王立剛
(河北鋼鐵集團宣鋼二鋼軋廠,河北 宣化 075100)
宣鋼120t轉(zhuǎn)爐汽化煙道自2006年10月投產(chǎn)以來,汽化煙道多次發(fā)生堵塞事故,使用至2014年3月5日煙道排管已嚴重疲勞,加之當年冬季嚴寒季節(jié)長時間停爐后復(fù)產(chǎn),導(dǎo)致激冷激熱使煙道管爆裂。耗費大量的人力物力進行搶修,嚴重影響到轉(zhuǎn)爐的吹煉及正常的生產(chǎn)秩序。針對以上問題,該廠成立汽化煙道系統(tǒng)問題改造領(lǐng)導(dǎo)小組,由設(shè)備廠長和機動部長牽頭,組織多次研討會進行論證,決定對汽化煙道進行改造。本文主要介紹了此次改造的實施,并為其他鋼廠解決此類問題指明了方向,做了初步探索。
該汽化煙道系統(tǒng)安裝有強制循環(huán)系統(tǒng),該系統(tǒng)使通暢的管路更通暢,易堵的管路更易堵塞。而一旦堵塞,冷卻水立即抽空,造成爆管。而且加快了管路內(nèi)壁的刷洗進程,而刷洗過程中產(chǎn)生的雜物又增加了循環(huán)設(shè)備如循環(huán)泵、電機等的故障率,加大了工人的勞動強度,增加了備件消耗,提高了成本同時影響了正常的吹煉工序。原有冷卻水循環(huán)管路管徑偏細,不能滿足冷卻水循環(huán)需要,冷卻效果不明顯,是管路漏水的重要原因。爐口段煙道直徑偏小,除塵效果低,造成廠區(qū)環(huán)境污染,也不利于職工身體健康,急需改造。
(1)汽化煙道系統(tǒng)改強制循環(huán)為自然循環(huán),拆除強制循環(huán)泵、電機及其附屬設(shè)備。(2)重新鋪設(shè)冷卻水下降管路,增大管路直徑,由原來的φ325→φ273→φ159改為φ377→φ273→φ168。(3)增大爐口段煙道直徑,同時為適應(yīng)爐口段煙道的增大,適當增大了固定段煙道的直徑尺寸。(4)對尾部煙道進行改造,延長尾部煙道直角單邊長度。
(1)施工依據(jù):宣鋼120T轉(zhuǎn)爐局部改造圖IJL472-0-1/2宣鋼120T轉(zhuǎn)爐汽化冷卻煙道安裝要求及說明。(2)施工準備。①標高為7.2m的120t轉(zhuǎn)爐平臺上放一臺50t汽車吊,為爐口活動煙罩和煙道的拆除安裝過度吊裝用。煙道兩側(cè)上方45m標高平臺梁上或34m標高平臺上設(shè)置兩套單頭拉力大于5t的卷揚機,15t級2×2滑車組兩套,該吊點設(shè)在45m1#梁上,吊點固定但位置較死,南北位移不理想。如設(shè)在34m平臺上,需增設(shè)一根長25m的H型鋼,規(guī)格為1100×450×16×20,此梁荷載如圖1所示。重約8t,吊點設(shè)置位置比較隨意。采用此法,需專業(yè)人員校核梁的承載力。梁的兩端放在D——E列42-46軸34m標高平臺上。在轉(zhuǎn)爐西側(cè)轉(zhuǎn)動設(shè)備上方標高34m以上,另外設(shè)置兩套單頭拉力大于5t的卷揚機和2×2滑輪組。其余工機具詳見工機具一覽表,人員按12小時×2兩大班組織。②為使活動煙罩能水平向北移出轉(zhuǎn)爐爐口,需要制作一個接活平臺,放在標高7.2m的爐臺上。