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      復(fù)雜地質(zhì)構(gòu)造區(qū)域瓦斯治理實踐

      2015-05-30 23:55:49朱順華鐘傳平
      關(guān)鍵詞:上隅角水力瓦斯

      朱順華 鐘傳平

      摘 要:根據(jù)《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》《瓦斯抽采達(dá)標(biāo)規(guī)定》之要求,突出煤層在采掘作業(yè)前必須進(jìn)行瓦斯治理達(dá)標(biāo)。紅巖煤礦煤層地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,以海相構(gòu)造為主,常規(guī)處理瓦斯的方法,在生產(chǎn)過程中具有一定的局限性,不能對待開采區(qū)域進(jìn)行有效瓦斯治理,必須采用多措并舉、應(yīng)抽盡抽、綜合治理的方式,提升抽采效果,縮短達(dá)標(biāo)時間,在時間、空間上分別予以保障,才能做到礦井合法、合規(guī)、安全、高效組織生產(chǎn)。

      關(guān)鍵詞:復(fù)雜;地質(zhì);構(gòu)造;瓦斯

      1 概述

      南桐礦業(yè)有限責(zé)任公司紅巖煤礦核定生產(chǎn)能力60萬噸/年,目前實際生產(chǎn)能力58萬噸/年,剩余服務(wù)年限36年。礦井采取平硐+暗斜井多水平分區(qū)式開拓,走向長壁后退式采煤法,綜合機(jī)械化割煤機(jī)落煤,全部垮落法處理采空區(qū)。目前開采水平標(biāo)高為±0m水平,階段垂高180m,開采深度540~620m。

      該礦井為煤與瓦斯突出礦井,建礦至今發(fā)生煤與瓦斯突出共計37次,1999年7月以后未發(fā)生瓦斯突出。礦井井田受叢林向斜及鮮家坪背斜影響較大,南翼受叢林向斜影響嚴(yán)重,伴生次級石磬壩向斜與郭家灣背斜,并有貫穿整個煤系的F32斷層,南翼突出點均在地質(zhì)構(gòu)造帶附近。

      礦井僅一層煤k1煤層為可采煤層,南翼原始瓦斯含量17.23m3/t,瓦斯壓力為3.9Mpa;北翼原始瓦斯含量16.4391m3/t,瓦斯壓力為4.0Mpa,原始瓦斯含量與瓦斯壓力均較高。南翼煤層平均傾角16°,平均煤厚1.8m,北翼煤層平均傾角30°,平均煤厚1.7m。按相關(guān)管理規(guī)定,以及采用瓦斯地質(zhì)法分析,具有突出危險性,采掘前瓦斯治理必須達(dá)標(biāo)。

      2 治理技術(shù)方案

      礦井為單一煤層開采,無保護(hù)層開采,采掘前必須對煤層進(jìn)行預(yù)抽,區(qū)域防突措施為預(yù)抽煤層瓦斯。煤巷掘進(jìn)前,距煤層真厚15~25m位置布置底板巖石專用抽放巷,對煤層瓦斯進(jìn)行預(yù)抽(兼作運輸巷)。抽放巷內(nèi)向預(yù)掘煤層實施穿層預(yù)抽鉆孔,控制預(yù)掘煤巷輪廓線外傾斜煤層上幫不小于20m,下幫不小于10m;緩傾斜巷道上下幫均不小于15m。鉆孔布置方式為矩形分布,達(dá)不到設(shè)計要求的,立即進(jìn)行補(bǔ)孔。穿層鉆孔按4m抽放半徑布置預(yù)抽鉆孔,但是這樣布置鉆孔數(shù)量多,工程量大,瓦斯治理成本高,并且治理工期較長。抽采效果受煤層透氣性和堅硬系數(shù)的影響,瓦斯治理、抽采效果不明顯。為此,我們經(jīng)過反復(fù)試驗,根據(jù)不同的生產(chǎn)實際采用了下列方法進(jìn)行瓦斯治理,初步取得了一些效果。

      2.1 穿層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯

      為提高穿層瓦斯抽放效果,采用“水”治瓦斯對煤層瓦斯進(jìn)行預(yù)抽。2012年礦井引進(jìn)水力壓裂預(yù)抽煤層瓦斯技術(shù),采用高壓向煤層壓入大量水,煤層在高壓力下產(chǎn)生裂隙,釋放煤層瓦斯。壓裂期間,多個鉆孔在高壓壓裂下,相距70-100m的相鄰鉆孔噴出煤,噴出煤量7t~30t,并伴有瓦斯噴出。壓裂鉆孔進(jìn)行抽采時始抽瓦斯量最高達(dá)1.2m3/min左右,在三水平南翼首個回采工作面現(xiàn)已施工的6個壓裂鉆孔,單孔最長預(yù)抽時間750d,瓦斯?jié)舛热詾?5%~95%,平均瓦斯抽放純量為0.3~0.5m3/min,單孔抽放半徑約75m。

      雖提高了抽放量,減少了抽采鉆孔數(shù)量,減少了鉆孔進(jìn)尺,降低了大量成本,但壓裂孔結(jié)合部因地質(zhì)構(gòu)造和水壓不均勻因素影響,存在局部抽采空白帶,整個預(yù)抽塊段要快速達(dá)標(biāo)仍需要相當(dāng)長的時間,在礦井接替比較緊張的情況,單一的壓裂孔治理法同樣存在一定的局限性,但是控制面積有了較大的提高。

