何忠財(cái)
(遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司,遼寧鐵嶺 112000)
多泵制濃相氣力除灰系統(tǒng)故障分析
何忠財(cái)
(遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司,遼寧鐵嶺 112000)
以遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司二期工程為例,介紹了多泵制濃相氣力除灰系統(tǒng)的構(gòu)成及工作原理,分析了摻燒運(yùn)行中常見(jiàn)故障出現(xiàn)的原因,提出了相應(yīng)的建議,供處理同類問(wèn)題時(shí)參考。
氣力除灰;正壓濃相;多泵制;故障分析
遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司(以下簡(jiǎn)稱鐵嶺發(fā)電公司)二期工程2×600MW機(jī)組于2008年12月投產(chǎn),該機(jī)組配置了雙室五電場(chǎng)電除塵器,電除塵效率為99.86%。除灰方式設(shè)計(jì)為下引式多泵制正壓濃相氣力除灰,該系統(tǒng)實(shí)際設(shè)計(jì)最大出力為163.5 t/h,鍋爐設(shè)計(jì)煤種產(chǎn)生的灰量為109 t/h,校核煤種產(chǎn)生的灰量為126 t/h。
多泵濃相氣力除灰系統(tǒng)采用XCM型下引式密相泵為輸送倉(cāng)泵,以若干臺(tái)倉(cāng)泵為一個(gè)輸送單元,同一輸送單元的倉(cāng)泵采取同步運(yùn)行方式,一個(gè)輸送單元的倉(cāng)泵為一個(gè)運(yùn)行整體,對(duì)其控制類似于對(duì)單臺(tái)倉(cāng)泵的控制,一個(gè)輸送單元設(shè)置一個(gè)出料閥,將鍋爐省煤器及電除塵灰按照粗灰、細(xì)灰分開(kāi)的原則輸送到2座粗灰?guī)旌?座細(xì)灰?guī)熘小?/p>
每臺(tái)鍋爐省煤器設(shè)有6個(gè)灰斗,將省煤器的粗灰通過(guò)一條?108mm×5mm的管道輸送到粗灰?guī)熘小?/p>
靜電除塵器分為5個(gè)電場(chǎng),每個(gè)電場(chǎng)設(shè)8個(gè)灰斗。電除塵器一、二電場(chǎng)的粗灰經(jīng)正壓氣力輸灰系統(tǒng)輸送至粗灰?guī)?,三、四、五電?chǎng)的細(xì)灰經(jīng)正壓氣力輸灰系統(tǒng)輸送至細(xì)灰?guī)臁?/p>
氣力除灰系統(tǒng)氣源取自#3空氣壓縮機(jī)站,1臺(tái)爐峰值輸送用耗氣量為124 m3/min(0.7 MPa,下同),正常輸送用耗氣量為82m3/min,儀用用氣量為4.0m3/min,1座灰?guī)熳畲笥脷饬繛?.2m3/min。
共設(shè)計(jì)3座灰?guī)?,總貯存量按2臺(tái)鍋爐最大連續(xù)負(fù)荷(BMCR)下36 h排灰量考慮。每座灰?guī)斓挠行莘e不小于3444m3,內(nèi)徑?15m。每座灰?guī)煜略O(shè)4個(gè)排灰口,2個(gè)排灰口用于灰水混合器,1個(gè)排灰口用于排放干灰,1個(gè)排灰口用于加濕灰綜合利用?;宜旌掀鲗⒏苫遗c水混合成灰水比為1∶(1.5~3.0)的灰漿,然后送入灰渣泵房前的灰渣漿池;排放的干灰直接裝入汽車運(yùn)走,每個(gè)干灰排灰口的排灰能力不低于120 t/h。
2.1 工作過(guò)程
2.1.1 進(jìn)料階段
