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      燃煤電廠電除塵器達標提效技術(shù)研究與應(yīng)用

      2015-05-30 10:48:04路明

      路明

      摘 要:文章通過對靜電除塵技術(shù)理論分析,結(jié)合永城煤電控股有限公司熱電廠電除塵具體情況,以同類型電除塵為研究對象,在只采用靜電除塵技術(shù)的前提下,適當增加電場數(shù)量和比集塵面積,綜合運用靜電除塵各項新技術(shù),最大限度發(fā)揮各技術(shù)優(yōu)點,可最終實現(xiàn)煙塵達到國家環(huán)保排放標準,為同類型電除塵器達標提效研究和應(yīng)用提供借鑒和參考。

      關(guān)鍵詞:靜電除塵;微分高效電場;提效

      中圖分類號:X701.2 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2015)24-0046-02

      煤炭是我國的主要一次能源,據(jù)統(tǒng)計,2011年全國煤炭總消耗量約35億噸,其中約50%用于燃煤電廠。煤炭的直接燃燒將產(chǎn)生大量煙塵,煙塵污染及霧霾問題已十分嚴峻,為遏制和治理日益嚴重的環(huán)境污染問題,近年來,國家相繼修訂了新《環(huán)保法》、《火電廠大氣污染物排放標準(GB13223-2011)》(以下簡稱《標準》)等一系列法律和標準,新《環(huán)保法》對環(huán)境保護工作提出了更高的要求,新《標準》對煙塵等污染因子的排放提出更加嚴格的要求,新《標準》中明確規(guī)定,自2014年7月1日起,現(xiàn)有火力發(fā)電鍋爐及燃氣輪機組執(zhí)行:煙塵排放質(zhì)量濃度不大于30 mg/m3。若單純的采用常規(guī)電除塵器,已無法到達標排放。

      1 國內(nèi)外燃煤鍋爐電除塵器應(yīng)用現(xiàn)狀

      國外燃煤鍋爐電除塵器的基本現(xiàn)狀。美國應(yīng)用電除塵器比例約占80%,歐盟約占85%,在日本則絕大部分采用電除塵器。歐美等西方國家經(jīng)電除塵器處理后煙塵排放濃度普遍在30 mg/m3以下。歐洲暖通空調(diào)協(xié)會聯(lián)盟組織認為:“干式電除塵器的排放在(10~20) mg/m3是比較平常的事情,而且還可以保證降到 5 mg/m3的極限值”。

      國內(nèi)燃煤鍋爐電除塵器的應(yīng)用現(xiàn)狀。到目前為止,我國已投產(chǎn)燃煤電廠絕大部分采用電除塵器,約占火電裝機容量的90%~95%(近似值)。

      當前先進的電除塵器技術(shù)研究的方向,主要是圍繞提高后級電場除塵效率、捕集細微煙塵、克服反電暈、達到極低排放要求的本體創(chuàng)新和新型電源開發(fā)。

      2 電除塵實現(xiàn)達標排放的可行性

      靜電除塵技術(shù)基本原理:靜電除塵是在兩個曲率半徑相差較大的金屬陽極和陰極上,通過高壓直流電,維持一個足以使氣體電離的靜電場,氣體電離后所產(chǎn)生的電子:陰離子和陽離子,吸附在通過電場的粉塵上,使粉塵獲得電荷。荷電極性不同的粉塵在電場力的作用下,分別向不同極性的電極運動,沉積在電極上,而達到粉塵和氣體分離的目的。

      多依奇效率公式:

      η為電除塵器的效率(%);A為電除塵器的比收塵面積(m2);Q為電除塵器的處理煙氣量? (m3/s);ω為帶電粒子在電場中的驅(qū)進速度(m2/s)。

      從式中可以看出,當電除塵器的處理煙氣量Q一定時,收塵效率η與塵粒驅(qū)進速度ω及比收塵面積A成正比。據(jù)有關(guān)資料顯示,燃煤性質(zhì)(成分、揮發(fā)分、發(fā)熱量、灰熔融性等)、飛灰性質(zhì)(成分、粒徑、密度、比電阻、粘附性等)、煙氣成分等工況條件都是電除塵器性能的重要影響因素,這些因素直接影響電除塵器表觀驅(qū)進速度ωk值的大小,ωk值是評價電除塵器對煙塵的收塵難易程度的重要數(shù)據(jù),見表1。

