黃元斌(騰龍芳烴(漳州)有限公司, 福建 漳州 363216)
加氫裂化床層差壓快速上升的原因分析及對策
黃元斌(騰龍芳烴(漳州)有限公司, 福建 漳州 363216)
騰龍芳烴316萬噸/年加氫裂化裝置于2014年4月26日成功開工,運(yùn)行至2014年8月18日,一段反應(yīng)器R-101A床層差壓由0.6MPa上升至1.7MPa,采取諸多操作調(diào)整均未見效,直至2014年8月19日停工卸劑、檢查,分析差壓上升的重要原因?yàn)樵嫌椭需F含量較大;催化劑結(jié)焦、溝流嚴(yán)重;第二床層催化劑遷移至第三床層入口分配盤。催化劑經(jīng)過篩后回裝,R-101A床層差壓還是超過1.4MPa,經(jīng)過分析為抽真空后催化劑斷裂、粉碎嚴(yán)重。
加氫裂化;催化劑;差壓;空隙率
316萬噸/年加氫裂化裝置為騰龍芳烴(漳州)有限公司芳烴聯(lián)合項(xiàng)目的一部分,采用CLG 兩段全循環(huán)加氫裂化工藝,該裝置加工VGO+AGO或VGO,最大限度地生產(chǎn)重石腦油,同時(shí)副產(chǎn)液化氣、輕石腦油、燃料氣和少量尾油。
第一階段于2014年4月26日開工成功,6月4日19:31發(fā)現(xiàn)R-101A床層總差壓由0.6MPa上升至0.787MPa,與前期相比上升明顯;6月6日8:00床層總差壓上升至1.49MPa。為防止床層壓降過快,采取了降低進(jìn)料量的方式維持裝置運(yùn)轉(zhuǎn)。至2014年8月18日停工前,床層總差壓持續(xù)上升,最高升至1.72MPa。2014年8月18日~9月14日對反應(yīng)器進(jìn)行卸劑過篩重裝處理。2014年9月14日第二階段開工進(jìn)油后,R-101A反應(yīng)器床層總差壓超過了1.4MPa,還是處于居高不下。
本文對該裝置第一階段、第二階段床層總差壓上升過快的原因進(jìn)行分析,并提出了對策和建議。
催化劑顆粒群堆積成的床層疏密程度可以用空隙率表示。影響空隙率的因素很多,如顆粒形狀、粒度分布、填充方式等。流體流過固定床時(shí)壓降的數(shù)學(xué)模型[1]為:
式中:L為床層高度,Δp/L為單位床層高度的壓降,λ為流體流過床層的摩擦系數(shù),a為床層比表面積,ρ為流體密度,u為流速。對于確定的裝置,L、λ、a、ρ、u變化不大,對壓降的影響很小。而對壓降影響最大的是空隙率ε。
亂堆的非球形顆粒床層空隙率往往大于球形顆粒。經(jīng)研究[2],三葉草形催化劑的床層壓力降比圓柱形、球形催化劑要低很多,而且三葉草的外表面積更大,擴(kuò)散路程更短,有利于減少內(nèi)擴(kuò)散阻力。因此,本裝置采用的精制劑及裂化劑均是長條形的三葉草。
2.1 原料油中攜帶的固體顆粒的沉積
原料油中的固體顆粒主要是機(jī)械雜質(zhì)、鐵銹等。原料油進(jìn)反應(yīng)器的鐵含量最高時(shí)達(dá)到3.61mg/kg,一般都是在2~3mg/kg之間,設(shè)計(jì)的指標(biāo)是原料油中鐵含量應(yīng)小于1ppm。原料油中金屬鐵則沉積于催化劑上,造成催化劑的微孔堵塞而失去活性,形成不可逆的永久性中毒。顯然,原料油中鐵含量是造成床層堵塞,壓力降增大的重要原因。
2.2 高氮工況下,反應(yīng)生成的焦炭
2014年5月22日到2014年6月12日一段反應(yīng)進(jìn)料氮含量基本維持在1400PPM以上,具體操作狀況如下:
(1)2014年5月22日一段反應(yīng)器R-101A入口維持384℃(反應(yīng)進(jìn)料量137t/h,VGO氮含量1518PPM,床層總溫升約89.8℃,一段反應(yīng)器CAT達(dá)到了400℃),一段反應(yīng)轉(zhuǎn)化率約40%。
(2)2014年6月12日受反應(yīng)進(jìn)料氮含量影響一段反應(yīng)器R-101A入口升溫至390℃(反應(yīng)進(jìn)料量170t/h,VGO氮含量1622.8PPM,床層總溫升約70.89℃,一段反應(yīng)器CAT達(dá)到了412.89℃),但一段反應(yīng)R-101A轉(zhuǎn)化率卻僅17%。