      2.2 雙向聯(lián)合治理瓦斯

      以水力壓裂為先,水力割縫為輔的治理策略,先采用高壓水力壓裂預(yù)抽煤巷瓦斯,施工間距100m,壓裂后進(jìn)行抽放。在兩個壓裂孔之間,采用水力割縫進(jìn)行補(bǔ)孔預(yù)抽,加強(qiáng)對預(yù)抽區(qū)域的抽采力量,提前實現(xiàn)抽采達(dá)標(biāo)。

      水力割縫鉆孔布置半徑按煤層抽采的難易程度及煤層厚度進(jìn)行布置,礦井水力割縫鉆孔抽放半徑布置,呈矩形分布。進(jìn)行割縫后的鉆孔瓦斯抽放濃度為50%~80%,平均瓦斯抽放純量為0.2~0.5m3/min。通過對水力割縫孔的實施,掘前煤層瓦斯治理達(dá)標(biāo)時間僅4個月實現(xiàn)達(dá)標(biāo),與常規(guī)穿層鉆孔治理鉆孔進(jìn)尺減少了三分之一。

      2.3工作面塊段瓦斯治理方案

      采前利用回采工作面底部的中部抽放巷,向回采工作面區(qū)段實施采前水力壓裂鉆孔。由于工作面傾斜方向上距離較長,區(qū)段中部按三花或五花狀交替布置壓裂孔,使工作面中部無空白帶。局部地點的地質(zhì)構(gòu)造,依靠水力壓裂高壓的能力,在工作面中部形成大面積的壓裂區(qū),預(yù)抽工作面的瓦斯?,F(xiàn)在正在研究采用順層鉆孔實施水力壓裂的技術(shù)方案,屆時中部抽放巷就可以取消,在巷道布置上面節(jié)約工程量。

      實施了水力壓裂后,采用兩巷向工作面中部實施中風(fēng)壓順層鉆孔。順層鉆孔采用3200型中風(fēng)壓鉆機(jī)實施,風(fēng)力排渣,孔徑90mm,布置間距8~12m,上下鉆孔盡量相交,有效治理回采區(qū)段煤層瓦斯。

      3 回采瓦斯治理

      3.1 上隅角瓦斯治理

      工作面回采時,采用U形通風(fēng)方式,綜采工作面采用無煤柱開采,割煤機(jī)直接割到風(fēng)巷,由于兩巷采用錨網(wǎng)+錨桿+鋼梁鋼帶聯(lián)合支護(hù),風(fēng)巷處下頂不完全,給瓦斯積聚留有較大空間,上隅角瓦斯瀕臨報警值,隅角瓦斯傳感器時而發(fā)生報警聲。利用風(fēng)障稀釋上隅角瓦斯,但效果不明顯,監(jiān)測傳感器仍處于報警臨界值,懸掛不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范。

      為解決上隅角瓦斯超限問題,經(jīng)反復(fù)研究采用U+尾排通風(fēng)方式。工作面風(fēng)巷保持沿空護(hù)巷,采煤機(jī)不能回采至風(fēng)巷,留下走向3~5m、傾向3~5m的煤墩,沿空進(jìn)行護(hù)巷。施工一條回風(fēng)巷連接至采區(qū)回風(fēng)上山,工作面尾排系統(tǒng)構(gòu)建完成,設(shè)置禁區(qū),有效的解決的工作面上隅角瓦斯超限的問題,工作面回采至今,上隅角瓦斯保持在0.3%~0.4%之間,回風(fēng)瓦斯保持0.2%~0.4%。

      3.2 工作面卸壓瓦斯治理

      隨著工作面回采作業(yè),受采動影響,煤層瓦斯的涌出,給工作面瓦斯管理造成極大的威脅。由于工作面卸壓瓦斯及圍巖瓦斯沒有得有效抽放,在回采工作面老塘角瓦斯較大,回風(fēng)巷、尾排系統(tǒng)瓦斯一樣居高不下,多次瀕臨報警值。

      根據(jù)以往礦井治理回采工作面瓦斯的方案,回采期間受采動應(yīng)力影響,工作面及前方5m為瓦斯散逸區(qū);5~50m為瓦斯富聚區(qū),50m以外為瓦斯穩(wěn)定區(qū)。采用鉆機(jī)向瓦斯富聚地點施鉆,預(yù)抽工作面前方卸壓瓦斯?;夭珊蟪椴晒ぷ髅娌煽諈^(qū)冒落帶及煤層卸壓瓦斯。鉆孔布置在回采工作面采動應(yīng)力前方5~50m,5~10m布置一組,終孔點位于煤層頂板冒落帶。

      經(jīng)資料收集,在采動應(yīng)力范圍附近,卸壓瓦斯抽放負(fù)壓在3~5kPa,壓差10~20mmH20,瓦斯?jié)舛?5~75%,通過計算卸壓鉆孔瓦斯抽放量為0.2~0.5m3/min,回風(fēng)瓦斯得到有效控制,實現(xiàn)回采工作面瓦斯“零”超限。

      4 結(jié)論

      綜上所述,采用多形式、多手段、多配合的瓦斯治理方法,達(dá)到安全、高效的治理煤層瓦斯。

      通過多措并舉、應(yīng)抽盡抽、效果達(dá)標(biāo)治理煤層瓦斯,使礦井安全、高效生產(chǎn)得到有利保障。

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