■中國電科集團第38研究所 (安徽合肥 230088) 何章峰 鄭 杰 馬數(shù)和
弓弦切曲線喇叭制造工藝研究
■中國電科集團第38研究所 (安徽合肥 230088) 何章峰 鄭 杰 馬數(shù)和
摘要:弓旋切曲線喇叭結(jié)構(gòu)復雜、精度高,普通設備加工困難。通過發(fā)掘現(xiàn)有設備潛能,進行工藝優(yōu)化,取得了較好的加工結(jié)果。
零件內(nèi)腔由光滑曲線組成,因此普通機床無法加工成形。根據(jù)現(xiàn)有設備,選擇加工精度高、運算速度快、加工效率高的哈挺QUEST 8/51數(shù)控車床加工。結(jié)合多年的生產(chǎn)經(jīng)驗,開創(chuàng)性地編制出可以實現(xiàn)變量賦值,還可以進行邏輯運算的宏程序,實現(xiàn)了曲線加工。另外,利用工件轉(zhuǎn)換、表格式計算等方法,克服了深孔小腔體的測量難點,最終所有尺寸均滿足圖樣要求。
零件外形一端為長95mm、φ69-0.1-0.2mm―48.50-0.1mm×48.50-0.1mm漸變矩圓變換體(見圖1),尾部φ43mm內(nèi)腔為y=1.75+0.145x+ 1 7 . 9 7 5 e x p(0 . 0 9 2 x - 1)/ (exp8.94-1),x∈[0,95],弓旋切曲線喇叭腔,形式復雜,精度要求高,查看相關(guān)文獻資料,目前在國內(nèi)沒有類似設計。本項目就該喇叭腔的精密制造成形進行攻關(guān)。
針對該弓旋切曲線的結(jié)構(gòu)特點,提出兩種成形工藝方案:分段加工焊接成形和整體加工成形。下面就各自工藝特點進行分析。
(1)分段加工焊接成形:采用拼焊結(jié)構(gòu),此加工方法將該喇叭分解為兩個部分,一部分為喇叭腔,一部分內(nèi)腔四處支耳,先將兩部分分別加工后,最后精密焊接成形(見圖2)。但是這種加工方法帶來的缺陷有以下幾點:①零件加工難度大,不易達到設計要求,無法滿足圖樣要求。②焊接尺寸不易控制,易變形,且變形后無法再次通過技術(shù)手段彌補。③加工周期長,加工成本很高。
鑒于以上缺點及多方面不可預知的因素,分段加工焊接成形的方案被放棄。
(2)整體加工成形:整體加工成形技術(shù)就是利用數(shù)控車床、數(shù)控銑床以及數(shù)控慢走絲機床的特點,針對復雜曲面進行一次加工成形。整體加工雖然程序編制較為復雜,且零件的裝夾問題有待解決,但是整體成形的零件加工變形不大,尺寸精度容易控制,在必須保證質(zhì)量的前提下,最終選擇整體加工成形方案對該喇叭進行技術(shù)攻關(guān)。
(3)兩種成形方法對比:兩種成形方法的對比如表1所示。
圖1
圖2
表1 成形方法對照表
經(jīng)過對該喇叭腔的分析,此零件為內(nèi)部弓弦切曲線喇叭形結(jié)構(gòu)(見圖3),外形為傾斜面,內(nèi)部為喇叭與直線圓相交結(jié)構(gòu),合理地安排工
藝方法至關(guān)重要。零件內(nèi)喇叭采用數(shù)控車利用宏程序直接車出,喇叭開口處留有裝夾法蘭,數(shù)控慢走絲分兩次切割直線段和圓錐內(nèi)腔,高速銑裝夾法蘭加工底面結(jié)構(gòu)及4處小凸臺,最后再切掉裝夾法蘭。
整體工藝路線為:粗車外圓,中心鉆孔→利用數(shù)控車粗車喇叭旋切弧形面,單邊留精加工余量0.5mm→在不改變材料狀態(tài)和硬度的情況下去應力退火→數(shù)控車精車喇叭腔旋切弧形面→數(shù)控線切割內(nèi)腔方孔及筋條→數(shù)控銑內(nèi)腔2處圓支柱→鏜孔。
