鄭敏 梅國君 徐震 王文斌 黃悅(中國石油化工股份有限公司江蘇油田分公司,江蘇 揚州 225265)
聯(lián)盟莊油田具有高飽和油藏的特點,飽和壓力較高、飽壓差較小、溶解氣油比高、地層物性較差,故在油井的日常生產(chǎn)中于普通油藏有不同之處。
201 4年真聯(lián)產(chǎn)能建設(shè)以來,聯(lián)盟莊油田投產(chǎn)的新井大部分套壓高、氣量大且不平穩(wěn)、井口有結(jié)冰現(xiàn)象。其中聯(lián)X38、聯(lián)3-10、聯(lián)3-11、聯(lián)28-2、聯(lián)28-3這5口井套壓均超過5MPa,其中聯(lián)X38井在8月份措施后,套壓高達(dá)11MPa,井口結(jié)冰嚴(yán)重,這也導(dǎo)致了三相分離器、多功能罐壓力波動大,存在較大的安全隱患。
由于飽和壓力和氣油比較高,表現(xiàn)為較高的套壓和生產(chǎn)氣油比。在套管氣的管理上,存在矛盾性,即:從理論上來講,只要放套管氣就會導(dǎo)致地層能量的損失,當(dāng)?shù)貙訅毫档偷叫∮陲柡蛪毫r,原油會在地層脫氣,增加了原油的滲流阻力,使油井減產(chǎn),并且因套壓的降低也同時降低了井下舉升效率;另一方面,在生產(chǎn)中我們發(fā)現(xiàn),如果任由套壓不斷上漲,泵的工況會變差,因氣體影響造成的泵效降低,嚴(yán)重時甚至?xí)霈F(xiàn)氣鎖,影響油井正常生產(chǎn)。目前針對氣體影響的應(yīng)對方法如下:
2.1 優(yōu)化套管氣回收裝置
套管氣回收裝置,主要由單流閥、高壓軟管組成,通過絲扣與油、套壓兩端相連接,形成一條單向管路,將油井油套環(huán)形空間的高壓氣體,通過定壓裝置泄壓至井口流程,達(dá)到降低套壓、減少氣體影響,改善泵的工況。但由于油套聯(lián)通承壓為1.6 MPa,在回收套管氣過程中油井套壓超過5.0MPa時針型閥易結(jié)冰導(dǎo)致堵塞,存在極大的安全隱患。為此進(jìn)行改進(jìn),在套壓閘門卡箍處安裝高壓三通以增大套管氣通徑并安裝套壓表,確保安全生產(chǎn)。
2.2 降低防沖距
對于一些地層供液能力不好的井,因流飽壓差較小,原油在井筒脫氣嚴(yán)重,造成套壓過高嚴(yán)重影響了泵效。針對這種問題,我們采取降低防沖距的方法,即在碰泵后減少防沖距至0.3m以下,通過這種方法,對于那些沉沒度較低,流飽壓差較小,氣體影響較大的油井有很好的效果。
2.3 安裝合適油嘴
對于那些氣量較大的油井,由于原油在井筒脫氣嚴(yán)重,容易在油管內(nèi)形成段塞流,一段氣一段油的生產(chǎn)特征會導(dǎo)致分離器的液位和壓力的不穩(wěn)定,給生產(chǎn)造成一定的隱患。因此,我們根據(jù)實際情況,給氣油比較高的油井安裝了油嘴,以此來平穩(wěn)氣量,穩(wěn)定生產(chǎn)。例如2014年10月6日補層合采的聯(lián)3-9井,作業(yè)完開井時我們安裝了3mm陶瓷油嘴,分離器氣表顯示390m3/h,壓力0.45MPa,到晚上7點,該井產(chǎn)氣量增大,氣表顯示最高達(dá)到700m3/h,分離器壓力最高達(dá)到0.7MPa,我們不得不通過放空來控制壓力,10月7日上井查看時,發(fā)現(xiàn)安裝的陶瓷油嘴已被刺壞,目前更換3mm鐵質(zhì)油嘴生產(chǎn)。
