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      某電廠用于循環(huán)水殺菌的海水制氯系統

      2015-01-12 01:08:20陶志國
      電站輔機 2015年4期
      關鍵詞:有效氯沉淀物次氯酸鈉

      陶志國,喻 江

      (華電電力科學研究院,浙江杭州310030)

      某電廠用于循環(huán)水殺菌的海水制氯系統

      陶志國,喻 江

      (華電電力科學研究院,浙江杭州310030)

      某電廠為濱海電廠,凝汽器的循環(huán)冷卻水采用海水。為抑制海水中微生物的生長,新建了海水制氯系統。通過實驗,分析了海水制氯系統的制氯能力。為解決制氯系統陰極上沉積物,對制氯電極進行了酸洗,提高了制氯能力。研究結果表明,新建海水制氯系統的制氯能力,能滿足機組運行的要求。

      電廠;海水;制氯;系統;設計;循環(huán)水;殺菌;氯酸鈉

      0 概 述

      某電廠屬于濱海電廠,主機凝汽器的冷卻水源為海水,供水系統采用一次循環(huán)方式。由于海水中存在各類微小的海生物,這些海生物進入凝汽器冷卻水系統后,會附著在凝汽器的管壁上,降低凝汽器的換熱效果,影響汽輪機的出力和安全運行。為抑制循環(huán)冷卻水中海生物的生長,該電廠新建了海水制氯系統。制氯系統從循環(huán)冷卻水中引出部分海水,將其電解后,產生了以次氯酸鈉為主的溶液,再將溶液加入冷卻水進行循環(huán)。次氯酸鈉具有較強的殺菌能力,能夠防止冷卻循環(huán)水中微小海生物的生長及繁殖。

      1 海水制氯系統

      該電廠機組凝汽器的設計循環(huán)冷卻水量為104100m3/h。海水制氯系統電解的海水,由冷卻系統的海水循環(huán)泵提供,海水的有效氯濃度設計值為1mg/L。海水制氯系統中設置了二組電解槽,每組槽的制氯能力為60kg/h。

      有關試驗的研究結果表明[1],海水溫度過低時(<5℃),電解效率低,只有降低電流才能保證槽壓不過壓,然而電流過低,會影響制氯的產量和效率。該電廠處于較為溫暖的地理環(huán)境,其周圍海水的全年溫度,均超過20℃,適宜建設海水制氯裝置。

      1.1 工作原理

      含有氯離子的海水流經海水制氯系統的電解槽時,給電解槽通以直流電,在電解槽內會產生化學反應。

      陽極反應:

      2Cl-→Cl2↑+2e

      陰極反應:

      2H2O+2e→2OH+H2↑

      極間的化學反應:

      Cl2+2OH-=ClO-+Cl-+H2O

      ClO-+H2O=HClO+OH

      HClO=H++ClO-

      海水的總體反應:

      NaCl+H2O=NaClO+H2↑

      除這些化學反應外,由于海水中存在鈣、鎂離子,電解時,這些離子會在陰極上形成鈣和鎂的沉淀物,增加電能的消耗。因此,必須通過定期酸洗的方法,消除這些鈣鎂離子沉淀物[2]。

      海水制氯系統的制氯量與消耗電量有關。該電廠海水制氯系統,依靠調節(jié)整流裝置的輸出電流控制制氯量,最大允許的運行電流為7200A,保護動作電流為7900A。

      1.2 制氯系統的組成

      海水供給系統由海水管道、閥門、海水升壓泵組成。

      過濾系統由海水自動沖洗預過濾器、自動沖洗過濾器等設備組成。

      次氯酸鈉發(fā)生系統由電解槽、整流電源及控制儀表組成。

      次氯酸鈉儲存系統由貯存罐、風機、液位指示儀表等組成。

      加藥系統由投藥管道、投藥閥門、投藥泵及流量監(jiān)測儀表組成。

      酸洗系統由酸貯箱、酸洗箱、濃酸泵、酸洗泵、廢水排放泵、加藥裝置及液位指示儀表等組成。

      電氣控制系統由整流電源、整流變壓器、控制柜、程控柜及上位機組成。

      很多濱海電廠的制氯系統,由于過濾器常出現故障,但這些方面依然沒有得到足夠重視,其實,如果設計和運行時,對過濾系統不重視,會嚴重影響整個制氯系統的安全運行和安全生產[3]。1.3 制氯工藝流程

      制氯系統的工藝流程圖,如圖1所示。

      圖1制氯系統工藝流程

      該裝置在正常運行狀態(tài)下,海水通過2臺自動反沖洗預過濾器進入系統,防止海水中較大固體顆粒的混入,造成系統堵塞和對系統管道、電極等的磨蝕。海水升壓泵為二用一備,自動切換,將海水升壓,再經過2臺自動反沖洗過濾器,除去海水中較小顆粒物。然后,海水才進入電解槽組。