整個加工過程的關(guān)鍵就是如何對弓弦切曲線喇叭內(nèi)腔利用數(shù)控車床進行整體成形加工。
圖3
在數(shù)控車車床選擇上,選擇分廠內(nèi)功能齊全、精度最高的哈挺QUEST 8/51。該設備是由美國哈挺(HARDINGE)公司制造的高精度車銑復合中心,適宜于加工高精度零件。刀架的定位精度和旋轉(zhuǎn)精度很高,是一款車、銑兩用T形高精密回轉(zhuǎn)電動刀架。該車銑復合中心能夠在一臺機床上完成各種零件的車削和銑削加工,可以模塊化配置各種選項,滿足各種加工需求。
非圓曲線的加工及其精度控制一直是數(shù)控車床加工的難點。因為數(shù)控編程中沒有相應的插補指令,但很多零件的輪廓上含有橢圓、雙曲線和拋物線等非圓弧曲線,采用一般的編程方法有一定的難度。本次弓弦切曲線的程序編制就是一個挑戰(zhàn)。通過對零件特點的分析,該零件最大的加工難點是如何按照提供的曲線方程,編制合適的加工程序,以達到加工該弓弦切曲線的目的。
(1)擬合法:是把曲線等分為很多段小線段或小圓弧,利用G01 G02G03直線或圓弧插補命令來擬合成相關(guān)曲線。采用圓弧擬合法計算數(shù)據(jù)大,容易產(chǎn)生錯誤。在試驗過程中,首先采用了非圓曲線通常使用的小線段擬合法,編程的基本思路是:根據(jù)曲線輪廓的解析幾何方程y=1.75+0.145x+17.975exp(0.092x-1)/(exp8.94-1),x∈[0,95],將其中的參數(shù)x變量在它的定義域內(nèi),從0按照0.05mm插補步進距離逐步向95變化,從而求出曲線上任意一個點的坐標值,運用宏程序的參數(shù)和轉(zhuǎn)向語句GOTO或循環(huán)語句WHILE來編程,然后用直線插補G01進行擬合加工。
根據(jù)x∈[0,95] 從0按照0.05mm插補步進距離逐步向95變化,共需計算1 900組數(shù)據(jù)。如果手動計算,則工作量非常大,而且非常容易出錯,如何簡化計算也成為編程的關(guān)鍵。實際計算時利用excel數(shù)據(jù)統(tǒng)計功能,對該函數(shù)進行編程,產(chǎn)生表格的數(shù)據(jù),從而順利解決了數(shù)據(jù)計算的工作量問題,計算出的數(shù)據(jù)直接傳輸編程,同時也避免了數(shù)據(jù)錄入的差錯。
擬合法可以直觀地進行程序編制,但是程序調(diào)整起來非常麻煩,例如當需要將插補步進距離變化時,就需要重新進行計算,重新編程效率低。由于本次弓弦切曲線加工難度大,尺寸精度及表面粗糙度要求高,加工程序會經(jīng)常調(diào)整,因此在本次加工中不用擬合法進行編程。
(2)宏程序法:含有非圓曲線的曲面外形復雜,加工精度要求較高,使得手工編程難度增大。但通過先進的數(shù)控系統(tǒng)提供的宏程序就能有效提高編程速度、加工質(zhì)量和效率。使用用戶宏程序時,數(shù)值可以直接指定,也可以用變量指定。宏程序利用公式可以實現(xiàn)變量賦值,不僅可以利用表達式進行算術(shù)運算,還可以進行邏輯運算。使得編制程序在應用中更加靈活、方便。使用宏指令編程使加工程序簡練易懂,實現(xiàn)了普通編程難以實現(xiàn)的非圓曲線的加工。
