趙勇嬌 單連斌 王允妹 陳明 崔勇
摘 要:針對(duì)原有屠宰廢水處理工藝存在問(wèn)題及應(yīng)對(duì)嚴(yán)寒地區(qū)低溫環(huán)境,采用ABR+SBR+BAF工藝,對(duì)原污水處理設(shè)施進(jìn)行改造擴(kuò)建,運(yùn)行結(jié)果表明COD、BOD5、SS、NH3-N去除率可分別達(dá)到97.7%、98.4%、98.25%、95.38%,出水達(dá)到《肉類加工工業(yè)水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中肉制品加工一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。冬季運(yùn)行成本為2.31元/t。
關(guān)鍵詞:嚴(yán)寒地區(qū) ?屠宰廢水 ?ABR ?SBR
中圖分類號(hào):X506 ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ?文章編號(hào):1674-098X(2014)11(b)-0119-03
Reconstruction and Expansion Design of Slaughter Wastewater Treatment in Severe Cold Trgion
Zhao Yongjiao
(Shenyang Academy of Environmental Sciences,Shenyang,Liaoning,110016,China)
Abstract:According to the problem of the original process of slaughterhouse wastewater,and in response to low temperature environment in severe cold trgion, ?using ABR+SBR+BAF process,to expansion and transformation of the original sewage treatment facilities. The running results showed that,the removal ratio of CODcr,BOD5,SS,NH3-N can reach 97.7%,98.4%, 98.25%, 95.38% respectively. The quality of the effluent can meet the requirements for the first-order of the comprehensive discharge standard of water pollutants for meat processing industry.The running cost was 2.31 RMB/Ton in winter.
Key Words:Severe Cold Trgion;Slaughter Water;ABR;SBR
某屠宰與肉食品加工企業(yè)位于黑龍江省,是以生豬屠宰、肉食品加工為主的企業(yè)。企業(yè)原污水站設(shè)計(jì)處理水量2400 m3/d,進(jìn)水水質(zhì)COD=2000 mg/L,BOD=1000 mg/L,氨氮=60 mg/L,懸浮物=1200 mg/L,設(shè)計(jì)出水水質(zhì)為《肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13457-92)的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),由于現(xiàn)有水量、水質(zhì)超出原設(shè)計(jì)范圍等多種原因,導(dǎo)致處理效果不佳,企業(yè)決定對(duì)現(xiàn)有設(shè)施進(jìn)行升級(jí)改造,升級(jí)改造完畢后處理規(guī)模達(dá)到3600噸/日,出水達(dá)到《肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13457-92)的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),以滿足企業(yè)的正常生產(chǎn)要求。
1 廢水情況及排放標(biāo)準(zhǔn)
本方案設(shè)計(jì)廢水處理量為3600 m3/d,廢水處理設(shè)施每天24 h運(yùn)行。污水處理站出水水質(zhì)要求達(dá)到《肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13457-92)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)見(jiàn)表1。
2 現(xiàn)有設(shè)施問(wèn)題診斷
企業(yè)原污水處理站工藝流程:粗細(xì)格柵+豎流式沉砂池+調(diào)節(jié)池+ABR+中間池+BAF+消毒池,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考察及分析后,提出如下主要問(wèn)題:
