薛煥新
(江蘇國信鹽城生物質發(fā)電有限公司,江蘇 鹽城224050)
我公司2×UG-75/5.3水冷振動爐排鍋爐,由無錫華光鍋爐股份有限公司生產,自2008年投產以來,隨著運行時間的增加,鍋爐“四管”泄漏情況在不斷地變化。投產初期泄漏次數較多,經過檢查與整改,鍋爐“四管”泄漏明顯減少;近年來鍋爐“四管”泄漏的原因在變化中,泄漏次數也有所增加。為有效控制鍋爐“四管”匯漏,減少機組的非計劃停運,現(xiàn)對我公司鍋爐“四管”泄漏與防磨情況進行分述,供大家參考。
我公司#1爐于2008年12月投產,#2機組于2009年3月投產,運行至今,鍋爐“四管”相繼發(fā)生了31次泄漏,其中鍋爐安裝缺陷造成泄漏6次,管材原因造成泄漏2次,飛灰磨損造成泄漏15次,外部環(huán)境原因造成泄漏8次。
機組投產第一年2009年鍋爐“四管”泄漏9次、2013年1次、2014年3次,投產初期泄漏的主要原因為安裝質量,消除缺陷后,“四管”泄漏逐年減少;近年來,鍋爐“四管”泄漏又有增加的趨勢。
我公司自投產以來因安裝缺陷引起鍋爐“四管”泄漏6次,均發(fā)生在投產第一年,經分析泄漏原因,消除了設備缺陷。
(1)振動爐排上密封片安裝不當,造成鍋爐泄漏兩次。2009年#1、#2爐爐排上密封處水冷壁爐排管各泄漏一次,分析原因是由于施工單位未按鍋爐廠圖紙要求施工,將密封裝置焊接在水冷壁,鍋爐運行中爐排振動或啟停爐過程中,密封裝置拉傷或撞傷水冷壁管,造成水冷壁泄漏。針對這一情況,我們分別將#1、#2爐爐排上密封片按鍋爐廠圖紙施工要求重新安裝,并檢查、修補該處水冷壁,徹底消除了該類設備缺陷發(fā)生,減少了水冷壁管的泄漏。
(2)安裝時焊接質量差,造成鍋爐泄漏3次。2009年我公司#1爐左側包墻水冷壁、#2爐后包墻水冷壁、#2爐左側包墻水冷壁因施工單位焊接缺陷造成泄漏各一次。鍋爐檢修時,組織檢修人員對鍋爐受熱面安裝中的可見焊縫進行了全面檢查,逐一處理咬邊、弧坑等焊接缺陷,消除了焊接施工缺陷,減少了鍋爐“四管”泄漏。
(3)排污管安裝不當,造成鍋爐泄漏1次。2009年#2爐排污管發(fā)生泄漏一次,檢修時發(fā)現(xiàn)施工單位將爐排水冷壁管下聯(lián)箱的排污管直接焊接在爐墻的風室壁板上,鍋爐啟停過程中,排污管熱膨脹受阻,造成排污管泄漏。#1、#2鍋爐檢修時,對所有爐本排污管進行了全面檢查,消除了設備缺陷。
我公司自投產以來因母材材質差引起鍋爐泄漏兩次,分別發(fā)生在2009年和2011年。該類泄漏點的出現(xiàn)有一定偶然性,及時發(fā)現(xiàn)、及時處理很重要。2009年#2爐省煤器入口集箱短管沙眼漏、2011年#2爐省煤器出口集箱短管沙眼漏,發(fā)現(xiàn)時泄漏量很小,采取捻打堵漏,消除了漏點,使鍋爐能連續(xù)運行。在鍋爐停運檢修時進行打磨、補焊,消除了設備隱患,減少了鍋爐非計劃停運。
(1)飛灰磨損,造成鍋爐泄漏13次。我公司兩臺鍋爐自投產運行后,于2011年初相繼發(fā)生了#1爐、#2爐中溫過熱器入口泄漏4次、低溫過熱器泄漏2次、省煤器管泄漏5次,共11次。面對如此嚴重的鍋爐“四管”泄漏,中溫過熱器泄漏原因是在該處煙氣換向、沖刷大,造成過熱器管磨損大,而該處鍋爐廠未加裝防磨罩;低溫過熱器泄漏原因是部分防磨罩安裝不當;省煤器管泄漏原因是省煤器穿墻管部分防磨罩安裝不當。
面對現(xiàn)狀,我公司組織檢修人員對兩臺鍋爐進行全面檢查,#1爐、#2爐檢修時,于2010年10月、2011年3月分別在中溫過熱器加裝防磨罩420片、在低溫過熱器加裝防磨罩120片、在省煤器處加裝防磨罩324片,兩臺爐總計安裝防磨罩864片、校正防磨罩132處。2012年后飛灰磨損泄漏僅發(fā)生4次,飛灰磨損引起的泄漏得到了有效的控制。
