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      利用工業(yè)廢渣生產P·Ⅱ52.5低堿水泥

      2015-02-22 10:12:40沈芳邵傳淦
      水泥技術 2015年6期
      關鍵詞:天業(yè)石渣廢渣

      沈芳,邵傳淦

      利用工業(yè)廢渣生產P·Ⅱ52.5低堿水泥

      Production of P·Ⅱ52.5 Low Alkali Cement with Industrial Waste Residue

      沈芳,邵傳淦

      1 引言

      天業(yè)水泥是新疆天業(yè)(集團)有限公司循環(huán)經濟產業(yè)鏈的最后一環(huán),現(xiàn)擁有7條水泥生產線、1條濕法電石渣生產線和6條新型干法電石渣及廢渣制水泥生產線,主要原料電石渣、粉煤灰、爐渣、硫酸渣、石灰粉末、檸檬酸渣、銅渣、電石爐收塵灰、煤矸石等工業(yè)廢渣均來源于天業(yè)集團內部各產業(yè)。公司始終堅持循環(huán)經濟的發(fā)展理念,遵循“減量化、資源化、再利用”的原則,廢棄物利用率高達82.5%,生產的各品種等級的普通水泥、復合水泥均達到國家優(yōu)質產品要求,并取得產品認證,成功試制并生產出了硅酸鹽P·Ⅱ52.5低堿水泥。

      2 可行性分析綜述

      天業(yè)水泥共擁有7條生產線,其中青松天業(yè)擁有一條年產35萬噸熟料的生產線,其使用的原料主要為電石渣、風積沙、硫酸渣、銅渣、爐渣、粉煤灰、硅石、石灰粉末等。

      (1)以降低熟料中的R2O含量為標準選擇原料

      從表1數(shù)據(jù)可以看出,雖然現(xiàn)有原材料成分雖然可以滿足開發(fā)硅酸鹽P·Ⅱ52.5低堿水泥要求,但必須將熟料中的R2O含量控制在0.60%以下。鈣質、鐵質原料均能滿足要求,而硅鋁質原料堿含量較高,無法達到<1.0%的要求,搭配堿含量低的硅質校正原料,可降低熟料中堿含量,經優(yōu)選后用硅石代替風積沙。

      配料方案確定:電石渣、風積沙、硫酸渣、銅渣、爐渣、粉煤灰、硅石。

      方案一:根據(jù)正交試驗法配料,計算熟料的堿含量為0.60%,符合不超過0.60%的要求。

      從表2數(shù)據(jù)可以看出,由于風積沙及粉煤灰的堿含量較高,為了降低熟料中的堿含量,此方案降低了風積沙及粉煤灰用量,配料方案中采取低KH值、低SM值、中AM值。實際生產中熟料28d強度較低,同時,熟料在煅燒過程中雖然KH值較低易燒,但由于SM值較低,熔劑礦物相對較多,窯中大塊熟料相對較多,易結圈,雖然加大用煤量,但熟料還是存在燒不透的現(xiàn)象,熟料fCaO偏高。

      表1 青松天業(yè)現(xiàn)有原料化學成分,%

      方案二:根據(jù)正交試驗法配料,計算熟料的堿含量為0.53%,符合不超過0.60%的要求。

      從表3數(shù)據(jù)可以看出,此方案熟料28d強度較低,同時,熟料在煅燒過程中產生黏散料,升重低,熟料結粒不密實,結構疏松易碎,產生較多的細熟料粉進入篦冷機,由二次風吹起并帶入窯前產生起砂現(xiàn)象,且燒結范圍窄。

      方案三:根據(jù)正交試驗法配料,計算熟料的堿含量為0.51%,符合不超過0.60%的要求。

      從表4數(shù)據(jù)可以看出,此方案熟料28d強度較高,同時,熟料在煅燒過程中,隨著AM值提高,適當調整SM值,穩(wěn)定KH值,C3A在7.00%左右時,產生黏散料現(xiàn)象減少,且熟料結粒相對較密實,升重均在1 200~1 350g/L之間,基本無飛砂現(xiàn)象產生。