結(jié)合普通程序和宏程序編程的優(yōu)缺點(見表2),根據(jù)本例實際,最終選擇利用宏程序進行編程。
表2 宏程序與普通程序?qū)Ρ缺?/p>
首先對該零件進行加工分析。在該零件中有小直徑深孔,如果排屑不暢,將嚴重影響表面粗糙度和尺寸精度。另外,弓旋切曲面兩端大小頭的尺寸精度也是重點。
該零件從大端口徑φ(67±0.05)mm向內(nèi)加工到φ(95±0.05)mm的深度,口徑變換為φ≤3.5mm的一個孔,粗加工時采用分段加工,整個曲線分為6~7個臺階加工,每加工一個臺階退出清理積屑,半精加工時采用輪廓循環(huán)方式,就是指進刀時相對零件端面后退5~10cm,每次進刀只進深度,直徑方向不變,這樣能使刀具切屑量均勻,刀頭不易損壞。
由于在實際加工中機床的中心點和機架的中心點有很大的偏差,加工大口徑內(nèi)孔時會出現(xiàn)大頭尺寸和加工程序后擬合的尺寸相符合,加工到小孔時就會出現(xiàn)小端面尺寸不對的現(xiàn)象,因此安裝刀具時要對準中心點,避免出現(xiàn)雙曲線誤差,如果還有偏差就需要通過程序進行彌補。整體加工過程如下。
(1)鉆孔:用4種直徑的鉆頭打4個臺階孔。
(2)粗車:用鏜孔刀走臺階循環(huán)加工,模擬加工出6~7個大臺階的輪廓。
(3)半精車:用鏜刀加工出曲線的大概輪廓,用曲線方程宏程序走輪廓循環(huán),留0.3mm左右精車余量,并測量大端口徑和小端直徑的余量是否一致,曲線長度和φ3.5mm孔的底孔過渡平滑,是否因為積屑引起的擠壓造成曲線面上的尺寸精度受到影響。
(4)精加工:重新刃磨刀具和校對,調(diào)用精車循環(huán)程序,采用300 ~500r/min的低轉(zhuǎn)速,防止刀具振動,影響表面粗糙度。
弓弦切曲線喇叭腔最小段與筋條直線相交處只有φ(3.5±0.05)mm,深度則達到(95±0.05)mm。采用自制多種大小規(guī)格不等刀具分段加工,自制錐形刀桿利用數(shù)控車加工弓弦切曲線喇叭腔,刀具分為粗車和精車(見圖4);利用刀具位置補償功能、刀尖圓弧半徑補償功能,有效地保證零件加工尺寸。
圖4
圖5
由于該零件為內(nèi)部喇叭形,測量設備采用三坐標測量儀。測量存在兩大技術(shù)難點:①工件最小部直徑僅為3.5mm,而三坐標探頭直徑一般都>5mm,傳統(tǒng)的三坐標測量設備無法直接對最小端面進行測量?,F(xiàn)有設備無法進行直接測量。②由于喇叭面為曲線,測量時沒有固定測量點,無法按照給定的數(shù)據(jù)進行測量比對。
解決措施為:①通過轉(zhuǎn)換,將內(nèi)喇叭形轉(zhuǎn)換成圖5所示的外喇叭形,直接測量外喇叭而得出內(nèi)喇叭的尺寸,從而解決了測量
的困難。②測量時,不先固定測量點,而是采用先測量后比對的方法。找準零件基準,利用三坐標測量隨機選取20個點,記錄下Y值和Z值,利用弓旋切函數(shù)計算表,輸入Z值計算出理論Y值,通過比對理論Y值和實際Y值進行測量。
采用整體加工成形技術(shù)減小了加工難度并提高了產(chǎn)品可靠性,整體加工的弓弦切喇叭所有尺寸公差均滿足設計要求。通過該零件的技術(shù)攻關(guān),極大地發(fā)揮了現(xiàn)有設備的潛能,開創(chuàng)性地完成了高難度零件的生產(chǎn),為相關(guān)零件的加工積累了經(jīng)驗。
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收稿日期:(20150415)