周兵(中石油遼河油田分公司高升采油廠)
目前,高升油田的注入水主要來(lái)自于注水站,經(jīng)采油站注水配水間,分配至注水井井口。高升油田共有注水管線87 條,其中干線10 條,單井管線77 條,負(fù)責(zé)全廠95 口注水井的供水任務(wù)。由于注入水來(lái)自于采出液的脫后污水,雖經(jīng)集輸系統(tǒng)污水處理后,達(dá)到了回注指標(biāo)要求;但污水中含有的少量懸浮物及內(nèi)部的細(xì)菌在注水系統(tǒng)管網(wǎng)中滋生,導(dǎo)致注水管網(wǎng)二次污染嚴(yán)重,造成注水油層堵塞,配注量降低、注水井井口回壓增高;同時(shí),還提高了注水井酸化、解堵、檢注水管柱等措施工作量。為此,開展了氣水脈沖清洗技術(shù)的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用研究。
對(duì)高升油田在用的95 條注水管線采取氣水脈沖清洗技術(shù)進(jìn)行了逐條清洗。開始清洗時(shí),首先關(guān)閉管道起、末端的切斷閥門,管道停輸、泄壓。起端用高壓軟管將空氣壓縮機(jī)、氣水脈沖裝置與管道放空口相連接,末端用高壓軟管連接管道放空口,排出液流至污水槽后由水泥罐車組回收再送至污水存放點(diǎn)。啟動(dòng)空氣壓縮機(jī)和氣水脈沖裝置,開始清洗管道。清洗完成后,拆除與管道相連接的高壓管,清理施工現(xiàn)場(chǎng),管道恢復(fù)運(yùn)行。
為了檢驗(yàn)清洗效果,對(duì)10 條管道的水樣進(jìn)行化驗(yàn)分析。含油量:清洗時(shí)起端含油0.5~3.7 mg/L,清洗前末端含油1.5~8.7 mg/L,清洗后末端含油0.4~5.7 mg/L。懸浮物固體含量:清洗時(shí)起端懸浮物固體含量3.6~8 mg/L,清洗前末端懸浮物固體含量10~30 mg/L,清洗后末端含油6~12 mg/L。清洗后管道起、末端水中含油量和懸浮物固體含量基本相同,杜絕了二次污染現(xiàn)象。
在高升油田對(duì)注水管線進(jìn)行氣水脈沖清洗后,注入水水質(zhì)得以明顯改善。通過前期一系列的酸化、解堵、檢注水管柱配套措施的實(shí)施,地層滲透率提高,井口回壓減少,配注量得以有效執(zhí)行,開發(fā)區(qū)塊的注水綜合治理效果顯著。注水站系統(tǒng)管網(wǎng)的干線壓力由原來(lái)的19.5 MPa 下降至17 MPa,注水泵運(yùn)行單耗由原來(lái)的7.0 kWh/m3降至6.5 kWh/m3,節(jié)約電費(fèi)57.25 萬(wàn)元。
1)氣水脈沖清洗技術(shù)對(duì)區(qū)塊內(nèi)的站間管道內(nèi)壁附著物的沖刷清洗效果顯著。
2)現(xiàn)場(chǎng)操作簡(jiǎn)單,清洗水量小,施工周期短,便于周期性施工。
3)技術(shù)可靠,操作壓力低、安全系數(shù)高,無(wú)操作風(fēng)險(xiǎn)。