      據(jù)有關(guān)統(tǒng)計,對國內(nèi)100套300 MW以上機組配套電除塵器進行測試,對于我國多數(shù)的煤種,在適當增加電場數(shù)量和比集塵面積的情況下,達到30 mg/Nm3的低排放是完全可以實現(xiàn)的。

      3 永煤熱電廠電除塵器現(xiàn)狀分析

      針對目前形勢,對提高電除塵器工作效率技術(shù)進行研究和應(yīng)用,大力發(fā)展高效電除塵器已勢在必行, 現(xiàn)以永城煤電控股有限公司熱電廠3#電除塵器提效工作和成效為實例進行探討。

      永城煤電控股有限公司熱電廠3#電除塵器型號:IFAA3×40M-1×88-120,系浙江菲達環(huán)保科技股份有限公司生產(chǎn),2001年5月投運,至提效技改前,電除塵本體及電源存在著不同程度的磨損和老化,除塵效果已無法達到新《標準》排放要求。3#電除塵器存在的主要問題有以下幾方面。

      3.1 本體機械方面

      進出口煙道及膨脹節(jié):因磨損和腐蝕,孔洞較多,嚴重漏風(fēng);

      均流板:第一層均流板磨損嚴重,造成1#電場內(nèi)煙氣分布不均;

      陽極板:部分陽極板存在不同程度的變形,同極間距未達到標準要求,陽極板下部磨損和銹蝕嚴重;

      d陰極線:低溫腐蝕造成陰極線斷線和芒刺脫落,3#電場尤甚,1#2#電場次之;

      振打系統(tǒng):陰陽極振打系統(tǒng)磨損嚴重,振打錘脫落,振打軸斷等問題時有發(fā)生;

      灰斗:磨損嚴重,附屬部件氣化板、加熱器均損壞,下灰不暢,經(jīng)常出現(xiàn)灰斗滿灰。

      3.2 電源方面

      采用單相可控硅電源,工作原理上的缺陷已越來越滿足不了當今環(huán)保排放標準要求,存在著:波形脈動大,輸出平均電壓低,除塵效率低;功率因數(shù)低,電能轉(zhuǎn)換效率低;不平衡供電等缺陷。

      3.3 其他方面

      電除塵入口煙氣溫度較高,約160 ℃;由于鍋爐摻燒煤泥,煙氣濕度大;鍋爐磨損嚴重,受熱面經(jīng)常泄漏。

      4 為達標提效采取的主要措施

      根據(jù)上述理論分析,結(jié)合永城煤電控股有限公司熱電廠3#電除塵具體情況,以同類型電除塵器為研究對象,通過可行性研究和分析,采用電改電除塵的方案,在適當增加電場數(shù)量和比集塵面積的情況下,綜合利用電除塵新技術(shù),將三相高壓硅整流電源、高頻開關(guān)電源、三電極管極式電場與微分高效電場新技術(shù)等相結(jié)合,靈活運用,揚長避短,最大限度發(fā)揮各技術(shù)優(yōu)點,最終實現(xiàn)煙塵30 mg/m3達標排放,對提高電改電除塵的可行性研究和應(yīng)用方面有著重要意義。

      經(jīng)過分析可知,要想提高電場除塵效率,應(yīng)從以下幾個方面改善原來電除塵器的結(jié)構(gòu)。

      4.1 增加收塵極面積

      末級電場后部空間允許的情況下,增加電場個數(shù)或電場高度,提高電場收塵極面積,確保比收塵極面積達到標準要求。

      采用的方案:在3#電場后部新增加2個電場,其中4#電場采用管狀收塵極,長度和寬度尺寸相同的收塵極,管極式的收塵面積比板極式收塵面積大30%以上,同時采用的第三輔助電極,相應(yīng)的增加了總收塵面積;5#電場采用的是微分除塵器,長度和寬度尺寸相同的收塵極,微分除塵器的收塵面積是板極式收塵面積大2.6倍。

      4.2 更換高壓供電裝置

      常規(guī)單相可控硅整流電源存在著:波形脈動大,輸出平均電壓低,除塵效率低;功率因數(shù)低,電能轉(zhuǎn)換效率低;不平衡供電等缺陷,可更換為輸出的平均電壓高;三相平衡供電;電能轉(zhuǎn)換效率高(大于等于87%),功率因數(shù)高的三相高壓電源或高頻電源。