隨著灰斗中灰量的增加,灰斗中料位信號(hào)、進(jìn)料時(shí)間聯(lián)合控制,開(kāi)進(jìn)料閥、開(kāi)透氣閥系統(tǒng)開(kāi)始進(jìn)料。鐵嶺發(fā)電公司目前灰斗料位信號(hào)采用無(wú)源核子料位計(jì),其基本原理是通過(guò)監(jiān)測(cè)灰位變化時(shí)引起的環(huán)境射線變化來(lái)監(jiān)測(cè)料位變化。目前電除塵器灰斗進(jìn)料時(shí)間設(shè)置為:一電場(chǎng)20 s,二電場(chǎng)30 s,三、四、五電場(chǎng)60 s,鍋爐省煤器灰斗10 s。
2.1.2 氣化階段
隨著倉(cāng)泵內(nèi)“進(jìn)料時(shí)間”的結(jié)束,每個(gè)獨(dú)立倉(cāng)泵關(guān)閉透氣閥、進(jìn)料閥,同時(shí)開(kāi)啟進(jìn)氣閥、輸送閥,氣化開(kāi)始。氣化程度由壓力變送器發(fā)出的壓力值來(lái)決定,通常設(shè)定為200~290 kPa。
2.1.3 輸送階段
當(dāng)倉(cāng)泵內(nèi)飛灰氣化結(jié)束后,倉(cāng)泵內(nèi)壓力達(dá)到“開(kāi)出料閥壓力”值后,出料閥開(kāi)啟,物料開(kāi)始輸送,當(dāng)倉(cāng)泵壓力達(dá)到“關(guān)出料閥壓力”值時(shí),關(guān)閉進(jìn)氣閥、輸送閥、出料閥,此時(shí)物料輸送結(jié)束,進(jìn)入下一循環(huán)進(jìn)料階段。
2.2 參數(shù)設(shè)置
上限壓力,180~250 kPa;下限壓力,40~110 kPa;開(kāi)防堵壓力,280~300 kPa;關(guān)進(jìn)氣壓力,300~350 kPa(必須大于開(kāi)防堵壓力);堵管壓力,350~400 kPa;母管壓力,550~600 kPa。
(1)較高的灰氣比?;覛獗瓤蛇_(dá)30~100 kg/kg,而常規(guī)稀相系統(tǒng)為5~15 kg/kg,所以其空氣消耗量大大降低,正常情況下為其他系統(tǒng)的1/3~1/2,因此供氣不必使用大型空氣壓縮機(jī),在出力相同的情況下所用管徑大為減小,從而可降低投資。
(2)輸送速度低。濃相正壓除灰系統(tǒng)平均流速為8~12m/s,為常規(guī)稀相系統(tǒng)的1/3~1/2,輸灰管道磨損相對(duì)減小。
(3)輸送距離遠(yuǎn)。單級(jí)當(dāng)量輸送距離最遠(yuǎn)可達(dá)1500m,更長(zhǎng)距離的輸送可采用中間站。
4.1 磨損
鐵嶺發(fā)電公司倉(cāng)泵除灰管路單臺(tái)爐共計(jì)5根,電除塵器下倉(cāng)泵3根除灰管路,規(guī)格為?219mm× 7mm無(wú)縫冷軋鋼管,每條除灰管路長(zhǎng)約300m;鍋爐省煤器下倉(cāng)泵有2根除灰管路,規(guī)格為?108mm× 5mm,管路長(zhǎng)約450m。自2013年#5,#6鍋爐機(jī)組電除塵器、省煤器輸灰管路投運(yùn)起,至今共發(fā)生管路漏灰缺陷151次,現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生泄漏的管道(規(guī)格?219 mm×7mm,?108mm×5mm),泄漏位置基本都在彎頭或彎頭出口后1m之內(nèi),均位于氣流變形和加速段,大都由磨損減薄造成。造成磨損的具體原因如下。
4.1.1 煤質(zhì)變化
由于能源日益緊缺,為了降低成本,鐵嶺發(fā)電公司摻燒一定比例的褐煤,最低比例達(dá)到50%,由于褐煤的揮發(fā)分較高,造成省煤器倉(cāng)泵、電除塵器倉(cāng)泵下飛灰量增加,同時(shí)也加速了省煤器倉(cāng)泵、電除塵器倉(cāng)泵下管路、彎頭及膨脹節(jié)的磨損。
