高寧波 王 琪 劉立業(yè)
(1.中國石油化工股份有限公司廣州分公司,廣州 510726;2.北京化工大學(xué)信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,北京 100029)
中國石油化工股份有限公司廣州分公司輕催、蒸餾一、加氫裂化、加氫處理、6.5萬標(biāo)m3/h制氫、加氫精制三、S-ZORB、連續(xù)重整二、脫硫一和重油催化10套生產(chǎn)裝置長期存在自控率不高、報警頻繁及裝置無法平穩(wěn)運(yùn)行等問題,而且部分裝置的產(chǎn)品收率長期達(dá)不到設(shè)計要求。為此,公司組織技術(shù)力量對所存在的問題進(jìn)行分析研究后,決定采用內(nèi)模-PID控制器優(yōu)化技術(shù)和基于樹狀結(jié)構(gòu)的自控率監(jiān)控技術(shù)來解決以上問題。
10套裝置的原自控率普遍偏低,見表1。
表1 裝置優(yōu)化前自控率統(tǒng)計
裝置要投自動控制,則需對控制器的PID參數(shù)進(jìn)行設(shè)置和優(yōu)化。PID是眾所周知的控制形式,但優(yōu)化設(shè)置PID參數(shù)是工控領(lǐng)域在持續(xù)進(jìn)行探索和研究的課題[1~5]。
由于多種原因,目前該公司生產(chǎn)裝置中很多PID回路并未投自動控制,或因設(shè)置PID參數(shù)不當(dāng)造成投自動后波動太大,只好又改回為手動控制?,F(xiàn)場工藝人員和操作工長期以來把問題歸結(jié)為工藝回路或儀表問題,實(shí)際上大多是由于PID控制形式不當(dāng)或PID參數(shù)設(shè)置不合理造成的。
有些回路雖然投了自動控制,但由于PID參數(shù)設(shè)置不合理,常出現(xiàn)被控量波動幅度過大、振蕩次數(shù)多且振蕩幅值很大的情況,這對裝置的平穩(wěn)運(yùn)行、保證產(chǎn)品質(zhì)量及降低能耗等都有不利影響。其中加氫精制三T5002液位LIC5205的控制效果如圖1所示,雖然該回路投運(yùn)自動控制,但由于PID參數(shù)設(shè)置不合理,液位波動大,特別是閥門出現(xiàn)了大幅振蕩,導(dǎo)致了下游的不穩(wěn)定。
圖1 T5002液位LIC5205控制波動曲線
裝置中串級、比例及選擇控制等回路對于裝置的平穩(wěn)運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響。項(xiàng)目實(shí)施前,10套裝置的串級回路全部沒有投運(yùn)自動,對于裝置的平穩(wěn)運(yùn)行產(chǎn)生了很大影響。
裝置越復(fù)雜,設(shè)備間的關(guān)聯(lián)耦合因素就越多,加上有的回路投不上自動控制、有的回路投自動控制效果不好[6,7],所以操作工需要時刻關(guān)注生產(chǎn)情況進(jìn)行操作,操作強(qiáng)度較大。
由于該公司尚無自控率自動監(jiān)控和分析系統(tǒng),因此相關(guān)人員只能根據(jù)現(xiàn)場工作人員的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)統(tǒng)計和分析比較,周期長、準(zhǔn)確性和效率低。
針對自控率不高的問題,可對現(xiàn)場裝置進(jìn)行控制器優(yōu)化,進(jìn)而改變調(diào)節(jié)控制器的投運(yùn),減輕操作工的壓力和強(qiáng)度,提高裝置運(yùn)行的平穩(wěn)率,實(shí)現(xiàn)提高產(chǎn)品合格率/收率及節(jié)能降耗等目標(biāo)。
但是,該公司缺乏有效、直觀的對生產(chǎn)裝置自控率進(jìn)行監(jiān)視和對比分析的方法,控制器優(yōu)化后的效果難以迅速展現(xiàn),只能通過人工統(tǒng)計得到一些不太準(zhǔn)確的籠統(tǒng)信息。
基于當(dāng)前我國石化行業(yè)自控領(lǐng)域的現(xiàn)狀,多年來企業(yè)中的裝置自動化水平一直處于低位,這導(dǎo)致操作工養(yǎng)成了手動控制裝置的工作習(xí)慣[8,9]。