(1)原粗細(xì)格柵全部放在地下6 m的地下積水泵房,不僅由于一旦停電造成粗細(xì)格柵被淹沒(méi),而且地下室空間窄小潮濕、有異味,清渣操作環(huán)境惡劣。
(2)粗細(xì)格柵選型不當(dāng),柵間隙過(guò)大,豎流式沉砂室池體積太小,導(dǎo)致調(diào)節(jié)池、隔油沉砂池和ABR大量沉積污泥,并使部分污泥由于停留時(shí)間長(zhǎng)而消化上浮,從而影響整套處理設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
(3)由于進(jìn)水水量增大,沖擊負(fù)荷較大,而原有調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)容積只占總水量的30%左右,不能達(dá)到對(duì)水質(zhì)水量的調(diào)節(jié)作用。
(4)進(jìn)水水量、水質(zhì)遠(yuǎn)超過(guò)原設(shè)計(jì)范圍。
(5)原設(shè)計(jì)工藝選擇不合理,屠宰污水屬于中高濃度有機(jī)污水,如果前處理不好,BAF非常容易堵塞,不僅增加了反沖洗的頻率也增加了無(wú)功運(yùn)行時(shí)間。導(dǎo)致處理后水質(zhì)不達(dá)標(biāo)。
(6)污泥處理設(shè)施較簡(jiǎn)陋。
3 工藝流程及設(shè)計(jì)說(shuō)明
3.1 工藝流程
生產(chǎn)污水首先經(jīng)粗格柵去除粗大懸浮物,再經(jīng)轉(zhuǎn)鼓細(xì)格柵進(jìn)一步去除懸浮物,然后進(jìn)入平流隔油沉淀池,浮油和分散油靜止上浮,浮油及底泥由刮油刮泥機(jī)去除,而后污水進(jìn)入調(diào)節(jié)池,均質(zhì)均量后,污水由泵經(jīng)一級(jí)提升,進(jìn)入氣浮管道混合器并與加入的無(wú)機(jī)絮凝劑(PAC)和有機(jī)絮凝劑(PAM)反應(yīng)后,污水進(jìn)入氣浮池,利用空壓機(jī)使壓縮空氣與污水在溶氣罐中充分混合,溶氣水在氣浮槽中釋放后產(chǎn)生大量氣泡使大量懸浮物、油脂上浮由刮渣機(jī)撇渣而被去除,出水進(jìn)入ABR池,經(jīng)過(guò)ABR中污泥層攔截進(jìn)一步去除細(xì)小的懸浮物質(zhì),并將污水中難生物降解物質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)橐咨锝到馕镔|(zhì),提高了污水的可生化性,同時(shí)去除部分CODCr后,自流進(jìn)入SBR反應(yīng)池進(jìn)行生物處理。在SBR反應(yīng)池內(nèi)污水按時(shí)間順序完成進(jìn)水同時(shí)曝氣2 h、靜止攪拌2 h、再曝氣2 h、沉淀1 h、排水1 h四個(gè)步驟,然后進(jìn)行下一周期的反應(yīng),出水達(dá)標(biāo)排放。平流沉淀池底泥、氣浮槽浮渣、ABR和SBR剩余污泥進(jìn)入污泥濃縮槽,濃縮后污泥經(jīng)帶式壓濾機(jī)壓濾后,泥餅定期外運(yùn)處置。污泥濃縮槽上清液和帶式壓濾機(jī)壓濾水回到調(diào)節(jié)池再處理。工藝流程圖見(jiàn)圖1。
3.2 改造擴(kuò)建方案
該工程污水處理量為3600 m3/d,折合成小時(shí)平均處理量為150 m3/h。其中屠宰污水量約2200 m3/d,排放時(shí)間約15 h,其余肉制品加工污水和生活污水量約1400 m3/d,24 h連續(xù)排放,因此高峰水量約為205 m3/h。取變化系數(shù)K=1.2,得出小時(shí)最大水量為246 m3/h。本次方案設(shè)計(jì)預(yù)處理部分水量按250 m3/h,經(jīng)調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)后,按平均水量150 m3/h設(shè)計(jì)。
(1)粗格柵部分。
舊格柵間拆除,新建格柵間一座,3 m×5 m,新建格柵池一座,尺寸3 m× 1 m×6 m,安裝循環(huán)式耙齒清污機(jī)一臺(tái),原細(xì)格柵放在平流沉淀池上方,再增加一臺(tái)轉(zhuǎn)鼓式細(xì)格柵,柵間隙<1 mm,這樣不僅提高了去除SS能力,而且把除柵渣操作提升到地上,大大改善了工作條件,增加了集水池的集水容積。
循環(huán)式耙齒清污機(jī),具體參數(shù)如下:耙齒間隙b=3 mm,柵條總寬B=1000 mm,安裝角度75 °,材質(zhì)為柵條ABS,主體SUS304,配備電控柜和超聲波液位計(jì),能夠滿足自動(dòng)控制的要求。
(2)集水池部分。
集水池利舊,集水池內(nèi)原有三臺(tái)潛水泵,新增2臺(tái)潛水泵,利用原有一臺(tái)潛水泵作為備用。具體參數(shù)如下:流量Q=200 m3/h,揚(yáng)程H=15 m,材質(zhì)著脫裝置、軌道及泵葉輪采用SUS304。
