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      頂板高抽鉆孔抽采瓦斯的應用

      2015-01-13 06:07馬贊張壘徐書榮
      科技創(chuàng)新導報 2014年33期
      關鍵詞:瓦斯抽采

      馬贊 張壘 徐書榮

      摘 要:為了解決青龍煤礦采空區(qū)及鄰近煤層瓦斯的涌入而造成的工作面上隅角瓦斯超限的問題,提出了運用頂板走向高位鉆孔瓦斯技術,對該礦21604采空區(qū)及鄰近煤層瓦斯進行抽采,進而解決上隅角瓦斯超限的問題。結(jié)合礦井具體情況,得出了合理的高位鉆孔參數(shù),為該礦在此煤層開采過程中解決瓦斯超限問題積累了經(jīng)驗,同時也為礦井開采其它相鄰煤層治理瓦斯提供參考依據(jù)。

      關鍵詞:瓦斯抽采 上隅角瓦斯超限 瓦斯技術 高抽鉆孔

      中圖分類號:TD712 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)11(c)-0076-02

      隨著煤礦開采深度增加,瓦斯涌出量不斷增大,治理瓦斯的技術不斷更新,瓦斯抽采逐步成為治理瓦斯首選途徑,針對兗礦貴州能化有限公司青龍煤礦21604采煤工作面,在開采過程中常出現(xiàn)上隅角、回風瓦斯超限,為此采用頂板走向高抽鉆孔抽采采空區(qū)裂隙帶瓦斯的技術,從而解決上隅角和回風流瓦斯超限問題。并對治理來自于采空區(qū)、上部圍巖或鄰近層工作面的瓦斯效果顯著。

      1 礦井概況

      青龍煤礦核定生產(chǎn)能力120萬t/a,生產(chǎn)格局為“2采8掘”,2個采面均為綜采工作面,采用走向長壁后退式采煤方法。青龍煤礦為高瓦斯突出礦井,絕對瓦斯涌出量165.56 m3/min,相對瓦斯涌出量80.65 m3/t,井田范圍內(nèi)可采煤煤層從上到下依次為16、17、18三層煤煤層均為可抽采煤層。青龍煤礦于2011年開始推廣應用鉆孔抽采采空區(qū)裂隙帶瓦斯技術解決采煤工作面上隅角、工作面及回風瓦斯超限問題。先后在11607、11611、11802綜采工作面應用頂板仰角鉆孔抽采瓦斯技術治理上隅角瓦斯,取得了一定的技術經(jīng)濟效果。但由于受仰角鉆孔利用率低和塌孔等因素的影響,瓦斯治理問題沒有從根本上得到解決。特別是11611工作面,由于巷道頂板壓力大,造成由巷幫煤壁開孔的鉆孔封孔漏氣、塌孔、錯位,加上孔內(nèi)水大,嚴重影響抽采效果,因此在開采區(qū)二采深部21604綜采工作面時采用了鉆孔利用率高、效果好的頂板巖層高抽鉆場走向高抽鉆孔抽采技術。

      二采區(qū)深部21604采面為16煤層工作面,為走向長壁后退式采面法,走向長度為1500 m,傾向長182 m,采高3 m,煤層傾角14°,噸煤原始瓦斯含量為45 m?/t,工作面最大絕對瓦斯涌量95 m3/min,采用上行U型通風,工作面風量為1840 m3/min。

      2 抽采方法選擇及布置

      根據(jù)礦壓理論及工程類比我礦其他工作面高抽鉆場布置經(jīng)驗,16#煤層頂板裂隙帶發(fā)育高度采高的8~24倍,高濃度瓦斯主要積聚在工作面上部24~72 m范圍內(nèi),綜放采煤工作面覆巖采動裂隙帶內(nèi)聚積著來自鄰近層及本煤層的瓦斯,鉆孔布置應與此適應。設計采用高抽鉆場走向高抽孔抽采瓦斯,鉆場布置在回風巷側(cè),距煤層頂板垂高10 m,共設計鉆孔十二個,終孔布置為上下兩排,分別考察不同鉆孔終孔不同位置,不同高度的抽采效果,鉆孔布置見圖1。