(2)受熱面積灰,造成鍋爐泄漏兩次。通過“四管”防磨罩的整改,鍋爐“四管”泄漏明顯減少,但隨著機組的運行,新的泄漏點又出現(xiàn)了,2012年下半年因中溫過熱器積灰、通流截面減少、煙氣流速加快,造成中溫過熱器發(fā)生泄漏兩次。當鍋爐燃用40%以上軟秸稈、連續(xù)運行40天后,其受熱面積灰、掛焦嚴重,通流截面縮小為原來的1/4,煙氣流速劇增,導致了該段時間內#1、#2爐中溫過熱器相繼發(fā)生泄漏一次。
針對現(xiàn)狀,定期安排受熱面清灰,同時加強鍋爐吹灰器維護,以保證吹灰器可靠運行,減少受熱面積灰。
我公司#1、#2鍋爐自投產以來,由于外部環(huán)境影響,共發(fā)生爐排面水冷壁管泄漏8次。外部環(huán)境造成鍋爐“四管”泄漏有一定偶然性,但須認真加以防范,減少鍋爐“四管”泄漏。
(1)燃料中的大塊雜物砸傷爐排水冷壁管。我公司收購的燃料有建筑工程的施工模板、家具廠的木材下腳料、港區(qū)樹皮等,這些燃料在入廠前存放的地點多為垃圾存放地,料中難免會摻入大塊混凝土塊、木塊、鐵件等雜物,入廠后,由于分揀不到位,混到入爐燃料中,就易砸傷爐排水冷壁管,造成爐排水冷壁管泄漏。因此,在燃料卸貨時,對燃料中的雜物進行初揀、燃料破碎過程中進行二次分揀、上料系統(tǒng)大皮帶有專人揀雜物,通過三次分揀基本將燃料中的雜物清除,以保證鍋爐連續(xù)運行。
(2)燃料中的雜物卡澀爐排,引起爐排水冷壁管磨損。燃料中難免會混入一些鐵件,埋在燃料中的小塊鐵件,躲過除鐵器,進入到爐膛內,到達爐排上的小鐵件有時會卡在爐排兩側的夾縫中,將爐排水冷壁管磨傷,造成泄漏。入爐燃料的鐵件主要來自于非成品板材,為防止鐵件進入爐膛,在非成品板材的破碎機出口安裝了除鐵器,去除了料中80%的鐵件,在上料系統(tǒng)的大皮帶上也安裝了除鐵器,基本可將剩余鐵件去除,避免鐵件進入爐膛,減少爐排水冷壁管泄漏。
(3)爐排上密封片厚度不當,造成爐排水冷壁管磨損。2014年為延長密封片使用壽命,爐排密封片的厚度增加了2mm,結果造成爐排處水冷壁管磨損。經檢查,密封片厚度增加后,由于熱膨脹密封片與爐排處的水冷壁管產生了摩擦,造成了爐排水冷壁管泄漏。因此,在更換密封片時,要嚴格控制密封片頂部、側面與爐排水冷壁的間隙,保證兩側爐墻水冷壁管和爐排水冷壁管的膨脹量,減少水冷壁管磨損而產生的泄漏。
(4)爐排水冷壁聯(lián)箱定位塊脫落,造成水冷壁分散下降管泄漏。2015年3月我公司#2爐發(fā)生水冷壁分散下降管泄漏,停爐檢修時發(fā)現(xiàn)漏點在下降管與聯(lián)箱連接的管接座短管焊縫上,經檢查,未發(fā)現(xiàn)有明顯砸傷,原因不明;缺陷處理完畢,鍋爐投入運行52h后,該處再次發(fā)生泄漏,運行中檢查漏點下降管有明顯振動,檢修時,對照鍋爐廠安裝圖,發(fā)現(xiàn)分散下降管下聯(lián)箱定位塊脫落,由于振動爐排的定期振動,下降管晃動大,拉傷下降管與聯(lián)箱連接的管接座短管,產生了泄漏。立即加工相應的定位塊將下聯(lián)箱固定,消除了設備缺陷。
我公司兩臺水冷振動爐排生物質鍋爐投產運營已近7年,回顧鍋爐“四管”泄漏與防磨,去除安裝投產初期的安裝缺陷外,共發(fā)生“四管”泄漏25次,其中飛灰磨損引起的泄漏占60%,外部環(huán)境導致的泄漏占32%,管材導致的泄漏占8%。
根據生物質鍋爐的結構和運行特點,及時消除安裝施工期間防磨罩的缺陷,同時根據生物質鍋爐的特點合理加裝防磨罩,及時清除受熱面積灰以防形成煙氣走廊,飛灰磨損引起的泄漏隨著檢修經驗的積累逐年減少。因此生物質鍋爐“四管”泄漏與防磨在做好飛灰防磨工作的同時,主要應控制外部環(huán)境的影響。
減少鍋爐“四管”泄漏,須做好以下工作:
(1)控制燃料收購質量,減少料中的大塊雜物和小塊雜物,防止砸傷爐排水冷壁管和磨損爐墻水冷壁管、爐排水冷壁管。
(2)及時修復爐排上密封片,減少密封片損壞引起卡澀而發(fā)生的水冷壁管磨損。
(3)加強爐排下聯(lián)箱定位塊的維護,防止下降管晃動、爐排振動產生的拉傷損壞。