朱 明,姚 凱,葉惠民,趙 煊,李曉益
(1.中石化石油工程技術(shù)研究院,北京,100101;2.中石化國際石油勘探開發(fā)有限公司,北京,100083)
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高溫氮氣泡沫調(diào)剖技術(shù)在Girasol油田的應(yīng)用
朱 明1,姚 凱1,葉惠民2,趙 煊2,李曉益1
(1.中石化石油工程技術(shù)研究院,北京,100101;2.中石化國際石油勘探開發(fā)有限公司,北京,100083)
針對哥倫比亞Girasol油田熱采井汽竄導致的高含水問題,進行了氮氣泡沫調(diào)剖技術(shù)的室內(nèi)實驗及參數(shù)優(yōu)化研究,通過評價實驗和驅(qū)替實驗優(yōu)選出性能優(yōu)良的泡沫劑,并對注入方式和注入?yún)?shù)進行了優(yōu)化。該技術(shù)在哥倫比亞Girasol油田F004井應(yīng)用后,含水率由98%下降至51%,日產(chǎn)油由0.46 t/d上升到12.08 t/d?,F(xiàn)場應(yīng)用9口井,平均增油率為305.25%,效果顯著,表明氮氣泡沫調(diào)剖技術(shù)能有效改善稠油油田蒸汽吞吐后期開采效果。
氮氣;泡沫;調(diào)剖;稠油;蒸汽吞吐;Girasol油田;哥倫比亞
哥倫比亞Girasol油田[1]隨著開發(fā)的進行,高含水井增多。分析認為是由生產(chǎn)井或鄰井注入的蒸汽及一部分地層水導致汽竄而引起的高含水[2]。研究表明[3],對于常規(guī)的汽竄井,采用氮氣泡沫調(diào)剖技術(shù)能取得較好的效果。針對Girasol油田熱采井由汽竄導致的周期產(chǎn)油量低、油汽比低、綜合含水高的開發(fā)現(xiàn)狀,開展了氮氣泡沫調(diào)剖技術(shù)研究,重點研制可耐溫300℃以上的高溫泡沫體系,并在Girasol油田開展現(xiàn)場試驗。
高溫泡沫體系的核心是選擇性能優(yōu)良的泡沫劑[4-12],使之能在蒸汽吞吐高達300℃溫度的條件下發(fā)揮功效。泡沫劑性能評價包括靜態(tài)性能評價和動態(tài)性能評價。
1.1 靜態(tài)性能評價
(1) 發(fā)泡性評價。泡沫劑發(fā)泡性是指泡沫形成的難易程度和生成泡沫量的多少,以發(fā)泡體積來衡量。其值為將1%的泡沫溶液100 mL倒入1 000 mL量筒中充分攪拌后所測得的體積。將5種泡沫劑在60℃恒溫水浴下分別進行清水溶液和地層水溶液的發(fā)泡實驗(表1)。由表1可知,YL-10泡沫劑發(fā)泡體積最大,且抗鹽性能最好。
表1 泡沫劑發(fā)泡性評價實驗
(2) 穩(wěn)定性評價。泡沫的穩(wěn)定性是指泡沫存在的“壽命”長短,用泡沫半衰期來衡量,即泡沫體積衰減至1/2時所需的時間。將用地層水配置的5種泡沫劑分別在60℃和300℃下進行72 h穩(wěn)定性評價實驗(表2)。由表2可知,YL-10泡沫劑高溫老化后,半衰期變化不大,熱降解率為0,穩(wěn)定性好。
表2 泡沫劑穩(wěn)定性評價實驗
1.2 動態(tài)性能評價
(1) 封堵性能評價。應(yīng)用單管連續(xù)驅(qū)替實驗裝置對5種泡沫劑進行驅(qū)替實驗,300℃下,YL-10泡沫劑封堵壓差可達到1.9 MPa,阻力因子達到35以上,均高于其他泡沫劑。
(2) 驅(qū)油性能評價。應(yīng)用熱采長巖心驅(qū)替實驗裝置對5種泡沫劑進行驅(qū)替實驗,在300℃下,注入3倍孔隙體積的1%泡沫劑溶液后,YL-10泡沫劑的驅(qū)油效率達到70%,均高于其他泡沫劑。
2.1 注入方式優(yōu)化
設(shè)計了3種注入方式,見表3。
表3 高溫氮氣泡沫注入方式
實驗結(jié)果如圖1、表4所示,3種驅(qū)替方式的驅(qū)
圖1 不同注入方式驅(qū)替效率對比
驅(qū)替方式驅(qū)替效率/%最大注入壓力/MPa單純蒸汽吞吐30.162.45方式149.333.37方式263.334.04方式368.444.71
替效率和注入壓力均高于單純蒸汽吞吐,方式3驅(qū)替效率和注入壓力均最高,方式2次之,方式1較?。挥捎谧⑷敕绞酱嬖诓顒e,雖然方式2和方式3兩者均遠高于單純蒸汽吞吐采收率,但方式3比方式2驅(qū)替效率提高5.11個百分點,注入壓力增長幅度更高,即氮氣+泡沫劑連續(xù)混注方式驅(qū)替效果更好。
