張 碩,馬延強(qiáng),鄒偉國(guó)
(上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司,上海 200092)
某新建凈水廠工程一期設(shè)計(jì)規(guī)模為1.5萬(wàn)m3/d,總規(guī)模為3.0萬(wàn)m3/d。水源為水庫(kù)水,原水水質(zhì)基本滿足《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838—2002)Ⅲ類水標(biāo)準(zhǔn),但具有低濁、含藻、有機(jī)物含量較高等特點(diǎn)。典型水質(zhì)指標(biāo)為,冬季時(shí)水溫為2~3℃,pH值為8.1 ~8.2,溶解氧為13 ~14 mg/L,高錳酸鹽指數(shù)為3.2 ~3.5 mg/L,BOD5為 1.9 ~2.1 mg/L,氨氮為0.1 ~0.15 mg/L,葉綠素 a 為 1.3 ~2.5 μg/L。夏季時(shí)水溫為27 ~32 ℃,pH 值為8.3~8.4,溶解氧為8.5 ~8.7 mg/L,高錳酸鹽指數(shù)為 3.4 ~3.6 mg/L,BOD5為 1.1 ~1.7 mg/L,氨氮為0.08 ~0.09 mg/L,葉綠素 a為8 ~9 μg/L。
凈水工藝流程如圖1所示。
圖1 水處理系統(tǒng)工藝流程示意圖Fig.1 Flow Chart of Water Treatment Processes
預(yù)加氯:可改善低濁原水下的混凝條件、減少混凝劑用量,提高沉淀效率[1],同時(shí)去除部分色度。預(yù)加氯對(duì)藻類有一定的去除效果,并且可改善后續(xù)工藝的除藻效果[2]。
粉末活性炭:應(yīng)對(duì)突發(fā)的原水水質(zhì)變化,減少有機(jī)物含量,降低水中MIB等嗅味物質(zhì)濃度[3]。
混凝(包括混合絮凝)沉淀和砂濾:有效去除濁度、有機(jī)物、氨氮,并改善消毒條件。
氣浮:具有較高除藻效率,應(yīng)對(duì)低濁下藻及其引起的藻毒素和嗅味問(wèn)題[4]。
活性炭吸附池:以遠(yuǎn)期填裝活性炭的方式進(jìn)行預(yù)留,以滿足將來(lái)進(jìn)一步保障水質(zhì)安全和提高供水水質(zhì)的要求。
后加氯:對(duì)出廠水作最終的消毒,保證出廠水的衛(wèi)生安全。
目前,水處理構(gòu)筑物形式多以鋼筋混凝土為主,具有占地面積大、施工周期長(zhǎng)的缺點(diǎn)。隨著水處理材料的快速發(fā)展、設(shè)備安全可靠性的不斷提高、土地資源的日益緊缺,出現(xiàn)了各工藝集成為一體的模塊化水處理設(shè)備。凈水廠系統(tǒng)可劃分為多個(gè)模塊單元,每個(gè)單元均采用壓力均衡裝置,單元內(nèi)部則直接采用輕質(zhì)、無(wú)毒、耐腐的材料進(jìn)行間隔,簡(jiǎn)化了施工難度,提高了空間利用率和土地利用率,具有占地小、工期短、分期實(shí)施方便、系統(tǒng)組合變換靈活、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)等優(yōu)勢(shì)。
結(jié)合本工程規(guī)模,采用模塊化的建設(shè)方式,本凈水設(shè)施具有以下主要特點(diǎn):
(1)模塊化設(shè)備占地面積小,僅為傳統(tǒng)模式的1/8~1/6;
(2)設(shè)備建造采用工廠化生產(chǎn)模式生產(chǎn),標(biāo)準(zhǔn)高、質(zhì)量好、工期短、投資少、見(jiàn)效快,其中工期可縮短1/3~1/2,成本減少30% ~50%;