根據(jù)長期的實(shí)施經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)即便在進(jìn)行控制器優(yōu)化后,優(yōu)化效果也難以長期維持,其中一個主要原因就是操作人員的工作習(xí)慣。為此,該公司需要一種有效的監(jiān)控手段,督促操作工和相關(guān)人員更加關(guān)注和重視裝置/回路的自動運(yùn)行投運(yùn)情況,以便長期保持控制器優(yōu)化及先進(jìn)控制等優(yōu)化后的效果。
當(dāng)前以多變量為核心的先進(jìn)控制(APC)在石化行業(yè)廣泛應(yīng)用[10,11],但是多變量先進(jìn)控制是建立在單變量PID基礎(chǔ)之上的,由于單變量PID整定不良,控制效果不好,使多變量先進(jìn)控制不能投入使用。因此,改善基礎(chǔ)回路運(yùn)行狀態(tài),是先進(jìn)控制實(shí)施的前提條件。
經(jīng)過仔細(xì)研究,技術(shù)人員認(rèn)為采用內(nèi)模-PID控制器優(yōu)化技術(shù)和基于樹狀結(jié)構(gòu)的自控率監(jiān)控技術(shù),是解決以上問題的有效方法。
運(yùn)用先進(jìn)控制整定和優(yōu)化PID控制器的形式和控制器參數(shù)[12,13],既保留了先進(jìn)控制的優(yōu)點(diǎn)又保持了PID的魯棒性,同時避免了先進(jìn)控制單獨(dú)運(yùn)用的缺陷。本項(xiàng)目就采用了內(nèi)模先進(jìn)控制優(yōu)化并整定PID控制器。
內(nèi)模-PID控制器優(yōu)化工作原理如圖2所示,可方便地建立內(nèi)模先進(jìn)控制和普通PID控制之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系,即:
Gc=(1+CGm)-1C
(1)
式中C——PID控制器;
Gc——內(nèi)模控制;
Gm——辨識得到的回路對象模型。
圖2 內(nèi)模-PID技術(shù)優(yōu)化整定PID控制器原理
可由Gc求解出C,從而得到PID參數(shù),完成內(nèi)模-PID控制器的優(yōu)化整定,并且優(yōu)化整定后的PID具有內(nèi)模先進(jìn)控制的快速及準(zhǔn)確等優(yōu)點(diǎn)。
現(xiàn)以一階純滯后回路對象為例介紹內(nèi)模-PID的具體轉(zhuǎn)換技術(shù)[14]。
一階純滯后回路對象的模型為:
(2)
分解可得:
(3)
由圖2的轉(zhuǎn)換過程和式(1)的轉(zhuǎn)換關(guān)系可得:
從而將PID參數(shù)K比例、Ti積分、Td微分最終化簡為:
廣州分公司、作業(yè)部(煉油一部、煉油二部、煉油三部、煉油四部、化工一部、化工二部)、生產(chǎn)裝置、裝置畫面和回路構(gòu)成的分層樹狀結(jié)構(gòu)如圖3所示。按照分層分別統(tǒng)計廣州分公司、作業(yè)部、生產(chǎn)裝置、裝置畫面和回路的自控率。
圖3 分層樹狀結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源于DCS采集到的回路手動/自動/串級狀態(tài)數(shù)據(jù)(MODE),由數(shù)據(jù)采集專用網(wǎng)絡(luò)完成,各裝置的數(shù)采機(jī)將工程師站上的數(shù)據(jù)采集到廣州分公司信息中心的實(shí)時數(shù)據(jù)庫PHD中。其中自控率數(shù)據(jù)采集的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)如圖4所示。由于上層應(yīng)用開發(fā)只能基于關(guān)系型數(shù)據(jù)庫,所以使用了關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(Microsoft SQL Server 2008,MSSQL),MSSQL起到了數(shù)據(jù)的緩沖、存儲和統(tǒng)一化的作用。實(shí)時數(shù)據(jù)庫PHD和MSSQL之間的數(shù)據(jù)交換通過單獨(dú)開發(fā)的定時數(shù)據(jù)采集服務(wù)完成。