      高抽鉆場穿煤巖層施工到巷道頂板10 m,鉆機選用ZDYLF-4000S型,鉆孔最深可施工長度200 m。該工作面共布置11個鉆場,鉆場間距160 m,每個鉆場12個孔,孔長180 m,終孔孔徑Φ113 mm。

      3 抽采效果分析

      根據(jù)第十組高抽鉆孔施工情況,由于受到鉆孔塌孔、孔內(nèi)水大、封孔漏氣、個別鉆孔施工不到位及現(xiàn)場施工不定向因素,對以下4個效果好的鉆孔進行分析。如下圖所示。

      從以上兩圖可以看出,三條曲線在里程60 m左右都是呈現(xiàn)增大的趨勢,然后經(jīng)過一個穩(wěn)定期,在里程140 m左右呈現(xiàn)下降趨勢,4#鉆孔濃度、純流量均大于9#和10#鉆孔濃度、純流量之和。位于上部的4#鉆孔效果要較好于位于下部的9#和10#鉆孔的效果。

      同上,從這兩圖可以明顯看出,三條曲線在里程60 m左右都也是呈現(xiàn)增大的趨勢,然后經(jīng)過一個穩(wěn)定期,在里程140 m左右呈現(xiàn)下降趨勢,6#鉆孔濃度、純流量均大于12#鉆孔濃度、純流量??梢缘贸?,位于上部的6#鉆孔效果要明顯好于位于下部的12#鉆孔的效果。

      4 結(jié)語

      研究表明,高抽鉆孔瓦斯技術,能有效地解決工作面上隅角瓦斯超限問題,降低回風流中瓦斯體積分數(shù),并提高了工作面的推進速度,有效地保證了工作面的安全回采。青龍煤礦21604工作面最佳鉆孔參數(shù)終孔距頂板為46~58 m,位于上部的鉆孔抽采效果要明顯好于下部的鉆孔。因此,為了提高瓦斯治理效果,優(yōu)化技術經(jīng)濟效益應該減少鉆孔個數(shù)為6~8個,增大鉆孔孔徑,終孔布置高度為46~58 m。

      參考文獻

      [1] 中國煤炭工業(yè)勞動保護科學技術學會.瓦斯災害防治技術[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2007.

      [2] 張鐵崗.礦井瓦斯綜合治理技術[M]. 北京:煤炭工業(yè)出版社,2001.

      [3] 梁棟,周西華.回采工作面瓦斯運移規(guī)律的數(shù)值模擬[J].遼寧工程技術大學學報,1999,18(4):337-341.endprint

      摘 要:為了解決青龍煤礦采空區(qū)及鄰近煤層瓦斯的涌入而造成的工作面上隅角瓦斯超限的問題,提出了運用頂板走向高位鉆孔瓦斯技術,對該礦21604采空區(qū)及鄰近煤層瓦斯進行抽采,進而解決上隅角瓦斯超限的問題。結(jié)合礦井具體情況,得出了合理的高位鉆孔參數(shù),為該礦在此煤層開采過程中解決瓦斯超限問題積累了經(jīng)驗,同時也為礦井開采其它相鄰煤層治理瓦斯提供參考依據(jù)。

      關鍵詞:瓦斯抽采 上隅角瓦斯超限 瓦斯技術 高抽鉆孔

      中圖分類號:TD712 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)11(c)-0076-02

      隨著煤礦開采深度增加,瓦斯涌出量不斷增大,治理瓦斯的技術不斷更新,瓦斯抽采逐步成為治理瓦斯首選途徑,針對兗礦貴州能化有限公司青龍煤礦21604采煤工作面,在開采過程中常出現(xiàn)上隅角、回風瓦斯超限,為此采用頂板走向高抽鉆孔抽采采空區(qū)裂隙帶瓦斯的技術,從而解決上隅角和回風流瓦斯超限問題。并對治理來自于采空區(qū)、上部圍巖或鄰近層工作面的瓦斯效果顯著。