目前,鐵嶺發(fā)電公司燃煤有10余種,其中鐵法煤礦集團(tuán)提供的煙煤約占5%,阜新煤礦集團(tuán)提供褐煤約占85%,霍林河煤礦集團(tuán)供應(yīng)的褐煤約占10%。入爐煤種改變,導(dǎo)致煤的含灰量大大增加,是設(shè)備加速磨損的主要原因之一。
4.1.2 管道布置不合理
現(xiàn)場(chǎng)管路使用彎頭較多。據(jù)統(tǒng)計(jì),#5爐省煤器倉(cāng)泵管路布置12個(gè)彎頭,電除塵器倉(cāng)泵管路布置27個(gè)彎頭,倉(cāng)泵出口增壓器、第1/2/3個(gè)彎頭和直管段泄漏最為頻繁。
4.1.3 檢修維護(hù)方法不合理
維護(hù)人員檢修對(duì)缺陷管理粗糙,總是用貼補(bǔ)焊接的方式處理泄漏缺陷,沒(méi)有從根本上想辦法,使發(fā)生的缺陷被臨時(shí)掩蓋,造成惡性循環(huán)。
4.2 堵管
省煤器倉(cāng)泵、電除塵倉(cāng)泵在運(yùn)行過(guò)程中,自動(dòng)投運(yùn)程序中容易出現(xiàn)“壓力”無(wú)法下降,此時(shí)判定倉(cāng)泵管路中出現(xiàn)堵管,造成堵管的原因有以下幾點(diǎn)。
(1)倉(cāng)泵上限壓力設(shè)值過(guò)高,出料閥打開(kāi)瞬間,初速過(guò)高,阻力增大,易造成堵管。
(2)壓縮空氣氣量不足,使灰氣比增大,輸送濃度過(guò)高,造成管道阻力增大,易發(fā)生堵管。
(3)電除塵器故障停運(yùn)后,沉降的灰一般顆粒粗大、表面粗糙,使輸送事故發(fā)生的概率增加。煤油混燒灰的黏性大,在輸送過(guò)程中灰粒逐漸沉降,易發(fā)生堵管。
4.3 倉(cāng)泵“氣化”失敗
4.3.1 管路漏泄
隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,電除塵器倉(cāng)泵、省煤器倉(cāng)泵之間連接管路密封墊片老化、管路磨損,都極易造成倉(cāng)泵的“氣化”漏氣,導(dǎo)致“氣化”失敗。
4.3.2 進(jìn)料閥、出料閥“內(nèi)漏”
電除塵器倉(cāng)泵、省煤器倉(cāng)泵進(jìn)料閥、出料閥采用雙閘板密封,閥芯材質(zhì)均為耐磨鎢鋼,使用壽命應(yīng)大于10000 h,使用溫度≥450℃,隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,進(jìn)料閥、出料閥閥芯磨損,與密封面之間出現(xiàn)間隙,造成進(jìn)料閥、出料閥“內(nèi)漏”,也容易導(dǎo)致“氣化”失敗。
4.3.3 壓力變選器損壞
檢查省煤器倉(cāng)泵、電除塵器倉(cāng)泵壓力變送器是否損壞,壓力變送器損壞同樣會(huì)造成“氣化”失敗。
氣力除灰系統(tǒng)運(yùn)行的好壞直接影響機(jī)組的安全運(yùn)行,同時(shí)影響現(xiàn)場(chǎng)的文明生產(chǎn),嚴(yán)重時(shí)可能造成機(jī)組停機(jī)。為了確保機(jī)組的安全、穩(wěn)定運(yùn)行,應(yīng)加強(qiáng)運(yùn)行過(guò)程監(jiān)視和現(xiàn)場(chǎng)巡查,發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障及時(shí)處理,從而保證氣力除灰系統(tǒng)正常運(yùn)行。
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(本文責(zé)編:白銀雷)
TK 227.3
:B
:1674-1951(2015)05-0055-02
何忠財(cái)(1975—),男,遼寧鐵嶺人,工程師,從事鍋爐技術(shù)管理方面的工作(E-mail:hezc@163.com)。
2014-11-18;
2015-04-18