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      注氣井管柱腐蝕結(jié)垢研究及治理

      2015-01-12 05:31:08唐海飛張子軼高宇婷韓秀芹
      油氣田地面工程 2015年10期
      關(guān)鍵詞:塔河柱塞結(jié)垢

      唐海飛 張子軼 高宇婷 韓秀芹

      中國(guó)石化西北油田分公司采油二廠(chǎng)

      注氣井管柱腐蝕結(jié)垢研究及治理

      唐海飛 張子軼 高宇婷 韓秀芹

      中國(guó)石化西北油田分公司采油二廠(chǎng)

      塔河油田注氣井管柱腐蝕結(jié)垢問(wèn)題嚴(yán)重,腐蝕主要發(fā)生在稠油區(qū)塊,嚴(yán)重影響油井生產(chǎn)時(shí)效。從腐蝕結(jié)垢樣品的組分分析結(jié)果可以看出,樣品含有大量的氧化物。通過(guò)對(duì)前期工作的梳理形成了一套治理方法:上下活動(dòng)桿柱、泡酸疏松結(jié)垢物、油管打壓解卡。另外還采取源頭控制的方法,即在車(chē)倒鹽水中加注除氧劑和緩蝕劑,除去鹽水中的溶解氧以降低腐蝕速率。注氣井管柱腐蝕結(jié)垢治理措施在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用后效果良好,降低了成本,提高了生產(chǎn)時(shí)效,具有很好的應(yīng)用前景。

      注氣井;腐蝕結(jié)垢;樣品分析;注水水質(zhì);治理

      引言

      塔河油田采油廠(chǎng)共有4個(gè)區(qū)塊:六、七區(qū)為稀油區(qū)塊,共有注氣井42口;十、十二區(qū)為稠油區(qū)塊,共有注氣井78口。據(jù)統(tǒng)計(jì),各區(qū)塊因管柱腐蝕結(jié)垢導(dǎo)致掛抽失敗的次數(shù)分別為:六、七區(qū)43井次,占36.75%;十、十二區(qū)74井次,占63.25%。稠油區(qū)塊發(fā)生腐蝕結(jié)垢比稀油區(qū)塊嚴(yán)重。

      采油廠(chǎng)使用的是5級(jí)間隙抽稠泵(0.125~0.188 mm),只要柱塞表面或者泵筒內(nèi)壁發(fā)生輕微的腐蝕結(jié)垢就會(huì)嚴(yán)重阻礙抽稠泵柱塞順利進(jìn)入泵筒,導(dǎo)致油井掛抽失敗。注氣井掛抽失敗已經(jīng)嚴(yán)重影響了油井的生產(chǎn)時(shí)效,對(duì)其進(jìn)行治理十分必要。

      1 腐蝕結(jié)垢樣品組分分析

      實(shí)驗(yàn)室對(duì)井號(hào)為T(mén)H10111CH、TH10309CH的腐蝕結(jié)垢樣品進(jìn)行了組分分析,TH10111CH樣品分析結(jié)果為Fe3O412.8%、Fe2O342.1%、MgFe2O432%、Ca4Fe9O1710.3%、NaCl 2.8%;TH10309CH樣品分析結(jié)果為Fe2O357%、油類(lèi)27.5%、FeCl35%、CaSO4·2H2O 5%、NaCl 1.5%、CaSiO32.5%、SiO21.5%。樣品組分分析結(jié)果見(jiàn)表1。從樣品組分分析結(jié)果可以看出,樣品的主要成分以腐蝕產(chǎn)物鐵的氧化物為主,還含有少量的有機(jī)物、泥砂、硫化物及無(wú)機(jī)鹽。

      表1 樣品組分分析結(jié)果

      2 原因分析

      2.1 注氮?dú)膺^(guò)程中氧氣的引入

      油井注氣采取“現(xiàn)場(chǎng)制氮?dú)?油田水混注”的工藝模式[1],施工過(guò)程中氧氣的引入主要有以下兩個(gè)途徑:

      (1)注入氮?dú)獠患儭,F(xiàn)場(chǎng)為空氣壓縮膜制氮工藝,含氧量約為3%,每口井按注氮量50×104m3計(jì)算,將有1.5×104m3氧氣注入井內(nèi)。

      (2)注入水含溶解氧。由于大部分油井沒(méi)有注水管網(wǎng),需要車(chē)倒鹽水注入,在拉運(yùn)過(guò)程中大量的氧氣溶解在水中被注入井內(nèi)。

      氧氣通過(guò)以上兩種途徑進(jìn)入井內(nèi),對(duì)油井管柱產(chǎn)生劇烈的腐蝕,腐蝕產(chǎn)物附著在管柱表面,影響油井后期的正常生產(chǎn)。

      2.2 氮?dú)鈱?duì)腐蝕結(jié)垢的影響

      塔河油田原油膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量高,因氮?dú)獾某樘嵝?yīng)使原油性質(zhì)變差。氮?dú)鈴脑椭谐樘嵋欢康妮p烴和中間烴組分被富化后形成新的氣體,地層油則失去一定量的輕烴和中間烴組分形成更重的剩余油,這樣的過(guò)程反復(fù)進(jìn)行,造成原油密度及黏度增大,這種抽提作用在油井近井地帶表現(xiàn)得更明顯、更強(qiáng)烈。