優(yōu)化的注入方式為:注汽前預先注氮,采取反注方式,以保護套管;注汽過程第1~4 d伴注氮氣和泡沫,采取正注方式。實驗表明,產(chǎn)生的泡沫在一定時間內(nèi)仍然可保持較高的封堵壓差;增加氮氣和泡沫劑的段塞數(shù)目,縮短單個段塞注入時間,泡沫劑量逐漸減少。
2.2 注入時機優(yōu)化
設(shè)計了2種不同注入時機的實驗方案,見表5。
表5 泡沫不同注入時機的實驗方案
泡沫劑注入時機對驅(qū)替效率和封堵壓差具有較大影響,實驗結(jié)果如圖2和表6所示,2種不同注入時機方案的驅(qū)替效率和注入壓力均高于單純蒸汽吞吐;方案1比方案2效果更好,驅(qū)替效率提高4.20個百分點,對應(yīng)注入壓力更高。說明早注入泡沫的效果明顯大于晚注入泡沫的效果,即稠油蒸汽吞吐時,泡沫段塞注入越早效果越好。
圖2 不同注入時機驅(qū)替效果對比
驅(qū)替方式驅(qū)替效率/%最大注入壓力/MPa單純蒸汽吞吐43.821.74方式178.773.95方式274.572.21
2.3 氣液比優(yōu)化
氮氣注入是一個壓縮過程,釋放時會吸熱,注入量太大,會影響蒸汽吞吐效果。建議適當提高水平井注汽量,降低氮氣注入量,保證注汽效果。相關(guān)實驗結(jié)果表明,4 MPa、280℃條件下,氮氣與蒸汽氣液比達到4∶1后,驅(qū)替效率提高20%以上,隨后增加氣液比對驅(qū)替效率影響不大。
3.1 選井依據(jù)
選井依據(jù)為:①有層間干擾或汽竄現(xiàn)象,導致周期產(chǎn)量下降;②含水不小于70%,無管外竄導致的高含水;③周期注汽壓力降低,有水竄孔道形成;④井筒狀況無問題;⑤吞吐周期大于2周期。
3.2 實例分析
該技術(shù)在哥倫比亞Girasol油田現(xiàn)場應(yīng)用9口井,施工成功率為100%,平均增油率為305.25%,效果最好的1口井增油率達1 311.62%,效果非常顯著。
F004井為哥倫比亞Girasol油田的一口汽竄井,施工采用壓力為25 MPa、排量為900 m3/h的制氮車,注蒸汽前采取反注方式預先注氮氣1 d,注汽過程采取正注方式伴注氮氣和泡沫3 d,將氣液比控制在4∶1左右,后續(xù)單注蒸汽5 d。YL-10泡沫劑注入濃度為0.5%(由注入的蒸汽稀釋),注入量按蒸汽注入量的0.4%~0.5%設(shè)計,共6 t,分3個段塞注入,每個泡沫劑段塞用量為2 t;泡沫劑注入速度控制在0.2 t/h,每天注入時間為10 h左右。累計注氮氣量為60 000 m3。施工前該井含水率為98%,日產(chǎn)油為0.46 t/d;施工后含水率下降至51%,日產(chǎn)油上升至12.08 t/d?,F(xiàn)場試驗表明,氮氣泡沫調(diào)剖技術(shù)能有效降低含水率,提高稠油產(chǎn)量。
(1) 室內(nèi)實驗和現(xiàn)場應(yīng)用表明,氮氣泡沫調(diào)剖技術(shù)能顯著提高稠油油田開發(fā)效果。
(2) 泡沫劑的質(zhì)量至關(guān)重要,選擇發(fā)泡性能好、半衰期長、阻力因子大、耐溫耐鹽、洗油效率高的泡沫劑是泡沫調(diào)剖的關(guān)鍵因素。
(3) 注入?yún)?shù)及工藝對泡沫調(diào)剖效果的影響較大,選擇合理的注入速度、氮氣量及注入方式可有效提高泡沫調(diào)剖效果。
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編輯 孟凡勤
20141225;改回日期:20150122
國家科技重大專項“中東中亞富油氣區(qū)大型項目勘探開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)”(2011ZX05031-004)
朱明(1982-),男,工程師,2006年畢業(yè)于長江大學石油工程專業(yè),2012年畢業(yè)于中國石油大學(北京)油氣田開發(fā)工程專業(yè),獲博士學位,現(xiàn)從事采油工程理論與技術(shù)相關(guān)研究工作。
10.3969/j.issn.1006-6535.2015.02.035
TE345
A
1006-6535(2015)02-0137-03