(3)通過(guò)使用輕質(zhì)、無(wú)毒、耐腐材料,并采用鋼構(gòu)混凝土內(nèi)襯外噴復(fù)合技術(shù),解決了防腐問(wèn)題,保證了使用壽命;
(4)自動(dòng)化控制系統(tǒng)技術(shù)先進(jìn),不僅實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)及智能化,還具有遠(yuǎn)程遙控、監(jiān)視、數(shù)據(jù)共享等功能;
(5)建設(shè)和生產(chǎn)具有靈活性、可調(diào)性、應(yīng)急性,既可快速進(jìn)行分期建設(shè),又可根據(jù)用水量自動(dòng)調(diào)整投入運(yùn)行的模塊數(shù)量;
(6)設(shè)備置于車間,使水處理系統(tǒng)從室外轉(zhuǎn)到室內(nèi),避免二次污染,管理方便,安防可靠。
凈水廠位于水庫(kù)旁邊,總規(guī)模占地為22 764 m2,現(xiàn)狀場(chǎng)地標(biāo)高約為3.5~6.4 m。室外設(shè)計(jì)標(biāo)高根據(jù)地勢(shì)地貌,基本控制在5.0 m。
土建設(shè)計(jì)規(guī)模為3.0萬(wàn)m3/d,一期設(shè)備規(guī)模為1.5 萬(wàn) m3/d。
總平面布置如圖2所示,功能上,主要分為常規(guī)處理和排泥水處理工程,相對(duì)獨(dú)立布置。預(yù)反應(yīng)池和一級(jí)泵房位于鄰近水庫(kù)的北側(cè)。常規(guī)處理工藝位于廠區(qū)中央,自西向東采用直線型布置。在模塊化設(shè)備車間南側(cè)設(shè)水質(zhì)檢測(cè)間。因脫水設(shè)備噪音大、泥餅外運(yùn)量較大,故排泥水處理區(qū)設(shè)于廠區(qū)西南角。濃縮池上清液排放管排至回用水池,脫水機(jī)濾出液與水廠生活污水排至城市道路的污水管道。綜合樓與水庫(kù)泵站合用,不屬于本工程建設(shè)內(nèi)容。
圖2 水廠總平面示意圖Fig.2 General Layout Plan of Water Treatment Plant
雨水、污水分流。雨水收集后排至市政雨水管網(wǎng),重現(xiàn)期設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為3年一遇。雨水管管徑大于等于500 mm采用鋼筋混凝土管,小于500 mm采用UPVC管。污水經(jīng)收集后,從廠區(qū)南側(cè)排入市政污水管網(wǎng)。
水廠自用水管線采用球墨鑄鐵管,呈環(huán)狀和樹(shù)狀布置,管徑為DN100。室外消火栓設(shè)8套,用于消防和沖洗水池。加混凝劑和加氯采用UPVC管,均設(shè)于加藥管溝。
廠區(qū)主干道路寬為6 m,次干道寬為6 m和4 m,形成環(huán)行道路,轉(zhuǎn)彎半徑為6~10 m。構(gòu)筑物的人行便道寬為1.2~2 m。
預(yù)反應(yīng)池可按需投加粉末活性炭,接觸時(shí)間為45 min,可有效應(yīng)對(duì)原水水質(zhì)較差時(shí)所引起的嗅味和有機(jī)物問(wèn)題[5]。當(dāng)預(yù)反應(yīng)池停用或者檢修時(shí),原水經(jīng)過(guò)管路超越,進(jìn)入模塊化設(shè)備車間。
泵房?jī)?nèi)共設(shè)4個(gè)泵位,采取大小泵組合,一期安裝2 臺(tái)臥式離心泵 (Q=420 m3/hr,H=10.5 m),1用1備,遠(yuǎn)期增加1臺(tái);1臺(tái)臥式離心泵(Q=210 m3/hr,H=10.5 m),遠(yuǎn)期不變。
