李煥娣
近年來,采煤機電動機轉子負荷輸出端由外花鍵改為內花鍵,并且越來越普遍。如采煤機用YBC2-300 型電動機負荷輸出端為內花鍵,這種改進的特點是電動機與采煤機組用一根齒槽軸連接,當機組負荷過載或悶車時,很快將齒槽軸損壞或斷裂,不用拆電機,只需更換一根新齒槽軸就可解決問題;但是當電動機內花鍵損壞后,必須拆下電機修復。以前,就近修理廠無法修理,只能買廠家的新轉子,非常影響生產(chǎn)。因購買新轉子等待時間長、費用高,1 根300 kW 成品轉子費用是25 000 元。1 根轉子只因內花鍵損壞就報廢實在太可惜,為此探索修復YBC 型系列電動機轉子內花鍵具有現(xiàn)實意義。
YBC2-300 型電動機的轉子示意見圖1,可看出轉子內花鍵的軸向位置在距負荷端端部入深323 mm處,內花鍵與轉子的轉軸為一整體,轉軸與鐵芯通過滾花與鍵烘裝連接,內花鍵損壞失效后必須更換整個轉子,大多修理廠沒有轉子的專用加工設備,其他設備的加工精度與工藝又達不到要求,因此只能去電動機制造廠家更換新的轉子。
圖1 YBC2-300 型電動機轉子示意
通過擴孔車去損壞花鍵,更換新花鍵套,再在外邊鑲套以固定花鍵套的軸向位置。
在方案實施中發(fā)現(xiàn)了問題:通常電機內花鍵軸向位置距外端較淺,很容易車掉內花鍵后更換,并容易焊接。而本臺YBC2-300 型電機的內花鍵軸向深達323 mm,不容易車掉。即使車掉后精度也達不到要求,因為尺寸太深,軸的同軸度、圓柱度、圓跳動等形位公差均達不到要求。另外,更換花鍵套后,必須焊接才能確保機械強度,工件短一點,端部焊接后工件變形不大,可以保證工件兩端的軸向傾斜度很??;而本臺電機的花鍵套長達323 mm,端部焊接后很難保證軸向中心線不會傾斜且不超差,成品率極低,綜合性能達不到要求。
采用斷軸再接工藝更換內花鍵套。也就是在轉子軸端部適當位置切斷,使花鍵套的軸向深度變淺,便于加工和焊接。用車床擴孔車掉損壞的舊花鍵,加工新的花鍵套后再將新花鍵套與轉軸焊接在一起,并確保原來轉軸的各部分尺寸公差、形狀等均不變。
為確保焊接后電動機轉軸的機械強度,采用了加大焊接坡口尺寸的方法?;ㄦI套外圓內側與車掉花鍵套后的轉軸內孔采用過盈配合,以進一步加強焊接后轉軸的機械強度。根據(jù)以前的斷軸再接經(jīng)驗和強度校核,此方案可行。
根據(jù)齒槽軸參數(shù),確定內花鍵套參數(shù)(見表1)。
表1 內花鍵參數(shù)
為確保齒面的抗疲勞強度和較好的韌性,將齒面調質,調質硬度(250~270)HBW;再進行中頻表面淬火,深度4 mm~6 mm,硬度由原來的洛氏硬度(30~35)HRC 增加為洛氏硬度(45~48)HRC,提高了內花鍵的綜合力學性能,以承受較大的交變載荷和沖擊載荷。
因為電動部的轉子承受沖擊、反復彎曲疲勞和扭轉,主要瞬時超載而扭斷,故根據(jù)抗扭強度公式計算花鍵套外徑。
抗扭強度公式[1]:
式中:d ——花鍵套外徑,mm;
T ——軸所傳遞的扭矩,N·m ;
[τ]——許用扭轉剪應力,在42CrMo 材料的許用扭轉剪應力范圍內選取最小值35 N/mm2;
α ——空心軸內徑d1與外徑d 之比,。
式中:P ——軸所傳遞的功率,kW;
n ——軸的工作轉速,r/min。
考慮到電機的過載能力,強度校核中應按最大轉矩計算:Tmax=2×T=2×1 935.8=3 871.6 N·m.