聯(lián)盟莊油田因其特殊的情況,其清防蠟工作也跟常規(guī)油田有所區(qū)別,在日常生產(chǎn)管理中,我們總結(jié)出該油田清防蠟情況如下:
3.1 地層易被污染
地層能量不足的井,在熱洗過程中,地層容易受到污染,液量下降。在清防蠟摸索過程中,我們對聯(lián)38塊的油井進(jìn)行熱油處理,但效果不理想。通過作業(yè)監(jiān)督我們發(fā)現(xiàn),泵筒內(nèi)充滿死油,分析原因為因油井泵掛和動液面均較深,灌入的熱油隨著熱量的散失逐漸凝結(jié),最后導(dǎo)致泵筒內(nèi)堆積大量死油而致凡爾失效。
3.2 油井結(jié)蠟趨勢監(jiān)測難度高
我們通過自動化系統(tǒng),可以很好的監(jiān)測每口油井的結(jié)蠟趨勢,通過載荷趨勢圖和功圖對比可以明顯看出結(jié)蠟較嚴(yán)重的井。但是聯(lián)西區(qū)部分油井的結(jié)蠟趨勢,在功圖和載荷曲線上并不能明顯的顯示出來,導(dǎo)致我們對油井結(jié)蠟監(jiān)測出現(xiàn)失誤,造成油井蠟卡。
3.3 油井熱洗難度大
部分油井在洗井過程中,存在洗井壓力較高的問題。因此井筒高壓的頂托力,導(dǎo)致驢頭懸點載荷降低,在下行過程中,電機無力帶動平衡塊上擺,熱洗車停止熱洗后,待壓力降低,抽油機又可正常運行,但一旦開始熱洗,往往一分鐘左右又會出現(xiàn)電機帶不動的情況。例如聯(lián)24、聯(lián)7-11井,這些井在洗井時最高壓力可達(dá)到15MPa。針對這類油井,我們通過將柱塞拔出工作筒,增加油流過泵筒的通道面積,在一定程度上降低洗井壓力,順利完成熱洗工作。
3.4 蒸汽洗井效果較好
對于那些符合蒸汽洗井條件的油井,蒸汽洗井的效果不錯,例如聯(lián)7-6井,在1月3日蠟卡后,上蒸汽洗井解卡。洗井大約2小時候,解卡成功。正常生產(chǎn)后對比功圖,可以明顯看出效果良好。
4.1 聯(lián)盟莊油田的油井普遍套壓較高,針對這些油井,我們可以對其進(jìn)行分類管理。對于供液能力較好,沉沒度較大的油井,可以安裝套管氣回收裝置但不回收套管氣,這樣做的目的是在保存舉升能量的同時方便測量動液面等日常工作。在要進(jìn)行測動液面幾天前,開始回收套管氣降低套壓,方便測量。同時,保存的套管氣可以留給冬天燃?xì)饩o缺時備用,通過輸氣管線輸送給相關(guān)單位。
4.2 部分套壓較高的油井,在回收套管氣時存在較嚴(yán)重的結(jié)冰現(xiàn)象,特別在冬季會嚴(yán)重影響套管氣的回收,影響油井工況。
4.3 對于像聯(lián)24、聯(lián)7-11這類因洗井壓力高而無法正常洗井清蠟的油井,一方面應(yīng)縮短熱洗周期,降低管壁的結(jié)蠟程度。對于使用短泵的油井,我們還可以將柱塞提出工作筒,增加井筒的循環(huán)能力,降低洗井壓力。在設(shè)備上,盡量使用動力足的雙速電機,同時,建議以短周期的蒸汽洗井為主融蠟,輔以長周期常規(guī)熱洗徹底排蠟,嘗試能否延長檢泵周期。