由此可見,高氮工況(平均1400PPM以上,最高值1622.8PPM)連續(xù)運(yùn)行約20天,催化劑活性下降達(dá)到12.8℃。在高溫下引起了原料油中的生焦母體,如不飽和烴、重芳烴以及硫、氮等雜原子化合物迅速發(fā)生聚合反應(yīng),形成有機(jī)微粒沉積在床層中。所以,高氮工況下,反應(yīng)為了保持一定的轉(zhuǎn)化率,必須依靠提高反應(yīng)溫度來保證,但提高反應(yīng)溫度會增加催化劑的積炭速度,嚴(yán)重時(shí)會導(dǎo)致催化劑的結(jié)焦,減小床層的空隙率,反應(yīng)器差壓增大。
2.3 催化劑強(qiáng)度及裝填的影響
加氫裂化催化劑2012年1月份到貨,存放時(shí)間較長,強(qiáng)度會有下降。催化劑初次裝填發(fā)現(xiàn)催化劑斷裂比較嚴(yán)重,存在大量的小顆粒和粉塵。當(dāng)催化劑強(qiáng)度較差,運(yùn)轉(zhuǎn)過程中遇水破碎而堵塞床層,因此對催化劑強(qiáng)度應(yīng)有嚴(yán)格的控制。床層下沉也會造成壓力降增大,這與裝填催化劑的方式緊密相關(guān)。反應(yīng)器內(nèi)構(gòu)件,特別是液體分配盤設(shè)計(jì)或安裝不當(dāng)會造成流體分布不均勻,甚至溝流等,使原料在死角處積聚生焦,堵塞床層(見圖1、圖2)。
2.4 開工初期多次緊急泄壓致使R-101A催化劑床層發(fā)生遷移事故
2014年6月3日因操作失誤,15:14左右,發(fā)現(xiàn)二段反應(yīng)四床層溫度高報(bào)并有繼續(xù)擴(kuò)大趨勢,裝置被迫緊急泄壓降溫、停工;20:20重新開工引進(jìn)料,投料生產(chǎn)轉(zhuǎn)入正常模式后,發(fā)現(xiàn)一段反應(yīng)R-101A床層阻力降逐步增大,截至6月6日8:00最高升至1.49MPa。由此可見,此次二段反應(yīng)超溫泄壓,導(dǎo)致床層差壓快速上升的主要原因,經(jīng)過卸劑后發(fā)現(xiàn)(見圖3、圖4)。
圖1 R-101A第一床層
圖2 R-101A第一床層
圖3 R-101A第三床層入口分配盤
圖4 R-101A第三床層入口分配盤
此前,4月12日反應(yīng)系統(tǒng)8MPa氮?dú)鈿饷芡戤?,需要泄壓消漏,裝置將反應(yīng)壓力降至5MPa后開始進(jìn)行緊急泄壓測試,測試后,將泄壓孔板直徑由42mm擴(kuò)徑到65mm??墒?,因反應(yīng)系統(tǒng)在開工過程中出現(xiàn)多次泄漏問題進(jìn)行多次緊急泄壓后,在最近一次,泄壓速率的前一分鐘達(dá)到了1.5MPa(設(shè)計(jì)的緊急泄壓每一個(gè)泄壓閥是1.03MPa/min)。多次泄壓、泄壓速率過快導(dǎo)致第二床層催化劑漏至第三床層入口分配盤,引起反應(yīng)床層總差壓快速上升。
撫順石油化工研究院根據(jù)我們提供的反應(yīng)器內(nèi)構(gòu)件技術(shù)資料,對反應(yīng)器內(nèi)構(gòu)件在不同工藝條件下的壓力降進(jìn)行了工程核算。核算結(jié)果見表2。
表2 內(nèi)構(gòu)件總壓降核算結(jié)果
由上面的核算結(jié)果可見,R-101A第二階段床層總差壓異常升高是由床層的催化劑引起的,床層內(nèi)構(gòu)件對差壓的影響相對較小。
加氫裂化卸劑時(shí)發(fā)現(xiàn)小于3mm的催化劑顆粒非常多,催化劑粉碎嚴(yán)重。加氫裂化裝劑時(shí)催化劑裝填密度大,無法達(dá)到設(shè)計(jì)堆密度(密相裝填器已調(diào)整至最佳位置,但還是比設(shè)計(jì)值高)。
反應(yīng)器剛進(jìn)油時(shí)反應(yīng)器R-101A各床層壓降為:第一床層0.071MPa;第二床層0.179MPa;第三床層0.199MPa;第四床層0.164MPa;第五床層0.418MPa。R-101A是第一床層卸劑后換新劑重裝,后面四個(gè)床層卸劑,過篩后重裝。由此可以看出,卸劑、過篩、重裝后的催化劑床層壓降較大,原因有卸劑時(shí)候是用抽真空抽出,導(dǎo)致催化劑粉碎嚴(yán)重;催化劑卸出后過篩效果較差,很多碎劑還存在;重裝時(shí)候裝填密度較大,引起催化劑進(jìn)一步粉碎;重新進(jìn)油后床層徑向溫差過大,一開始最大溫差達(dá)到14℃以上。這些情況都能導(dǎo)致床層壓降進(jìn)一步增大。