      1 礦井概況

      青龍煤礦核定生產(chǎn)能力120萬t/a,生產(chǎn)格局為“2采8掘”,2個采面均為綜采工作面,采用走向長壁后退式采煤方法。青龍煤礦為高瓦斯突出礦井,絕對瓦斯涌出量165.56 m3/min,相對瓦斯涌出量80.65 m3/t,井田范圍內(nèi)可采煤煤層從上到下依次為16、17、18三層煤煤層均為可抽采煤層。青龍煤礦于2011年開始推廣應用鉆孔抽采采空區(qū)裂隙帶瓦斯技術解決采煤工作面上隅角、工作面及回風瓦斯超限問題。先后在11607、11611、11802綜采工作面應用頂板仰角鉆孔抽采瓦斯技術治理上隅角瓦斯,取得了一定的技術經(jīng)濟效果。但由于受仰角鉆孔利用率低和塌孔等因素的影響,瓦斯治理問題沒有從根本上得到解決。特別是11611工作面,由于巷道頂板壓力大,造成由巷幫煤壁開孔的鉆孔封孔漏氣、塌孔、錯位,加上孔內(nèi)水大,嚴重影響抽采效果,因此在開采區(qū)二采深部21604綜采工作面時采用了鉆孔利用率高、效果好的頂板巖層高抽鉆場走向高抽鉆孔抽采技術。

      二采區(qū)深部21604采面為16煤層工作面,為走向長壁后退式采面法,走向長度為1500 m,傾向長182 m,采高3 m,煤層傾角14°,噸煤原始瓦斯含量為45 m?/t,工作面最大絕對瓦斯涌量95 m3/min,采用上行U型通風,工作面風量為1840 m3/min。

      2 抽采方法選擇及布置

      根據(jù)礦壓理論及工程類比我礦其他工作面高抽鉆場布置經(jīng)驗,16#煤層頂板裂隙帶發(fā)育高度采高的8~24倍,高濃度瓦斯主要積聚在工作面上部24~72 m范圍內(nèi),綜放采煤工作面覆巖采動裂隙帶內(nèi)聚積著來自鄰近層及本煤層的瓦斯,鉆孔布置應與此適應。設計采用高抽鉆場走向高抽孔抽采瓦斯,鉆場布置在回風巷側(cè),距煤層頂板垂高10 m,共設計鉆孔十二個,終孔布置為上下兩排,分別考察不同鉆孔終孔不同位置,不同高度的抽采效果,鉆孔布置見圖1。

      高抽鉆場穿煤巖層施工到巷道頂板10 m,鉆機選用ZDYLF-4000S型,鉆孔最深可施工長度200 m。該工作面共布置11個鉆場,鉆場間距160 m,每個鉆場12個孔,孔長180 m,終孔孔徑Φ113 mm。

      3 抽采效果分析

      根據(jù)第十組高抽鉆孔施工情況,由于受到鉆孔塌孔、孔內(nèi)水大、封孔漏氣、個別鉆孔施工不到位及現(xiàn)場施工不定向因素,對以下4個效果好的鉆孔進行分析。如下圖所示。

      從以上兩圖可以看出,三條曲線在里程60 m左右都是呈現(xiàn)增大的趨勢,然后經(jīng)過一個穩(wěn)定期,在里程140 m左右呈現(xiàn)下降趨勢,4#鉆孔濃度、純流量均大于9#和10#鉆孔濃度、純流量之和。位于上部的4#鉆孔效果要較好于位于下部的9#和10#鉆孔的效果。

