供稿|劉德祥,翟衛(wèi)江,劉義,孟德安 / LIU De-xiang, ZHAI Wei-jiang, LIU Yi, MENG De-an
南鋼管線鋼非金屬夾雜物去除工藝
Nonmetallic Inclusions Removal Process of Pipeline Steel in NISCO
供稿|劉德祥,翟衛(wèi)江,劉義,孟德安 / LIU De-xiang, ZHAI Wei-jiang, LIU Yi, MENG De-an
作者單位:南京鋼鐵股份有限公司,江蘇 南京 210035
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根據(jù)南京鋼鐵管線精煉的優(yōu)化改進(jìn)過程中夾雜物的變化,旨在減少管線鋼中的低熔點(diǎn)CaO-Al2O3類長條夾雜物。文章介紹了“BOF-LF-RH-鈣處理-CC”工藝流程,LF精煉過程采用高堿度、強(qiáng)還原性精煉渣,通過渣鋼反應(yīng)深脫硫,延長RH真空處理時間,促進(jìn)夾雜物聚集上浮脫除,然后進(jìn)行鈣處理將夾雜物轉(zhuǎn)變?yōu)楦呷埸c(diǎn)CaO-CaS系夾雜物。
鋼中夾雜物的形態(tài)控制是高級別管線鋼生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù),其中熱軋板和鋼管產(chǎn)品上出現(xiàn)的低熔點(diǎn)CaO-Al2O3類長條夾雜物則是控制的重點(diǎn),原因是其容易成為HIC和SSCC裂紋源[1-3]。
本文針對南京鋼鐵股份有限公司生產(chǎn)管線鋼采用的“BOF-LF-鈣處理-RH-CC”冶煉工藝中非金屬夾雜物的去除行為進(jìn)行了系統(tǒng)研究。發(fā)現(xiàn)為了改善CaO-Al2O3類長條夾雜物超標(biāo)問題,南鋼在精煉過程中采用的夾雜物控制策略重點(diǎn)在于:去除夾雜物,尤其是大尺寸夾雜物,在鈣處理前完成。具體措施為:進(jìn)一步發(fā)揮RH精煉工藝脫除夾雜物的能力,依靠渣鋼反應(yīng)將鋼液中的大尺寸夾雜物充分去除[4-6]。
此次試驗(yàn)共分為3個階段。各階段的試驗(yàn)方案為:1)分析鑒定南鋼管線鋼夾雜物控制現(xiàn)狀。2)采用“BOF-LF-RH-鈣處理-CC”工藝,將RH真空精煉時間加長至30 min。3)采取降低硫含量,控制二次氧化等措施來去除夾雜物。
第一階段
工業(yè)試驗(yàn)第一階段的主要目的是明晰南鋼當(dāng)前的管線鋼生產(chǎn)工藝及其夾雜物控制水平。因此第一階段依然沿用南鋼“BOF-LF-鈣處理-RH-CC”的工藝流程,取得3810和3811兩爐實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),RH精煉前后的鋼液成分具體數(shù)據(jù)詳見表1。
RH真空處理后夾雜物成分、數(shù)量及尺寸分布與包鋼水夾雜物成分、數(shù)量及尺寸分布,見圖1和圖2。由兩組數(shù)據(jù)可以清楚地看到,由于鈣處理工序是在RH真空精煉之前完成的,且RH工序處理時間僅有15 min,所以經(jīng)RH真空處理后的鋼水夾雜物以CaO-Al2O3-CaS系為主,其中CaS的含量相對較低。而從中間包鋼水夾雜物來看,大部分夾雜物的成分位于液相區(qū)內(nèi),低熔點(diǎn)夾雜物變形能力較強(qiáng),在軋制過程中會形成長條狀夾雜,極容易成為HIC和SSCC裂紋源,嚴(yán)重影響管線鋼的使用性能。
表1 第一階段試驗(yàn)RH精煉前后鋼液成分對比(質(zhì)量分?jǐn)?shù))%
圖1 第一階段試驗(yàn)RH真空處理后夾雜物分布
圖2 中間包鋼水夾雜物分布
第二階段
本階段的工作主要包括調(diào)整冶煉流程,將鈣處理工序移至RH真空精煉工序之后,并將RH真空處理時間由15 min提高至30 min。在轉(zhuǎn)爐出鋼和LF階段,利用渣鋼反應(yīng),促進(jìn)Al2O3盡快向低熔點(diǎn)夾雜物轉(zhuǎn)變。利用LF底吹氬攪拌和RH的真空循環(huán)攪拌,促進(jìn)較低熔點(diǎn)夾雜物長大并上浮去除,然后通過鈣處理促進(jìn)殘余的夾雜物變性。本階段試驗(yàn)共采集兩爐數(shù)據(jù)(爐號分別為4662和4663):LF出站、RH出站、鈣處理后、中間包鋼水及鋼板中夾雜物數(shù)據(jù)。
