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      MTBE裝置催化蒸餾塔漏劑原因分析及對(duì)策

      2015-01-29 02:12:00孫黃鶴陳保華王曉雯
      關(guān)鍵詞:塔內(nèi)床層絲網(wǎng)

      孫黃鶴,陳保華,王曉雯

      (1.中國(guó)石油廣西石化公司,廣西 欽州 535008;2.廣西欽州市科學(xué)技術(shù)局,廣西 欽州 535000)

      廣西某煉廠10萬(wàn)t?a-1MTBE裝置采用混相床-催化蒸餾深度轉(zhuǎn)化合成MTBE組合工藝技術(shù)。催化蒸餾塔分為催化蒸餾上塔和催化蒸餾下塔兩部分,靠中間回流泵進(jìn)行液相傳輸,其中催化蒸餾上塔反應(yīng)段共10個(gè)床層,每2個(gè)反應(yīng)床層之間有2層雙溢流的浮閥塔盤。催化蒸餾塔反應(yīng)床層所用催化劑為強(qiáng)酸型離子交換樹(shù)脂,催化劑型號(hào)為D006,散裝裝填模式。該裝置自2013年11月開(kāi)工以來(lái)運(yùn)行平穩(wěn),未發(fā)現(xiàn)催化劑泄漏問(wèn)題。

      1 催化蒸餾塔漏劑情況

      2014年7月,因臺(tái)風(fēng)影響全廠停電,MTBE裝置緊急停工。在恢復(fù)生產(chǎn)MTBE進(jìn)料開(kāi)工過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)催化蒸餾塔中間回流泵有些不上量,檢查泵入口過(guò)濾網(wǎng)發(fā)現(xiàn)有少量催化劑,雙泵輪流切換運(yùn)行并清理過(guò)濾網(wǎng)維持生產(chǎn)。次日因原料中斷,MTBE裝置再次停工,在重新恢復(fù)進(jìn)料開(kāi)工時(shí)催化蒸餾塔中間回流泵已嚴(yán)重不上量,此時(shí)打開(kāi)泵入口發(fā)現(xiàn)存在大量催化劑,同時(shí)發(fā)現(xiàn)催化蒸餾塔回流泵入口也出現(xiàn)少量的催化劑,MTBE裝置再次被迫停工。

      2 開(kāi)塔檢修存在的風(fēng)險(xiǎn)

      發(fā)生漏劑情況,直接的解決辦法是進(jìn)行開(kāi)塔檢修,查看內(nèi)部情況,這樣必須用氮?dú)鈱⑺?nèi)油氣置換合格后才能進(jìn)行檢修作業(yè),存在相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。

      2.1 催化劑粉化失活風(fēng)險(xiǎn)

      由于所填裝催化劑為大孔徑強(qiáng)酸型離子交換樹(shù)脂,部分油氣存在于孔徑內(nèi),用大量氮?dú)忾L(zhǎng)時(shí)間吹掃,會(huì)造成催化劑風(fēng)干。如果不換劑,檢修完后再次進(jìn)油時(shí)催化劑會(huì)急劇膨脹粉化,從而導(dǎo)致催化劑失活。

      2.2 檢修周期長(zhǎng)

      要確定是哪層催化劑絲網(wǎng)破損,必須逐層檢查,拆除塔內(nèi)塔盤通道板,部分床層由于觀察孔為手孔,必須從上層進(jìn)入進(jìn)行檢查,這樣就需要將催化劑卸出,并對(duì)卸出的催化劑進(jìn)行更換,另外還要重新鋪設(shè)上層絲網(wǎng)。保守估計(jì)整個(gè)檢修周期可能達(dá)到20d之久。

      3 催化劑泄漏原因分析

      催化劑泄漏,其可能性一是反應(yīng)床層底部鋪設(shè)絲網(wǎng)出現(xiàn)破損,導(dǎo)致催化劑泄漏;二是由于緊急停工,部分催化劑被氣相攜帶到浮閥塔盤上,然后被液相攜帶到催化蒸餾塔上塔塔底,從而導(dǎo)致中間回流泵入口堵塞。

      3.1 反應(yīng)床層底部鋪設(shè)絲網(wǎng)出現(xiàn)破損

      催化蒸餾塔內(nèi)件結(jié)構(gòu)如圖1所示。從圖1可以看出,催化蒸餾塔上塔反應(yīng)床層結(jié)構(gòu)中,每個(gè)催化劑反應(yīng)框之間有2層雙溢流的浮閥塔盤,假如催化蒸餾塔反應(yīng)床層中的其中一段反應(yīng)框泄漏,那么泄漏催化劑隨著液相一起流動(dòng),如圖1所示反應(yīng)床層液相流動(dòng)方向,可以看到泄漏催化劑主要先漏到下一層反應(yīng)框內(nèi),少量掉在浮閥塔盤上。只有將下一層反應(yīng)床層反應(yīng)框裝滿后,泄漏催化劑才會(huì)到下層反應(yīng)床層底下浮閥塔盤之上,從而進(jìn)入到再下一層反應(yīng)床層反應(yīng)框內(nèi)。