      同上,從這兩圖可以明顯看出,三條曲線在里程60 m左右都也是呈現(xiàn)增大的趨勢,然后經(jīng)過一個穩(wěn)定期,在里程140 m左右呈現(xiàn)下降趨勢,6#鉆孔濃度、純流量均大于12#鉆孔濃度、純流量??梢缘贸?,位于上部的6#鉆孔效果要明顯好于位于下部的12#鉆孔的效果。

      4 結(jié)語

      研究表明,高抽鉆孔瓦斯技術,能有效地解決工作面上隅角瓦斯超限問題,降低回風流中瓦斯體積分數(shù),并提高了工作面的推進速度,有效地保證了工作面的安全回采。青龍煤礦21604工作面最佳鉆孔參數(shù)終孔距頂板為46~58 m,位于上部的鉆孔抽采效果要明顯好于下部的鉆孔。因此,為了提高瓦斯治理效果,優(yōu)化技術經(jīng)濟效益應該減少鉆孔個數(shù)為6~8個,增大鉆孔孔徑,終孔布置高度為46~58 m。

      參考文獻

      [1] 中國煤炭工業(yè)勞動保護科學技術學會.瓦斯災害防治技術[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2007.

      [2] 張鐵崗.礦井瓦斯綜合治理技術[M]. 北京:煤炭工業(yè)出版社,2001.

      [3] 梁棟,周西華.回采工作面瓦斯運移規(guī)律的數(shù)值模擬[J].遼寧工程技術大學學報,1999,18(4):337-341.endprint

      摘 要:為了解決青龍煤礦采空區(qū)及鄰近煤層瓦斯的涌入而造成的工作面上隅角瓦斯超限的問題,提出了運用頂板走向高位鉆孔瓦斯技術,對該礦21604采空區(qū)及鄰近煤層瓦斯進行抽采,進而解決上隅角瓦斯超限的問題。結(jié)合礦井具體情況,得出了合理的高位鉆孔參數(shù),為該礦在此煤層開采過程中解決瓦斯超限問題積累了經(jīng)驗,同時也為礦井開采其它相鄰煤層治理瓦斯提供參考依據(jù)。

      關鍵詞:瓦斯抽采 上隅角瓦斯超限 瓦斯技術 高抽鉆孔

      中圖分類號:TD712 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)11(c)-0076-02

      隨著煤礦開采深度增加,瓦斯涌出量不斷增大,治理瓦斯的技術不斷更新,瓦斯抽采逐步成為治理瓦斯首選途徑,針對兗礦貴州能化有限公司青龍煤礦21604采煤工作面,在開采過程中常出現(xiàn)上隅角、回風瓦斯超限,為此采用頂板走向高抽鉆孔抽采采空區(qū)裂隙帶瓦斯的技術,從而解決上隅角和回風流瓦斯超限問題。并對治理來自于采空區(qū)、上部圍巖或鄰近層工作面的瓦斯效果顯著。

      1 礦井概況

      青龍煤礦核定生產(chǎn)能力120萬t/a,生產(chǎn)格局為“2采8掘”,2個采面均為綜采工作面,采用走向長壁后退式采煤方法。青龍煤礦為高瓦斯突出礦井,絕對瓦斯涌出量165.56 m3/min,相對瓦斯涌出量80.65 m3/t,井田范圍內(nèi)可采煤煤層從上到下依次為16、17、18三層煤煤層均為可抽采煤層。青龍煤礦于2011年開始推廣應用鉆孔抽采采空區(qū)裂隙帶瓦斯技術解決采煤工作面上隅角、工作面及回風瓦斯超限問題。先后在11607、11611、11802綜采工作面應用頂板仰角鉆孔抽采瓦斯技術治理上隅角瓦斯,取得了一定的技術經(jīng)濟效果。但由于受仰角鉆孔利用率低和塌孔等因素的影響,瓦斯治理問題沒有從根本上得到解決。特別是11611工作面,由于巷道頂板壓力大,造成由巷幫煤壁開孔的鉆孔封孔漏氣、塌孔、錯位,加上孔內(nèi)水大,嚴重影響抽采效果,因此在開采區(qū)二采深部21604綜采工作面時采用了鉆孔利用率高、效果好的頂板巖層高抽鉆場走向高抽鉆孔抽采技術。