從采集的數(shù)據(jù)可以看出,經(jīng)過轉(zhuǎn)爐出鋼和LF工序的渣鋼反應(yīng),LF出站鋼水夾雜物主要以低熔點(diǎn)CaO-Al2O3-MgO系為主。經(jīng)過RH真空循環(huán)處理后,低熔點(diǎn)夾雜物聚集上浮,4663爐鋼水夾雜物去除效果明顯。而4662爐夾雜物數(shù)量則明顯多于4663爐,且大尺寸夾雜物數(shù)量不降反增。通過數(shù)據(jù)分析,認(rèn)為這與RH操作工序有關(guān)。鈣處理后夾雜物中的MgO和Al2O3的含量急劇降低,尤其MgO含量極少,而CaO和CaS含量則大幅增加。數(shù)據(jù)顯示,鋼中夾雜物的主要類型,即為CaO-CaS和CaO-CaSAl2O3為主的復(fù)合類型。
第三階段
第三階段的試驗(yàn)重點(diǎn)為改進(jìn)脫硫,穩(wěn)定夾雜物控制效果,控制二次氧化。通過對LF精煉爐渣進(jìn)行改進(jìn),選用CaO飽和爐渣,來降低Al2O3含量,減少渣量。根據(jù)試驗(yàn)爐次LF進(jìn)、出站爐渣成分分析,該工藝取得了良好的脫硫效果,硫含量穩(wěn)定在較低的水平。同時對LF出站鋼水、RH破空后鋼水、鈣處理后、中間包鋼水及鑄坯中的夾雜物,進(jìn)行成分和尺寸的統(tǒng)計(jì)分析,可以看到經(jīng)過第三階段的操作試驗(yàn),即LF和RH真空處理后,鋼水中夾雜物轉(zhuǎn)變?yōu)橐缘腿埸c(diǎn)CaO-Al2O3-MgO系為主。
對RH破空后的鋼水進(jìn)行喂線鈣處理,再結(jié)合軟吹工藝,使得夾雜物充分變性[7],轉(zhuǎn)變?yōu)镃aO-CaS系不變形夾雜物。然而,由于6585爐和6392爐的中間包保護(hù)澆注不充分,導(dǎo)致發(fā)生二次氧化,夾雜物轉(zhuǎn)變?yōu)镃aO-Al2O3-CaS系,且夾雜物數(shù)量大幅增加。而6393爐和6394爐對中間包二次氧化控制得較好,夾雜物尤其是大顆粒夾雜物基本保持CaO-CaS系,一直保持到鑄坯和鋼板,幾乎沒有低熔點(diǎn)CaO-Al2O3-MgO系夾雜。鋼板B類夾雜物評級達(dá)到1級,未檢測到≥100μm的B類夾雜物。
通過三個階段的工業(yè)試驗(yàn)的數(shù)據(jù)分析,在去除管線鋼非金屬夾雜物方面,南鋼主要通過以下四個方面的工藝改進(jìn),取得了較好的成效。
1) 冶煉過程中采用“BOF-LF-RH-鈣處理-CC”的工藝流程,鈣處理前去除夾雜物,尤其是大尺寸夾雜物,較好地解決了管線鋼中CaO-Al2O3類長條夾雜物超標(biāo)問題。
2) LF精煉過程中,在渣鋼反應(yīng)作用下Al2O3轉(zhuǎn)變?yōu)镃aO-Al2O3-MgO系低熔點(diǎn)夾雜物。再經(jīng)過LF軟吹和RH真空循環(huán)后,低熔點(diǎn)夾雜物聚集上浮被去除。鈣處理后夾雜物類型為高熔點(diǎn)CaO-CaS類和含少量Al2O3組分的CaO-CaS-Al2O3類。
3) 優(yōu)化LF爐造渣工藝,采用CaO飽和渣系,減小渣量,增強(qiáng)LF爐脫硫能力,降低鋼水硫含量。延長RH真空精煉時間,增強(qiáng)RH脫除夾雜物的能力,促進(jìn)低熔點(diǎn)夾雜物在RH處理過程中聚集上浮。
4) 采用保護(hù)澆注,嚴(yán)格控制澆注過程的二次氧化,防止鈣處理后的夾雜物變性及夾雜物數(shù)量的增加。
參考文獻(xiàn)
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翟衛(wèi)江(1971—),本科,工程師,研究方向:煉鋼廠質(zhì)量管理,E-mail:zwj4560@126.com
劉義(1983—),本科,助理工程師,研究方向:轉(zhuǎn)爐煉鋼質(zhì)量控制,E-mail:liuyi@njsteel.com.cn
孟德安(1985—),本科,助理工程師,研究方向:轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)實(shí)踐,E-mail:mengdean@njsteel.com.cn
作者簡介:劉德祥(1977—),本科,工程師,研究方向:轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)實(shí)踐,210035南京市大廠區(qū)南京鋼鐵股份有限公司煉鋼廠,E-mail:liudexiang@njsteel.com.cn
DOI:10.3969/j.issn.1000-6826.2015.04.18