      圖1 催化蒸餾塔上塔反應(yīng)床層內(nèi)件結(jié)構(gòu)

      依次類推到最底層反應(yīng)床層,結(jié)合臺(tái)風(fēng)后MTBE初次重新開(kāi)工時(shí)催化蒸餾塔中間回流泵有些不上量,檢查泵入口過(guò)濾網(wǎng)有少量催化劑的情況,說(shuō)明最底層催化劑床層的絲網(wǎng)應(yīng)該沒(méi)有出現(xiàn)破損的情況,否則泵入口在初次開(kāi)工時(shí)就應(yīng)該充滿大量的催化劑。

      3.2 催化劑沸騰外溢

      在催化蒸餾塔頂回流泵入口發(fā)現(xiàn)催化劑,說(shuō)明有一定量的催化劑被塔內(nèi)氣相從反應(yīng)床層攜帶到塔頂回流罐內(nèi)。

      結(jié)合全廠大面積停電,MTBE裝置緊急停工情況,當(dāng)時(shí)由于塔頂回流泵停運(yùn),催化蒸餾塔無(wú)液相回流,塔壓升高,操作人員對(duì)塔進(jìn)行緊急泄壓,塔內(nèi)大量液化氣瞬間氣化,塔內(nèi)催化劑框中固定床催化劑瞬間變成沸騰床,催化劑通過(guò)氣液分布盤溢流至塔盤上。重新開(kāi)工后,散落在塔盤上的催化劑隨液相回流落入催化蒸餾塔底,從而導(dǎo)致催化蒸餾塔中間回流泵入口堵塞。

      綜上所述,發(fā)生催化劑泄漏最大可能原因是催化劑沸騰外溢,當(dāng)重新開(kāi)工時(shí),部分塔盤上散落的催化劑隨著液相落到上塔塔底,導(dǎo)致催化蒸餾塔泵入口堵塞。另外即使發(fā)生催化床層絲網(wǎng)破損的情況,應(yīng)該也在二層及以上床層,這樣泄漏的催化劑也主要流動(dòng)到其他反應(yīng)床層內(nèi),不影響裝置的運(yùn)行。因此最終建議不開(kāi)塔檢修,繼續(xù)運(yùn)行,清理流落到催化蒸餾塔底的催化劑。

      4 采取措施

      MTBE再次停工后,用氮?dú)鈴乃斖陆o氣吹掃催化劑至中間回流泵入口。在清理出約40kg催化劑后,用氮?dú)庖呀?jīng)無(wú)法吹出催化劑到中間回流泵入口,于是安排MTBE裝置重新進(jìn)料,恢復(fù)生產(chǎn),對(duì)催化蒸餾塔中間泵輪流切換,并清理過(guò)濾網(wǎng)處的催化劑,經(jīng)過(guò)數(shù)次清理后,跑損的催化劑基本清理干靜,裝置運(yùn)行正常。

      5 結(jié)論及建議

      針對(duì)催化蒸餾塔漏劑導(dǎo)致催化蒸餾塔中間回流泵入口堵塞而被迫停工的情況,結(jié)合事故各種現(xiàn)象以及塔內(nèi)件安裝結(jié)構(gòu)特點(diǎn)的分析,得出可以不開(kāi)塔檢修的結(jié)論,重新開(kāi)工并清理中間回流泵入口催化劑,最終裝置平穩(wěn)運(yùn)行,也為類似裝置遇到相同問(wèn)題提供了一定的經(jīng)驗(yàn)參考。

      1)對(duì)于MTBE裝置極端工況緊急停工情況下,催化蒸餾塔泄壓,液化氣大量氣化,造成催化劑沸騰外溢的情況認(rèn)識(shí)不夠,應(yīng)控制泄壓速度,包括在裝劑后對(duì)系統(tǒng)置換,注意泄壓方向和速度。

      2)催化蒸餾塔催化劑散堆在催化劑框內(nèi),沒(méi)有設(shè)置固定措施,而且催化劑顆粒比較小,在無(wú)液相回流的情況下容易被帶出催化劑框,建議催化劑床層上部鋪設(shè)絲網(wǎng)等固定措施。

      [1] 高曉斌.MTBE催化蒸餾塔反應(yīng)床層絲網(wǎng)腐蝕原因分析及對(duì)策[J].河南化工,2011,28(7/8):59-61.

      [2] 黃偉全.MTBE裝置醚化反應(yīng)器漏劑原因分析及對(duì)策[J].齊魯石油化工,2013,41(4):330-333.

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