依據(jù)多介質(zhì)截留吸附系統(tǒng)工藝中雙層濾床的正常運(yùn)行所需高度和材料規(guī)格的要求,單元凈水模塊的總體高度為5.41 m,有效水深取4.9 m。為了運(yùn)輸時(shí)道路的可通過(guò)性,凈水模塊寬度取4.0 m。車間共設(shè)3個(gè)模塊,單個(gè)模塊設(shè)計(jì)水量為218.75 m3/h。
(1)混合工藝
當(dāng)?shù)厮畯S均采用管道靜態(tài)混合器,效果良好,運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)較豐富。因此,采用該形式作為混合工藝,可發(fā)揮有效利用富余水頭、維護(hù)工作量小、不產(chǎn)生運(yùn)行費(fèi)用的優(yōu)勢(shì)[6]。
(2)絮凝工藝
絮凝池采用穿孔旋流絮凝池,在該模塊化凈水設(shè)備中取8格,各格之間的隔墻上沿池壁開(kāi)孔,孔口上下交錯(cuò)布置。水流沿池壁切線方向進(jìn)入后形成旋流。第一格孔口尺寸最小,流速最大,水流在池內(nèi)旋流轉(zhuǎn)速也最大,而后孔口尺寸逐漸增大,流速逐格減小。起點(diǎn)孔口流速取0.8 m/s,末端孔口流速取0.2~0.3 m/s。沉淀和氣浮工況下,通過(guò)分格運(yùn)行,絮凝時(shí)間分別為21 min和16.5 min。
(3)沉淀/氣浮工藝
通過(guò)優(yōu)化單元凈水模塊的進(jìn)水和出水系統(tǒng),在同一構(gòu)筑物內(nèi)實(shí)現(xiàn)氣浮或沉淀模式。
沉淀工藝采用異向流斜管沉淀池,有效尺寸長(zhǎng)度為7.82 m,寬度為3.68 m,有效水深為4.8 m。沉淀負(fù)荷為7.6 m3/(m2·h)。配水區(qū)高度為1.5 m,清水區(qū)高度為1.2 m,斜管管徑為30 mm,斜長(zhǎng)為1.0 m,傾角為60°。池底設(shè)集泥區(qū),集泥區(qū)高度為0.98 m,采用DN300穿孔管排泥。
氣浮采用成熟可靠的部分回流壓力溶氣法,對(duì)不同藻類的去除有著廣泛的適應(yīng)性,氣浮浮渣的含固率可達(dá)到3%以上,滿足浮渣后續(xù)處理的要求[7]。接觸區(qū)有效尺寸長(zhǎng)度為1.5 m,寬度為3.68 m,高度為5.41 m,接觸區(qū)上升流速為11 mm/s。分離區(qū)有效尺寸長(zhǎng)度為8.32 m,寬度為3.68 m,有效水深為4.8 m,分離區(qū)水力負(fù)荷為 7.1 m3/(m2·h)。池頂設(shè)刮渣機(jī)一臺(tái),刮渣機(jī)可變頻調(diào)速。溶氣壓力為0.5 MPa,回流比取10%。每臺(tái)設(shè)備配套溶氣罐三臺(tái),單臺(tái)尺寸φ250×3 000 mm?;亓魉迷O(shè)一臺(tái),流量為22 m3/h,揚(yáng)程為50 m,功率為5.5 kW。空壓機(jī)兩臺(tái),一用一備,氣量為 0.45 m3/min,壓力為0.7 MPa。
(4)多介質(zhì)截留吸附工藝
過(guò)濾采用單層石英砂均質(zhì)濾料,有效粒徑d10=0.9 mm,k80=1.4,L/d為 1333 在較好的 1 200 ~1 400范圍之內(nèi)[8]。設(shè)計(jì)濾速為 9.5 m/h,濾層厚為1.2 m,承托層厚為50 mm,粒徑為2~4 mm,清水區(qū)高度為 1.5 m。
單元內(nèi)預(yù)留活性炭池,疊合于砂濾池下方。當(dāng)水質(zhì)惡化時(shí),填加活性炭濾料進(jìn)行吸附過(guò)濾。活性炭層設(shè)計(jì)填裝高度為500 mm,顆粒粒徑為2~4 mm,下設(shè)50 mm承托層,承托層粒徑為4~8 mm。吸附池面積為22.08 m2,反沖強(qiáng)度取13 L/(m2·s),沖洗時(shí)間為10 min,沖洗周期為6 d。
