崔海鵬
(安徽電力股份有限公司淮南田家庵發(fā)電廠,安徽 淮南 232007)
田家庵發(fā)電廠#6爐由上海鍋爐廠制造,采用亞臨界壓力、一次中間再熱、控制循環(huán)汽包爐。制粉系統(tǒng)采用中間儲倉式、配四臺鋼球磨煤機、16臺給粉機、乏氣送粉。給粉機型號為YJGF-12型,自投入運行以來,一直存在由于給粉機下粉不暢引起的風粉混合濃度波動較大,爐膛火焰中心偏斜,爐膛負壓波動大,造成汽溫、汽壓控制困難、帶負荷能力降低,影響機組安全經(jīng)濟運行。對此進行了深入調(diào)研,查閱了大量現(xiàn)場運行數(shù)據(jù),分析了引起給粉機下粉不暢的多個具體原因,并提出了具體的解決措施。
(1)煤粉溫度和細度影響。煤粉溫度和細度可影響煤粉的流動性。如果煤粉溫度低,煤粉水分相對會增加,煤粉流動性會降低,容易在給粉機入口處搭橋,造成煤粉下粉量減少。煤粉細度越小,則其吸附空氣的能力越強,煤粉就越疏松,故其流動性就越好。因此,選擇合適溫度的磨煤機出口風粉混合物以及煤粉細度,是保證給粉機下粉均勻的重要因素。
(2)粉倉嚴密性、粉倉粉位高低影響。當制粉系統(tǒng)停運后,如果粉倉嚴密性不好或者粉倉吸潮門不能關(guān)閉到位,濕度大的冷空氣就會漏入粉倉,使煤粉結(jié)塊從而流動性變差,從而影響下粉均勻性。粉倉內(nèi)壁有磨損或金屬毛刺,會降低煤粉流動性,使得下粉均勻性變差。粉倉粉位過高時,煤粉在粉倉停留時間過長,煤粉顆粒之間的間隙就會變小,流動性會變差。粉位過低時,各給粉機上部煤粉量相差過大,在給粉機相同轉(zhuǎn)速下,會造成各給粉機下粉量偏差過大。
(3)給粉機結(jié)構(gòu)不合理,造成下粉量少以及不均勻。田家庵發(fā)電廠#6爐給粉機上部體擋板,擋板采用內(nèi)啟閉結(jié)構(gòu),擋板的移動通過轉(zhuǎn)動絲桿來實現(xiàn),運行中擋板在全開位。內(nèi)啟閉式擋板的優(yōu)點是能防止運行中煤粉外漏而污染環(huán)境。但此類型擋板因A形分流罩結(jié)構(gòu)造成下粉通流面積減小,且多次開關(guān)后,煤粉易進入絲桿,造成擋板不能全開,使得通流面積變得更小,從而使得下粉量變小。另外,#6爐給粉機供給葉輪為6個葉片,供給葉輪葉片偏少,造成葉輪旋轉(zhuǎn)起來后不能將煤粉均勻地落到葉輪殼底的落粉口,若煤粉濕度大結(jié)塊時,則更加明顯。
(4)給粉機電機轉(zhuǎn)速不能調(diào)節(jié)以及電機可靠性不高。田家庵發(fā)電廠#6爐給粉機電機型號Y112-2.2kw。主要存在以下問題:電機轉(zhuǎn)速不能調(diào)節(jié),當負荷變化時,只能通過投停給粉機臺數(shù)控制給粉量,使得給粉量的均勻性滿足不了燃燒需要。投停給粉機時,如果操作過快,可能出現(xiàn)短時過量給粉或者給粉中斷,造成燃燒不穩(wěn)。另外,電機啟動、停運次數(shù)頻繁,使得電機故障率增多。由于電機故障引起的給粉機跳閘后對燃燒擾動劇烈,如果多臺給粉機同時跳閘很有可能造成鍋爐熄火。
(5)煤粉混合器型式影響下粉均勻性。中間儲倉式制粉系統(tǒng)的煤粉混合器,是保證從給粉機落粉管落下的煤粉均勻連續(xù)地進入一次風管,避免煤粉堆集并且盡可能產(chǎn)生較小阻力。煤粉混合器構(gòu)造相對簡單,但在鍋爐燃燒系統(tǒng)中起著咽喉作用,直接影響鍋爐燃燒質(zhì)量。電廠鍋爐常用的煤粉混合器分單面收縮和引射式兩大類,田家庵電廠#6爐采用的煤粉混合器型號為D-LD2000-27007,φ530×10。雙托板單面收縮式。主要由彎管、方圓節(jié)、本體、隔板、舌板、方板所組成。煤粉經(jīng)彎管、方圓節(jié)輸入隔板與本體收縮處的方板之間,與熱風混合后一起送入爐膛燃燒。該類型煤粉混合器正常運行時,下粉管到混合器入口會形成正壓,一次風在此處擾動很大,而且風壓越高風速越大,擾動就越大,就會產(chǎn)生正壓托粉現(xiàn)象。只有當煤粉重量大于一次風壓力時才能順利下落?;旌掀魍搀w內(nèi)設(shè)有固定的上下兩塊隔板,所以不能隨著電廠燃用煤種煤質(zhì)的變化而調(diào)節(jié),所以出現(xiàn)煤粉下粉不均,導致鍋爐燃燒不穩(wěn)。煤粉下落方向與風向成50°~70°夾角,大量工業(yè)實踐證明以及專家學者研究發(fā)現(xiàn),此種結(jié)構(gòu)會導致出粉脈動、下粉不均現(xiàn)象。以上證明此類型煤粉混合器結(jié)構(gòu)存在不合理之處,需改進結(jié)構(gòu)。