      制氯單元由二組電解槽組成。每組電解槽的制氯能力為60kg/h,每組電解槽有8個電解小室,在水路上串聯連接,在電路上通過導電母排串聯連接。

      電氣控制由2套整流裝置將6.0kV交流電轉化為85V交流電,通過整流裝置轉換成直流輸出,分別供給對應的電解槽組。電解槽內的海水被電解后,產生次氯酸鈉溶液及副產物氫氣進入次氯酸鈉儲罐。排氫風機將風鼓入溶液儲存罐,氫氣被排出至大氣。

      當儲罐的液位達到2m時,連續(xù)加藥泵自啟動進行加藥。當儲罐液位達到4.5m液位時,沖擊加藥泵自啟動進行加藥,當在液位恢復至2m時,沖擊加藥泵自停止。當儲罐液位再降至0.5m時,連續(xù)加藥泵自停止。

      海水電解時,除產生次氯酸鈉和氫氣外,還在電解槽的陰極上累積了鈣、鎂沉淀物,導致電解槽的槽電壓升高,電解效率下降,電耗增大。此外,不斷增多的沉淀物,也給電解槽的運行帶來安全隱患。因此,需定期或根據實際情況,對電解槽進行酸洗,以除去陰極表面的沉淀物。

      該套制氯系統的初期設計方案,沒有設計余氯檢測及配套的運行電流控制模塊。經試運行后,對系統進行了整改和完善。在某電廠的制氯系統中,通過布置在凝汽器出口的儀表,測量海水的殘余氯含量,應用自動模塊控制,調節(jié)制氯系統電流的大小,防止排入海洋循環(huán)水的余氯過高,最大程度地減少了對海洋生物的危害,同時有效節(jié)約了電能[4]。

      此外,對制氯系統優(yōu)化的研究表明,讓一部分產水(次氯酸鈉溶液)回流,有利于增加制氯系統內溶液的穩(wěn)定性,減少陰極鈣鎂沉積速率[5]。

      2 制氯能力試驗檢測

      2.1 試驗檢測思路

      (1)投產運行初期,在不同的運行電流下,分別采集1號、2號兩組電解槽內的次氯酸鈉溶液,并在實驗室進行有效氯含量的檢測。

      (2)選取任意一組電解槽,在其累積運行(停運時間不計入)15天后,對不同運行電流下的有效氯產量進行檢測。

      2.2 有效氯的檢測方法

      參照國家標準GB19106-2013(次氯酸鈉)中的“5.3有效氯的測定”,對產出的有效氯進行測定。標準方法中,待檢測的次氯酸鈉溶液有效氯濃度范圍為5%~13%,要求稀釋25倍后檢測。海水制氯產品次氯酸鈉溶液有效氯質量百分比濃度范圍在0.04%~0.2%,所以依據該標準方法檢測,不必進行稀釋。該標準方法得出的試驗結果,為樣品的有效氯質量比(g/g),由此可以進行制氯量和直流電耗的計算。

      制氯量的計算公式為:

      式(1)中:G—單位時間制氯量,單位為kg/h;

      w—次氯酸鈉溶液有效氯質量比濃度,單位為g/g;

      B—通過電解槽的海水質量流量,kg/h。

      直流電耗的計算公式為:

      式(2)中:W —生產每公斤有效氯的直流電耗,kW·h/kg;

      U—每組電解槽上的槽電壓,V;

      I—制氯系統運行時的控制電流,A。

      2.3 系統運行初期的制氯能力

      制氯系統投產初期,調節(jié)整流裝置的輸出電流,使制氯系統在不同電流下運行,并分別采樣進行有效氯檢測,檢測后的結果,如表1、表2所示。

      表1 1號槽投產初期的有效氯檢測結果

      表2 2號槽投產初期的有效氯檢測結果

      根據表1、表2的檢測數據,可得到電解槽制氯量與運行電流的關系,如圖2、圖3所示。簡化后的函數關系式,分別為:

      y=0.0087x+4.7867

      y=0.0083x+5.28152.4 系統后期制氯能力的試驗

      圖2 1號槽運行初期的制氯量與運行電流

      1號槽組累積運行15天后,槽組內各電解陰極出現了白色沉淀物,由于海水沿各個電解槽串聯流動,第一個電解槽陰極沉淀物最多,其后電解槽陰極的沉淀物逐級減少。在1號電解槽組陰極有沉淀物的狀態(tài)下,使其在不同電流值下工作,并分別采樣,進行有效氯檢測,檢測結果,如表3所示。

