦與球團(tuán)礦在熔滴性能上進(jìn)行了分析比較,具體情況見(jiàn)表5。

      表5 球團(tuán)礦熔滴性能

      由表5 可以看出,普通球團(tuán)礦熔滴性能較差,會(huì)出現(xiàn)明顯的變形溫度,變形在10% ~50% 之間溫度都較低。當(dāng)添加一定量的鎂或者部分鈣后,其熔滴性獲有一定的改善。軟化變形溫度以及開(kāi)始滴落溫度都在不同程度上提高。另外,實(shí)驗(yàn)還表明添加鎂的球團(tuán)軟化區(qū)間增寬,如果添加鈣,軟化區(qū)間也會(huì)增寬。

      3 改善球團(tuán)礦性能對(duì)策

      3.1 做好溫度控制,改善球團(tuán)礦膨脹率

      球團(tuán)礦在800 ℃~1100 ℃的范圍內(nèi)進(jìn)行等溫還原時(shí),隨著溫度的不斷上升,其體積膨脹率在初始的時(shí)候增大,之后又呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì),其中在900 ℃時(shí)膨脹率達(dá)到最大。通過(guò)模擬球團(tuán)礦在高爐內(nèi)的升溫速度以及相應(yīng)還原氣氛條件下的反應(yīng),發(fā)現(xiàn)球團(tuán)礦膨脹率比在等溫條件下會(huì)出現(xiàn)較為明顯的減小。

      3.2 添加氧化鎂或者氧化鈣熔劑,改善球團(tuán)礦熔滴性

      球團(tuán)礦在剛開(kāi)始出現(xiàn)軟化時(shí)溫度較低,收縮率4%時(shí)對(duì)應(yīng)溫度大約在970 ℃~1035 ℃的范圍內(nèi),此時(shí)熔滴性能較差。有效的改善辦法是向球團(tuán)中添加部分氧化鎂,添加氧化鈣熔劑也是一種有效的方法,都能夠不同程度的改善球團(tuán)礦熔滴性。

      3.3 生產(chǎn)以含鎂為主的球團(tuán)礦,降低還原膨脹率

      在生產(chǎn)球團(tuán)礦時(shí),可以考慮以含鎂球團(tuán)礦為主。該種球團(tuán)礦能夠有效降低還原膨脹率,同時(shí)也可以提高軟化溫度,從而為進(jìn)一步提高球團(tuán)礦在高爐中的使用比例創(chuàng)造有利條件。

      4 結(jié)束語(yǔ)

      綜上所述,爐料的結(jié)構(gòu)優(yōu)劣對(duì)于高爐煉鐵多項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都具有重要影響,對(duì)于大型鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō),需要借助自產(chǎn)的球團(tuán)礦,通過(guò)優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)自身競(jìng)爭(zhēng)水平的提高,因而球團(tuán)礦質(zhì)量就成為企業(yè)贏得競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵之一。在實(shí)際生產(chǎn)中,企業(yè)需要從控制膨脹率、提高軟化溫度等各個(gè)方面著手,不斷改善球團(tuán)礦熱態(tài)冶金性能,更好的滿足高爐生產(chǎn)的需要。

      [1]方覺(jué),龔瑞娟,趙立樹(shù),孟輝.球團(tuán)礦氧化焙燒及還原過(guò)程中的強(qiáng)度變化[J].鋼鐵,2007,42(2) :11 -13.

      [2]李彩虹,方覺(jué),時(shí)國(guó)松.宣鋼豎爐球團(tuán)礦強(qiáng)度變化規(guī)律[J].河北理工大學(xué)學(xué)報(bào)( 自然科學(xué)版) .2010(3) :29 -32.

      [3]ZHANG Han -quan. Optim ization on Tech nical Fact ors of Pel let s Shaf t Roast ing in Daye[J]Researchon Iron and St eel,2002(4) :1 -4.

      [4]趙威,王翠輕. 邯邢磁鐵礦精粉用作球團(tuán)礦原料的試驗(yàn)研究[J].燒結(jié)球團(tuán),2008,33(6) :11 -13.

      [5]張玉柱,曹朝真,劉鵬君,李振國(guó),尹海生.球團(tuán)用膨潤(rùn)土高溫焙燒活化改性試驗(yàn)[J]. 河北理工學(xué)院學(xué)報(bào).2006,28( 2) : 11 -13,22.

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