      例如TK672井注氣前為不摻稀油井,注氣后需要配合摻稀生產(chǎn),出現(xiàn)了稠油堵塞井筒和管線(xiàn)、回壓升高的情況,說(shuō)明氮?dú)獾某樘嶙饔妹黠@。與此同時(shí),樣品分析中有機(jī)物的存在也證明存在瀝青質(zhì)析出現(xiàn)象,加劇了油井的結(jié)垢程度。

      2.3 注水水質(zhì)對(duì)腐蝕結(jié)垢的影響

      油田地層水總礦化度為21×104~26×104mg/L,密度1.14 g/cm3,氯離子含量8×104~20×104mg/L,水型為CaCl2。原油脫出水經(jīng)過(guò)聯(lián)合站污水處理后指標(biāo)見(jiàn)表2[2]。

      由表2可以看出,處理后的水呈弱酸性,含有大量的Cl-、Ca2+、Mg2+、Na+、K+,含有少量的,這些金屬陽(yáng)離子和酸根離子的存在都為碳酸鹽、硫酸鹽、氯鹽的形成提供了條件。此外,氮?dú)馀cCa2+在一定條件下反應(yīng)生成Ca3N2,該產(chǎn)物溶解于水中又會(huì)產(chǎn)生氫氧化物沉淀,加重結(jié)垢。由此可見(jiàn),金屬離子與酸根離子的大量存在是樣品組成中無(wú)機(jī)鹽形成的主要原因。

      表2 聯(lián)合站外輸水指標(biāo)

      2.4 H2S、CO2對(duì)腐蝕結(jié)垢的影響

      塔河油田腐蝕介質(zhì)環(huán)境具有高含H2S、CO2的特點(diǎn)[3-4],H2S分布整體呈西北高、東西低的態(tài)勢(shì),在稠油區(qū)塊富集;CO2含量各區(qū)塊差別較大,平均在3.0%~8.0%之間,具體情況見(jiàn)表3。

      在CO2-H2S-Cl--H2O腐蝕環(huán)境體系下,外加溶解氧的介入,造成腐蝕介質(zhì)環(huán)境極其惡劣,加劇管柱腐蝕。CO2腐蝕產(chǎn)物生成慢、致密、附著力強(qiáng),不完整的膜導(dǎo)致了嚴(yán)重的腐蝕,在不生成產(chǎn)物膜的條件下,平均腐蝕速率高。H2S產(chǎn)物生成快、疏松、附著力差,但離子選擇性抑制了CO2腐蝕及FeCO3的生成,含H2S環(huán)境平均腐蝕速率在1 mm/a左右,存在點(diǎn)蝕問(wèn)題。

      3 治理及效果

      通過(guò)對(duì)前期工作的梳理,形成了一套治理方法,具體如下:

      方法1:上下活動(dòng)桿柱。對(duì)于結(jié)垢后未能順利下放的柱塞,上下多次活動(dòng)桿柱,利用柱塞與泵筒所產(chǎn)生的摩擦力將結(jié)垢物去掉,目前已經(jīng)有41井次成功應(yīng)用此方法。

      方法2:泡酸疏松結(jié)垢物。在方法1不起作用的情況下,將酸頂替至柱塞附近進(jìn)行浸泡,疏松結(jié)垢物后再采取方法1進(jìn)行下放柱塞,目前已經(jīng)有52井次成功應(yīng)用此方法。

      方法3:油管打壓解卡。若方法1、2無(wú)效果,則對(duì)油管打壓15~20 MPa,使所有的壓力值傳遞至柱塞處,當(dāng)結(jié)垢物疏松后再采用方法1使其脫落,目前已經(jīng)在TH10104、TH12111、TH10101CH、TK7-633CH2井成功應(yīng)用此方法。

      除以上除垢措施外,還采取了源頭控制的方法,即在車(chē)倒鹽水中加注除氧劑和緩蝕劑,除去鹽水中的溶解氧以降低腐蝕速率,緩蝕劑也能起到保護(hù)井內(nèi)管柱的效果。除氧劑與緩蝕劑配伍性評(píng)價(jià)試驗(yàn)見(jiàn)表4。

      表4 除氧劑與緩蝕劑配伍性評(píng)價(jià)試驗(yàn)

      4 應(yīng)用前景

      注氣三采提高采收率首次在超深、超稠縫洞型油藏中進(jìn)行試驗(yàn),前期取得明顯的增油效果,可有效開(kāi)發(fā)“閣樓油”,提高采收率。目前氣源均為空氣,廉價(jià)方便,但是含氧量過(guò)高,容易形成腐蝕結(jié)垢產(chǎn)物。注氣井管柱腐蝕結(jié)垢治理措施在現(xiàn)場(chǎng)成功應(yīng)用后效果良好,降低了成本,提高了生產(chǎn)時(shí)效,具有很好的應(yīng)用前景。

      [1]郭秀東,趙海洋,胡國(guó)亮,等.縫洞型油藏超深井注氮?dú)馓岣卟墒章始夹g(shù)[J].石油鉆采工藝,2013,35(6):98-101.

      [2]周鵬,袁宗明,謝英,等.塔河油田集輸系統(tǒng)污水腐蝕因素分析[J].油氣儲(chǔ)運(yùn),2008,27(5):45-47.

      [3]張江江.塔河油田注氣井管道腐蝕特征及規(guī)律[J].科技導(dǎo)報(bào),2014,32(31):65-70.

      [4]尹依娜,唐祖友,惠小敏,等.塔河油田機(jī)采井腐蝕與防護(hù)[J].石油化工腐蝕與防腐,2009,26(S1):77-79.

      (欄目主持 樊韶華)

      10.3969/j.issn.1006-6896.2015.10.042

      2015-05-02

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