(3)細(xì)格柵部分。
原有細(xì)格柵保留,并新增一臺(tái)處理量400 m3/h轉(zhuǎn)鼓式細(xì)格柵,兩臺(tái)細(xì)格柵一用一備。新增轉(zhuǎn)鼓式細(xì)格柵具體參數(shù)如下:柵條間隙b=1 mm,轉(zhuǎn)鼓直徑D=950 mm,安裝角度35°材質(zhì)全部SUS304,轉(zhuǎn)鼓的上方配有尼龍刷和沖洗水噴嘴,柵篩可在設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中實(shí)現(xiàn)自動(dòng)清洗。
(4)平流沉淀池。
新增平流式隔油沉淀池一座,分兩格,平面尺寸20 m×9 m,超高h(yuǎn)1=0.3 m,有效水深h2=3 m,緩沖層h3=0.5 m,泥斗高h(yuǎn)4=3.618 m,總高H=7.418 m,有效容積V=725.2 m3,沉淀池內(nèi)設(shè)行車式刮油刮泥機(jī)2臺(tái),污泥泵2臺(tái)。
主要設(shè)備:
行車式刮油刮泥機(jī)2臺(tái),材質(zhì)為行架主體碳鋼,液下SUS304,配有電控柜和行車軌道。污泥泵Q=25 m3/h,H=10 m,材質(zhì)為軌道及泵葉輪采用SUS304,水面上刮油排入浮油收集池,水池底板刮泥,沉淀污泥刮入集泥斗靠無(wú)堵塞泵排入平流沉淀池污泥儲(chǔ)池[1]。
(5)事故池。
根據(jù)黑龍江省環(huán)保局的要求,污水處理系統(tǒng)的氣浮系統(tǒng)或生化系統(tǒng)出現(xiàn)異常和設(shè)備檢修時(shí),污水不能直接排放必須排入事故池臨時(shí)儲(chǔ)存,污水處理系統(tǒng)正常時(shí)再提升至平流沉淀池進(jìn)行處理。
新增事故池一座,尺寸15 m×15 m× 3.5 m,有效容積V=675 m3,配兩臺(tái)污水泵。污水泵具體參數(shù)如下:Q=100 m3/h,H=12 m。
(6)調(diào)節(jié)池。
原有池體改造,尺寸25 m×15 m× 4.5 m,有效容積為1500 m3,在改造后調(diào)節(jié)池內(nèi)增設(shè)預(yù)曝氣系統(tǒng),為穿孔管曝氣方式。以防止池內(nèi)懸浮物和油質(zhì)上浮,及防止調(diào)節(jié)池內(nèi)產(chǎn)生惡臭氣味。
(7)淺層氣浮處理系統(tǒng)。
新增淺層氣浮系統(tǒng)兩套,位于地上,池體尺寸φ×H=6 m×0.8 m,有效水深0.7 m,停留時(shí)間10 min,設(shè)計(jì)SS去除率85%,回流比R=30%,表面水力負(fù)荷q=5—8 m3/m2.h,浮渣池尺寸5.0 m×2.5 m×3.0 m,材質(zhì)為鋼結(jié)構(gòu)。
主要設(shè)備:
①淺層氣浮機(jī):兩套,鋼結(jié)構(gòu),Q=100 t/h,含溶藥系統(tǒng)、溶氣釋放器及釋放管路、組合式刮沫機(jī)、走道扶梯、空壓機(jī)、電氣控制系統(tǒng)等,見(jiàn)圖2。
②回流水泵:2臺(tái),Q=50 m3/h,H=50 m,一用一備;
③空氣壓縮機(jī):Q=0.53 m3/min,P=0.7 Mpa;
④組合式溶藥槽:上溶藥,下用藥,有效容積4.0 m3,材質(zhì)PVC,兩套;
⑤加藥泵4臺(tái),Q=1 m3/h,P≤0.6 Mpa,兩用兩備;
(8)ABR池。
新建兩組共用壁四格式ABR池一座。構(gòu)筑物尺寸8.0 m×15.0 m×5.5 m,有效池容1200 m3,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),半地上半地下,ABR池端設(shè)有蒸汽穿孔管加熱區(qū),對(duì)淺層氣浮自流進(jìn)水進(jìn)行加熱,保證生化反應(yīng)所需的溫度,以應(yīng)對(duì)嚴(yán)寒天氣。ABR池尺寸16 m×15 m×5.5 m,設(shè)6臺(tái)潛污泵,回流用于水解池內(nèi)污泥浮起及水解污泥排放。ABR設(shè)計(jì)容積負(fù)荷0.96kgBOD5/m3.d,出水堰負(fù)荷1.1 m3/m.h,總停留時(shí)間6.0 h[2]。
主要設(shè)備:
污泥泵6臺(tái),不銹鋼葉輪,Q=40 t/h,H=10 m;
組合填料(含鋼筋支架)720 m3(h=3 m)。
(9)SBR生化反應(yīng)池。
新建四格式SBR生化反應(yīng)池一座。鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸48 m×15 m×6 m,有效容積3960 m3,運(yùn)行周期取8 h,同時(shí)曝氣2 h、靜止攪拌2 h、再曝氣2 h、沉淀1 h、排水1 h,SBR池內(nèi)分生物選擇區(qū),約占總有效池容的20%,有利于除去氨氮。
主要設(shè)備:
①回流泵4臺(tái),45 m3/h,H=15 m;
②對(duì)夾式電動(dòng)蝶閥DN= 300,4個(gè);
③曝氣頭1400個(gè);
