王秀云(大慶榆樹林油田開發(fā)有限責(zé)任公司測(cè)試分公司,黑龍江大慶 151100)
淺談不穩(wěn)定試井解釋常見的問題
王秀云(大慶榆樹林油田開發(fā)有限責(zé)任公司測(cè)試分公司,黑龍江大慶 151100)
本文通過大量以往的不穩(wěn)定井的相關(guān)資料,總結(jié)出不穩(wěn)定井中最為常見的幾個(gè)問題,本文對(duì)此問題進(jìn)行深入的分析,闡明問題出現(xiàn)的根源。希望相關(guān)的企業(yè)根據(jù)本文提出的幾點(diǎn)問題建立相關(guān)的管理監(jiān)督體系,在進(jìn)行解釋時(shí),全面分析,綜合考慮,得到最為準(zhǔn)確的結(jié)果。本文旨在全面探究不穩(wěn)定試井解釋存在的問題,希望對(duì)相關(guān)企業(yè)的監(jiān)督管理以及日常工作有所幫助。
不穩(wěn)定試井;試井解釋;問題分析
我們都知道,在油田的開發(fā)過程中,試井有著極為重要的作用,作為一種重要的手段,它可以幫助工作人員對(duì)油藏進(jìn)行準(zhǔn)確的認(rèn)識(shí),對(duì)油藏進(jìn)行評(píng)價(jià)以及進(jìn)行必要的監(jiān)測(cè),但是在實(shí)際施工的測(cè)試中,一些因素制約著試井解釋的準(zhǔn)確性。筆者根據(jù)多年的工作經(jīng)驗(yàn)以及大量的調(diào)查總結(jié),對(duì)影響試井解釋準(zhǔn)確性的因素進(jìn)行了分析綜合,希望能夠幫助企業(yè)加強(qiáng)這方面的監(jiān)管,提升試井解釋的正確率。
1.1 人為因素影響
人為因素主要是施工人員沒有按照操作的規(guī)程進(jìn)行操作,沒有按照事先制定好的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行操作,在試井中關(guān)井的時(shí)間沒有按照設(shè)計(jì)進(jìn)行,導(dǎo)致關(guān)井時(shí)間不足,這種人為的操作失誤將會(huì)導(dǎo)致測(cè)試的資料不全,達(dá)不到預(yù)先估計(jì)的測(cè)試效果。
1.2 儀器精度的影響
試井過程中最為常用的儀器就是液面自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀器和壓力計(jì),這兩種儀器的質(zhì)量好壞和精度的高低對(duì)試井資料的讀取以及記錄影響較大。有時(shí)候液面恢復(fù)測(cè)試,儀器仍然不能錄取相關(guān)的資料,有的儀器的精度較低,根本無法滿足記錄要求,導(dǎo)致實(shí)際的測(cè)量值與理論的測(cè)量值相差線束,處在測(cè)量曲線的外邊,沒有參考價(jià)值,在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時(shí),這些沒有參考價(jià)值的數(shù)據(jù)會(huì)對(duì)數(shù)據(jù)分析造成不利的影響。
1.3 井筒狀況以及閘門泄漏的影響
在試井的早期階段,壓力的曲線會(huì)隨著某些因素發(fā)生變化,這些影響因素主要有:氣液相的二次分布、泵漏失、變井筒儲(chǔ)存等。閘門泄漏的影響主要是落差測(cè)壓井以及注水井,這種情況下,井口處長(zhǎng)期處于高壓狀態(tài),井口的閘門容易關(guān)不嚴(yán),造成泄漏等情況,造成一部分井達(dá)不到測(cè)試的目的,例如,在2009年5月份,某井測(cè)試應(yīng)經(jīng)進(jìn)行了50小時(shí),閘門突然泄漏,導(dǎo)致測(cè)試失敗。某井共計(jì)測(cè)試時(shí)間長(zhǎng)達(dá)455小時(shí),已經(jīng)關(guān)井恢復(fù)了230小時(shí),如果折算成油層的中部壓力,大約為34.5MPa。在測(cè)試的前期階段,關(guān)井大約恢復(fù)了260小時(shí),經(jīng)過對(duì)測(cè)試的資料進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)閘門發(fā)生了泄漏,那么測(cè)試的解釋只好根據(jù)后期的資料進(jìn)行,測(cè)得的壓力約為26.6MPa,解釋所根據(jù)的資料不完整。