      圖3 2號槽運行初期的制氯量與運行電流

      表3 1號槽組運行15天后的有效氯檢測結果

      根據表3檢測數據,可得到1號電解槽組制氯量與運行電流的關系,如圖4所示。簡化后,得制氯量與運行電流的函數關系式:

      y=0.0085x+6.0856

      與表1數據相比,1號電解槽組在相同的電流下運行,制氯能力基本沒有變化,但所需的電壓升高,直流電耗增加,即在消耗同等電能的情況下,制氯能力下降。2.5 制氯系統酸洗后制氯能力試驗

      圖4 1號槽組運行15天后制氯量與運行電流

      1號槽組運行15天后,陰極積累了沉淀物,對槽組進行了酸洗。相關研究成果表明[6],沉積物的主要成分為鈣鎂離子碳酸鹽及氫氧化物。酸洗采用5%的鹽酸溶液即可,酸洗后沉淀物完全被去除。讓電解槽在不同電流下運行,并分別采樣,進行有效氯檢測,檢測的結果,如表4所示。

      表4 1號槽組酸洗后有效氯的檢測結果

      根據表4檢測數據,得出1號電解槽組制氯量與運行電流的關系,如圖5所示。求得制氯量和運行電流的函數關系式為:

      y=0.0085x+6.5874

      與表1數據、表3數據相比,酸洗的效果良好。在消耗同等電量的情況下,提高了制氯能力。制氯系統經初始運行后,電解槽陰極已出現微量沉淀物,因此,電量的消耗要高一些。

      圖5 1號槽組酸洗后的制氯量與運行電流

      3 結 語

      通過試驗,對制氯系統進行了檢測,并對檢測數據進行研究分析。

      1號電解槽組、2號電解槽組的制氯量和各自的運行電流均為線性關系,最大運行電流為7200A,能滿足制氯量60kg/h的設計要求。

      運行15天后,再對1號電解槽組的制氯能力進行檢測,與運行初期相比,在相同運行電流下,制氯的能力基本不變,但因陰極的沉淀物增多,增加了電量消耗。

      對1號電解槽組的陰極進行酸洗,去除沉淀物后,再對系統制氯能力進行檢測,與運行初期相比,在相同運行電流下,制氯能力基本不變,但消耗電量略有降低。通過酸洗,能使制氯系統恢復制氯能力,但不建議經常酸洗,應根據陰極上沉淀物的積累情況,選擇適當的酸洗時機。

      [1]逢洪敏,張明杰.電解海水制氯技術在營口電廠的應用[J].華北電力技術,2000(9):46-48.

      [2]趙東普,姜麗.電解海水制氯裝置及系統的調試技術[J].科技創(chuàng)新導報,2012(06):98.

      [3]王永蘭,張宏波,呂學亮.電解海水制氯進水系統改造[J].山東電力技術,2002(4):81-82.

      [4]馬少華.華能丹東電廠的電解海水制氯系統[J].電站輔機,2003,24(1):46-48.

      [5]裴長運,李東,常文強.電解海水制氯系統的研究和優(yōu)化[J].山東工業(yè)技術,2014,(17):148-149.

      [6]聶鑫,劉克成,龍瀟.海水淡化濃鹽水回用于電解海水制氯系統的試驗研究[J].電站輔機,2012,33(1):10-12.

      簡訊

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      摘自上海電氣電站設備有限公司電站輔機廠技術部《信息簡訊》第205期

      SeaWaterChlorinationSystemofaPowerPlantfor theCirculatingWaterSterilization

      TAOZhi-guo,YUJiang
      (HuadianElectricPowerResearchInstitute,Hangzhou310030,Zhejiang,China)

      Seawaterhasbeenusedascirculatingcoolingwaterforcondenserinacoastalpowerplant.Anewseawater chlorinationsystemhasbeenbuilttosuppressthegrowthofmicroorganismsinseawater.Thechlorinecapabilityof thechlorinationsystemhasbeenanalyzedthroughtest.Tosolvetheprecipitationonthecathodeofthechlorination system,thecathodewasacidpickled,whichimprovedthechlorinecapability.Theresearchresultsprovedthatthe newseawaterchlorinationsystemcanmeettherequirementofunitoperation.

      powerplant;seawater;chlorination;system;design;circulatingwater;sterilization;sodiumchlorate

      TK268.+2

      A

      1672-0210(2015)04-0031-04

      2015-09-01

      :2015-09-07

      陶志國(1981-),男,理學學士,工程師,主要研究方向為電廠化學和環(huán)保技術。

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