蔣宗耀 孫 勇(凡口鉛鋅礦)
凡口鉛鋅礦底柱回采工藝變革
蔣宗耀 孫 勇(凡口鉛鋅礦)
凡口鉛鋅礦掘進(jìn)式底柱回采工藝安全風(fēng)險(xiǎn)大,作業(yè)效率低,無(wú)法滿足當(dāng)前安全生產(chǎn)的需要。為此采用鑿巖臺(tái)車上向中深孔爆破,取得了良好的效果。通過(guò)對(duì)新、舊工藝的對(duì)比,為金屬礦山底柱回采提供了一種高效方案。
底柱回采 鑿巖臺(tái)車 上向中深孔爆破
凡口鉛鋅礦通過(guò)多年大范圍、多區(qū)域、多中段回采,目前已形成了相當(dāng)數(shù)量的底柱采場(chǎng)[1]。因原有采礦工藝回采底柱存在較高的安全風(fēng)險(xiǎn),近些年隨著遙控鏟運(yùn)機(jī)使用的不斷推廣,開始試驗(yàn)并推廣應(yīng)用鑿巖臺(tái)車上向中深孔爆破回采底柱采場(chǎng),取得了良好的效果。本文以Shn-320 m S0-1#底柱采場(chǎng)回采為例,對(duì)該采礦工藝進(jìn)行分析探討。
Shn-320m S0-1#底柱采場(chǎng)位于獅嶺南-320 m中段水平,采場(chǎng)垂直礦體走向(東西向)布置,寬8 m,其中南幫為實(shí)體(S1#底柱),北幫為N0#底柱充填體,采場(chǎng)由-320 m水平降坡拉底,拉底后底板至上部底柱充填體高差為9.2 m,如圖1所示。
圖1 Shn-320 m S0-1#底柱采場(chǎng)剖面示意
2.1 第一層回采工藝
原采礦工藝?yán)淄瓿珊?,切采至兩幫控制線,切采高度小于3.0 m,切采后由進(jìn)路口前進(jìn)式人工(氣腿式鑿巖機(jī))壓頂[2]至采后空高6.2 m(如圖2),鏟運(yùn)機(jī)出礦。完成第一層回采后,將采場(chǎng)基本充填結(jié)頂,進(jìn)入第二層回采。
圖2 第一層回采工藝示意
2.2 第二層回采工藝
先掘進(jìn)施工拉底巷,要求頂板直接揭露底柱充填體,掘進(jìn)過(guò)程中要求每槽炮施工前必須先對(duì)頂板充填體進(jìn)行水泥錨桿支護(hù),必要時(shí)可使用龍門架支護(hù),拉底到位后,采用后退式分段切采,分段充填結(jié)頂,完成底柱回采(如圖3)。
圖3 第二層掘進(jìn)式回采示意
2.3 工藝特點(diǎn)及存在不足
此工藝回采底柱的主要特點(diǎn)是:安全條件相對(duì)較好,回采過(guò)程中作業(yè)人員暴露在底柱充填體下作業(yè)時(shí),揭露的充填體面積較小,施工作業(yè)比較安全。不足之處:①第二層回采掘進(jìn)過(guò)程中對(duì)充填體的保護(hù)難度大;②揭露充填體后安全支護(hù)難度大,要求高,特別是水泥錨桿支護(hù)施工;③最后一層回采上坡難度大;④作業(yè)效率低。
隨著凡口鉛鋅礦底柱采場(chǎng)的增多,在安全與生產(chǎn)壓力下,原有的工藝已無(wú)法滿足回采需要。而隨著遙控鏟運(yùn)機(jī)在凡口鉛鋅礦的大量使用,為機(jī)械化上向中深孔爆破[3]在底柱回采中應(yīng)用提供了條件。
3.1 鑿巖臺(tái)車上向中深孔爆破工藝流程
采場(chǎng)拉底完成后,切采并薄壓至空高約4.5 m(高度取決于鑿巖設(shè)備及爆破所需補(bǔ)償空間)(如圖4),鑿巖臺(tái)車進(jìn)場(chǎng)施工平行上向孔,采用下向擠壓爆破拉槽及側(cè)向崩礦落礦,全程遙控鏟運(yùn)機(jī)運(yùn)礦,完成后充填結(jié)頂。
3.1.1 上向中深孔側(cè)爆區(qū)炮孔布置
按照凡口鉛鋅礦采礦技術(shù)規(guī)程要求,爆破孔網(wǎng)參數(shù)[4]為:側(cè)爆區(qū)1.3 m×1.4 m,設(shè)計(jì)每排6個(gè)孔,其中南幫為礦房,故1排施工85°左右斜孔,其他各排均施工垂直孔(如圖5),其中6排位靠近N0#底柱充填體,為保護(hù)邊幫充填體,要求在距其0.5~0.6 m布孔;所有炮孔要求以底板為基準(zhǔn),施工至距頂板充填體0.5 m停止(為保證精度,每隔3列炮孔單獨(dú)施工一探孔至頂板充填體)。