(5)清水池
清水池容量按23%,共設(shè)2座,每座約3 500 m3清水池,并排布置,總?cè)莘e約7 000 m3,池深約4.0 m。為了防止水質(zhì)污染,設(shè)溢流井。
(6)吸水井及二級(jí)泵房
吸水井分兩格,互相連通。
當(dāng)?shù)赜盟孔兓^大,并且建成初期供水量較小。二級(jí)泵房采用大小泵組合與變頻調(diào)速的集成節(jié)能方法,實(shí)現(xiàn)0.5~3.0萬(wàn)m3/d工況要求。二級(jí)泵房時(shí)變化系數(shù)為1.5,共設(shè)8個(gè)泵位,其中2臺(tái)為反沖洗泵。反沖洗泵為臥式離心泵(Q=1 260 m3/h,H=16.2 m)2臺(tái),1用1備。輸送出廠水的臥式離心泵(Q=625 m3/h,H=55 m)近期 2 臺(tái),變頻,1 用1備,遠(yuǎn)期增加2臺(tái);臥式離心泵(Q=160 m3/h,H=55 m)近期2臺(tái),變頻,近期為2用,遠(yuǎn)期1用1備。泵房出水總管設(shè)置計(jì)量設(shè)備閥門井。
泵房為半地下式泵房。地下深度約為3 m,地上高度為6.75 m。泵房一側(cè)設(shè)變電所及其配電設(shè)施。
(7)排泥水調(diào)節(jié)池及回用水池
排泥水調(diào)節(jié)池和回用水池以疊合式形式合建。排泥水調(diào)節(jié)池位于上層,按二組沉淀池同時(shí)排泥計(jì)算,容積約350 m3,分二格,一期設(shè)2臺(tái)潛水泵,平時(shí)1用1備,應(yīng)急時(shí)2用。為防止泥沉積,設(shè)潛水?dāng)嚢铏C(jī)1臺(tái)。
回用池位于下層,收集砂濾池以及活性炭濾池反沖洗水。按二格濾池同時(shí)沖洗并且二格同時(shí)排放初濾水計(jì)算,容積約350 m3,一期設(shè)2臺(tái)潛水泵,平時(shí)1用1備,應(yīng)急時(shí)2用。廢水經(jīng)提升送至預(yù)反應(yīng)池前回用。為防止泥沉積,設(shè)潛水?dāng)嚢铏C(jī)1臺(tái)。
(8)加氯加藥間
當(dāng)?shù)厮畯S大多采用二氧化氯消毒工藝,其消毒效果及制備設(shè)備運(yùn)行情況均較好。因此,選用二氧化氯作為水廠的消毒劑。預(yù)加氯最大加注量為1.5 mg/L(以有效氯計(jì)),加注點(diǎn)位于預(yù)反應(yīng)池出水管道,加注點(diǎn)1個(gè)。后加氯最大加注量為1.0 mg/L(以有效氯計(jì)),加注點(diǎn)位于清水池進(jìn)水總管道,加注點(diǎn)1個(gè)。
加礬采用液體聚合氯化鋁(原液含Al2O3的有效濃度為10%)。最大加注量為10~15 mg/L,加注點(diǎn)位于管式混合器前,加注點(diǎn)3個(gè)。
(9)加粉炭間
粉末活性炭加注量為5~20 mg/L,加注濃度為5%,僅作為應(yīng)急使用。加注點(diǎn)位于預(yù)反應(yīng)池進(jìn)水管道,加注點(diǎn)1個(gè)。
工程投資中未包括征地費(fèi)用。工程總投資近6 000萬(wàn)元,其中第一部分工程費(fèi)用4 800多萬(wàn)元,第二部分其他費(fèi)用700多萬(wàn)元,工程預(yù)備費(fèi)270多萬(wàn)元,建設(shè)期貸款利息130多萬(wàn)元,鋪底流動(dòng)資金30萬(wàn)元。