將抗扭強度公式代入上述數(shù)據(jù)可得:
故選取花鍵套外徑d=100 mm。
根據(jù)上述數(shù)據(jù)和轉子總長設計出內花鍵套(見圖2)。
圖2 內花鍵套
根據(jù)內花鍵套的形狀尺寸及內花鍵參數(shù),確定加工內花鍵的工藝路線:下料→鍛造→退火→粗加工→半精車外圓→精車外圓→淬火→高溫回火→粗磨外圓→滾銑花鍵槽→精磨→鍛壓→熱處理→機加工等分別加工[2]。
(1)用車床擴孔并車掉損壞的舊花鍵。因內花鍵用于傳遞轉矩又得實現(xiàn)牢固結合,故鑲嵌的內花鍵套選用Φ100H7/t6 過盈配合,將孔擴至,內花鍵軸孔配合的最大過盈量Ymax=Dmin-dmax=EI-es=0-0.113=-0.113 mm,最小過盈量Ymin=Dmax-dmin=ES-ei=0.035-0.091=-0.056 mm,滿足了內花鍵的精度設計要求,還需確保內花鍵焊接后的機械強度和軸的抗扭強度。
(2)組裝花鍵套前,將電機轉子整體放入干燥室升溫至180℃,恒溫4 h~6 h 后再用氧氣對軸頭局部加熱至300℃~400℃,花鍵套用液氮煮2 min,用壓力機將花鍵套壓裝進去并到位[3]。
(3)在滿足強度要求的前提下,內花鍵套和轉子選擇合理的V 形預制坡口[1]。坡口處采用多層多道焊接工藝。焊端面焊縫和4 個填焊孔,焊面不得高于軸表面,減少殘余焊接變形和應力,確保焊接質量。焊后刀檢端面和其他臺階徑面,確保各臺階直徑在圖標公差范圍之內。
(4)用車床將焊口車平,恢復電動機轉子原狀。
(5)鉗工修齒,以防止焊后齒形或尺寸變形,確保齒槽軸順利裝入花鍵套并有合適的配合。
內花鍵套是按抗扭強度設計的,應該沒有問題;外部各部分軸肩與原轉軸相同是經(jīng)過強度校核的,不用再校核?,F(xiàn)只校核焊口處的抗扭強度。根據(jù)圖1 尺寸,按空心軸校核,轉軸材料選用40Cr 調質鋼??招妮S的內徑d1與外徑d 之比,轉軸傳動的最大扭矩Tmax=3 871.6 N·m,許用扭轉剪應力[τ]=35 N/mm2,將這些數(shù)據(jù)帶入抗扭強度公式可得:
通過驗算可知,空心軸的強度滿足要求,焊口處強度通過校核。
修復1 臺采煤機用YBC 型電動機轉子內花鍵的成本費用為2 800 元,和購買新轉子相比,價格低廉;用抗扭強度計算出的內花鍵套增加了壁厚,又加大了齒面硬度,設計出的內花鍵套是經(jīng)濟適用的;縮短了修理周期。應用此技術先后對26 臺采煤機電動部轉子內花鍵進行了更換修復,至今設備運行正常。
YBC 型電動機轉子內花鍵的成功修復,填補了大同煤礦集團公司電動機轉子修理技術的空白。該新工藝在不更換轉子的情況下更換內花鍵,為修復類似電動機轉子的內花鍵積累了經(jīng)驗,其他結構形式的電機更換內花鍵也可以借鑒上述方法。
[1]成大先.機械設計手冊[M].北京:化學工業(yè)出版社,2000.
[2]金續(xù)曾.新編電機繞組修理手冊[M].北京:中國水利水電出版社,2011.
[3]傅豐禮,唐孝鎬.異步電動機設計手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,2008.