④潷水器4臺(tái),潷水量45 m3/h,潷水深度2 m。
(10)清水池、反沖洗水池、消毒池。
清水池利舊,接納SBR池出水,作為曝氣生物濾池的供水和反沖洗水,同時(shí)給二臺(tái)帶式壓濾機(jī)清洗濾帶供水。
(11)污泥濃縮池和浮渣儲(chǔ)池。
將原設(shè)備間內(nèi)的豎流沉砂池改造成污泥濃縮池,有效容積100 m3,污泥濃縮池需安裝高速推流器,污泥濃縮池的平面尺寸4 m×8 m,分兩格,超高h(yuǎn)1=0.5 m,有效水深h2=3 m,泥斗高h(yuǎn)3=1.5 m,總高H=5m,有效容積V=117 m3。
高速推流器具體參數(shù):推力:163 N,葉槳轉(zhuǎn)速740 r/min,葉槳直徑260 mm,材質(zhì)SUS304
(12)設(shè)備間。
由于廠區(qū)位于寒冷地區(qū),無(wú)霜期長(zhǎng),冬季氣溫低,極限溫度-38 ℃,為了保證設(shè)備、設(shè)施在冬季也能正常運(yùn)行,必須把某些設(shè)備放在設(shè)備間內(nèi),并進(jìn)行采暖保溫措施。需要放置的構(gòu)筑物有氣浮機(jī)系統(tǒng)、鼓風(fēng)機(jī)、溶藥加藥裝置、電控系統(tǒng)、平流沉淀池、污泥濃縮池、污泥脫水系統(tǒng)等。
①氣浮間,主要包含氣浮系統(tǒng),溶藥加藥裝置,設(shè)計(jì)尺寸18.5 m×18.5 m×7.5 m。
②污泥處理間,主要為污泥處理系統(tǒng)、污泥濃縮溶藥加藥裝置、電控系統(tǒng)、平流沉淀池等。設(shè)計(jì)尺寸35.5 m×21.5 m×6.5 m。
③鼓風(fēng)機(jī)房及配電間。
設(shè)羅茨鼓風(fēng)機(jī)6臺(tái),單臺(tái)參數(shù):Q=18.31 m3/min,H=69.0 kPa,4用2備,設(shè)計(jì)尺寸18 m×6 m×4 m。
(13)BAF池。
BAF池利舊,進(jìn)行填料及底板更新。
(14)增設(shè)污泥脫水系統(tǒng)。
選用二臺(tái)帶式壓濾機(jī),帶寬2 m。原壓濾間的廂式板框壓濾機(jī)拆除淘汰。采用新購(gòu)置的二臺(tái)2 m帶寬的帶式壓濾機(jī)。所有的壓濾水均通過(guò)地下管道排回集水池。兩臺(tái)帶機(jī)前設(shè)一平一斜兩臺(tái)螺旋輸送機(jī),將產(chǎn)生的泥餅輸送到平流沉淀池間的高位泥斗里。斗中的污泥通過(guò)自動(dòng)卸料裝置卸到汽車?yán)锴暹\(yùn)出廠。
(15)應(yīng)對(duì)嚴(yán)寒技術(shù)措施。
①將已受氣溫影響的污水處理設(shè)施布置在室內(nèi),并增加采暖設(shè)施。
②位于室外池體進(jìn)行封蓋及外墻保溫,SBR池潷水器置于彩板房?jī)?nèi)。
③室外污水及污泥管道采用伴熱電纜及保溫材料進(jìn)行保溫。
④ABR池前端設(shè)置蒸汽加熱區(qū),對(duì)污水進(jìn)行加熱,保證生化反應(yīng)所需的溫度。
采用上述保溫措施后,可在嚴(yán)寒季節(jié)生化系統(tǒng)可正常運(yùn)行。
4 運(yùn)行效果
該工程通過(guò)當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)部門驗(yàn)收,1月份,ABR池和SBR池生化系統(tǒng)運(yùn)行正常,水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果如表2所示。
從出水的監(jiān)測(cè)結(jié)果來(lái)看,該工藝運(yùn)行穩(wěn)定,出水各項(xiàng)指標(biāo)都達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
5 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析
對(duì)工程運(yùn)行費(fèi)用進(jìn)行分析,技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果如表3所示。
6 結(jié)語(yǔ)
針對(duì)嚴(yán)寒地區(qū)屠宰廢水,對(duì)原有的處理系統(tǒng)進(jìn)行了改造擴(kuò)建,預(yù)處理部分增加了隔油沉淀池及淺層氣浮,生化處理部分采用了ABR+SBR工藝,實(shí)際運(yùn)行結(jié)果表明,該系統(tǒng)改造擴(kuò)建后,運(yùn)行穩(wěn)定,處理水水質(zhì)達(dá)到《肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13457-92)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),冬季運(yùn)行成本為2.31元/t,其他季節(jié)運(yùn)行成本為2.08元/t。
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