(1)針對(duì)水庫(kù)水,采用預(yù)氯化+粉末活性炭應(yīng)急+雙模式常規(guī)處理的現(xiàn)代多屏障組合工藝,并且以季節(jié)性氣浮替換沉淀的雙模式切換工藝,適當(dāng)放低砂濾池的濾速和遠(yuǎn)期生物活性炭濾池的濾速等設(shè)計(jì)參數(shù),充分發(fā)揮生物作用,有效應(yīng)對(duì)藻類和嗅味問(wèn)題。
(2)氣浮和沉淀集約化布置于同一單體,通過(guò)優(yōu)化進(jìn)水和出水系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)氣浮或沉淀的雙模式運(yùn)行,且無(wú)空間浪費(fèi)。
(3)以疊合式形式布置過(guò)濾池及吸附池、排泥水調(diào)節(jié)池及回用水池,充分利用了空間,發(fā)揮了土地效率。
(4)常規(guī)工藝和深度處理工藝采取模塊化設(shè)備方式,占地面積僅為傳統(tǒng)建設(shè)模式的1/8~1/6,工期可縮短1/3~1/2,成本減少了30% ~50%,并且將水處理過(guò)程從室外轉(zhuǎn)到室內(nèi),避免了污染、紅蟲(chóng)等問(wèn)題,方便管理和安防。
(1)針對(duì)有機(jī)物含量較高、季節(jié)性含藻的水庫(kù)水,采用化學(xué)預(yù)處理+吸附應(yīng)急+雙模式常規(guī)處理的組合工藝,投產(chǎn)后出廠水水質(zhì)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749—2006)。
(2)解決水庫(kù)水的藻類和嗅味問(wèn)題的優(yōu)化方法包括以氣浮季節(jié)性替換沉淀的雙模式切換工藝,將砂濾濾速和活性炭濾速等工藝設(shè)計(jì)參數(shù)均取較低值,充分發(fā)揮生物作用。
(3)水廠可采用模塊化設(shè)備形式,簡(jiǎn)化施工難度,提高凈水設(shè)施內(nèi)部的空間利用率和土地利用率,并具有工期短、分期實(shí)施方便、系統(tǒng)組合變換靈活、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)等優(yōu)點(diǎn)。
[1]張建弟,李彥偉,蔡雪萍.關(guān)于低溫低濁水混凝沉淀機(jī)理的探討[J].凈水技術(shù),2003,22(2):40-41.
[2]戎文磊,周圣東,奚稼軒.水廠常規(guī)處理工藝去除藻毒素的研究[J].凈水技術(shù),2004,23(1):1-3.
[3]陳立,陳蓓蓓,張淑敏.青草沙水庫(kù)運(yùn)行管理優(yōu)化探索[J].凈水技術(shù),2013,32(3):85-88.
[4]Crossley I.,Valade M.The growing resurgence of dissolved air flotation:advances and applicability for drinking water treatment[J].Water Research,2012,14(1):22-24.
[5]王文清,高乃云,劉宏,等.粉末活性炭在飲用水處理中應(yīng)用的研究進(jìn)展[J].四川環(huán)境,2008,27(5):84-88.
[6]李杰瑞,孫宏飛,孫衛(wèi)東.山東省某大型水廠的技術(shù)改造方案比選[J].中國(guó)給水排水,2008,24(12):30-33.
[7]袁俊,朱光燦,呂錫武.氣浮除藻工藝的比較及影響因素[J].凈水技術(shù),2012,31(6):25-28.
[8]李榮光,韓宏大,李玉仙,等.過(guò)濾影響因素的實(shí)驗(yàn)研究[J].供水技術(shù),2007,1(3):14-17.