③可移動段煙道和第一固定段煙道拆除和安裝垂直運輸通道,該處是轉(zhuǎn)爐傾復(fù)設(shè)備的關(guān)鍵,需采取保護措施,用20#工字鋼1t100×10角鋼1t根據(jù)現(xiàn)場實際情況對設(shè)備進行必要的支護。16.4m平臺的移動小車梁在轉(zhuǎn)動設(shè)備處需切開一段3m長的通道。(3)施工程序。托圈轉(zhuǎn)動設(shè)備支護,50t汽車吊就位,煙罩接活平臺就位,切斷煙道風、水、電,拆除移動小車上和煙道周圍的障礙物及臺車面上部分水冷板,拆除吊裝通道平臺板、梁、障礙物。拆除煙道進料管、支架及雜物,拆開移動段與第一固定段接口,并作必要的支護,放活動煙罩至爐口并拆開吊鏈及供排水管,向北水平移動煙罩至天車吊走,令移動煙道臺車向西行至吊裝通道。卷揚機和20t天車吊起移動段煙道離開臺車,令臺車東移至爐口上方。由50t汽車吊或天車配合經(jīng)吊裝通道,放移動段煙道至爐臺上,令20t天車東移至轉(zhuǎn)爐上方,配合卷揚機拆除第一固定段煙道放在臺車上,令臺車西行至吊裝通道,由20t天車和卷揚機吊起固定段離開臺車,令臺車東行,固定段煙道從吊裝通道移出。(標高52m的20t天車,行程及吊裝能力滿足不了吊裝煙道的需要,估計舊煙道毛重在35t左右)。(4)施工要點。①煙罩、煙道在拆除前除了必要的加固支護外,一定要把相關(guān)控制尺寸點和進出水管的管孔接口位置作出標記,并和生產(chǎn)單位落實好新的連接管,閥門、墊等,移動段和固定一段之間是“非金屬連接裝置”,因無圖紙要提前與生產(chǎn)單位聯(lián)系好。②煙道系統(tǒng)工作壓力為2.45MPa,更新鋼管道的焊縫一定要按壓力管道施工工藝焊接。③煙道系統(tǒng)是由鋼管組合成的,在拆裝過程中,不能隨意在管束上焊吊點及支撐,也不能過力碰撞,需采用適當?shù)膲|護。④拆裝吊運通道是依據(jù)圖紙估算的結(jié)果,實施前一定要根據(jù)現(xiàn)場實際情況,詳細測量。⑤通道過梁恢復(fù)開雙邊單面坡口熔透焊,二級焊縫。
圖1
(1)冶煉平臺濃煙明顯減少,工人工作環(huán)境得到顯著改善。(2)改造前汽化煙道強制循環(huán)與自然循環(huán)數(shù)據(jù)對比數(shù)據(jù)可以看出:兩種循環(huán)方式補水量無明顯變化,煙道溫度有明顯降低,循環(huán)水壓力無明顯變化,煙道使用正常,溫度降低后能提高煙道使用壽命。(3)更換強制循環(huán)泵、電機次數(shù)為零,工人檢修勞動強度顯著降低,同時其他循環(huán)設(shè)備故障率也大幅度下降。
通過改造項目的順利實施,解決了設(shè)備故障率居高不下的實際狀況,減少了備件消耗,降低了成本,保證了正常的冶煉工序,為2500m3高爐投產(chǎn)后煉鋼的生產(chǎn)打下了堅實基礎(chǔ)??偨Y(jié)該方案順利完成的成功經(jīng)驗,一是領(lǐng)導(dǎo)重視,精心準備;二是組織細致,實施堅決;三是質(zhì)量優(yōu)先,科學(xué)施工。為其他同類項目的實施提供了可借鑒經(jīng)驗。
[1]楊麗華.宣鋼80t轉(zhuǎn)爐汽化冷卻系統(tǒng)技術(shù)改造[C].第十四屆全國煉鋼學(xué)術(shù)會議,2006.