(1)開工初期多次緊急泄壓致使R-101A催化劑床層發(fā)生遷移是反應(yīng)床層差壓上升的最主要原因。
(2)加氫裂化原料金屬含量高,特別是鐵,致使床層差壓上升。
(3)加氫裂化催化劑在高氮工況下失活速率加快,反應(yīng)提溫較多,導(dǎo)致催化劑積炭速率加快,甚至出現(xiàn)結(jié)焦,引起床層差壓上升。
(文章題目:加氫裂化床層差壓快速上升的原因分析及對策)
(4)催化劑初次裝填發(fā)現(xiàn)催化劑斷裂比較嚴(yán)重,存在大量的小顆粒和粉塵,并且催化劑強(qiáng)度存在不足。
(5)加氫裂化在抽真空的情況下卸劑時(shí)發(fā)現(xiàn)小于3mm的催化劑顆粒非常多,催化劑粉碎嚴(yán)重;裝填密度大,無法達(dá)到設(shè)計(jì)堆密度。卸劑過篩重裝后再次出現(xiàn)R-101A床層總差壓較高的主要原因。
(1)盡量避免緊急泄壓,保證反應(yīng)器內(nèi)構(gòu)件的安裝強(qiáng)度
加強(qiáng)操作人員的培養(yǎng),嚴(yán)格監(jiān)控各個(gè)系統(tǒng)的操作情況,避免出現(xiàn)操作失誤而泄壓。應(yīng)該在可靠的條件下進(jìn)行緊急泄壓測試,從而產(chǎn)生可靠的泄壓數(shù)據(jù)。反應(yīng)器內(nèi)構(gòu)件安裝時(shí)應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督,確保安裝到位,尤其是支撐格柵及分配盤等。
(2)提高原料油的純凈度,防止污染物進(jìn)入床層
原料油中的固體微粒通過在儲油罐的油泵出口加設(shè)過濾器,在進(jìn)裝置前除去絕大部分。減少原料從上游裝置帶來的鐵,尤其是含環(huán)烷酸較多的原油在運(yùn)轉(zhuǎn)中將會使器壁中的鐵溶出而帶入反應(yīng)系統(tǒng),增大反應(yīng)器床層壓降而縮短運(yùn)行周期,帶來嚴(yán)重影響。關(guān)于環(huán)烷酸溶鐵問題的解決措施應(yīng)加強(qiáng)常減壓裝置的脫鹽,中和環(huán)烷酸,減少過程鐵。
(3)完善催化劑的級配方案,擴(kuò)大床層容垢能力
反應(yīng)過程中,于反應(yīng)器內(nèi)增設(shè)積垢籃,應(yīng)用脫金屬催化劑以及分層裝填技術(shù)也是防止金屬集中沉積而延緩床層壓降的有效方法,特別要保證催化劑的脫鐵活性。
反應(yīng)器第一床層采用撫順研究院的齒球保護(hù)劑FZC-204,齒球精制劑FF-46,鳥巢支撐劑BN03A06,鳥巢 保 護(hù) 劑FBN02B01(8045mm)、FBN02B01(30045mm)、FBN03B01(30025mm)。
(4)嚴(yán)格控制原料油的氮含量
嚴(yán)格控制原料油的氮含量,確保反應(yīng)在較低的溫度下進(jìn)行,降低催化劑的失活速率,減少催化劑的積炭速率,防止催化劑出現(xiàn)生焦的情況。
(5)避免抽真空卸劑,確保合適的裝填密度
采用抽真空卸劑時(shí),對催化劑的斷裂及粉碎有很大影響,應(yīng)盡量避免應(yīng)用抽真空卸劑。嚴(yán)格控制其強(qiáng)度,購買強(qiáng)度高的催化劑。若設(shè)計(jì)堆密度較小,則是催化劑強(qiáng)度較低,應(yīng)在合適的裝填密度下裝填。避免整個(gè)反應(yīng)器全部使用舊劑重新回裝,對于反應(yīng)器差壓有較大影響。
[1]羅方荃.填充床中空隙率分布的研究綜述[J].化學(xué)工業(yè)與工程,2000,17:231~234.
[2]韓崇仁.加氫裂化工藝與工程.中國石化出版社,2001:687~701.
黃元斌,男,福建漳州人,助理工程師,本科,主要研究方向:加氫裂化工程與工藝。