      對比三個方案可知,方案三更符合要求,熟料強度也可以達到要求。

      (2)調整水泥配料,選擇合適的混合材和緩凝劑(表5)

      根據(jù)幾種物料的堿含量,我們決定選擇鋼渣、脫硫石膏分別作混合材和緩凝劑,使水泥中的堿含量穩(wěn)定在0.51%±0.05%,28d抗壓強度在58.0MPa以上。

      通過以上分析可知:用現(xiàn)有原料,通過修改配料方案及調整生產工藝參數(shù),可以生產出硅酸鹽P·Ⅱ52.5低堿水泥。

      表2 方案一

      表4 方案三

      3 生產實踐

      表6為生產低堿熟料前配料表。

      經過對低堿熟料近一個月的試生產,最終生產出了合格的低堿硅酸鹽水泥熟料,抽樣檢測結果見表7。

      高堿熟料在煅燒時,液相的粘度會降低,雖然粘度降低有利于A礦的生成,但是液相提前出現(xiàn),物料發(fā)黏形成大塊等會給熟料煅燒帶來巨大的影響。熟料煅燒過程中結皮、結塊、堵塞煙室(煙室平均每星期要捅一次),窯內結蛋結圈及長厚窯皮,黃心料、欠燒料、飛砂嚴重,熟料fCaO高等問題經常出現(xiàn),熟料高堿也相應制約了熟料抗壓強度。

      表5 水泥原料表

      表6 生產低堿熟料前配料表

      表7 熟料主要檢測分析結果

      表8 送檢樣結果

      從表7可以看出,首先,低堿熟料在配生料時,適當提高了AM值,在煅燒時根據(jù)實際情況調整了SM值,穩(wěn)定了KH值,有利于熟料結粒而降低高堿對液相粘度的影響,使熟料易燒,從而減少飛砂料。其次,適當調整系統(tǒng)用風,提高二次、三次風溫,使煤粉的燃燒更加充分,燒成帶熱力更加集中。在煅燒過程中采用薄料快燒,篦冷機方面采用厚料層操作,以提高二次、三次風溫。二次、三次風溫的提高,除了有利于煅燒、降低煤耗,同時還能穩(wěn)定投料量,提高窯的轉速,做到薄料快燒。熟料升重90%以上在1 200~1 300g/L,fCaO含量85%能控制在0.8%~1.5%之間,也解決了堿高對熟料28d抗壓強度和與外加劑適應性的影響,同時煅燒過程中,結皮、結塊、堵塞、黃心料、欠燒料、飛砂嚴重、熟料fCaO高等現(xiàn)象減少,提高了熟料質量。

      進行硅酸鹽P·Ⅱ52.5低堿水泥的試生產后,取樣送自治區(qū)質檢站進行了檢驗,結果見表8。

      從表8數(shù)據(jù)可以看出,水泥送樣結果各項指標均符合國標要求。

      4 分析討論

      (1)廢渣制高等級水泥與石灰石磨制水泥的不同

      與傳統(tǒng)的石灰石磨制水泥在配料方案上略有不同,廢渣制高等級水泥,熟料三率值要求中KH值、高SM值、中AM值,除在煅燒的熱工制度上略有調整外,窯的轉速要快,達到“薄料快燒”,其他沒有明顯變化。

      (2)廢渣制水泥對水泥性能的影響

      從以上試驗結果可以看出,最終生產出的水泥各項指標均達到并優(yōu)于國標要求,廢渣對水泥各項性能無客觀影響。

      5 結語

      (1)將風積沙更換為硅石,使熟料易燒,降低了煤耗,增加了熟料臺時產量,熟料的28d強度值平均在60MPa以上,水泥混合材的摻加量平均提高了5.0%。

      (2)廢渣利用率由82.5%提高到92.0%。

      (3)水泥、熟料完全符合國標要求,使廢渣的利用有了新的起點,提高了市場競爭力,創(chuàng)造了更大的經濟效益。

      (4)只要合理有效利用廢渣,完全可以生產出高等級特種水泥?!?/p>

      TQ172.44

      A

      1001-6171(2015)06-0024-03

      新疆天業(yè)(集團)有限公司,新疆石河子832000;

      2015-03-16;編輯:趙蓮

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