      二采區(qū)深部21604采面為16煤層工作面,為走向長壁后退式采面法,走向長度為1500 m,傾向長182 m,采高3 m,煤層傾角14°,噸煤原始瓦斯含量為45 m?/t,工作面最大絕對瓦斯涌量95 m3/min,采用上行U型通風,工作面風量為1840 m3/min。

      2 抽采方法選擇及布置

      根據(jù)礦壓理論及工程類比我礦其他工作面高抽鉆場布置經(jīng)驗,16#煤層頂板裂隙帶發(fā)育高度采高的8~24倍,高濃度瓦斯主要積聚在工作面上部24~72 m范圍內(nèi),綜放采煤工作面覆巖采動裂隙帶內(nèi)聚積著來自鄰近層及本煤層的瓦斯,鉆孔布置應與此適應。設計采用高抽鉆場走向高抽孔抽采瓦斯,鉆場布置在回風巷側(cè),距煤層頂板垂高10 m,共設計鉆孔十二個,終孔布置為上下兩排,分別考察不同鉆孔終孔不同位置,不同高度的抽采效果,鉆孔布置見圖1。

      高抽鉆場穿煤巖層施工到巷道頂板10 m,鉆機選用ZDYLF-4000S型,鉆孔最深可施工長度200 m。該工作面共布置11個鉆場,鉆場間距160 m,每個鉆場12個孔,孔長180 m,終孔孔徑Φ113 mm。

      3 抽采效果分析

      根據(jù)第十組高抽鉆孔施工情況,由于受到鉆孔塌孔、孔內(nèi)水大、封孔漏氣、個別鉆孔施工不到位及現(xiàn)場施工不定向因素,對以下4個效果好的鉆孔進行分析。如下圖所示。

      從以上兩圖可以看出,三條曲線在里程60 m左右都是呈現(xiàn)增大的趨勢,然后經(jīng)過一個穩(wěn)定期,在里程140 m左右呈現(xiàn)下降趨勢,4#鉆孔濃度、純流量均大于9#和10#鉆孔濃度、純流量之和。位于上部的4#鉆孔效果要較好于位于下部的9#和10#鉆孔的效果。

      同上,從這兩圖可以明顯看出,三條曲線在里程60 m左右都也是呈現(xiàn)增大的趨勢,然后經(jīng)過一個穩(wěn)定期,在里程140 m左右呈現(xiàn)下降趨勢,6#鉆孔濃度、純流量均大于12#鉆孔濃度、純流量??梢缘贸?,位于上部的6#鉆孔效果要明顯好于位于下部的12#鉆孔的效果。

      4 結(jié)語

      研究表明,高抽鉆孔瓦斯技術,能有效地解決工作面上隅角瓦斯超限問題,降低回風流中瓦斯體積分數(shù),并提高了工作面的推進速度,有效地保證了工作面的安全回采。青龍煤礦21604工作面最佳鉆孔參數(shù)終孔距頂板為46~58 m,位于上部的鉆孔抽采效果要明顯好于下部的鉆孔。因此,為了提高瓦斯治理效果,優(yōu)化技術經(jīng)濟效益應該減少鉆孔個數(shù)為6~8個,增大鉆孔孔徑,終孔布置高度為46~58 m。

      參考文獻

      [1] 中國煤炭工業(yè)勞動保護科學技術學會.瓦斯災害防治技術[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2007.

      [2] 張鐵崗.礦井瓦斯綜合治理技術[M]. 北京:煤炭工業(yè)出版社,2001.

      [3] 梁棟,周西華.回采工作面瓦斯運移規(guī)律的數(shù)值模擬[J].遼寧工程技術大學學報,1999,18(4):337-341.endprint

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