1.4 注水工藝的影響
測(cè)試的目的在于測(cè)量地層壓力的分布以及注采平衡的狀況,所以在測(cè)試的過程中應(yīng)該周期性的對(duì)注水井進(jìn)行測(cè)壓,如果采用分注的工藝,所得資料的偏差就會(huì)進(jìn)一步增大,目前較為常用的注水方法有空心分注,偏心分注等。如果采用偏心分注工藝,進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的關(guān)井測(cè)壓時(shí),當(dāng)壓力到達(dá)一定的程度時(shí),由套壓力相竄,造成測(cè)井資料不準(zhǔn)確。
2.1 測(cè)試的時(shí)間不夠長(zhǎng)
我們知道,油藏等分布的地區(qū)地質(zhì)條件極為復(fù)雜,斷裂等構(gòu)造較多,多數(shù)測(cè)井由于某些因素的制約或者為了節(jié)約成本,試井的時(shí)間較短,造成試井的解釋往往具有多解性,即使在某些情況下,實(shí)際繪制的曲線和理論的曲線互相吻合,也不能代表試井解釋結(jié)果準(zhǔn)確。所以,在試井時(shí),應(yīng)該進(jìn)行足夠長(zhǎng)的時(shí)間??s短記錄周期,獲得準(zhǔn)確的結(jié)果。
2.2 相鄰井的影響
測(cè)試井不是單獨(dú)存在的,在一個(gè)油藏中會(huì)有很多油井,試井所得到的資料可能會(huì)受到某些臨近井的影響,如果此油藏為注水開采,測(cè)井的結(jié)果所受到的影響會(huì)更大。
2.3 測(cè)試資料精度較低
就目前試井的測(cè)試而言,液面恢復(fù)測(cè)試的資料是應(yīng)用液面自動(dòng)監(jiān)測(cè)記錄儀等加以記錄,在經(jīng)過人工的計(jì)算,轉(zhuǎn)化為液面的資料。一方面來講,人工的記錄、計(jì)算出現(xiàn)差錯(cuò)的幾率較大,計(jì)算中容易出現(xiàn)問題,精確度不夠;另一方面,記錄的儀器質(zhì)量不同,儀器的精度也有所差別,在記錄的過程中很多資料會(huì)出現(xiàn)偏差,在繪制成圖的過程中又存在選取點(diǎn)的密度不夠,離散型較大,繪制成的曲線偏差較大。
2.4 變井筒儲(chǔ)存的影響
在實(shí)際的測(cè)量過程中,變井儲(chǔ)存可能會(huì)導(dǎo)致試井的曲線發(fā)生異常,在實(shí)際的工作當(dāng)中我們把這種效應(yīng)成為變井筒儲(chǔ)存效應(yīng)。變井筒儲(chǔ)存液面的下降會(huì)影響實(shí)測(cè)壓力,使實(shí)測(cè)壓力的恢復(fù)變慢,特殊情況下還會(huì)造成測(cè)井壓力下降的情況。
2.5 有無界限底層混淆
由于油藏的地質(zhì)條件極為復(fù)雜,即使在不存在斷層的情況下,由于較遠(yuǎn)處底層的物性變差,類似于邊界的標(biāo)志也會(huì)在試井的曲線上有顯示,在以往的解釋中,構(gòu)造圖上會(huì)出現(xiàn)多個(gè)斷層的情況,經(jīng)過仔細(xì)的辨認(rèn),這些斷層是不存在的。
3.1 在試井的過程中應(yīng)該建立有效的監(jiān)督管理機(jī)制,在人員操作、儀器選用以及方案設(shè)計(jì)實(shí)施等方面加以規(guī)范,并且對(duì)試井的全過程進(jìn)行全面的監(jiān)控。
3.2 試井工作開展之前,對(duì)原始的資料進(jìn)行認(rèn)真的分析,確認(rèn)資料的可信度,確認(rèn)原始資料能夠反應(yīng)真實(shí)的地質(zhì)信息,確認(rèn)之后方可以進(jìn)行試井解釋。
3.3 在進(jìn)行試井的解釋工作時(shí),要綜合各方面的因素,綜合把握地質(zhì)資料、井史等資料,切實(shí)提升試井解釋的準(zhǔn)確率,為油田的高效開采提供準(zhǔn)確依據(jù)。
[1]王志愿,韓旭東,徐建平.數(shù)值試井技術(shù)及其在復(fù)雜邊界油氣藏中的應(yīng)用[J].油氣井測(cè)試,2009,(02):17-21.
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