圖4 自控率數(shù)據(jù)采集網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
自控率的計算方法是每隔一定時間(如3min),通過實(shí)時數(shù)據(jù)庫采集一次現(xiàn)場裝置的實(shí)時自控狀態(tài)數(shù)據(jù),則某節(jié)點(diǎn)的實(shí)時自控率=當(dāng)前節(jié)點(diǎn)投自動回路數(shù)÷當(dāng)前節(jié)點(diǎn)所有參與統(tǒng)計的回路總數(shù)。實(shí)時數(shù)據(jù)每隔3min重新采集并更新一次,每次采集都會得到一批數(shù)據(jù),即一個采集點(diǎn)。將所有采集點(diǎn)的數(shù)據(jù)均存儲下來作為歷史自控率和歷史平穩(wěn)率查詢時的依據(jù)。某節(jié)點(diǎn)在某個時間間隔的歷史自控率=當(dāng)前節(jié)點(diǎn)在此時間內(nèi)所有投自動的回路采集點(diǎn)總數(shù)÷當(dāng)前節(jié)點(diǎn)在此時間間隔內(nèi)所有參與統(tǒng)計的回路采集點(diǎn)總數(shù)。
系統(tǒng)支持各裝置(如蒸餾三及輕催等)同級節(jié)點(diǎn)實(shí)時自控率的查詢與排序、歷史自控率同級節(jié)點(diǎn)的同比及環(huán)比查詢等;支持班組查詢功能,可以查詢到某一時刻某個自控率采集點(diǎn)下的工作班組信息,便于開展評比及責(zé)任追究等工作。
廣州分公司基于樹狀結(jié)構(gòu)的自控率監(jiān)控系統(tǒng)的功能模塊如圖5所示。
圖5 自控率監(jiān)控系統(tǒng)功能模塊框圖
需要注意:改變PID的控制形式后要在DCS進(jìn)行組態(tài)調(diào)整。
對于一個回路對象,對其對象選定了PID控制形式,根據(jù)對象的具體特點(diǎn),采用內(nèi)模-PID控制技術(shù)整定PID參數(shù),使得被控對象穩(wěn)定、響應(yīng)速度快且控制精度高。
建立樹狀結(jié)構(gòu)的自控率監(jiān)控系統(tǒng)后,各裝置、裝置各畫面、畫面各回路的自控率一目了然,可以方便地開展實(shí)時自控率和歷史自控率的評比考核,同時充分地展現(xiàn)和保持內(nèi)模-PID控制技術(shù)實(shí)施后的成果。
優(yōu)化與監(jiān)控項(xiàng)目實(shí)施后,對不同的回路特性采用不同的PID控制形式,對選定的PID控制形式優(yōu)化了PID控制參數(shù)。圖6以樹狀結(jié)構(gòu)的自控率監(jiān)控系統(tǒng)展示了廣州分公司煉油二部裝置在優(yōu)化項(xiàng)目實(shí)施過程中自控率逐步提升的情況。
圖6 裝置自控率在項(xiàng)目實(shí)施過程中的動態(tài)變化
該公司的10套裝置進(jìn)行優(yōu)化后自控率提高到了95%以上。
重整回收塔塔頂溫差串級控制TDIC70505回流量控制塔頂溫差直接影響苯的回收。優(yōu)化前溫差在5~40℃,優(yōu)化后為18~23℃,波動范圍降為優(yōu)化前的1/7。優(yōu)化前后的控制效果對比如圖7所示。
圖7 TDIC70505優(yōu)化前后的控制效果對比
重整分餾塔T201液位控制回路LIC21301優(yōu)化前控制的效果如圖8所示,波動范圍在42%~82%,影響分餾效果和T201的平穩(wěn)操作。優(yōu)化后的控制效果如圖9所示。
圖8 重整LIC21301優(yōu)化前控制效果
圖9 重整LIC21301優(yōu)化后控制效果
苯精制系統(tǒng)回流罐串級控制LIC70902和FIC70902,優(yōu)化前副回路FIC70902長期處于超量程狀態(tài);優(yōu)化前LIC70902在40%~80%波動,優(yōu)化后波動范圍在39%~43%,優(yōu)化前后的控制效果對比曲線如圖10所示,大幅降低了操作人員的工作量,同時保證了裝置的平穩(wěn)運(yùn)行。