      采用的方案:綜合分析三相高壓電源與高頻電源,最終采用1#、2#、3#、4#電場采用三相高壓電源,5#電場采用高頻電源。

      4.3 降低收塵時的氣流速度,減少氣流對煙塵顆粒的作用

      采用的方案:5#電場采用微分電除塵器,該除塵器能有效降低氣流風(fēng)速,改善收塵條件,增大陽極收塵面積,抑制振打二次揚塵等優(yōu)點。

      4.4 解決陰極線斷線問題,避免因短路造成電場停運

      采用的方案:陰極線全部采用不銹鋼材質(zhì)(1Cr18Ni9Ti),并采用陰極線防斷線技術(shù),有效的降低了因振打磨損、低溫腐蝕造成陰極線斷線,電場停運的幾率。

      4.5 尾級電場采用電除塵新技術(shù),提高細顆粒收塵效率

      5#電場(即尾級電場)采用不同于現(xiàn)有常規(guī)電除塵器的新技術(shù)——微分高效電除塵技術(shù)。

      4.5.1 微分高效電場

      一方面將原來的收塵板改為與收塵極排主平面相垂直的格柵板式結(jié)構(gòu);另一方面在相鄰收塵極間,分別在進氣口和出氣口兩端交錯用鋼板封閉,為得到更好的氣流分布,將安置成與除塵器中心軸線呈一定角度,在通道口部形成喇叭口,有利于電場高電壓運行從而獲得盡可能大的電暈區(qū),保證放電量使煙塵顆粒充分荷電,同時又防止電場被擊穿產(chǎn)生閃絡(luò),電暈極(陰極排)也相應(yīng)的旋轉(zhuǎn)一定的角度,保證與陽排平行分布,從而把陽極排設(shè)計成三角形框架結(jié)構(gòu)。

      4.5.2 技術(shù)關(guān)鍵點和創(chuàng)新點

      ①超低風(fēng)速收塵技術(shù)。該電場氣流速度僅0.139 m/s,遠低于常規(guī)電場1 m/s氣流速度。

      ②改善收塵條件。該電場具有極強靜電力(為普通電場的64倍)和較小的格柵板(收塵極)間距,并且氣流方向與電場作用方向一致,可最大限度的提高收塵效率。

      ③增大收塵極收塵面積。由于采用了與陽極排主平面相垂直的格柵板式結(jié)構(gòu),截面積及電場長度一定的情況下,該電場收塵極面積是板極式電場的2.6倍。

      ④有效抑制振打二次揚塵。通過降低風(fēng)速,有效減小氣流對被吸附煙塵顆粒的作用力,避免被吸附煙塵顆粒的二次逃逸。

      5 應(yīng)用效果和效益

      永城煤電控股有限公司熱電廠3#電除塵經(jīng)提效技改,調(diào)試后運行穩(wěn)定,各項指標和參數(shù)均達到設(shè)計要求,經(jīng)永城市環(huán)保局監(jiān)測站現(xiàn)場監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果分別為29.2 mg/Nm3和25.4 mg/Nm3(折算到氧量為6%的折算值),達到設(shè)計要求和排放標準。

      5.1 減排效益

      永城煤電控股有限公司熱電廠3#電除塵器達標提效成功實施,大幅降低了鍋爐煙塵排放量,減排效益明顯,經(jīng)估算:每年減排煙塵量:(130-27)×10-9×150 000×7 000=136.815 t。

      5.2 環(huán)保效益

      電除塵器提效達標后,降低了煙塵排放,減小了企業(yè)生產(chǎn)對環(huán)境的不利影響,有效改善了熱電廠職工的工作、生活環(huán)境及永城市北郊周邊居民的環(huán)境質(zhì)量,增進了企業(yè)與周邊群眾的和諧相處關(guān)系,產(chǎn)生了巨大的社會效益。

      6 結(jié) 語

      通過大量理論分析、技術(shù)論證及參考國內(nèi)外相關(guān)技術(shù)發(fā)展水平的基礎(chǔ)上,對永城煤電控股有限公司熱電廠3#電除塵器進行達標提效研究和應(yīng)用,徹底解決了其運行效率低,無法達標排放等問題,同時也為同類型電除塵達標提效研究和應(yīng)用提供借鑒和參考。

      參考文獻:

      [1] 馬寨璞,張子生,李慶,等.國內(nèi)外電除塵器研究發(fā)展現(xiàn)狀與思路[J].軍械工程學(xué)院學(xué)報,2006,(18).

      [2] 陳東林,吳康,曾稀.燃煤鍋爐煙氣除塵技術(shù)的現(xiàn)狀及進展[J].環(huán)境工程,2014,(9).

      [3] 龔立賢.火力發(fā)電廠采用電除塵器情況綜述[J].熱機技術(shù),2001,(4).

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