圖4 切采及薄壓控制示意
圖5 上向中深孔炮孔布置
3.1.2 拉槽區(qū)[5]炮孔布置
為了確保拉槽效果,設(shè)計(jì)爆破孔網(wǎng)參數(shù)為1.2 m×1.2 m,此采場(chǎng)除按正常拉槽區(qū)布眼外,還增加了6個(gè)排氣孔及6個(gè)輔助孔,如圖6所示。
圖6 拉槽區(qū)炮孔布置
3.1.3 炮孔施工要求
①在邊幫標(biāo)明一4 m的集中線,供打眼時(shí)參考深度及桿數(shù);②炮孔施工前,技術(shù)人員使用紅油漆在采場(chǎng)頂板按設(shè)計(jì)孔網(wǎng)參數(shù)點(diǎn)眼,施工人員按要求施工;③每施工3列炮孔,在兩列孔之間施工一探礦孔至充填體,周邊其他炮孔以此為依據(jù)進(jìn)行減桿,確保所有炮孔孔底距頂板充填體在50 cm以上,保證爆破后不破壞頂板充填體;④保證所有炮孔施工質(zhì)量(角度、深度),拉槽區(qū)炮孔需嚴(yán)格控制施工精度和方位,避免炮孔間相互交叉或相鄰炮孔打穿;⑤打到頂板充填體的孔必須做好記錄,爆破裝藥時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的處理;⑥間柱采場(chǎng)邊孔需距邊幫充填體60 cm左右布孔,以保護(hù)邊幫充填體;⑦炮孔施工完成后需進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,達(dá)到設(shè)計(jì)要求后才能進(jìn)行爆破。
3.1.4 上向中深孔爆破設(shè)計(jì)
上向中深孔裝藥結(jié)構(gòu)如圖7所示。
圖7 裝藥結(jié)構(gòu)
3.2 上向中深孔爆破工藝特點(diǎn)
(1)主要優(yōu)點(diǎn)。安全高效,整個(gè)回采過(guò)程中,人員無(wú)需在揭露的充填體下作業(yè),大大提高了作業(yè)人員的安全;用機(jī)械化臺(tái)車替代人工手鉆,由原來(lái)的兩采兩充變?yōu)楝F(xiàn)在的兩采一充,特別是由中深孔爆破替代最后一層掘進(jìn)式回采,大大提高了作業(yè)效率。
(2)主要缺點(diǎn):①上向中深孔炮孔施工精度要求高,炮孔距頂板充填體必須有合適的厚度,才能保證爆破后不破壞頂板充填體;②上向中深孔一次爆破對(duì)頂板充填體振動(dòng)較大,如底柱充填體質(zhì)量較差時(shí),可能出現(xiàn)脫層冒落;③由于采場(chǎng)為全遙控鏟礦,空?qǐng)龀涮罱禹敃r(shí),人員無(wú)法進(jìn)入采空區(qū),增大了接頂難度。
使用機(jī)械化上向中深孔鑿巖爆破工藝回采底柱,配合遙控鏟運(yùn)機(jī)鏟礦,大大降低了底柱回采的安全難度,提高了回采效率。實(shí)踐證明,該方法是一種高效、安全的底柱回采工藝。
[1] 鐘義旆.金屬礦山開采[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1988.
[2] 陶頌霖.鑿巖爆破[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1992.
[3] 趙金三.中深孔機(jī)械化采礦法在凡口礦的應(yīng)用[D].韶關(guān):中國(guó)科學(xué)院上海冶金研究所,2000.
[4] 王 青.采礦學(xué)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002.
[5] 采礦手冊(cè)編輯委員會(huì).采礦手冊(cè):第四卷[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1990.
2015-05-10)
蔣宗耀(1966—),男,工程師,512325 廣東省韶關(guān)市仁化縣。