圖10 LIC70902優(yōu)化前后控制效果對比
項(xiàng)目實(shí)施前TI1332在55.0~78.6℃頻繁波動,屬于人為頻繁操作所致。項(xiàng)目實(shí)施后TI1332被自動控制在63.9℃±1℃,如圖11所示。
圖11 項(xiàng)目實(shí)施前后TI1332控制效果對比
4.3.1脫硫一
脫硫一裝置在項(xiàng)目實(shí)施前液化氣脫硫的串級控制沒有投運(yùn),液化氣出產(chǎn)品的流量表經(jīng)常歸零,造成累計產(chǎn)品流量表測量偏差和塔內(nèi)平衡不穩(wěn)定致使液化氣損失較多。項(xiàng)目實(shí)施后,液化氣收率提升了1.983%(表2),考慮到一些未盡因素,保守取該數(shù)值的20%進(jìn)行計算。
表2 優(yōu)化措施實(shí)施前后液化氣收率統(tǒng)計 %
這6個月的平均液化氣進(jìn)裝置量為每月46kt,市場上的液化氣價格約為每噸4 700元,項(xiàng)目實(shí)施后全年收取的效益為1 028.9萬元。
4.3.2重催
優(yōu)化后汽油收率略有提高,鑒于DCS中還有些組態(tài)需要修改但目前難以修改,修改完后單體能耗還會有較大降低,輕組分收率還會有提高。取優(yōu)化前后3個月的汽油收率作對比,見表3。
表3 汽油收率變化 %
汽油價格為每噸5 600元,目前加工量為110萬t/a,從表4可以看出汽油收率有0.71%的提高。保守估計收率提高,汽油收率按照平均值42%計算,汽油產(chǎn)量46.2萬t,取平均差值的20%進(jìn)行計算,全年獲取的效益為367.38萬元。
4.3.3重整二
重整二裝置經(jīng)過長時間的優(yōu)化,取得了較明顯的效果。二甲苯和苯的收率略有提高。重整的加工量為100萬t/a,苯的價格約為每噸8 500元,二甲苯價格約為每噸8 700元。從表4可以看出,苯的收率提升了0.822 5%,二甲苯的收率提升了3.079 17%。苯的產(chǎn)量就以8個月的平均收率4.494 0%計算,產(chǎn)量為4.494萬t。二甲苯的產(chǎn)量就以7個月的平均收率23.897 00%計算,產(chǎn)量為23.897萬t。效益計算結(jié)果:苯收益314.19萬元,二甲苯收益6 401.36萬元。
表4 重整二裝置中苯和二甲苯收率變化 %
注:2013年12月的2.66%不取,因?yàn)槎妆缴a(chǎn)6天后改走汽油線了。
由于存在各種干擾,而產(chǎn)品的質(zhì)量要求又較高,裝置的操作彈性較小,且很多回路都投不上自動,所以操作工需要時刻盯著操作屏進(jìn)行操作,稍有疏忽就可能產(chǎn)生事故或影響產(chǎn)品質(zhì)量,操作工勞動強(qiáng)度大。
項(xiàng)目實(shí)施后10套裝置的勞動強(qiáng)度降低到了以前的1/5以下,由于裝置平穩(wěn)率大幅提升,報警次數(shù)降低為項(xiàng)目實(shí)施前的1/10以下。
通過本項(xiàng)目的實(shí)施,工藝人員體會到裝置高自控率的運(yùn)行完全可能,并且能高水平、高平穩(wěn)率的投入自動。通過比較前后的差別,工藝人員真正體會到了高水平自動控制的優(yōu)越性。
中國石油化工股份有限公司廣州分公司10套生產(chǎn)裝置成功應(yīng)用內(nèi)模-PID控制器優(yōu)化技術(shù)和基于樹狀結(jié)構(gòu)的自控率監(jiān)控技術(shù),解決了裝置長期存在的自控率低、平穩(wěn)率低及報警頻繁等問題,不但大幅度提高了裝置的自控率(長時間保持在95%以上),還大幅度提高了回路的控制質(zhì)量,提高了裝置平穩(wěn)率,降低了現(xiàn)場操作人員的勞動強(qiáng)度,提高了產(chǎn)品的質(zhì)量和收率,達(dá)到了節(jié)能降耗的目的。而且工藝人員也體會到裝置可以在高水平自動控制下平穩(wěn)運(yùn)行,促進(jìn)了操作人員形成手動比自動穩(wěn)、手動比自動好的操作觀念。
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