(1)加強運行調(diào)整,保證磨煤機出口風粉混合物溫度、細度合適。在制粉系統(tǒng)不發(fā)生爆炸的前提下,盡量提高磨煤機出口溫度,經(jīng)驗表明,可控制在80~90℃之間。根據(jù)煤粉品質(zhì),調(diào)整分離器折向門開度大小,保證煤粉品質(zhì)合格。
(2)檢查制粉系統(tǒng)各部嚴密性,消除漏風現(xiàn)象。對防爆門、輸粉機、鎖氣器、木塊分離器、粉標鋼絲繩孔等部位認真檢查,及時封堵漏風部位,確保制粉系統(tǒng)嚴密性。制粉系統(tǒng)停運后,應(yīng)及時關(guān)閉吸潮門,減少粉倉漏風。當發(fā)現(xiàn)吸潮門關(guān)閉不到位時,及時消缺。利用大小修對粉倉內(nèi)壁檢查,發(fā)現(xiàn)磨損處及時消缺。及時清除粉倉內(nèi)木塊等雜物,防止堵塞給粉機,造成不下粉。定期對粉倉降粉,防止局部煤粉受潮結(jié)塊。正常運行時,保持粉位在合理范圍內(nèi),停機3天以上時,應(yīng)將粉倉燒空。
(3)利用#6爐檢修機會對給粉機進行改造,將內(nèi)啟閉結(jié)構(gòu)擋板改型為外置式擋板,增大下粉通流面積,使下粉量充足。將供給葉輪為6個葉片改為12個葉片,使葉輪旋轉(zhuǎn)起來能將煤粉更均勻的落到葉輪殼底的落粉口。
(4)利用#6爐檢修機會對給粉機電機變頻改造。通過運行實踐檢驗,變頻改造后,根據(jù)負荷變化,調(diào)節(jié)電機轉(zhuǎn)速,且速度變化率基本為線性,便于調(diào)節(jié)給粉量,使得給粉量更均勻,鍋爐燃燒更穩(wěn)定。電機運行可靠性增加,給粉機跳閘現(xiàn)象大幅降低。給粉機故障率也大幅降低,堵轉(zhuǎn)現(xiàn)象只需按正、反轉(zhuǎn)按鈕即可消缺,大大減輕了人員勞動強度。
(5)針對雙托板單面收縮式煤粉混合器存在的正壓托粉問題,部分科研機構(gòu)、供貨商進行了大量的研究工作。有的電廠如四川巴蜀江油發(fā)電公司、邯鄲熱電廠等單位進行了嘗試改造,取得了不錯的效果。目前電廠主要采用的有全負壓煤粉混合器和噴嘴式煤粉混合器,目的都是消除正壓托粉現(xiàn)象。經(jīng)過調(diào)研下一步計劃將我廠#6爐目前的雙托板單面收縮式煤粉混合器改為全負壓煤粉混合器。全負壓煤粉混合器把雙層托板改成單托板,并且可在粉管與煤粉混合器聯(lián)接處后壁加一塊弧形鋼板插入混合器內(nèi)部一定深度,使熱風對落粉管產(chǎn)生引流作用,可徹底消除托粉現(xiàn)象。同時減輕給粉機下部垂直管段到與一次風管連接處的磨損。
從電廠sis系統(tǒng)取出給粉機改造前后相同負荷下某一時間段連續(xù)100點的給粉機平均轉(zhuǎn)速等數(shù)據(jù),運用過程能力指數(shù)算法計算給粉機改造前后區(qū)別。
(1)給粉機改造前數(shù)據(jù)如下表1所示。經(jīng)軟件計算Cpk=0.33,按照Cpk相關(guān)評級標準Cpk<0.67為D級,工序能力太差,應(yīng)加強運行調(diào)整及設(shè)備改造。
表1 給粉機改造前平均轉(zhuǎn)速
(2)給粉機改造完成并加強運行調(diào)整后的數(shù)據(jù)如表2所示。經(jīng)軟件計算Cpk=0.92,按照Cpk相關(guān)評級標準,0.67≤Cpk<1.00為C級。改造后Cpk較改造前提高一個等級。下一步將煤粉混合器改造后,給粉將會更均勻,Cpk將會再提高等級。通過加強運行調(diào)整以及設(shè)備改造,給粉機下粉量充足且下粉均勻,使得爐膛燃燒更穩(wěn)定、降低排煙溫度、減少減溫水用量,降低了供電煤耗。同時也減少了因燃燒不穩(wěn)用油量。經(jīng)濟效益良好。同時未燃盡粉塵和煙氣大大減少,節(jié)能減排,環(huán)保效果明顯,社會效益明顯。
表2 給粉機改造后平均轉(zhuǎn)速
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